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特低滲透裂縫油藏調(diào)剖實(shí)踐與認(rèn)識

2015-04-13 08:11:56吳篤俊

吳篤俊

(中國石化股份有限公司江漢油田分公司石油工程技術(shù)研究院 ,湖北 武漢430035)

引 言

坪北油田位于陜西省延安市安塞縣和子長縣境內(nèi),地處我國黃土高原中部,地面海拔1 250~1 651m,構(gòu)造位于鄂爾多斯盆地東部的陜北斜坡,屬巖性油藏,主要開發(fā)層系為 C4+52、C61、C62,平均孔隙度為 11.9%,滲透率為1.5×10-3μm2,油層溫度為50℃,地層水為 CaCI2型,總礦化度為8.4×104mg/L,CI-含量為5.3×104mg/L。

坪北油田屬于特低滲透裂縫油藏,地層微裂縫發(fā)育,種類為天然裂縫和人工裂縫。其中:天然裂縫主要有兩組,一組方位為 NE25°~NE45°,一組方位為 NW20°~NW45°,個(gè)別井有NW70°的微裂縫;人工裂縫主要方位為NE75°。因這些微裂縫都具有不穩(wěn)定性的特性,從而加大了調(diào)剖工藝控水難度。坪北油田微裂縫通常情況下呈閉合狀態(tài),穩(wěn)定性差,開啟壓力低,隨注水壓力升高微裂縫具有彈性擴(kuò)張?zhí)匦浴4蟛糠肿⑺?~6MPa下不吸水,停泵后井口壓力擴(kuò)散慢,一旦壓力高出啟動(dòng)壓力后吸水能力大大提高,壓力隨注水量變化不明顯。裂縫的這一特性給調(diào)剖工藝有效地抑制裂縫水竄帶來一定困難,主要存在以下三個(gè)方面的問題。

1)裂縫水竄通道大,對堵劑強(qiáng)度要求高。

2)裂縫的不穩(wěn)定性引起繼續(xù)水竄。調(diào)剖后堵劑在裂縫中形成一定程度堵塞,引起注水壓力上升,但壓力上升后裂縫繼續(xù)擴(kuò)張,致使裂縫壁面與堵劑脫離,形成新的水竄通道。

3)調(diào)剖帶來的污染減產(chǎn)。由于坪北油田微裂縫存在易張開的特性,水竄裂縫與含油裂縫啟動(dòng)壓力差異較小,堵劑在封堵水竄裂縫的同時(shí)可能進(jìn)入含油裂縫而造成污染。

為了解決坪北油田裂縫水竄問題,長慶油田坪北經(jīng)理部先后研究和試驗(yàn)了三種類型的調(diào)剖劑,即顆粒凝膠、鉻凍膠、地下合成凝膠。現(xiàn)場試驗(yàn)證明,地下合成凝膠調(diào)剖劑試驗(yàn)效果較好。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 試驗(yàn)條件

試驗(yàn)溫度為20℃和50℃。

1.2 試驗(yàn)配方

(10%~12%)AM+0.1%YFJ+0.02%JLJ+0.02%穩(wěn)定劑。

1.3 試驗(yàn)方法

先將丙烯酰胺單體用清水溶解,然后按配方要求加各種添加劑,攪拌均勻。將配好的堵劑裝入帶塞比色管中密封,分別在20℃ 和50℃ 的溫度下保持恒溫,觀察在常溫和地層溫度條件下發(fā)生聚合反應(yīng)的時(shí)間。

1.4 堵劑交聯(lián)時(shí)間及性狀

室內(nèi)實(shí)驗(yàn)證實(shí),堵劑在20℃ 和50℃下發(fā)生聚合反應(yīng)的時(shí)間分別為72h和5h,聚合反應(yīng)前液體粘度為1mPa·s(如清水),聚合反應(yīng)后堵劑成整體凝膠(如橡皮塊狀),凝膠體具有較好的壓縮和彎曲彈性變形特性。

