999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

不同裝夾方式下的連桿疲勞壽命

2014-12-31 11:49:08張帷李輝梅華生王輝
精密成形工程 2014年6期
關鍵詞:發動機

張帷,李輝,梅華生,王輝

(西南技術工程研究所,重慶 400039)

隨著汽車技術[1—2]的不斷進步,人們對汽車的可靠性[2]要求越來越高,在保證高動力性和高經濟性的基礎上,其可靠性己經成為最重要的指標。所謂可靠性即產品在規定的條件下,規定的時間內,完成規定功能的能力。疲勞壽命[3—4]不僅取決于應力水平,而且還與材料抵抗疲勞破壞能力有關。據統計,汽車90%以上的零部件損壞都屬于疲勞損壞[5]。對于汽車行業來說,疲勞是可靠性研究的重要內容[6—9]。連桿[10—11]是發動機動力傳遞中的重要零部件之一,其可靠性對整機壽命具有重要的影響。連桿疲勞壽命[10,12—13]是指連桿在正常使用條件下疲勞失效斷裂前所經歷的應力循環周次,是工程應用中進行可靠性設計的一個重要指標。

連桿在工作過程中受力狀態比較復雜,承受著氣體作用力、本身慣性力和活塞組慣性力。隨著發動機動力性要求不斷提高,各種載荷不斷增大,對連桿可靠性的要求也就越來越高[4,14]。連桿的疲勞性能已成為衡量設計是否合理的重要指標。

連桿的疲勞性能測試試驗[14—17]主要分為實機試驗和模擬試驗。實機試驗在專用發動機臺架上進行,試驗結果真實可靠,是發動機定型和可靠性檢驗不可替代的手段;但這種方法周期長、成本高,無法進行強化試驗。模擬試驗[18—19]是模擬連桿真實工況,這種試驗方法具有設計多樣化,并隨著傳感器技術和測試技術的進步和發展,能達到較高的控制精度和測試精度。相比試驗法,這種方法試驗周期短,成本費用低,過程簡單,估算結果精度滿足要求,且能充分利用現有的材料的基本性能數據,進一步指導結構設計,在工程上已被廣泛應用[15]。雖然模擬試驗法不能模擬發動機連桿的真實工況,但仍然是連桿疲勞性能測試、結構改進和工藝優選的理想方法,具有不可替代的作用。

整個連桿的安全系數取決于連桿不同部位失效時的最低疲勞強度,連桿承受的拉壓載荷受安裝方式影響較大[11,20—21]。基于此,文中通過模擬發動機工況,比較2種不同的裝夾方式對連桿使用安全性和失效概率的影響。采用 MTS880±500 kN和MTS322±250 kN疲勞試驗系統,對比研究大頭間隙配合及大頭小頭均間隙配合的2種裝夾方式下,其疲勞壽命和斷裂情況。

1 試驗

1.1 設備與規范

連桿疲勞試驗在MTS880±500 kN和MTS322±250 kN電液伺服疲勞試驗系統上進行。

試驗頻率:14 Hz;加載波形:正弦波;加載形式:拉-壓加載不對稱循環疲勞。試驗平均載荷P0為:-9 kN;交變載荷幅P為:±25.0~±50.0 kN;載荷循環基數為107次。

數據處理方式:采用“可靠性試驗SAFL方法”進行數據處理,對同一批次2組連桿樣品進行不同裝配條件的疲勞壽命評價。

脫碳層的檢測參照鋼的脫碳層深度測定法[22](GB/T 224—2008)。

斷口形貌測試采用掃描電子顯微鏡(SEM)進行觀察。

1.2 樣品裝夾方式

通過模擬發動機工況,比較2種不同的連桿疲勞裝配方法(A組和B組)對連桿斷裂位置和失效概率的影響。

A組樣品裝夾方式:大頭間隙配合,間隙量為0.013 mm,并使用油泵對連桿大頭供15W/40SH發動機機油,油壓為3倍大氣壓,小頭為緊配合,過盈量為0.0125 mm。樣品裝配圖如圖1a所示。

