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優(yōu)化操作降低制氧機(jī)電耗

2015-03-16 01:27:53山鋼股份萊蕪天元?dú)怏w公司山東萊蕪271126
山東工業(yè)技術(shù) 2015年1期

李 紅(山鋼股份萊蕪天元?dú)怏w公司,山東 萊蕪 271126)

優(yōu)化操作降低制氧機(jī)電耗

李紅
(山鋼股份萊蕪天元?dú)怏w公司,山東萊蕪271126)

摘要:4#制氧機(jī)組是1997年1月份投產(chǎn)的一套制氧主力機(jī)組,氧氣的生產(chǎn)和供應(yīng)能力為12000m3/h。該制氧機(jī)組已達(dá)到17年的運(yùn)行周期,設(shè)備劣化趨勢(shì)明顯,能耗高,制約穩(wěn)定性的因素逐年增多。隨著集團(tuán)公司熱線生產(chǎn)對(duì)氧氮?dú)庑枨罅康牟粩嘣黾樱3?#制氧機(jī)組設(shè)備的低電耗運(yùn)行,是擺在我們面前亟需解決的任務(wù)之一。

關(guān)鍵詞:優(yōu)化操作;電耗;降低制氧機(jī)電耗

1 問題提出

2013年運(yùn)一作業(yè)區(qū)任務(wù)指標(biāo):綜合電耗降為0.896kW.h/m3,而實(shí)際綜合電耗為0.900kW.h/m3,為此我們對(duì)造成綜合電耗高原因作進(jìn)一步分類分析。

2 現(xiàn)狀調(diào)查

4#制氧機(jī)組是1997年1月份投產(chǎn)的制氧主力機(jī)組,氧氣的生產(chǎn)和供應(yīng)能力為12000m3/h。該制氧機(jī)組已達(dá)17年的運(yùn)行周期,設(shè)備劣化趨勢(shì)明顯,能耗高,制約穩(wěn)定性的因素逐年增多,原操作流程已不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需要,需要優(yōu)化操作以降低4#制氧機(jī)電耗。

3 問題分析及要因確認(rèn)

針對(duì)原操作流程在電耗方面的缺陷,小組成員進(jìn)行反復(fù)討論和驗(yàn)證。對(duì)4#制氧機(jī)組2013年7月~12月共6個(gè)月電耗數(shù)據(jù)從制氧電耗、壓氧電耗、壓氮電耗、循環(huán)水及其他等主要電耗的五個(gè)流程進(jìn)行分析,分別從保溫材料充填不足、氣液泄露現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)各排放點(diǎn)流量、分漏檢率高、水漏檢率高冷塔堵塞、綜合調(diào)整不到位、主換通道堵塞、分子篩不平或粉化、污氮出口壓力高、分子篩加溫時(shí)間長(zhǎng)等10個(gè)方面進(jìn)行逐項(xiàng)分析,最終決定對(duì)以下三個(gè)方面的操作進(jìn)行優(yōu)化:

(1)污氮出口壓力高

(2)綜合調(diào)整不到位

(3)分子篩加溫時(shí)間長(zhǎng)

4 措施制定及實(shí)施

4.1加大污氮量,降低污氮出口壓力

(1)調(diào)整分子篩再生氣FIC3926設(shè)定流量加溫流量設(shè)定:12000m3/ h—12500m3/h;

冷吹流量設(shè)定:14500m3/h—15000m3/h

(2)保證分子篩再生氣量充足情況下,將分子篩再生壓力PIC2610設(shè)定值13KPa降低為12KPa,增加進(jìn)水冷塔污氮量;在分子篩均壓時(shí)手動(dòng)開大污氮去水冷塔閥門FIC3932開度,使更多的污氮去水冷塔,以降低上塔污氮壓力。

(3)根據(jù)污氮出口PIC3930阻力情況,聯(lián)系調(diào)度靈活配合調(diào)整污氮進(jìn)管網(wǎng)流量,確保氮壓機(jī)吸入壓力正常。

4.2調(diào)整回流比,挖掘精餾潛力

(1)四氧運(yùn)行方式為一臺(tái)12000立方米/小時(shí)機(jī)組,測(cè)算單耗在0.8千瓦時(shí)/立方米以上。先進(jìn)單位電單耗只有0.75千瓦時(shí)/立方米。四氧投入運(yùn)行至今,操作中逐步降低了上塔操作壓力.先進(jìn)單位上塔操作壓力控制在24kpa,使其對(duì)應(yīng)的下塔壓力降低,相應(yīng)的減少了空壓機(jī)的負(fù)荷,減少電單耗。