1.5 堵劑對裂縫的封堵性能

在人造巖心上用鋸條在平行于巖心軸心處鋸入深度為7~8mm,寬度為2~3mm的裂縫。將人造裂縫巖心裝入巖心夾持器,然后擠入堵劑,關(guān)閉巖心夾持器兩端閥門,將巖心夾持器置于水浴鍋中,在50℃ 溫度條件下恒溫10h,然后取出巖心,小心清理巖心表面堵劑;再將巖心裝入巖心夾持器,在2mL/min排量下擠入清水,測定在裂縫中最高突破壓力,計(jì)算巖心突破壓力梯度(圖1)。

圖1 模擬裂縫巖心實(shí)驗(yàn)流程圖

突破壓力梯度表征調(diào)剖劑的強(qiáng)度,為單位長度上的突破壓力。

式中:PL-突破壓力梯度,MPa/m;Pb-調(diào)剖劑在裂縫中被突破時(shí)的最大壓力,MPa;L-調(diào)剖劑段塞長度,m。

依據(jù)巖心模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù),計(jì)算出不同堵劑對同尺寸裂縫巖心的封堵情況(表1)。

表1 不同堵劑對同尺寸裂縫巖心封堵情況數(shù)據(jù)表

2 聚合反應(yīng)及調(diào)剖機(jī)理

2.1 聚合反應(yīng)機(jī)理

凝膠是由丙烯酰胺單體、交聯(lián)劑、引發(fā)劑及穩(wěn)定劑通過聚合反應(yīng)形成的,反應(yīng)大致分兩步進(jìn)行。

第一步:丙烯酰胺單體(CH2=CHCONH2)在引發(fā)劑作用下 “C=C”雙鍵斷開并相互連接聚合成長鏈分子(粘度升高)。

第二步:長鏈分子上的酰胺基團(tuán)“C=O”雙鍵斷裂,產(chǎn)生橋連,形成網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的彈性凝膠。

2.2 調(diào)剖機(jī)理

該工藝是將單體、引發(fā)劑等化學(xué)試劑用清水分別溶解,現(xiàn)場施工時(shí)按一定比例混合均勻后注入地層,調(diào)剖劑在施工參數(shù)(低排量、低壓力)下優(yōu)先進(jìn)入水竄通道,在地層條件下經(jīng)過一定時(shí)間發(fā)生聚合反應(yīng),形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的彈性凝膠(圖2)。凝膠在注水壓力作用下被壓縮膨脹后緊貼擴(kuò)張的裂縫壁面,避免了調(diào)剖后因裂縫擴(kuò)張產(chǎn)生的堵劑與裂縫壁面脫離現(xiàn)象,有效地抑制易擴(kuò)張裂縫水竄,達(dá)到提高水驅(qū)效率的目的。

圖2 凝膠實(shí)驗(yàn)照片

3 現(xiàn)場應(yīng)用效果

坪北油田自2006年開始地下合成凝膠調(diào)剖試驗(yàn),于2009年取得突破性進(jìn)展,試驗(yàn)4井次,當(dāng)年累計(jì)增油1 250t。于2010年開始規(guī)模化推廣應(yīng)用,同時(shí)改進(jìn)現(xiàn)場試驗(yàn)設(shè)備,截至2014年11月已累計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)71井次,工藝成功率100%,有效率80%,累計(jì)增油8 630t。

調(diào)剖技術(shù)的應(yīng)用較好地控制了裂縫水竄,使得因嚴(yán)重水竄而停注的6口注水井恢復(fù)了連續(xù)注水,控制了8條水竄通道和兩條注水外溢通道,主向水竄得到控制,側(cè)向油井見效較好。特別是在試驗(yàn)井?dāng)?shù)較多的北二區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量穩(wěn)中有升,綜合含水上升率低于全油田0.7個(gè)百分點(diǎn),自然遞減低于全油田2個(gè)百分點(diǎn),開發(fā)效果變好。

4 典型井例

4.1 抑制了由裂縫引起的強(qiáng)水竄通道,對應(yīng)油井增油效果明顯的井組

4.1.1 P50-108井組

調(diào)剖前:P50-108井注水引起P50-110井水淹(裂縫方向見圖3),只能間歇注水,每月注水時(shí)間為15d,日注水量為5m3,注水壓力為0MPa。P50-108井于2010年10月12日施工,累計(jì)注調(diào)剖劑50m3,其中,地下合成凝膠為30m3。