B組樣品裝夾方式:大頭小頭均間隙配合,間隙量為0.013 mm,并使用油泵對連桿大頭、小頭供油,油壓為3倍大氣壓。裝配圖如圖1b所示。

圖1 樣品裝夾方式裝配圖Fig.1 Clamping manners of the samples

1.3 樣品

試驗使用的連桿樣品為C70S6高碳微合金非調質鋼合格品成形件,樣品經探傷無缺陷顯示,其力學性能為:抗拉強度Rm=1000 MPa;規定塑性延伸強度Rp0.2=610 MPa;斷后伸長率A=15.0%;斷面收縮率Z=31.5%;布氏硬度值=284HBW。化學成分:C,S,Si,Mn,Cr,P 元素的質量分數分別為0.70% ,0.058% ,0.18% ,0.46% ,0.15% ,0.022% 。

2 結果與討論

在疲勞試驗過程中,連桿的裝夾方式應盡量模擬連桿實際工作狀態,以保證試驗結果準確。但在實際試驗過程中,按照委托方要求,不得不采用不同的配合方式進行試驗,但從未有人考慮過裝夾方式不同會對試驗造成什么影響。試驗所得整個連桿的安全系數取決于連桿不同部位失效時的最低疲勞強度,而試驗中連桿承受的拉壓載荷與發動機實際工況不同,受試驗裝夾方式影響較大,通常在連桿疲勞試驗前需要確定連桿強度最薄弱部位。基于此,比較2種不同的裝夾方式對連桿斷裂位置和失效概率的影響,對比研究大頭間隙配合及大頭小頭均間隙配合的2種裝夾方式下,其疲勞壽命和斷裂情況。

2.1 疲勞性能研究

2.1.1 疲勞壽命測試

A組樣品裝夾方式為大頭間隙配合,間隙量為0.013 mm,并使用油泵對連桿大頭供15W/40SH發動機機油,油壓為3倍大氣壓,小頭為緊配合,過盈量為0.0125 mm。通過交變載荷幅(±25.0~±50.0 kN)進行測試,來研究在改變拉載荷幅的條件下,樣品的循環周次、斷裂部位以及截斷疲勞強度,其測試結果如表1所示。

由表1中的數據可以知道,在A組樣品裝夾條件下,幾乎所有的樣品的斷口部位均是小頭斷裂;樣本疲勞強度均值為26.0793 kN,疲勞強度標準差為2.7442 kN。

為了比較裝夾方式的不同對連桿疲勞性能的影響,在相同的試驗條件下,對比研究了B組樣品,即大頭小頭均間隙配合(間隙量為0.013 mm,并使用油泵對連桿大頭、小頭供油,油壓為3倍大氣壓),在改變拉載荷幅的條件下,樣品的循環周次、斷裂部位以及截斷疲勞強度測試結果如表2所示。

由表1中的數據可以知道,在B組樣品裝夾條件下,幾乎所有的樣品的斷口部位均是小頭油孔斷裂;樣本疲勞強度均值為26.7347 kN,疲勞強度標準差為2.5371 kN。

通過對比表1和2中的測試結果,可以發現,在相同的測試條件下,連桿的裝配方式對連桿的疲勞壽命和斷口部位有很大的影響。B組樣品(大頭小頭均間隙配合)的疲勞強度標準差要好于A組樣品(大頭間隙配合),A組樣品的斷裂部位大部分為小頭斷裂,而B組樣品的斷裂部位大部分為小頭油孔處斷裂。

2.1.2 可靠性分析和失效概率計算

根據表中的數據,在連桿的配合形式不同情況下,對其可靠性和失效概率進行了分析和計算。其中,工作載荷幅為14.10 kN,工作載荷標準離差為1.41 kN。由連桿疲勞強度和工作載荷的概率分布得到可靠度系數b和可靠度R:

表1 A組樣品桿疲勞試驗結果和斷裂部位及疲勞強度Table 1 Fatigue life,fracture location and fatigue strength of connecting rod A

通過計算,A組樣品:R=0.999 948,在循環基數1000萬次(長期服役)下,失效概率為5.2×10-5。B組樣品:R=0.999 991 3,在循環基數1000萬次(長期服役)下,失效概率為0.87×10-5。