(2)結(jié)合機(jī)組實(shí)際將“上塔壓力穩(wěn)定在25kPa”以下。

1)在原有氧氮等產(chǎn)量的前提下逐步降低上塔壓力

2)降低空壓機(jī)負(fù)荷,保持上塔壓力穩(wěn)定

3)分析主塔、粗氬塔的工況做相應(yīng)調(diào)整

4)調(diào)整膨脹空氣旁通量

(3)受外部管網(wǎng)壓力影響時(shí),在不放散,不影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下可做少量調(diào)整。

1)在液體產(chǎn)量和主冷液面穩(wěn)定前提下,將膨脹量由10300m3/h逐步減少至9800m3/h。同時(shí)將膨脹空氣進(jìn)上塔量保持9000m3/h以上。

2)適當(dāng)增加氧產(chǎn)量;控制氬餾分89.8—90.5%之間,控制進(jìn)粗氬冷凝器液空量,將工藝氬量由目前的340m3/h減少至330m3/h左右,使氬塔工況趨于穩(wěn)定。

3)根據(jù)氧氣管網(wǎng)壓力變化,進(jìn)行變負(fù)荷操作,適時(shí)增、減產(chǎn)品產(chǎn)量,同時(shí)要對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行增、減空氣量調(diào)整。降低空壓機(jī)負(fù)荷,節(jié)省電耗。

4)保證氧、氮純度及產(chǎn)量的前提下,為避免氮塞發(fā)生,操作時(shí)要把握好空氣量和產(chǎn)量之間增減順序。在提高負(fù)荷時(shí),要先增加空氣量,空氣量到位1~2分鐘后,再增加氮?dú)夂臀鄣浚龠^5~10分鐘后增加氬產(chǎn)量。在減負(fù)荷時(shí)要先減少氬產(chǎn)量,再減少氧產(chǎn)量,最后減少空氣量。適當(dāng)減少空壓機(jī)排量,降低運(yùn)行壓力。

5)確保氮純度,調(diào)整下塔回流比,盡可能開大液氮節(jié)流閥,開度由66.7%漸增至67.4%。下塔液空純度控制在38%~40%O2,系統(tǒng)調(diào)整,使得各部回流比分配趨于合理,使運(yùn)行工況更加穩(wěn)定。機(jī)組針對(duì)工況綜合調(diào)整實(shí)施對(duì)策后,上塔運(yùn)行壓力降至24.5KPa、使機(jī)組性能指標(biāo)得到提高,運(yùn)行工況進(jìn)一步優(yōu)化,達(dá)到了降低設(shè)備能耗的目的。

4.3縮短分子篩加溫時(shí)間,延長(zhǎng)分子篩冷吹時(shí)間

(1)分子篩加溫時(shí)間60分鐘減為56分鐘。

(2)把分子篩冷吹時(shí)間118分鐘延至122分鐘。

措施實(shí)施后,查看分子篩運(yùn)行趨勢(shì):冷吹后溫度低于30℃,分子篩運(yùn)行時(shí)間由202分鐘延至210分鐘。

5 改造后效果

經(jīng)過一年的積極工作,優(yōu)化操作后效果顯著。各方面參數(shù)均達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。基本實(shí)現(xiàn)了最初所確定的目標(biāo),收到了預(yù)期的效果。優(yōu)化了機(jī)組運(yùn)行工況,深入挖掘了設(shè)備潛力,降低了制氧機(jī)能耗。實(shí)現(xiàn)了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,大大提高了經(jīng)濟(jì)效益。

6 經(jīng)濟(jì)效益

收益計(jì)算=活動(dòng)前后制氧電耗差值×平均產(chǎn)量×天數(shù)(5—10月)×24小時(shí)

成果收益=(0.483-0.477)×11000×180×24=285120元

成果費(fèi)用=措施實(shí)施費(fèi)用+材料費(fèi)用+培訓(xùn)費(fèi)

=40160+4000+3200=47360元

成果效益=成果收益—成果費(fèi)用=285120-47360=237760元

作者簡(jiǎn)介:李紅(1979—),女,2007年畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué),本科,工程師。

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