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造球機(jī)刮刀裝置改造研究

2015-01-06 07:48:06胡振焱祁士明曹志剛周小峰
設(shè)備管理與維修 2015年12期
關(guān)鍵詞:故障

胡振焱,祁士明,曹志剛,周小峰

(江蘇永鋼集團(tuán)有限公司球團(tuán)廠,江蘇張家港 215612)

0 引言

圓盤造球機(jī)是球團(tuán)生產(chǎn)工藝中制造生球的設(shè)備,機(jī)體上周邊圓盤與水平成45°~55°的傾斜角,可在規(guī)定范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),電機(jī)通過(guò)減速機(jī)和1對(duì)開式齒輪帶動(dòng)圓盤轉(zhuǎn)動(dòng),盤上裝有噴水管及刮刀裝置,粉料加進(jìn)盤內(nèi)被水濕潤(rùn)后,不斷翻滾形成小球和大球,當(dāng)小球偏向盤的中部繼續(xù)滾大時(shí),由于球盤自動(dòng)分級(jí)圓球,合格生球則滾向盤邊排出。造球機(jī)刮刀系統(tǒng)選用2套旋轉(zhuǎn)刮刀,生產(chǎn)中經(jīng)常出故障導(dǎo)致停機(jī),影響球團(tuán)生產(chǎn)質(zhì)量。為解決此問(wèn)題,提出改進(jìn)措施。

1 造球機(jī)刮刀系統(tǒng)改造的技術(shù)方案

1.1 現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

球團(tuán)廠Φ6 m造球機(jī),最初設(shè)計(jì)是借鑒馬鋼球團(tuán)廠的圓盤造球機(jī),產(chǎn)品由唐山冶金有限公司提供。主要技術(shù)參數(shù),盤直徑6 m,圓盤邊高0.7 m,轉(zhuǎn)動(dòng)傾角、刮刀位置均可調(diào),圓盤變頻調(diào)速。球團(tuán)廠共有8臺(tái)造球機(jī),每臺(tái)造球機(jī)2套旋轉(zhuǎn)刮刀。刮刀系統(tǒng)主要由擺線針輪減速機(jī)(XLED4/74-1/121)帶立式電機(jī),直徑160 mm彈性柱銷聯(lián)軸器,過(guò)橋軸承座,刮刀架,刮刀夾板和刮刀組成。實(shí)際生產(chǎn)中,球團(tuán)一車間8套刮刀系統(tǒng),據(jù)2013年統(tǒng)計(jì),共更換減速機(jī)20次(包括翻修和新購(gòu)買的減速機(jī)),購(gòu)買新減速機(jī)備件8臺(tái),減速機(jī)擺線輪5副,其余小故障停機(jī)每月每盤平均5次。

刮刀系統(tǒng)故障的表現(xiàn)形式主要有:刮刀刀桿彎、刮刀脫落、刮刀夾板脫焊;聯(lián)軸器彈性件損壞,聯(lián)軸器孔眼變大;減速機(jī)損壞,電機(jī)燒壞;由于減速機(jī)采用循環(huán)供油潤(rùn)滑,減速機(jī)更換頻繁和檢修位置受限等原因,減速機(jī)油管接頭經(jīng)常漏油,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境較差。

1.2 方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施

1.2.1 刮刀刀桿彎、刮刀脫落、刮刀夾板脫焊問(wèn)題。刮刀采用瓦座式(梯形槽)兩塊板夾住刀桿通過(guò)螺栓緊固后其中一塊板焊接在刮刀圓形架上,刮刀桿采用直徑36 mm的圓鋼(未加工),夾板總長(zhǎng)135 mm,出現(xiàn)問(wèn)題后維修不便。刮刀松動(dòng)掉落后直接插入球盤底料層,給刮刀減速機(jī)增加很大額外負(fù)載,造成減速機(jī)損壞。導(dǎo)致問(wèn)題的原因:夾板梯形槽與圓鋼刀桿6條線接觸,接觸面積少,摩擦力小導(dǎo)致不穩(wěn),夾板長(zhǎng)度偏小,刀桿精度差。

采取改進(jìn)措施,夾板改成圓形槽,與圓鋼刀桿外圓緊密貼合,屬面接觸,增大接觸面積。貼合面加工精度提高,圓形槽加工尺寸為直徑35±0.08 mm,表面粗糙度為Ra12.5,刀桿圓鋼加工尺寸為直徑35±0.05 mm,表面粗糙度Ra6.3,這樣加工后,既保證加工精度和貼合良好,貼合面又不要太光滑,以增大摩擦力。

夾板長(zhǎng)度由135 mm增加到215 mm,在夾板的中間位置增加2個(gè)M18螺栓孔,用螺栓擰入后壓緊刮刀桿。此措施還是用以增大夾板和刀桿的接觸面積和正壓力,以確保刀桿不掉落和不傾斜。刮刀架改造后效果示意圖見圖1。

