摘 要:電力系統重要設備在安裝時均有SF6充氣的工作環節。充氣工作所需工具很多,傳統充氣方法無集成度,稍有遺漏,將影響充氣工作的正常開展。而且,氣瓶充氣時的汽化過程會導致氣瓶底部出現冰凍現象,在寒冷季節尤為明顯,對出氣率造成了極大的影響。本文通過研制新型工器具和工藝流程,以其高集成度和裝置的特性,使設備充氣工作高效開展。
關鍵詞:電力系統設備;SF6充氣工作;集成充氣裝置
中圖分類號:TM506 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2014) 16-0000-01
隨著用電需求的不斷增加,電力系統的發展突飛猛進,110kV及以上的斷路器都基本采用SF6斷路器,也有越來越多的變電站采用GIS成套設備。這些都是電力系統中的重要設備。
這幾種重要設備在安裝時均有SF6充氣的工作環節。目前該工作的開展情況是將氣瓶、皮管、工具分別找出,將不同廠家的接頭臨時找出、配齊,所耗費的工時投入太大,而且稍有遺漏,將影響充氣工作的正常開展。另外,氣瓶充氣的汽化過程會導致氣瓶底部出現冰凍現象,在寒冷季節尤為明顯,對出氣率造成了極大的影響,并且直接降低了充氣工作的效率。
一、本文研究內容
在SF6斷路器和GIS成套設備安裝過程中,需要對設備充SF6氣體。之前的做法是提前將氣瓶、皮管、接頭分別找出,配齊,在充氣時遇到底部凝結的情況,采用熱水澆灌解決,效果并不明顯。整個作業過程效率非常低。
根據上述分析,我們發現研制一套變電站設備SF6集成充氣裝置,以其高度的集成性和裝置本身具有的特性,來解決目前充氣工作效率不高的問題。
裝置的功能需滿足以下要求:
(1)將充氣所用到的材料、工具、接頭等充分集成,形成模塊,通用性強;
(2)配專用的加熱裝置,克服充氣時底部的結冰現象,能保證氣瓶正常出氣;
(3)實現一瓶多充。即一個SF6氣瓶可以供多個氣室充氣,提高作業效率。
根據上述設想,該裝置的組成為:外觀為一輛集成專用車,分為車身本體部分和工具箱部分。車身本體部分由:車架、手動磁吸裝置(用于固定瓶身)、加熱裝置組成;工具箱部分由:氣壓表、轉換接頭、皮管分接塊組成。
依據上述設計思路,選取裝置的部件實物如下:
(1)閥路塊:是一個密閉結構(附閥路塊氣密性試驗報告),用于提供氣體分流,實現一瓶多充。其內部設置精密壓力表(0.001MPa),用于監測充氣壓力,閥路塊中設置泄壓閥,充氣中斷或結束后以此排出殘壓(通過回收裝置回收殘余的SF6氣體);
(2)專用加熱裝置:設置25個風孔,采用熱氣對流的方法來進行熱傳導(溫度60—200攝氏度可調),熱能利用率高、安全可靠。該烘腔溫度可調,能保證氣瓶的正常出氣,不會再出現因輸氣時氣瓶被凍,影響氣瓶正常出氣的情況;
(3)手動磁吸裝置:采用手動磁吸裝置對鋼瓶進行固定,使鋼瓶與車身無縫對接,避免運輸時的抖動和間隙滑動現象。該裝置的吸力為1T,氣瓶滿氣時的重量為150kG,足以吸附氣瓶;
(4)裝載氣瓶嵌入式設計:建立在磁吸裝置的基礎上,氣瓶裝車方法設計為嵌入式,在裝載氣瓶時無需搬運氣瓶,直接將車身推近氣瓶即可實現;
(5)鎖定、減震輪:車輪具有鎖定和減震的功能,防止裝卸、運輸氣瓶時,車身偏移或劇烈抖動而影響設備、儀表的精密度。
依據上述選取的部件,參照設計圖紙制作實物如圖1:
圖1 變電站設備SF6集成充氣裝置實物
二、變電站設備SF6集成充氣裝置實際使用效果
本裝置在公司加工廠房、220kV明珠變、220kV清漾變進行了現場的實際應用,用此裝置對SF6斷路器、GIS設備進行SF6充氣工作。SF6充氣工作流程如圖2。
圖2 應用新裝置進行SF6充氣工作流程圖
實際應用后,操作人員認為:采用本裝置進行設備的SF6充氣工作,其高集成度和裝置的諸多特點,使工作前的準備時間和工作持續時間大大縮短,特別是其閥路塊具備的一瓶多充的功能,能同時充3個氣室,工作人員的疲勞程度明顯減輕。
本裝置可完成110kV、220kV及500kV不同電壓等級設備(包括主變充氮氣)的充氣工作。
三、結束語
變電站設備SF6集成充氣裝置成性能優良,運輸方便,功能齊全,使用過程中既節約了生產成本,又提高了生產效率。同時,裝置可完成不同設備(包括變壓器本體充氮)的充氣工作,其應用和推廣價值極大。
參考文獻:
[1]GB 50147-2010電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規范[S].
[2]GB 5025X-96電氣裝置安裝工程施工及驗收規范[S].
[作者簡介]吳良建(1984-),男,浙江東陽人,工程師,碩士,主要研究方向:電力系統及其自動化。