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安鋼6m焦爐爐頂空間溫度優化及效果

2014-12-22 06:20:16王新會劉琪陳昕張俊關云鵬翟超
河南冶金 2014年2期
關鍵詞:測量

王新會 劉琪 陳昕 張俊 關云鵬 翟超

( 安陽鋼鐵股份有限公司)

0 前言

爐頂空間溫度[1]是指炭化室頂部空間的荒煤氣溫度。由于煤在炭化室內加熱,溫度升高到700 ℃以后,以縮聚反應為主,這時開始大量產生H2,基本上不產生焦油[2]和其它苯族烴類產品,如果升溫速度較快,控制偏高,爐頂空間及上升管根部很容易形成大量的石墨,嚴重時將影響焦爐的正常生產,同時還影響化學產品的收率。因此要求在結焦時間2/3 時,爐頂空間溫度控制在800 ±30 ℃,最高不應超過850 ℃。

1 焦爐概況

安鋼焦化廠兩座6 m 焦爐為焦耐院設計的JN60 -6 型焦爐、2 ×55 孔年產110 萬噸焦炭,分別于2005年、2007年投產,設計周轉時間為19 h,目前周轉時間穩定在20 h,采用混合煤氣( 高爐煤氣中摻混一定比例的焦爐煤氣) 加熱。

2 存在問題及分析

爐頂空間溫度測量均采用爐蓋插熱電偶的方法進行測量。與7 m 焦爐相比,因為推焦車沒有石墨吹掃裝置,刮板機經常出現故障,爐頂空間溫度受爐頭溫度控制程度較大,易導致爐頂石墨偏多,經常造成干熄焦排焦及皮帶系統堵料故障。2012年10月~2013年3月測定的爐頂空間及相關的主要數據見表1。

表1 7#、8#焦爐爐頂空間溫度關聯數據(平均)

由表1 可以看出,爐頂空間溫度與直行平均溫度成正比,與焦餅中心溫度成正比;與爐頭溫度沒有直接的關聯性,經過排查分析,主要存在以下幾方面問題:

2.1 焦爐密封性差

通過檢查發現,廢氣瓣及蓄熱室封墻等部位的密封性差,密封用的保溫材料處理間隔時間長,很多保溫部位開裂,或掉塊,起不到保溫效果,為了保持合理的邊火道溫度,標準溫度有所提高,導致爐頂空間溫度偏高。

2.2 裝煤量偏低

裝煤量如果偏少,導致炭化室頂部和煤線的間距過大,會引起焦爐爐頂空間溫度高的“假象”。2013年3月份的煤線測量過程中,發現8#煤車3#煤線平均達到了2100 mm,比要求的1800 mm 低300 mm左右。經檢查,裝煤車螺旋轉數達到要求的轉數,3#稱重長期不顯示,不能做出合理判斷,通過對8#煤車3#螺旋進行檢查,發現螺旋變形嚴重,每圈裝煤量比平時要少。

2.3 立火道高向加熱不均勻

車間采用混合煤氣( 高爐煤氣里摻混焦爐煤氣) 加熱,其中焦爐煤氣量控制在2.5% ~3%左右。其中2012年2月~3月份的焦餅中心溫度情況見表2。

表2 2012年2 ~3月份焦餅中心溫度

由表2 中可以看出,由于采用主要為高爐煤氣的混合煤氣加熱,而高爐煤氣的高向加熱均勻性非常差,導致炭化室上部溫度1065 ℃比下部1046 ℃高出19 ℃,是焦爐爐頂空間偏高的一個主要原因。

2.4 爐頂空間溫度與荒煤氣導出系統不暢

如果荒煤氣系統導出不暢,如上升管根部石墨堆積較厚、橋管堵或氨水噴灑效果差都會導致荒煤氣導出不暢,這樣會引起焦油或芳香烴等在炭化室頂部停留時間較長,使化產品產生二次裂解的機率增加,形成較多的石墨,同時會造成爐頂空間溫度偏低的“假象”。

3 工藝優化措施

3.1 提高爐體的嚴密性

針對爐頭溫度波動,車間向焦化廠申請平均每兩年對焦爐( 特別是大焦爐) 進行加固保溫一次,并且制度化,減少冷空氣進入焦爐爐內的可能性,提高并穩定爐頭溫度。

3.2 調整合適的標準溫度

標準溫度對爐頂空間的影響較大,針對標準溫度偏高,爐頂空間溫度偏大,采取動態標準溫度管理,根據夏天爐頭大等需要調節的生產實際需要,合理的調整標準溫度,見表3。

表3 7#、8#焦爐爐頂空間溫度關聯數據

由表3 可以看出,焦餅中心溫度基本上穩定在1000 ±50 ℃,爐頂空間溫度也在800 ±30 ℃合適的范圍之內。

3.3 及時調整裝煤量

為了確保測量的準確性,測量爐頂空間溫度時,應先測量相應的煤線,讓其保持和平時要求的一樣,同時在裝煤前檢查上升管荒煤氣導出系統是否正常運行,并組織對8#煤車3#螺旋進行更換,要求計控部門恢復電子稱設備,并每年對其進行規范標定。同時每周對煤線進行測量,避免由于煤車稱量系統故障導致裝煤量偏少。

3.4 合理控制高向加熱

針對焦餅中心溫度上下偏差較大的問題,將加熱用混合煤氣中的焦爐煤氣含量由原來的2.5% ~3%提高到現在的4.5% ~5%,焦餅中心溫度上下偏差由原來的19 ℃縮小到±5 ℃,解決了焦爐高向加熱均勻性差的問題,穩定了焦炭質量,確保了測量的爐頂空間溫度的全爐準確性。

3.5 確保荒煤氣導出系統暢通

加大上升管系統( 橋管、上升管根部、氨水噴頭) 和爐口石墨等檢查力度,并根據實際情況及時調整爐頂空間溫度,使炭化室荒煤氣導出正常,確保焦爐生產的良性循環。

4 工藝優化效果

1) 確保了爐頂空間溫度測量的真實性,具有全爐代表性。

2) 在保證爐頂空間溫度控制在800 ±30 ℃,最高不超過850 ℃的前提條件下,很好的改善冬天爐頭焦炭偏生冒黑煙,夏天大爐頭現象,便于更好的組織生產。

3) 炭化室頂部及上升管根部結石墨情況得到明顯改善。

4) 提高了化學產品的收率,并有效的保證了收率穩定,同時也減輕了大量酚氰污水排放的環保壓力。

5 結語

目前采用熱電偶測量爐頂空間溫度,熱電偶測量受到爐墻高溫熱輻射的影響,測量值比實際值偏高;同時對爐頂空間測量方法改進[3]等更加有利于測量的準確性; 另外推焦車上的自動石墨吹掃裝置如能得到恢復,將有利于焦爐的爐頂空間溫度的穩定;清門清框系統如果能正常使用,在環保得到保證和爐頂空間溫度穩定的情況下,適當提高集氣管壓力,有利于焦爐爐體的保護。

[1]于振東,蔡承祐.焦爐生產技術[M]. 沈陽: 遼寧科學技術出版社,2005:171

[2]蘇宜春.煉焦工藝學[M].北京:冶金工業出版社,2006:59-73

[3]靳迎武,張俊,劉思沛等.焦爐爐頂空間溫度測量優化[J].甘肅冶金,2013,35(2) :118 -120

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