陳立軍
(蕪湖致遠機電設備科技有限公司 安徽蕪湖)
機械化輸送系統作為汽車廠重要的物流輸送設備,應用十分普及。聯軸器是機械化輸送系統中的關鍵部件,一旦出現設備停臺將導致生產線全面停止。一套國內某輸送機集團制造的JW4型機械化輸送系統,使用半年后聯軸器連接部位經常損壞,導致設備無法正常運行。采用分析、比較的方法,經過多次改進與試驗,解決了提升機聯軸器的故障。
聯軸器類別為滾子鏈聯軸器,在設備正常運行產生扭矩時,鏈節出現扭曲變形,導致鏈片松動、脫落,甚至出現整根鏈條脫離聯軸器。
(1)滾子鏈質量問題。根據原有鏈條的型號,重新購買一根新的滾子鏈,確認其屬于合格的產品后,替換原有的鏈條。
(2)安裝精度的檢查。首先對聯軸器的兩端進行同心度的檢查,發現主動端和從動端同心度誤差在2 mm,通過墊高電機底座的方法,將誤差控制在1 mm。檢查聯軸器主動端和從動端之間的間隙,通過與滾子鏈的對比測量,確認沒有問題。
(3)潤滑。在安裝新的滾子鏈后,將鏈條徹底的用鋰基潤滑脂進行徹底潤滑,防止由于潤滑不到位導致鏈條損壞。
經過檢查和調整后,重新進行試車并投入使用,但經過2個月的使用后,故障又重新出現。事實說明,初期的原因分析和維修方案失敗。在重新維修之前,查找相關技術資料,對聯軸器進行進一步分析,以找到正確的維修方案。
(1)聯軸器類別為滾子鏈聯軸器,型號GL10(Y70×142/J190×132)。此類聯軸器結構簡單、重量輕、裝拆方便且有少量補償功能(補償兩軸相對偏移)。
(2)聯軸器適用范圍。主要用于潮濕、多塵、高溫,不宜用于啟動頻繁、經常正反轉以及較劇烈沖擊載荷和扭振的場合。
(3)導致故障的重要因素。啟動頻繁,由于汽車行業的特殊性,生產節拍為110 s/臺,按8 h計算,聯軸器每班次需要動作260次,屬于啟動頻繁,明顯違背滾子鏈聯軸器不宜用于啟動頻繁的適用范圍。
(4)經常正反轉。由于生產節拍為110 s/臺,每天通過該設備轉運的轎車達到260臺,該聯軸器應用在提升機上,一個動作的完成需要電機帶動聯軸器正反轉各一次,滾子鏈聯軸器顯然不適合用于此種經常正反轉的場合。
通過分析,確定了導致故障的根本原因,即JW4型機械化輸送系統的提升機聯軸器選型錯誤,不適合公司的使用條件,必須重新選型更換。
找到故障原因后,對聯軸器重新選型,按照節約費用、解決問題的原則,對所選聯軸器提出限制條件。
以原有聯軸器的軸孔為標準;適合頻繁啟動和頻繁正反轉;必須是標準件。表1是備選聯軸器對照表。

表1 備選聯軸器對照表

式中 T——理論轉矩,N·m
PW——驅動功率,kW
n——工作轉速,r/min
KW——動力機系數
K——工況系數
KZ——啟動系數
Kt——溫度系數
Tn——公稱轉矩,N·m
根據式(1)計算 TC=9550×(9.5/480)×1.0×1.25×1.3×1.2=382。根據扭矩計算結果及孔軸尺寸的限定,找出備選聯軸器的具體型號進行具體比較,見表2。

表2 備選聯軸器具體型號比較
結合實際情況,選擇了彈性套柱銷聯軸器替換滾子鏈聯軸器,原因有2點。一是由于設備安裝聯軸器的有效空間為350 mm,所以輪胎式聯軸器顯然不能滿足實際使用要求。二是梅花型彈性聯軸器的減振墊在內部,后期如果更換,拆換麻煩。彈性套柱銷聯軸器的減振墊在柱銷上,從維修的角度考慮,彈性套柱銷聯軸器比較適合。
在安裝之前,對購買的聯軸器進行平衡檢查,確認沒問題后再安裝。試車時設備工作正常,運行平穩。經過3個月的跟蹤檢查,確認聯軸器替換工作圓滿成功,設備運行進入正常狀態。
設備出現故障后,要深入了解發生故障的條件并認真分析故障現象。維修前要查閱相關的技術資料,分析導致故障的原因,初步判斷故障所在。
不要過于相信專業制造廠家或者行業排名靠前的老牌公司。要有信心,相信對公司實際使用情況的了解,做出最符合實際情況的判斷。維修完成后必須要試車并跟蹤檢查效果。
總之,設備出現故障總是有原因的,如果在了解其結構和工作原理的前提下,深入地進行分析和判斷,再復雜的故障都是可以排除的。