圖3 P50-108井組對應(yīng)關(guān)系平面圖

調(diào)剖后:可連續(xù)注水,注水壓力為5MPa。不僅控制了P50-110方向含水,而且與之反方向的P50-106井含水從62%下降到20%,日產(chǎn)油則從0.4t最高上升到1.9t,目前,穩(wěn)定在1.3t左右,累計(jì)增油430t(圖4)。

圖4 P50-106井組采油曲線

4.1.2 P41-77井組

P41-77井于2001年9月注水,日注水量為10 m3,2003年引起P41-79水淹(圖5),隨后改間歇注水(月注水為10d),2006年4月停注。2012年5月7日進(jìn)行調(diào)剖施工,調(diào)剖后水竄方向油井P41-79井產(chǎn)油量上升,含水下降,日產(chǎn)油從0.3t上升到1.2t,綜合含水從78%下降到52%,截至2014年11月累計(jì)增油560t。

P41-77井調(diào)剖后能夠恢復(fù)連續(xù)注水,主向水竄得到抑制,增油效果較好,能量得到有效補(bǔ)充,側(cè)向油井產(chǎn)量穩(wěn)定,達(dá)到了調(diào)剖目的。

圖5 P41-77井組對應(yīng)關(guān)系平面圖

4.1.3 P40-92井組

P40-92井于2006年轉(zhuǎn)注3個(gè)月后引起P41-91水淹(圖6),此后,一直處于停注狀態(tài)。2011年3月進(jìn)行調(diào)剖,累計(jì)注調(diào)剖劑60m3,其中地下合成凝膠40m3。調(diào)剖后在連續(xù)注水情況下主向油井沒有水竄,P41-91井產(chǎn)量穩(wěn)定,側(cè)向油井P39-91、P39-92、P41-90井見到增油效果,日增油0.7t,累計(jì)增油347t。

圖6 P40-92井組對應(yīng)關(guān)系平面圖

4.2 抑制了注水外溢通道,促使本油區(qū)油井見效的井組

P58-82井位于本油田西南邊部,與延長油礦相鄰,于1998年開始注水,累計(jì)注水達(dá)5.7×104m3,長期以來該井組所對應(yīng)的油井不見效,而相鄰的延長油礦油井產(chǎn)量較好。分析認(rèn)為,P58-82井注入水在沿裂縫方向(NE75°左右)向延長油礦方向外溢,才使得本油區(qū)油井見不到注水效果。2011年4月對該井進(jìn)行調(diào)剖,一個(gè)月后周圍的3口油井(P3426、P59-83、P57-83井)都見到動(dòng)態(tài)反應(yīng),日產(chǎn)液量、油量也明顯上升,井組日增油0.9t,累計(jì)增油345t。

5 結(jié)論與認(rèn)識

1)坪北油田地層微裂縫的不穩(wěn)定特性加大了調(diào)剖控水難度,常規(guī)的調(diào)剖劑不能抑制裂縫繼續(xù)擴(kuò)張引起的水竄,只有利用高強(qiáng)度彈性凝膠的彈性變形才能抑制不穩(wěn)定裂縫水竄。

2)地下合成凝膠調(diào)剖劑地面配液后粘度低,可泵性好,有利于選擇性地進(jìn)入吸水能力強(qiáng)的水竄裂縫,但必須在低排量、低壓力下施工,否則堵劑會進(jìn)入非竄層段造成污染,引起調(diào)剖后井組減產(chǎn)。

3)地下合成凝膠調(diào)剖劑強(qiáng)度高,彈性變形好的特點(diǎn),對坪北油田不穩(wěn)定裂縫水竄封堵效果較好,增油控水效果明顯,同時(shí)對與鄂爾多斯盆地油藏同類的長慶油田、延長油礦也具有推廣價(jià)值。

4)本工藝適合于地層溫度低于60℃的地層施工。既可以籠統(tǒng)施工,也可以在不動(dòng)原分層注水管柱的情況下分層施工。聚合反應(yīng)是一個(gè)連鎖的快速反應(yīng),一旦反應(yīng)開始即難以控制,因此必須有可靠的配套調(diào)剖施工設(shè)備,并在專業(yè)人員指導(dǎo)下施工。

[1]劉一江.化學(xué)調(diào)剖堵水技術(shù)[M].北京:石油工人出版社,1999:6-10.

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