2.1.3 連桿的安全系數估算

同時,也研究了連桿的配合形式對安全系數的影響。按連桿的工作拉伸載荷14.10 kN計算,用SAFL方法所得的A組樣品疲勞強度為26.0793 kN,計算連桿疲勞設計的安全系數為1.850;用SAFL方法所得的B組樣品疲勞強度為26.7347 kN,計算連桿疲勞設計的安全系數為1.896。該連桿有足夠的安全裕度。

2.2 斷裂連桿的金相分析

2.2.1 脫碳層研究

分別選擇了2組樣品中的3號樣品進行了脫碳層檢測試驗,其結果表明,A組樣品中3號樣品,其脫碳層深度的平均值為110 μm;B組樣品中3號樣品,其脫碳層深度的平均值為100 μm。兩件樣品均未見全脫碳層。

2.2.2 金相組織觀察

2組樣品中的3號樣品進行金相組織測試結果如圖2所示,金相組織為片狀珠光體+斷續網狀鐵素體。

圖2 樣品斷口金相圖(100×)Fig.2 Fracture metallographic images of the samples

同時,選取了B組中的4號樣品,通過改變放大倍率,進行金相組織測試,其測試結果見圖3所示。

2.2.3 斷口形貌研究

連桿疲勞試驗后,選取了B組中的4號樣品,采用掃描電子顯微鏡(SEM)對斷口形貌進行研究。結果表明連桿屬正常疲勞斷裂。圖4顯示了裂紋起始位置、裂紋源形貌。

同時,對B組中的4號樣品,分別選取了疲勞裂紋慢速擴展區、快速擴展區和瞬間斷裂區(韌窩斷口)進行SEM觀測,其SEM圖譜如圖5所示。

圖3 B組樣品中4號樣品斷口金相圖Fig.3 Fracture metallographic images of sample number 4 in group B

圖4 B組中的4號樣品斷口形貌Fig.4 Fracture morphology of sample number 4 in group B

圖5 B組中4號樣品的疲勞裂紋Fig.5 Fatigue cracks of sample number 4 in group B

3 總結

通過模擬發動機工作狀態,分析連桿的不同裝夾方式對連桿斷裂部位和疲勞壽命的影響。連桿疲勞試驗結果顯示,采用大頭間隙配合裝夾的連桿失效概率為5.2×10-5,進行疲勞試驗后樣品幾乎全部斷裂在小頭部位;采用大頭小頭均間隙配合裝夾的連桿失效概率為0.87×10-5;進行疲勞試驗后樣品幾乎全部斷裂在小頭油孔部位。不同的裝夾方式會導致同樣的連桿疲勞試驗結果幾十倍的誤差,且導致連桿疲勞斷裂位置大有差別,所以在進行連桿疲勞試驗前,一定要確定好裝夾方式。

[1]陳家瑞.汽車構造[M].北京:人民交通出版社,2002.

CHEN Jia-rui.Automobile Structure[M].Beijing:China Communications Press,2002

[2]姚貴升,景立媛.汽車用鋼應用技術[M].北京:機械工業出版社,2008.

YAO Gui-sheng,JING Li-yuan.Automotive Steel Application Technology[M].Beijing:China Machine Press,2008.

[3]馮祥.柴油機曲軸疲勞強度分析[D].鎮江:江蘇科技大學,2009.

FENG Xiang.The Fatigue Strength Analysis of Crankshaft for Diesel Engine[D].Zhenjiang:Jiangsu University of Science and Technology,2009.

[4]葉曉琰,張軍輝,蔣小平,等.基于ANSYS-FATIGUE的曲軸疲勞壽命計算[J].流體機械,2011,39(4):44—47.

YE Xiao-yan,ZHANG Jun-hui,JIANG Xiao-ping,et al.The Crankshaft Fatigue Life Calculation Based on ANSYS-FATIGUE[J].Fluid Machinery,2011,39(4):44—47.

[5]馮繼軍,郭文芳.汽車發動機曲軸常見的失效形式及原因分析[J].失效分析與預防,2006,1(2):7—12.

FENG Ji-jun,GUO Wen-fang.Analysis of Failure Modes and Causes of Automobile Engine Bearing[J].Failure Analysis and Prevention,2006,1(2):7—12.

[6]林運學.日本豐田RN85汽車22R型發動機連桿的疲勞失效分析[J].現代商檢科技,1996,6(6):11—13.

