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蒸餾裝置常頂腐蝕監測與綜合控制

2014-11-29 08:04:06蔚,李偉,蔡
石油化工腐蝕與防護 2014年6期

張 蔚,李 偉,蔡 寧

(1.中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司,上海200137 ;2.上海鑫喆源實業有限公司,上海 200437;3.納爾科(中國)環保技術服務有限公司,上海200062)

1 裝置概況

5 Mt/a 常減壓蒸餾裝置的低溫H2S-HCl-H2O型腐蝕以工藝防護為主,即“一脫三注”。對此腐蝕通過監測脫后原油鹽含量、常頂回流罐排水的pH 值和鐵離子濃度、相關部位的定點測厚和在線探針數據來判定腐蝕程度。裝置中相關流程為常壓塔頂-換熱器E110-常頂空冷A102-常頂回流罐D103。工藝流程見圖1。D103 整個流程中換熱器管束為雙相鋼2205,具有較好的耐蝕性能,其它均為碳鋼設備與管道。通常塔頂出口溫度為100~109 ℃,空冷出口溫度為40~60 ℃,露點區即在常頂換熱器附近。隨著加工油品性質、加工量、大氣環境溫度等變化,露點腐蝕區域在設備中是飄移的,只能確認一個大致的范圍。工藝流程見圖1。

2 腐蝕監測情況

常頂腐蝕監測主要從“一脫三注”采樣分析、空冷進出口探針在線監測和定點測厚這3 方面進行。

圖1 蒸餾裝置常頂流程工藝示意Fig.1 Schematic of ADU(atmospheric distillation unit)overhead

2.1 “一脫三注”分析情況

每天對原油和脫后原油進行采樣分析,硫的質量分數應低于1.0%,酸值低于0.50 mgKOH/g,水的質量分數不超過0.3%,鹽的質量濃度不超過3.0 mg/L。統計2010 年8 月至2014 年4 月數據見表1 和表2。

表1 原油分析統計Table 1 Crude test results statistical analysis

裝置電脫鹽罐設計采用的條件為進料鹽質量濃度低于50 mg/L,分析數據中原油鹽含量有95次超設計值,這也給脫鹽效果造成一定負面影響,增加了不合格率。

每周一、三、五采集水樣并進行分析,控制指標pH 值為7.0~9.0,鐵離子質量濃度為不高于3 mg/L,月度合格率大于90%。統計2010 年8 月至2014 年4 月數據見表3。

表3 常頂排水分析統計Table 3 ADU(atmospheric distillation unit)overhead discharge water test results statistical analysis

綜合分析,在該生產周期中,蒸餾低溫腐蝕的控制呈間歇性失控狀。

2.2 在線探針數據

裝置開工正常后,設置17 個在線腐蝕速率監測點,基本覆蓋裝置關鍵部位。從開工正常到2011 年6 月,探針監測系統顯示初、常頂空冷進出口(碳鋼管線)腐蝕速率為0.08~0.3 mm/a。

2011 年7 月開始破乳劑工業試驗,監測數據顯示,電脫鹽合格率低,在線監測腐蝕速率明顯上升,表4 為1 號常減壓蒸餾裝置常頂低溫部位階段腐蝕速率在線監測數據匯總。

表4 常頂低溫部位階段腐蝕速率(2011 年)Table 4 Atmospheric distillation unit overhead corrosion rate mm/a

2.3 常頂流程定點測厚與加測

裝置建成后,在常頂流程中原設置測厚點24個,分布在空冷進出口管線上,從檢測數據來看,2011 年6 月到2011 年9 月間空冷進口處減薄明顯,最嚴重的為101-A102E 西進口,腐蝕速率達到3.6 mm/a,遠超碳鋼允許使用的腐蝕速率值(0.2 mm/a),具體數據見表5。

表5 常頂空冷進口測厚Table 5 ADU(atmospheric distillation unit)overhead fin-fan cooler inlet and outlet pipe wall thickness test data mm

綜合化學分析、在線監測和定點測厚的數據,初步判定常頂流程存在嚴重的腐蝕,且露點區應該在換熱器后部,因此現場對未監測的高空區域進行拆保溫、搭腳手,進行加強測厚。數據顯示露點區域的腐蝕非常嚴重,換熱器出口DN400 彎頭壁厚僅剩2.9 mm,為防止日后泄漏,常頂汽油逸出可能引發火災,立即對此彎頭進行包焊,見圖2。

圖2 現場檢測壁厚記錄(左)現場包焊(右)Fig.2 Pipe wall thickness test results (left)contour welding (right)

3 原因分析與停工檢修情況

常頂腐蝕為低溫HCl-H2S-H2O 型,此次減薄主要原因為電脫鹽不合格,原油中所含氯離子在加工過程中析出,形成酸性環境,在塔頂冷凝冷卻系統造成嚴重腐蝕,最嚴重為露點區域。

