袁 峰
(武鋼能源總廠熱力廠,湖北武漢 430083)
熱力廠現有20多座鍋爐,鍋爐的引風機普遍采用330~2800k W大型電動機,且全部為定速電機,無論負載高低,電能消耗居高不下,造成了能源的極大浪費,以引風機電機最大的燒結電站為例:燒結電站3臺余熱鍋爐引風機目前采用擋板調節方式,配用電動機為2800k W,在鍋爐運行中,電功率基本不變,僅依靠引風機的擋板開度調節進風量,即通過爐膛壓力信號依靠D C S對擋板進行調節來達到生產所需風量及壓力,該風機電機功率高達2800k W,每年電費消耗很大。
鍋爐進風量的傳統調節方式是調節引風機擋板,即僅僅改變引風通道的流通阻力,而驅動源的輸出功率并沒有改變,節流損失相當大,浪費了大量電能。致使耗電率高,發電成本不易降低。同時,電機啟動時會產生5~7倍的沖擊電流,對電機構成損害。風機系統自動化水平低,不能及時調節,運行效率低。為此,我們采用變頻調節方式對風機系統進行改造,利用改變電機轉速來調節鍋爐進風量的運行方式,以減少溢流和節流損失,提高系統運行的經濟性。
此次變頻節能改造擬對上述3臺風機系統進行初步改造,計劃改造設備參數統計如下:
(1)電機額定數據:
型號:Y R k k 800-6
額定功率:2800k W
額定電壓:10k V
額定電流:195A
額定轉速:980r/m i n
功率因數:0.80
(2)負載額定數據:
型號:2700D IB B 80
額定流量:58萬m3/h
全壓:4750P a
軸功率:2580k W
(3)系統運行數據:
閥門開度:55%
運行電流:172A啟動方式:水阻啟動年運行時間:8000h運行靠擋板調節風量風壓。此風機主要是輸送熱蒸汽用。
3.1.1 風機啟停頻繁,軸承容易彎曲變形的故障現象
由于燒結環冷機工況不穩定,造成引風機啟停頻繁,沒有盤車裝置風機軸承在靜止狀態下容易產生彎曲變形。對此采用變頻器裝置,利用變頻器的變速功能,在環冷機停止工作時,可對引風機進行低速盤車避免軸承彎曲,大大減少此類故障的發生。
3.1.2 采用變頻啟動,棄用水阻啟動,可以確保職工人身安全
3臺引風機原采用水阻啟動,而水阻屬于20世紀70年代左右的產物,安全上存在很大隱患,已屬于漸被淘汰的產品。燒結余熱鍋爐引風機水阻同樣在設計上也存在缺陷,4燒、5燒引風機的水電阻曾于2008年、2011年兩次發生爆炸故障,險些造成人身事故,淘汰水電阻后,運行人員的人身安全得到可靠保障。
3.1.3 提高網側功率因數
原電機直接由工頻驅動時,滿載時功率因數為0.8~0.9,實際運行功率因數遠低于額定值。采用高壓變頻調速系統后,電源側的功率因數可提高到0.95以上,大大的減少無功功率的吸收,進一步節約上游設備的運行費用。
3.1.4 降低設備運行與維護費用
采用變頻調節后,通過調節電機轉速實現節能;轉速降低,主設備及相應輔助設備如軸承等磨損較前減輕,維護周期、設備運行壽命延長;變頻改造后風門開度可達100%,運行中不承受壓力,可顯著減少風門的維護量。在使用變頻器過程中,只需定期對變頻器進行除灰清潔維護,不用停機,保證了生產的連續性。從實際改造情況看,采用變頻調速后,運行與維護費用大大降低。
3.1.5 軟啟軟停功能
采用高壓變頻改造后,電機實現軟啟軟停,啟動電流不超過電機額定電流的1.2倍,對電網無任何沖擊,電機使用壽命延長。在整個運行范圍內,電機可保證運行平穩,損耗減小,溫升正常,無任何附加的異常振動和噪音。
3.1.6 保護功能增加,提高電氣運行的可靠性
與原來舊系統相比較,變頻器具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升等多項保護功能,提高了電機運行的可靠性。
3.1.7 便于實現高度自動化
變頻改造后便于實現控制系統自動化。風機系統的風量經常需要根據工藝的要求變化,在過去用擋板調節時,存在執行機構的開度與流量的關系曲線的線性問題。往往由于執行機構的磨損量過大,閥門特性發生變化,出現非線性問題,致使調節過程失誤,自動控制系統無法正常工作。而變頻調速始終保持在線性高精度0.1~0.01H z的范圍內工作,為實現系統的自動化創造了優越條件。
3.1.8 增強系統運行的可靠性
智能高壓變頻調速系統適應電網電壓波動能力強,電壓工作范圍寬,電網電壓在-35%~+15%之間波動時,系統均可正常運行。
燒結余熱鍋爐風機高壓變頻改造節能分析節能分析:
設備名稱:燒結余熱鍋爐 1#、4#、5#引風機電機
工頻運行功率(平均):2383k W
變頻后運行功率(平均):2050k W
節電率:14%
每小時節約電量:333k W
采用手動一拖一旁路方式改造電氣原理如圖1。

圖1 改造電氣原理示意圖
系統母線電源經變頻裝置刀閘K 1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經刀閘K 2送至電動機系統母線電源還可經刀閘K 2切換至工頻側直接起動電動機。變頻裝置故障保護由變頻器故障節點與用戶開關連鎖,一旦變頻故障即可馬上斷開輸入側高壓開關及刀閘K 1,將變頻裝置隔離,切換刀閘K 2至工頻側,合高壓開關工頻起動電機運行。刀閘K 1、K 2之間具有閉鎖和防止誤操作功能。
2800k W風機系統原有軟啟動系統保留在工頻旁路回路中,以保證工頻旁路時可以成功軟啟動。
燒結余熱鍋爐引風機變頻器運行數據:
燒結余熱鍋爐引風機(3臺):2800k W/10k V
系統配置型號:T t n v e r t-A 4 H 3500/03 Y,Ⅰout=200A
系統旁路及啟動方式:一拖一手動旁路
單元配置:T I N V U-210/17 B 1
系統尺寸及重量:6010×1200×2550(長×寬×高),8220k g
2012年11月8日,燒結電站3臺余熱鍋爐引風機電機變頻改造全部完成,通過采用變頻啟動,解決了風機沒有盤車裝置的弊端,減少了風機震動的頻率及停爐的次數。同時又解決了水阻啟動在工藝上存在的缺陷,使維護量大幅減少。目前變頻器運行穩定。
經實測,現在余熱爐產汽量和改造前產汽量一樣的情況下,風機每小時耗電量要比原來減少200k W·h,3臺引風機每天節約成本:200×0.5×24×3=7200元每年節約成本:
7200元×200日=140萬元
即3臺引風機每年可節約電費140萬元。
由于變頻器的安全性遠高于水電阻啟動方式,因此,本次改造不僅確保了職工的人身安全,也大大提高了引風機的工作可靠性(每年可增加30個工作日)。
變頻風量調節技術是一項新技術,該技術通過追蹤燒結余熱鍋爐的重要參數(爐膛負壓、煙溫、汽包水位等)自動調節引風機電機轉速,來達到進風量自動控制的效果,實現鍋爐引風機安全、節能、高效運行。