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珠江電廠爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)改造

2015-03-14 01:10:16李華峰
機電信息 2015年15期
關(guān)鍵詞:故障系統(tǒng)

李華峰

(廣州珠江電力有限公司,廣東 廣州511400)

0 引言

珠江電廠4×300 MW機組的鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG1021/18.2-YM3型亞臨界中間再熱循環(huán)汽包爐,單爐膛采用四角布置擺動式燃燒器,四角切圓燃燒方式[1]。其爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)采用安徽大學(xué)特種電視技術(shù)研究中心20世紀(jì)80年代末的MB型產(chǎn)品,使用年限已超過12年,近年來該設(shè)備故障增多,主要表現(xiàn)為水冷套易漏水、進退裝置易卡澀、攝像效果不佳、保護誤動退出、調(diào)試?yán)щy等缺陷。經(jīng)調(diào)研了解,周邊電廠(湛江、臺山電廠)已改為單氣冷型爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng),改造后的設(shè)備缺陷及維護量較少,成像效果也較好。根據(jù)當(dāng)前珠江電廠的主要方針,結(jié)合熱控設(shè)備節(jié)能減排的要求,在2011年底#3鍋爐A修期間,對其爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)進行了改造,接著在2012年和2013年期間分別對#4、#1、#2鍋爐的工業(yè)電視系統(tǒng)進行了改造,提高了系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性。

1 問題分析

為了更好地分析珠江電廠爐膛火焰工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)在運行中經(jīng)常出現(xiàn)無圖像顯示和攝像探頭不能操作進退的原因,在2011年5—8月期間,對#3鍋爐爐膛火焰工業(yè)電視的運行情況進行了抽樣統(tǒng)計,由MIS系統(tǒng)上的缺陷記錄統(tǒng)計出系統(tǒng)無圖像顯示和攝像探頭不能操作進退的故障次數(shù),如表1所示。

表1 爐膛火焰工業(yè)電視故障統(tǒng)計

從表1可以看出,#3爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)視頻準(zhǔn)確率偏低,只有83.3%。其主要原因為系統(tǒng)無圖像顯示和攝像探頭不能操作進退,在統(tǒng)計的120天時間里,出現(xiàn)無圖像顯示和探頭不能操作進退的天數(shù)分別達到12天與8天,這嚴(yán)重影響了運行人員對爐膛火焰的監(jiān)視,對爐膛的穩(wěn)定燃燒造成了安全隱患,同時也給檢修人員增加了維護工作量。

(1)攝像探頭無圖像顯示。爐膛內(nèi)的燃燒區(qū)域周圍溫度達到1 700℃,當(dāng)探頭進入到爐膛內(nèi)時,探頭表面的溫度十分高,原系統(tǒng)依靠水冷和風(fēng)冷對探頭進行冷卻,由于原系統(tǒng)水冷和風(fēng)冷安裝較差,多次造成冷卻水流量不足,甚至出現(xiàn)冷卻水管爆管漏水的情況,導(dǎo)致攝像探頭冷卻效果差,從而使火焰探頭超溫保護退出,高溫同時造成探頭燒毀和變形,因此攝像探頭無圖像顯示。另外,檢修人員多次反饋,在處理故障過程中發(fā)現(xiàn)攝像探頭周圍時有結(jié)焦的情況出現(xiàn),這也導(dǎo)致了攝像探頭無圖像顯示。

(2)攝像探頭不能操作進退。原爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)的進退裝置由一系列齒輪螺桿和行程開關(guān)組成,由于現(xiàn)場環(huán)境溫度高、粉塵大,系統(tǒng)運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)齒輪軌道沾灰卡澀傳動機構(gòu),造成保護動作時探頭退不出爐膛,時間過長也會導(dǎo)致電機過載或燒壞。這就加重了檢修人員的維護工作量,同時也使得備品備件開支過大而不經(jīng)濟。

2 改造方案

經(jīng)技術(shù)分析和調(diào)研,決定對#3鍋爐爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)進行改造,使用安徽大學(xué)特種電視技術(shù)研究中心的YD-NQ型電站鍋爐爐膛火焰工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng),該系統(tǒng)的冷卻方式只采用氣冷,并且改造后的系統(tǒng)驅(qū)動采用鏈條式驅(qū)動。該系統(tǒng)攝像探頭的窺視鏡前端采用人造藍寶石材料制造的防護鏡片,具有較強的抗高溫特性。正常工作時,攝像探頭能夠直接伸到爐膛內(nèi),將鍋爐內(nèi)部各層燃燒器點火情況、鍋爐穩(wěn)定燃燒時的火焰動態(tài)情形等真實場景成像在彩色CCD攝像機靶面上,經(jīng)過信號轉(zhuǎn)換和傳輸,從而確保操作人員最終可在控制室內(nèi),通過彩色監(jiān)視器觀察到爐內(nèi)點火、滅火和正常燃燒的動態(tài)景象。其系統(tǒng)圖如圖1所示[2]。

