朱偉民 崔永亮 俞力(中國石化江蘇油田分公司石油工程技術研究院, 江蘇 揚州 225009)
聚合物微球調剖研究與應用
朱偉民 崔永亮 俞力(中國石化江蘇油田分公司石油工程技術研究院, 江蘇 揚州 225009)
以G6-38井組為目標,開展了微球調剖室內方案優化及現場試驗,結果表明:G6-38井注水壓力上升,壓降曲線測試顯示壓力下降變緩起,充滿度提升;同時部分對應油井開始見到一定的增油效果。
聚合物微球;膨脹性能;熱穩定性
聚合物微球是采用目前國內外研究較多的乳液、微乳液及分散聚合技術制備的。當微球尺寸大于地層孔喉尺寸或架橋封堵時,可滿足“堵得住”的要求;微球具有彈性,在一定突變壓力下變形而向前移動,實現逐級逐步液流改向,可滿足“能移動”的要求,即聚合物微球可滿足深部調剖劑應具有的特征。
本文以江蘇油田G6-38井組為研究目標,根據其油藏特性,開展聚合物微球室內研究及調剖設計,并對現場注入效果進行跟蹤評價。
1.1 G6斷塊開發現狀
G6斷塊位于江蘇省金湖縣洪澤湖瀉洪道內,區域構造位于金湖凹陷西部斜坡帶中段,儲層評價為中孔、中低滲儲層,儲層具有中等水敏、中偏弱鹽敏、無-弱酸敏、無-弱速敏的特點。
G6斷塊為具有統一油水界面的層狀油藏,油藏埋深1910~2180m,原始地層壓力為19.7MPa ,地層溫度分別為83℃。
1.2 G6調剖井組生產情況
G6-38井為籠統注水,注水情況見表1。

表1 G6-38井組注水井注水情況表(2012.12)
G6-38井組對應油井生產情況見表2。

表2 G6-38井對應油井生產情況表(2013.06)
1.3 G6-38井調驅的可行性分析
分析認為G6-38調驅井組具有以下調剖優勢:①砂體分布穩定,井組連通性好,井網適應性好;②儲層物性差異較大,非均質強,平面和縱向矛盾突出;③調驅井有一定的吸水能力。

圖1 G6-38井吸水剖面
根據以上分析,對G6-38井進行調驅方案設計。擬通過調剖,封堵高滲通道,增加水驅波及體積,提高砂體儲量動用程度。
2.1 聚合物微球室內優選
根據G6-38井油藏條件,開展在地層水條件下微球分散穩定性、熱穩定性以及聚合物微球的動態膨脹性實驗,最終確定SD-310作為G6-38井的調剖劑。
(1)微球溶液分散穩定性研究 試驗發現,SD-310在注入水及地層水中分散均勻,具有很好的分散穩定性。
(2)微球熱穩定性研究 將填砂管注入聚合物微球在85℃放置2月,測定聚合物微球的封堵率,結果見圖2。

圖2 85℃放置2個月后聚合物微球封堵效果
由上圖可以看出,微球SD-310具有良好的熱穩定性能,在熱處理2個月后,封堵效率有所下降,但仍然達到75%。
(3)微球溶液動態膨脹性研究 通過試驗,SD-310的膨脹性能有以下規律:
相同溫度時,SD-310在注入水中的膨脹速度明顯快于在地層水中的膨脹速度,;用同一組成的水配制的微球,隨著溫度的升高,膨脹速度變快,膨脹粒徑變大;從膨脹速度來說,微球前5天膨脹明顯;5天后膨脹速度變緩慢。
2.2 聚合物微球粒徑的確定
聚合物微球彈性較好,硬度較軟,因此當粒徑與地層匹配時,針對地層的孔喉半徑,微球粒徑應與孔隙直徑相當,以保證封堵;同時為了使微球進入地層深部,保證微球初始粒徑小于地層孔喉。
2.3 聚合物微球用量的確定
用人造滲透率為300mD左右的巖心,注入0.2PV,0.4PV,0.5PV,0.8PV后,封堵率上升13.1~24.0%,借鑒各油田經驗及綜合經濟考慮微球注聚后最佳注入量為0.1PV。
G6-38井于2013年7月開始進行微球調剖,累計注入微球調剖液9000m3。
3.1 注水井效果跟蹤
對調剖過程的G6-38井進行壓降曲線測試,對比調剖過程注水井壓降變化情況:

圖3 G6-38壓降曲線
從調剖前后中壓降曲線對比,可知,G6-38井調驅后,壓降曲線明顯變緩,說明微球起到了封堵高滲通道的作用。
3.2 對應油井效果分析
截止目前,G6-38井微球調剖對應井已見效增油300多噸。
(1)現場應用表明,聚合物微球調剖劑能夠適應該井油藏條件,并取得較好的增油效果,說明微球調剖在中低滲斷塊油藏有較好的應用前景。
(2)在注入壓力許可情況下,可在最后階段使用其它調剖劑起到封口、提壓的作用,進一步改善調剖效果。
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