引言
宣鋼三高線精軋機主電機作為高線生產線的絕對核心設備,由于原設計中上位機可記錄的數據不夠完善,所以不利于及時發現和解決故障問題,鑒于此原因對精軋機的自動控制系統進行了數據完善和升級改造。
一、精軋機的工藝設備及技術參數
1、工藝設備
宣鋼高強度棒線材生產線(三高線)精軋機組布置于3號飛剪之后,水冷裝置之前,為軋制生產工藝的第19#~28#機架,采用國產頂交45°軋機,該軋機借鑒了摩根五代軋機的先進技術,最高設計速度為115m/s,保證速度90m/s。其作用是通過機組10機架連續微張力軋制,將上游軋機輸送的φ17~22mm的軋件,軋制成φ5.5~16mm的成品線材。
2、技術參數
精軋機組采用同步電動機驅動,為上海電機廠生產出品,型號為TDZGS5500-4,功率5500KW,額定轉速1500φr/min。電氣傳動部分采用西門子公司Load-commutated Inverter逆變器裝置進行控制,具體名稱為負載換流逆變器,簡稱LCI。對于經常在高速運行的精軋機組機械設備,在LCI裝置驅動同步電機的控制中,該裝置提供逆變器晶閘管關斷的超前電流,在起動和低速時,一般采取斷續換流的辦法,換相方式采用負載反電動勢換相,具備適用于高轉速的調速系統和10:1無級調速范圍的優點,是高線生產線常用的電氣控制裝置。
3、自動控制系統
精軋機傳動柜通過DP網與PLC實現通訊,上位機與PLC通過工業以太網(Erhernet)進行通訊,以太網是總線型局域網,傳輸介質為同軸電纜,速率為10mbps。S7-400主站通過CP443-1模板與上位機CP1413通訊板構成的Erhernet網絡。CP443-1有自己的微處理器,能獨立處理經過以太網的數據業務,模板自身的處理器層1到層4符合國際標準,可進TCP/IP等多重傳輸協議的操作。……