孫 勇,印勝偉
(儀征化纖股份有限公司熱電生產中心,江蘇 儀征 211900)
中國石化某自備電廠有6臺自然循環、四角切圓燃燒、∏型露天布置的固態排渣的高溫高壓煤粉爐,其中1#~5#爐為HG220/100-10型,6#爐為HG220/100-YM型。鍋爐前部為爐膛,四周布滿模式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道裝設了兩級對流過熱器,爐頂、水平煙道兩側及轉向室設置頂棚管和包墻管,尾部豎井煙道中交錯布置兩級省煤器和兩級空氣預熱器。
2014年1月11日10點43分,1#鍋爐7#給粉機突然自動程控報警顯示自動切手動,當班司爐立即檢查7#給粉機無異常,各風粉溫度無變化,二次風壓無變化,3#角一次風速18~20m/s左右變化,此時將7#給粉機轉速由原來633r/min減至490r/min,11點03分當班司爐發現火嘴溫度1 000℃報警,同時通過觀察鏡發現7#燃燒器處著火,于是立即停止7#給粉機運行并關閉一次風門,同時全開3#角中心風和周界風,立即采取措施對7#燃燒器進行水冷卻。11點10分左右7#燃燒器明火被撲滅,燃燒器燒損嚴重。
(1)鍋爐概況。
1#爐是國產1982年制造、1984年4月投產的,主要設計參數見表1。該爐于2012年3月進行了低氮燃燒改造,燃燒器布置方式從下至上為:下層二次風燃燒器、下層外燃式微油點火燃燒器、上層濃稀相低NOx燃燒器、中層可調試二次風燃燒器、三次風燃燒器、下層可調試燃盡風裝置、上層可調試燃盡風裝置,兩層一次風燃燒器切圓直徑為400mm。中層二次風燃燒器切圓可調,可左右擺動,下層二次風燃燒器切圓為800mm。

表1 1#爐主要設計參數
(2)運行工況。
1#爐當時主汽流量200t/h,主汽壓力9.35MPa,8只燃燒器,給粉組合開關轉速上排460r/min,下排580r/min,氧量3.5%,爐膛負壓-15Pa,二次風門四角開度均為50%,周界風25%,燃盡風下層80%,上層50%負荷協調方式。1#爐燃燒器燒壞前工藝參數如表2所示。

表2 燃燒器燒壞前工藝參數
(3)燃燒器材質。
1#爐低氮燃燒改造后燃燒器噴嘴采用耐熱鋼16Cr25Ni14Si2材料,該耐熱鋼材質的化學成分如表3所示。該材料具有較高的高溫強度及抗氧化性,對含硫氣氛較敏感,在600~800℃有析出相的脆化傾向。

從運行工況可以看出一次風速19m/s和二次風壓2 000Pa,這與低氮燃燒改造后一次風速≥20m/s、二次風壓≥2 200Pa的要求有偏差,一次風速、二次風壓偏低,這樣就造成了煤粉著火點距離太近,從而引起燃燒器噴口的過熱變形,直至最終燒損,這是主因。
停運后檢查發現燃燒器噴口處有結焦,未及時清除,使其阻力增大,燃燒器風箱有煤粉沉積,這就造成了燃燒器噴口鋼材溫度達到熔點燃燒,這是事故根本原因。
熱工人員將燃燒器的噴口報警溫度上限設置在1 000℃,高于《鍋爐運行規程》中≤600℃時報警的要求。
7#燃燒器噴口壁溫上升過程中的異常現象,司爐未能發現,這也是一個次因。具體溫度變化如圖1所示。

運行司爐值班人員應根據盤面分析和巡檢情況,判斷是否有結焦現象??走M如有結焦應及時打掉,并及時調整一次風速,保證火嘴著火距離在200~300mm左右。對火嘴結焦的情況需要用打焦鉤鉤一下火嘴內部的結焦,并相應調整好引送風機擋板的開度,維持爐膛負壓20~40Pa范圍內,選擇合適的煤粉細度,調整一次風速,防止燃燒器和一次風箱內部積粉,根據火嘴溫度變化及時調整周界風壓力、冷風門和中心風的開度,防止燃燒器燒壞。
通過試驗找出合理的配風方式和最佳的風門擋板位置,一次風速、二次風速及風壓調平,對燃燒器的安裝角度進行了嚴格校驗,并進行了重新調整,確保爐膛內火焰切圓燃燒,使爐內具有良好的空氣動力工況。適當調整一、二次風的風速和比例,使爐內火焰中心溫度和爐膛出口的煙氣溫度不致過高,并保持適當的過剩空氣系數,使燃燒充分、完全,避免缺氧燃燒,保持爐膛內火焰的均勻分布,特別是在負荷過高或過低的時候,防止火焰偏斜,造成貼墻燃燒。調整煤粉和空氣使其混合均勻,降低爐內溫度和還原性氣氛,以防結焦。
目前該廠正在進行脫硝除塵和低氮燃燒改造,加強職工《鍋爐運行規程》、《低氮燃燒操作指導書》和《SCR脫硝操作指導書》的學習,以提高職業技術水平,確保改造后各鍋爐安全、經濟運行。
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