【摘 要】 本文針對(duì)某廠一臺(tái)蒸汽鍋爐發(fā)生爆炸事故原因的分析,論述了鍋爐超壓的處理及防止同類事故發(fā)生的措施。
【關(guān)鍵詞】 鍋爐超壓 爆炸 原因分析 措施
【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2015.01.012
1 事故概況及經(jīng)過(guò)
某廠一臺(tái)DZL2-0.7-AⅡ型鍋爐發(fā)生爆炸,死亡1人,重傷1人,輕傷3人,直接經(jīng)濟(jì)損失200000元。該鍋爐為正規(guī)廠家生產(chǎn),2006年3月出廠,同年12月投入運(yùn)行使用。
事故當(dāng)日7時(shí)許,鍋爐出口處的蒸汽壓力約為0.4兆帕,不能滿足生產(chǎn)需要。夜班司爐工將分汽缸的主汽閥關(guān)閉,停止了爐排轉(zhuǎn)動(dòng),關(guān)閉了鼓風(fēng)機(jī),使鍋爐處于壓火狀態(tài)。7時(shí)20分左右,白班司爐工與其交接,為了保證生產(chǎn),盡快向車間送汽,未進(jìn)行接班檢查,就盲目啟動(dòng)鍋爐,加大燃燒。8時(shí)20分左右,白班司爐工發(fā)現(xiàn)水位表看不見水位,即打電話詢問(wèn)夜班司爐工,夜班司爐工說(shuō)鍋爐壓火時(shí)已上滿水。為了判斷鍋爐是滿水還是缺水,遂去開排污閥放水,但打不開,又用鐵管套在排污閥的扳手上準(zhǔn)備打開排污閥,此時(shí)一聲巨響,鍋爐發(fā)生了爆炸。爆炸后,大量的飽和水迅速膨脹,所釋放的能量將鍋爐徹底摧毀報(bào)廢,鍋爐房坍塌,司爐工當(dāng)場(chǎng)被炸死。鍋筒向前沖出6米撞到壁墻,從后向上向前翻轉(zhuǎn)呈底部朝天狀,爐排和底座也向前移動(dòng)1米多;四根直徑133的下降管已從鍋筒、集箱拔脫飛出,最遠(yuǎn)達(dá)50余米;水冷壁管已從集箱全部拔脫,其中24根已從鍋筒也拔脫飛出。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,后管板四根斜拉撐從管板焊口處全部拉脫,前管板兩根斜拉撐與管板拉脫;前煙箱被砸扁。左右集箱不但與下降管、水冷壁管全部分離,而且與鍋爐底座焊縫全部撕開飛出。左集箱攔腰折成兩段。在折斷處,集箱沿著與底部連接焊縫撕成片狀,長(zhǎng)將近600毫米。集箱端部沿下降管孔及水冷壁管孔橋處撕裂長(zhǎng)800毫米,寬為140毫米~170毫米的裂口。右集箱嚴(yán)重變形。所有的安全附件和排污閥全部脫離鍋爐本體,安全閥、壓力表、水位計(jì)、排污閥全部損壞。找到的安全閥也僅剩下閥芯與閥座;壓力表的外殼炸飛,僅剩下?lián)p壞的表盤和彈簧管;水位表已損壞;排污閥已炸碎;除塵器向鍋爐后方推出30多米;風(fēng)機(jī)、水泵也遭到嚴(yán)重破壞。
2 事故原因分析
為了分析這起事故的原因,事故后對(duì)鍋爐的前后管板、鍋筒、煙管、集箱、下降管等部位分別取樣進(jìn)行機(jī)械性能、化學(xué)成分、金相組織分析。
機(jī)械性能及化學(xué)成分分析試驗(yàn)結(jié)果表明,用于制造鍋爐的鋼材均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
金相組織分析得出,煙管和鍋筒下部未見過(guò)熱或過(guò)燒組織,從而可以斷定鍋爐爆炸前未發(fā)生過(guò)嚴(yán)重缺水現(xiàn)象。
檢查爆炸撕開處的斷口,均呈剪切狀,是因超壓造成的塑性破壞。
根據(jù)上述分析,此起事故是在較大水容量情況下,鍋爐超壓運(yùn)行而導(dǎo)致爆炸。造成鍋爐超壓的原因是:
(1)主汽閥關(guān)閉,強(qiáng)化燃燒。夜班司爐工在交接班前,因蒸汽壓力不足,不能滿足車間生產(chǎn)需要,擅自將進(jìn)入分汽缸的主汽閥關(guān)閉。白班司爐工接班后,為了盡快向車間供汽,既未認(rèn)真檢查,又未監(jiān)視壓力表的情況下,強(qiáng)化燃燒,當(dāng)時(shí)鍋筒內(nèi)水位較高,而汽空間較小,蒸汽壓力上升迅速,形成超壓。
(2)安全閥銹死。經(jīng)過(guò)調(diào)查詢問(wèn),鍋爐爆炸前并沒(méi)有人聽到安全閥泄放聲音。檢查找到的破損安全閥,證實(shí)安全閥銹死。正是由于安全閥銹死,當(dāng)鍋爐內(nèi)蒸汽壓力達(dá)到安全閥始啟壓力時(shí),閥芯不能抬起泄壓,使蒸汽壓力繼續(xù)上升直至爆炸。
(3)司爐工無(wú)證上崗。經(jīng)過(guò)調(diào)查,該廠司爐工均未經(jīng)過(guò)培訓(xùn),無(wú)證上崗,盲目操作,違反操作規(guī)程。
(4)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。該廠領(lǐng)導(dǎo)只抓生產(chǎn)不重視安全,不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī),鍋爐房安全管理混亂,職責(zé)不明確。
3 鍋爐超壓的處理
(1)迅速減弱燃燒,手動(dòng)開啟安全閥或放氣閥。
(2)加大給水,同時(shí)在下汽包加強(qiáng)排污,以降低鍋水溫度,從而降低鍋爐汽包壓力。
(3)如安全閥失靈或全部壓力表?yè)p壞,應(yīng)緊急停爐,待安全閥和壓力表都修好后再升壓運(yùn)行。
(4)鍋爐發(fā)生超壓而危及安全運(yùn)行時(shí),應(yīng)采取降壓措施,但嚴(yán)禁降壓速度過(guò)快。
(5)鍋爐嚴(yán)重超壓消除后,要停爐對(duì)鍋爐進(jìn)行內(nèi)、外部檢驗(yàn),要消除因超壓造成的變形、滲漏等,并檢修不合格的安全附件。
4 防止同類事故的措施
(1)使用單位要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全法規(guī),要重視安全。
(2)加強(qiáng)安全管理,提高對(duì)鍋爐安全管理重要性的認(rèn)識(shí),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,做到有章可循;司爐人員,必須先培訓(xùn),后上崗,嚴(yán)格執(zhí)行《鍋爐司爐人員考核管理規(guī)定》的規(guī)定,履行職責(zé);對(duì)安全附件應(yīng)該定期進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù),確保安全附件的靈敏性、可靠性。
(3)加強(qiáng)使用管理,提高司爐人員素質(zhì)和責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,及時(shí)檢查安全附件靈敏可靠情況,使設(shè)備和附件處于完好狀態(tài),確保鍋爐安全運(yùn)行。
作者簡(jiǎn)介
劉揚(yáng),工程師,畢業(yè)于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)。
(責(zé)任編輯:張曉明)