LIN Yun-xue.An Analysis on Fatigue Failure of Japan's Toyota RN85 Car 22R Type Engine Connecting Rod[J].Modern Commodity Inspection Science and Technique,1996,6(6):11—13.

[7]董世運,石常亮,徐濱士,等.重型汽車發動機曲軸斷裂分析[J].失效分析與預防,2009,4(3):138—142.

DONG Shi-yun,SHI Chang-liang,XU Bin-shi,et al.Analysis of Fracture of Heavy Truck Engine Crankshaft[J].Failure analysis and Prevention,2009,4(3):138—142.

[8]朱華明,劉勛豐,劉富緒.發動機曲軸的失效分析[J].國外金屬熱處理,2002,23(2):45—46.

ZHU Hua-ming,LIU Xun-feng,LIU Fu-xu.The Failure Analysis of Heavy Truck Engine Crankshaft[J].Heat Treament of Metals Abroad,2002,23(2):45—46.

[9]橫田克彥,南利貴,徐丹青.商用車發動機的變遷與未來趨勢[J].輕型汽車技術,2002(7):4—9.

HENGTIAN Ke-yan,NAN Ke-gui,XU Dan-qing.The Development of Commercial Car Engine and Its Prospect[J].Light Vehicles,2002(7):4—9.

[10]陸有,呂曉霞,安健,劉勇兵.汽車連桿失效分析[J].汽車工藝與材料,2003(3):31—32.

LU You,LYU Xiao-xia,AN Jian,et al.The Failure A-nalysis of Automobile Connecting Rod[J].Automobile Technology and Material,2003(3):31—32.

[11]鄭周,崔國棟,高國慶,等.汽車連接桿的失效分析[J].熱加工工藝2009,38(19):149—151.

ZHENG Zhou,CUI Guo-dong,GAO Guo-qin,et al.The Failure Analysis of Automobile Connecting Rod[J].Hot Working Technology,2009,38(19):149—151.

[12]OLANIRAN M,STICKELS C.Separation of Forged Steel Connecting Rods and Caps by Fracture Splitting[J].SAE Technical Paper:1993.

[13]FUKUDA S,ETO H.Development of Fracture Splitting Connecting Rod[J].JSAE Review,2002(23):101—104.

[14]王銀燕,張鵬奇,王善.柴油機連桿桿身疲勞強度可靠性分析[J].哈爾濱工程大學學報,2001,22(1):67—71.

WANG Yin-yan,ZHANG Peng-qi,WANG Shan.The Fatigue Reliability Analysis of Diesel Engine Linkage[J].Journal of Harbin Engineering University,2001,22(1):67—71.

[15]張林仙,張生保.基于多體系統仿真的內燃機曲柄連桿機構動力學分析[J].裝備制造技術,2006(4):14—16.

ZHANG Lin-xian,ZHANG Sheng-bao.Dynamic Analysis of the Crank Connecting Rod Mechanism in Internal Combustion Engine Based on Multi-body System Simulation[J].Equipment Manufacturing Technology,2006(4):14—16.

[16]張國慶,黃伯超,浦耿強,等.基于動力學仿真和有限元分析的曲軸疲勞壽命計算[J].內燃機工程,2006,27(1):41—44.

ZHANG Guo-qing,HUANG Bo-chao,PU Gengqiang,et al.Analysis on Fatigue Life of Crankshaft Based on Dynamics Simulation Analysis and Finite Element Dynamic Analysis[J].Internal Combustion Engine Engineering,2006,27(1):41—44.

[17]李慧遠,何才.汽車發動機連桿疲勞試驗方法[J].汽車工藝與材料,2006(10):30—31.

LI Hui-yuan,HE Cai.A Fatigue Tests Method on Automobile Coanecting Cod[J].Automobile Technology and Material,2006(10):30—31.

[18]李春玲.發動機連桿疲勞強度有限元分析[J].柴油機設計與制造,2007,15(2):9—11.

LI Chun-ling.Research on the Finite Element Analysis of Fatigue Strength for Engine Connecting Rod[J].Design and Manufacture of Diesel Engine,2007,15(2):9—11.

[19]吳波,侯岳,胡定云,等.柴油機連桿疲勞試驗的數值模擬研究[J].小型內燃機與摩托車,2010,39(5):47—50.

