師素粉,鄭端
鑄造CAE模擬技術利用計算機技術的綜合運算,優化傳統鑄造工藝,降低產品的成本,提高鑄造企業的競爭力。本文以鑄造CAE模擬軟件ProCAST為工具,以我公司的典型熔模鑄件——襯套為實例,來介紹鑄造模擬軟件在鑄造工藝改進中的應用。
襯套鑄件為航空產品,鑄件結構及原工藝方案如圖1所示。鑄件結構簡單,但表面質量和內部質量要求都較高。100%進行磁粉和X射線無損檢測,并按HB5430—1989標準Ⅲ類驗收。其工藝參數如下:
(1)材質與特性 該襯套零件的材質為 ZG0Cr16Ni4NbCu3,液相線溫度1456℃,固相線溫度1350℃。
(2)型殼材料 硅酸乙酯水解液(18%SiO2)+上店粉+上店砂,型殼厚度6mm左右。
(3)工藝參數 澆注溫度1580~1620℃,澆注時間在4~5s,空氣中澆注,自然冷卻。
(4)預熱溫度 模殼的預熱溫度選擇950℃。
(5)造型方式 填砂造型。
襯套鑄件原工藝模擬結果如圖2所示。

圖1 襯套鑄件原工藝方案

圖2 原工藝的充型凝固過程溫度場
從圖2可以看出,澆注過程金屬液的流動規律是:金屬液先進入直澆道、橫澆道,再通過6個內澆口自上而下進入型腔,直至充滿整個鑄型。由于上述充型特性,使內澆口下面(藍圈標識處)成為熱量集中的地方。鑄件凝固過程主體部分溫度是自下而上依次升高,符合自下而上的順序凝固方式,但在內澆口下部局部出現溫度最高處,甚至高于內澆口的溫度,使得澆注系統無法對此處進行補縮,此處極易出現縮孔、縮松缺陷。
圖3所示黃圈標識處為ProCAST軟件預測出的縮松、縮孔發生位置,與圖2中標識處位置基本相同,也與實際生產結果一致。實際生產中,由于內澆口下面局部縮松缺陷導致鑄件合格率僅為40%左右。
為了改善充型凝固過程中溫度場的變化情況,使其能夠實現順序凝固,改進后的工藝方案如圖4所示,內澆口的數量由6個減少為5個,而內澆口的截面積由270mm2增加到450mm2。
由圖5工藝改進后鑄件凝固過程中溫度場的變化情況可以看出,鑄件主體部分溫度是自下而上依次升高,溫度最高部位出現在澆注系統內,完全符合自下而上的順序凝固方式,澆注系統可以對鑄件進行很好的補縮,基本上消除了可能產生縮孔、縮松的隱患。
圖6所示為工藝改進后ProCAST軟件預測出的縮松、縮孔發生位置,全部在澆注系統內,與圖5結果一致。
通過計算機仿真模擬技術的應用可以直接觀察到整個充型凝固過程,從而輔助工藝人員進行工藝設計及優化,不僅為企業解決了難題,而且與傳統的“試錯法”相比有效控制了生產成本,省去了大量的試驗和檢測,提高了鑄件質量,為正常的生產提供了堅實的保證,其工藝模擬仿真技術必將成為鑄造生產的重要組成部分。

圖3 原工藝模擬結果

圖4 改進后工藝方案

圖5 改進后工藝溫度場

圖6 改進后工藝模擬結果