1.2.2 聯(lián)軸器彈性件損壞,聯(lián)軸器孔眼變大。聯(lián)軸器故障屬設(shè)計(jì)選型偏小,該彈性柱銷聯(lián)軸器(外圓直徑160 mm),圓周均布8個(gè)直徑20 mm的尼龍棒,根據(jù)尼龍棒經(jīng)常被聯(lián)軸器剪切力剪斷的情況,將聯(lián)軸器外圓調(diào)整到直徑200 mm,尼龍棒由直徑20 mm調(diào)整為直徑30 mm,更換后尼龍棒不再出現(xiàn)突然斷裂情況,僅為逐步磨損。

圖1 刮刀架改造后效果

1.2.3 減速機(jī)損壞,電機(jī)燒壞。前兩個(gè)問(wèn)題都屬小問(wèn)題,出現(xiàn)故障后在0.5 h內(nèi)都可以順利解決,但減速機(jī)損壞或電機(jī)燒壞后,處理時(shí)間在2~4 h,直接導(dǎo)致生產(chǎn)中斷和產(chǎn)量下降。

常見原因,電機(jī)自身故障,電機(jī)過(guò)載或跳電或燒損。減速機(jī)內(nèi)故障,擺線輪損壞,形星輪咬死,軸承損壞等。減速機(jī)外故障,如殼體開裂。減速機(jī)傾斜45°安裝,外循環(huán)供油缺失導(dǎo)致減速機(jī)損壞,減速機(jī)輸出軸處漏油,導(dǎo)致減速機(jī)故障等。

球盤底料床厚度的增加和物料固結(jié),球盤受主軸少量偏心影響導(dǎo)致刮刀減速機(jī)載荷增大,減速機(jī)損壞。

綜合分析后認(rèn)為,該立式電機(jī)與擺線針輪減速機(jī)一體的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),載荷承載能力偏小,擺線輪固有的缺陷也不能滿足大載荷需求,偏心輪磨損后就出現(xiàn)軸承和齒輪故障。為此,配換新型減速機(jī),在體積和外形尺寸基本不變的情況下,讓承載能力提升一個(gè)檔次。通過(guò)與多家優(yōu)質(zhì)品牌減速機(jī)廠家進(jìn)行多次溝通和現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證、分析計(jì)算等,最終選擇由博能廠家提供的(CRLa137-115-MV-5.5-B5-0-140430A1A1)型減速機(jī)。該減速機(jī)電機(jī)為5.5 kW變頻電機(jī),運(yùn)行穩(wěn)定。此種減速機(jī)小偏置輸出,結(jié)構(gòu)緊湊,可最大限度地利用箱體空間。整體式鑄造箱體,箱體結(jié)構(gòu)剛度好,易于提高軸的強(qiáng)度和軸承壽命。傳動(dòng)部件都經(jīng)過(guò)特殊熱處理,并經(jīng)精密加工。潤(rùn)滑良好,運(yùn)行噪聲低壽命長(zhǎng),傳動(dòng)效率85%以上,且性價(jià)比高,價(jià)格適中。

2 效果分析與評(píng)價(jià)

通過(guò)落實(shí)系列改造方案與舉措,2012年7月改造了2套,2014年8月改造了6套,使用效果良好。減速機(jī)改造后,2012年改造的2套上線運(yùn)行直至2015年1月,從未出現(xiàn)過(guò)故障,2014年8月上線的6套至今也未出現(xiàn)過(guò)故障,可以說(shuō)減速機(jī)故障和損壞問(wèn)題消除。

聯(lián)軸器改造后尼龍棒突然斷裂的情況未出現(xiàn),只是尼龍棒磨損后點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)后及時(shí)更換即可。刮刀未出現(xiàn)掉落和傾斜的狀況,運(yùn)行相當(dāng)平穩(wěn),僅當(dāng)刮刀頭磨損后螺栓松掉下調(diào)后再擰緊即可。整套刮刀系統(tǒng)突發(fā)故障基本不存在,采用減速機(jī)內(nèi)潤(rùn)滑油潤(rùn)滑后漏油問(wèn)題消除。

3 結(jié)論

刮刀裝置系統(tǒng)的改造研究,解決了刮刀故障頻發(fā)的問(wèn)題。產(chǎn)量增加,故障停盤后每小時(shí)影響產(chǎn)量約20 t,原平均每盤每月停3次,每次2 h。改造后,一車間4個(gè)球盤,年增產(chǎn)5760 t。按每噸加工成本50元計(jì)算,年產(chǎn)效益28.8萬(wàn)元。

改造后基本無(wú)需再購(gòu)買備件,檢修頻次和維護(hù)成本明顯降低,年節(jié)省備件和檢修、維護(hù)費(fèi)用超10萬(wàn)元。維修工人的工作量減少且降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,由于原檢修位置高且特殊,檢修時(shí)存在不安全因素,改造后,基本消除了隱患。漏油問(wèn)題也得到解決,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境大為改善。

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