孟凡立(中石化催化劑(北京)公司,北京102400)
關于YS-688-2提高生產收率的研究
孟凡立(中石化催化劑(北京)公司,北京102400)
研究了影響YS-688-2生產的各種情況,通過對原料的摻混,提高了產品質量的穩定度,對原料運輸和備料過程進行調整,減少了投料時原料的損失,對半成品過程的控制,減少了成品的損失,對產品精制的改進,提高了生產效率,結果表明采這一系列措施,產品收率可提高1.41%以上。
YS-688-2;工藝;收率
YS-688-2是山梨醇縮醛類成核劑的第三代產品,對聚丙烯(PP)具有良好的改性效果,與二代產品相比有著氣味小、熔點高和增透性能突出的優點。是市場上售價較高的增透成核劑產品,YS-688-2的產量與效益有著正相關的關系,但目前產品的收率與理論收率的差距較大,嚴重的影響了該產品的利潤。通過提高反應過程穩定性促進釜產量提高,減少中間產品轉移過程中的浪費,降低不必要的損失,從而有效的提高YS-688-2的收率。
通過對生產過程中操作人員的習慣、離心機的使用情況以及轉移過程中的實際情況進行分析,做出以下幾個攻關方向:
2.1制定嚴格詳盡的關鍵指標控制;
2.2對物料轉移過程進行規范控制;
2.3回收泄漏物料。:
因素一:原料質量波動大
生產YS-688-2的主要原料有山梨醇及3、4二甲基苯甲醛,山梨醇市場由多家供應商提供,產品工藝非常成熟,并在類似反應—YS-688生產中長期應用,質量非常穩定,不存在質量波動因素,3、4二甲基苯甲醛則供應商較少,產品純度參差不齊,純度始終在質量指標附近波動,桶與桶之間差異較大。
結論:要因
因素二:來料過程損失
在接收3、4二甲基苯甲醛來料時,均為桶裝原料,每次使用時均難免留有桶底,來料規格為200Kg/桶,以每個桶底殘留1Kg計算,即損失0.5%,比重較大,從而會在一定程度上影響YS-688-2的收率。
結論:要因
因素三:離心料過干
在產品脫水過程中采用離心機進行,在離心料過干的情況下,下料過程中比濕度恰當的離心料過程粉塵揚起更大,嚴重影響空間環境且造成產品損失。
結論:要因
因素四:離心機跑料
由于脫水形式的限制,采用濾布為濾材的離心機跑料難以避免,濾布密則離心效率低下,濾布疏則跑料,經調查,離心過程中,離心水攜帶大量物料,嚴重影響了YS-688-2的收率。
結論:要因
因素五:離心料刮料過程中粉塵損失
在離心機刮料過程中,我們發現大量物料粉塵揚起,且無法回收利用,造成了產品的浪費。
結論:要因
因素六:投料過程粉塵損失
在干燥反應料投入精制釜的過程中,我們觀察到物料粉塵揚起,且無法回收利用,造成了產品的浪費。
結論:要因
經過所有因素的逐條確認,確定影響YS-688-2收率的主要原因是:原料質量波動大、來料過程損失、離心料過干、離心機跑料、離心料刮料過程中粉塵損失、投料過程粉塵損失。
4.1原料質量波動大:采用統一原料質量,對3、4二甲基苯甲醛進行摻混后方進入投料環節從而使原料間純度接近,消除原料間差異;
4.2來料過程損失:對桶底回收做出規定并執行,極大降低桶底殘留料的量,減少入罐物料損失;
4.3離心料過干:制定離心料濕度標準,使離心料濕度適合;
4.4離心機跑料:通過轉鼓過濾機對產品進行回收。降低離心水中物料含量;
4.5離心料刮料過程中粉塵損失:增加離心機集塵器對下料時的粉塵進行回收;
4.6投料過程粉塵損失:增加粉料輸送器進行投料;
5.1原料質量波動大
我們將檢驗后的3、4二甲基苯甲醛打入V-105內摻混后使用,各釜次產品質量穩定
結論:3、4二甲基苯甲醛摻混后,可達到原料質量穩定,從而使產品質量和收率穩定。2011年產品白度在91-96間波動,而進行此項控制后白度區間為92-96.8,產品質量更趨于穩定,單釜收率由2011年的85%提高到2012年的86.5%。
5.2來料過程損失
要求操作人員在對3、4二甲基苯甲醛出桶后,將桶底兌入一個空桶再進行倒料處理,從而使每個空桶有殘留變為只有一個空桶有殘留,確保原料不浪費。
結論:大大的減少了桶底殘留量
5.3離心料過干
規定在離心結束后,離心料不能有超過30%粉末的狀態。
結論:離心機刮料過程中,揚起的物料減少
5.4離心機跑料
通過將離心水在轉鼓過濾機中進行過濾后,離心水中物料減少99%以上,且可對物料進行回收。
結論:有效的對離心機的跑料進行回收。
5.5離心料刮料過程中粉塵損失
在離心機下料斗處引出吸塵口,增加離心機集塵器,將下料時的粉塵收集。
結論:對離心機下料粉塵有收集作用,可大大減少粉塵的擴散。
5.6投料過程粉塵損失
在精制釜處安裝了粉料輸送器,直接減少了投料中的物料損失。
我們對2011年和2012年YS-688-2的單釜產量進行了比較:
2011年,YS-688-2單釜產量196Kg
2012年,YS-688-2單釜產量198.8Kg
單釜產量上升2.8Kg,上升幅度1.41%
結論:采取措施后,YS-688-2產量上升,單釜收率增加。
對策實施完畢后,根據現場考核,抽樣檢測,提取不同時間段數據,均取得了顯著成果。
7.1目標完成情況
我們經過較為完善的對策,對影響YS-688-2的因素進行了分析及采取了相關的措施,有效的提高了YS-688-2的收率,并在此基礎上,對環境的治理、物耗的降低起到了一定的效果。
7.2經濟效益
YS-688-2收率的上升,產量達到的直接經濟效益141000元(按年產50噸YS-688-2計算),節約二次精制柴油費用16000元。
7.3技術效益
通過制定改善措施,對于操作中的不良習慣有一定的改正作用,對干燥機的控制指標有著進一步的細化作用。