WU Bo,HOU Yue,HU Ding-yun,et al.Numerical Simulation of Fatigue Test for Diesel Engine Linkage[J].Small Internal Combustion Engine and Motorcycle,2010,39(5):47—50.

[20]呂彩琴,蘇鐵熊,狄建兵,等.連桿小頭油孔對連桿疲勞壽命影響的研究[J].內燃機學報,2002,20(4):369—372.

LYU Cai-qin,SU Tie-xiong,DI Jian-bing,et al.The Study on Effect of the Fatigue Connecting Rod Small End with Oil Hole in the Connecting Rod Small End[J].Transactions of Csice,2002,20(4):369—372.

[21]孫占剛,賈志寧.內燃機連桿疲勞破壞機理研究綜述[J].內燃機,2006(4):1—3.

SUN Zhan-gang,JIA Zhi-ning.Review on Mechanism of Fatigue Failure of Internal Combustion Engine`s Connecting Rod[J].Internal Combustion Engine,2006(4):1—3.

[22]GB/T 224—2008,鋼的脫碳層深度測定法[S].GB/T 224—2008,Determination of Depth of Decarburation of Steel[S].

猜你喜歡
發動機
元征X-431實測:奔馳發動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發動機熄火
2012年奔馳S600發動機故障燈偶爾點亮
發動機空中起動包線擴展試飛組織與實施
奔馳E200車發動機故障燈常亮
奔馳E260冷車時發動機抖動
新一代MTU2000發動機系列
2013年車用發動機排放控制回顧(下)
VM Motori公司新型R750發動機系列
發動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 国产激情无码一区二区免费 | 亚洲男人天堂久久| 国产精品手机在线观看你懂的| 一级毛片在线播放免费观看| 日本尹人综合香蕉在线观看| 亚洲精品爱草草视频在线| 91日本在线观看亚洲精品| 欧美三级不卡在线观看视频| 欧美在线精品怡红院 | 久久久久久高潮白浆| 成人伊人色一区二区三区| a级免费视频| 国产精品黄色片| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 国产麻豆精品久久一二三| 中文字幕在线欧美| 秘书高跟黑色丝袜国产91在线| 99国产精品国产| 久久久久夜色精品波多野结衣| 中文字幕人成人乱码亚洲电影| 国产免费福利网站| 69av免费视频| 老色鬼欧美精品| 高h视频在线| 超薄丝袜足j国产在线视频| 午夜丁香婷婷| 色综合中文综合网| 国内毛片视频| 91麻豆精品视频| 国产喷水视频| 在线无码av一区二区三区| 欧美一区二区啪啪| 欧美一级一级做性视频| 经典三级久久| 性色生活片在线观看| 成人精品免费视频| 亚洲最猛黑人xxxx黑人猛交 | 成人夜夜嗨| 丁香五月婷婷激情基地| 一级毛片a女人刺激视频免费| 五月天天天色| 欧美中文字幕一区二区三区| 毛片网站免费在线观看| 91综合色区亚洲熟妇p| 亚洲精品在线观看91| 国产精品亚欧美一区二区三区| 中文字幕佐山爱一区二区免费| www精品久久| 久久精品视频亚洲| 日本www在线视频| 97狠狠操| 亚洲男人的天堂久久精品| 色婷婷在线播放| 色综合成人| 91精品久久久久久无码人妻| 精品無碼一區在線觀看 | 在线观看无码av免费不卡网站| 欧美在线精品一区二区三区| 无码有码中文字幕| 亚洲第一天堂无码专区| 亚洲爱婷婷色69堂| 最近最新中文字幕在线第一页| 国产精品无码翘臀在线看纯欲| 亚洲精品国产综合99| 亚洲a级毛片| 亚洲视频无码| 美女国内精品自产拍在线播放| 亚洲综合色在线| 九九免费观看全部免费视频| 狠狠色丁香婷婷| 国产又黄又硬又粗| a色毛片免费视频| 亚洲精品国产首次亮相| 91午夜福利在线观看| 午夜国产精品视频黄| 久青草国产高清在线视频| 欧美一级在线看| 精品视频第一页| 色综合网址| 在线无码九区| 狠狠操夜夜爽| 亚洲最黄视频|