圖1 系統(tǒng)構(gòu)成圖

2.1 實施過程

各專業(yè)人員互相配合,在現(xiàn)場對原爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)進行拆除工作,然后對新系統(tǒng)進行安裝及調(diào)試。(1)停止原爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)的動力電源、控制電源及相關(guān)的控制回路,并停止冷卻水、冷卻氣,取消冷卻水管道和冷卻水泵。(2)拆除原系統(tǒng)就地舊的電氣控制柜和冷卻氣箱,并在就地重新安裝新的電氣控制柜和冷卻氣箱。冷卻用壓縮空氣使用原壓縮空氣,管道需重新敷設(shè)。(3)重新敷設(shè)DCS機柜到火焰電視現(xiàn)場的動力電纜、控制電纜及集控室到現(xiàn)場的視頻電纜,電視機采用原集控室電視機。(4)改造后的爐墻窺視孔采用原爐墻窺視孔,安裝新爐膛火焰電視驅(qū)動裝置及護套、攝像槍等,安裝氣冷裝置,如圖2所示[3]。(5)就地設(shè)備安裝完畢,進行電氣接線,把爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)接入到DCS控制系統(tǒng)中,進行調(diào)試工作,最后完成驗收。

圖2 系統(tǒng)氣冷安裝圖

2.2 改造后實現(xiàn)的效果

改造后的系統(tǒng)提高了攝像清晰度和穩(wěn)定性,運行人員可以更可靠地監(jiān)視爐膛的實際燃燒情況,操作方便,改造后由于采用風(fēng)冷而不采用水冷,因而解決了漏水問題,節(jié)約了水泵用電而更加經(jīng)濟,簡化了系統(tǒng),減少了設(shè)備缺陷環(huán)節(jié)。

(1)控制系統(tǒng)具有就地和控制室兩地操作功能,均可實現(xiàn)攝像機鏡頭光圈大小的調(diào)節(jié)、內(nèi)窺探頭的進退控制等。并且,在控制室的系統(tǒng)控制器上設(shè)有指示燈顯示內(nèi)窺探頭的進退狀態(tài)。窺視鏡鏡管中具有電動光欄,可調(diào)節(jié)進入攝像機靶面入射光的強弱,便于人眼觀察。另外,窺視鏡后端具有成像面微調(diào)機構(gòu),可手動調(diào)節(jié)畫面位置,以確保爐膛燃燒畫面在監(jiān)視器上得到全面顯示。

(2)針對電廠鏡風(fēng)、吹掃風(fēng)的波動性,系統(tǒng)采用溫度、壓力等傳感技術(shù),使系統(tǒng)具備自我保護功能。當(dāng)條件不能滿足時(即光學(xué)鏡頭溫度高于設(shè)定值,或吹掃、冷卻風(fēng)欠壓),相關(guān)聯(lián)鎖保護回路啟動運行,驅(qū)動傳動裝置,最終將高溫攝像探頭退出爐膛,防止攝像探頭因高溫?zé)龎模⒃诰偷仉姎饪刂葡浜拖到y(tǒng)控制器上自動顯示故障源。同時系統(tǒng)通過控制器向DCS發(fā)出報警信號。待故障排除后,可通過手動按鈕將鏡頭推進爐膛內(nèi),恢復(fù)正常工作。

(3)當(dāng)供電主回路失電,或系統(tǒng)內(nèi)部電氣回路局部故障時,失電連鎖保護回路啟動運行,驅(qū)動傳動裝置,最終將高溫攝像探頭退出爐膛,且在就地電氣控制箱和系統(tǒng)控制器上顯示“失電”。同時系統(tǒng)通過控制器向DCS發(fā)出報警信號。

(4)在系統(tǒng)改造完成后,為了總結(jié)改造取得的效果,根據(jù)對系統(tǒng)運行狀況的跟蹤,在MIS上統(tǒng)計了2012年3—6月期間的故障情況,如表2所示。

表2 爐膛火焰工業(yè)電視故障統(tǒng)計

由表2可以看出,#3鍋爐爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)改造后,在統(tǒng)計的120天時間里,出現(xiàn)無圖像顯示故障的時間從改造前的12天下降到3天,沒有出現(xiàn)探頭不能進退的故障,其投入準(zhǔn)確率從原來的83.3%提高到97.5%,從而使得系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定和可靠。

3 結(jié)語

通過對#3爐爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)的改造,從根本上解決了原系統(tǒng)在運行中經(jīng)常出現(xiàn)探頭超溫退出無圖像顯示和攝像探頭不能操作進退的缺陷,提高了系統(tǒng)的投入準(zhǔn)確率和運行人員監(jiān)視爐膛燃燒情況的穩(wěn)定性與可靠性,也降低了檢修人員消缺的勞動強度。同時,由于系統(tǒng)改為氣冷型,取消了水冷方式,節(jié)約了水源和電源。此后,陸續(xù)在#4、#1、#2爐推廣應(yīng)用,整體取得了良好的效果。

[1]珠江電廠培訓(xùn)中心.廣州珠江電廠300 MW機組培訓(xùn)教材[Z],2013.

[2]安徽大學(xué).YD-NQ電站鍋爐內(nèi)窺式高溫工業(yè)電視系統(tǒng)用戶手冊[Z],2008.

[3]珠江電廠培訓(xùn)中心.#3爐爐膛火焰工業(yè)電視系統(tǒng)改造技術(shù)方案[Z],2010.

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