腐蝕環境中的HCl 是由于原油中的無機鹽(主要是氯化鈉、氯化鎂和氯化鈣)在一定溫度下水解生成。H2S 來自原油中的硫化氫和原油中硫化物在260 ℃以上的分解產物。H2O 來自原油中含有的水以及塔頂三注防腐時注入的水。在這種腐蝕環境中,HCl 腐蝕為主,H2S 起促進作用,它和HCl 相互促進,形成腐蝕循環,造成設備失效。腐蝕反應方程式如下:

塔頂注入的氨、水和緩蝕劑在脫后鹽含量持續超標時,受限于注劑泵能力,無法大幅度地加大注入量,無法有效地縮小露點區,保護設備。

另外,裝置加工量一直偏低,負荷通常在60%左右,原設計加工油品硫質量分數不大于1.0%,實際平均硫質量分數為0.3%,油品偏輕。常頂換熱器殼程中原油量偏小,冷源不足,管程中常頂油氣相對過多,使得露點區域從雙相鋼管束內后移一部分到碳鋼管線上。整個生產周期中“一脫三注”成績始終不夠穩定,日常投入大量測厚力量,對整個流程進行每月1 次檢測,根據檢測數據,先后打了8次夾具/包焊,以防風險。通過綜合分析,預測此流程的安全壽命僅到2014 年4 月左右。

2014 年4 月臨時停工(臨停)打開檢查,包焊彎頭直管最小壁厚不足1 mm,薄如刀刃。最先包焊的彎頭本體已穿,包焊層減薄明顯,見圖3。空冷進口6 個閥門已有3 個損壞,閥內件凹陷部分約占1/3 面積,閥板穿孔,見圖4。

在該次臨停中更換常頂換熱器出口部分管線和閥門,其中彎頭、短節采用碳鋼內襯復合陶瓷技術,從設備本身來提高耐蝕性能,見圖5。

作為耐腐蝕材料,陶瓷具有先天的耐磨性能及本質上的耐酸堿腐蝕性能,采用的SGL-200 耐磨耐腐復合陶瓷材料是一種耐酸堿腐蝕、耐磨耐沖刷、使用壽命長的新型材料,具有同金屬基體相匹配的熱膨脹系數和優良的結合強度、金屬電焊而不爆瓷性能等,基于其可焊接性,能很方便地現場使用,突破了原來非金屬涂層/復合層使用上的局限。該技術2011 年曾用于另一套常減壓蒸餾的常頂空冷出口(露點腐蝕區域),使用效果優異,三年來未見任何減薄。

圖3 彎頭上游直管(左)彎頭內(右)腐蝕形貌Fig.3 Straight pipe locate on upstream of bend pipe (left)in the bend pipe (right)corrosion situation

圖4 常頂空冷進口閥內部腐蝕形貌Fig.4 Valve internal corrosion morphology of ADU(atmospheric distillation unit)overhead fin-fan cooler inlet

圖5 常頂換熱器出口彎頭襯復合陶瓷Fig.5 ADU(atmospheric distillation unit)overhead heat exchanger outlet bend pipe coat with composite ceramic

4 工藝處理措施

“一脫三注”在防止常減壓蒸餾裝置低溫腐蝕方面具有決定性作用,其宗旨是利用合適的藥劑,通過調節操作參數,盡量降低環境介質腐蝕性,確保裝置安全高效運行。

該裝置長期使用無機氨水來調節回流罐處pH 值,即使pH 值達標,有時排水的鐵離子也是超標的,這表明流程中仍有腐蝕發生。在初凝區無機氨水的溶解速度低于氯化氫,在初凝區呈現低pH 值的區域。2013 年9 月底引進有機胺,為優化腐蝕控制成本,采用有機胺和氨水混注。EC1000A 作為有機中和劑,用于塔頂露點腐蝕的控制,氨水主要用于露點腐蝕以外的pH 值調節以達到控制指標。廠家為現場提供相應的技術支持和試驗分析,根據塔頂氯離子含量和酸堿性,運用專利PATHFINDER 軟件計算需要塔頂酸值所需的最小加藥量,以保證三頂露點腐蝕情況可以得到良好控制。通過三個多月的運行來檢驗有機胺實際使用效果,見圖6。

圖6 常頂鐵離子分析結果(2013 年)Fig.6 Discharge water iron content analysis results data of ADU(atmospheric distillation unit)overhead

沒投加前亞鐵離子平均值為2.997 mg/L,投加后亞鐵離子平均值為0.849mg/L,與加藥前比下降72%,標準偏差從3.108 下降到0.966,下降69%,亞鐵離子合格率從 69.23% 上升至94.87%,上升25.62%。

5 結束語

“一脫三注”是常減壓蒸餾裝置低溫防腐蝕的重要手段,實際操作中,必須加強控制,隨時調節操作參數,努力使初凝區位置固定在耐蝕性強的設備管線中,通過材質和工藝二個手段來確保裝置安全生產。

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