郭明中,毛健康,王洛東
(洛陽石化吉潤化工有限責任公司,河南省洛陽市 471012)
隨著聚丙烯(PP)催化劑行業(yè)的不斷發(fā)展,國內(nèi)生產(chǎn)PP所用的催化劑技術逐漸成熟,相繼開發(fā)出應用于日本三井化學公司Hypol工藝的N型、CS型等系列催化劑,在國內(nèi)各裝置的應用情況良好,實現(xiàn)了催化劑國產(chǎn)化,大幅降低了生產(chǎn)成本[1]。中國石油化工股份有限公司催化劑北京奧達分公司生產(chǎn)的BCZ型催化劑是一種以氯化鎂/異辛醇/甲苯為溶解體系,采用獨特的粒子成形工藝及內(nèi)給電子體復合技術開發(fā)的、綜合性能優(yōu)良的丙烯聚合用新型催化劑,但在Hypol工藝PP裝置上的工業(yè)應用情況尚待進一步驗證。
本工作結合裝置生產(chǎn)實際,通過工業(yè)應用試驗,考察了BCZ型催化劑在三井化學公司Hypol工藝裝置上的實際應用情況,研究了催化劑的活性、氫調(diào)敏感性,PP的等規(guī)指數(shù)、粉料性質(zhì)和粒料力學性能等。
原料丙烯中的水、羰基硫(COS)等有害雜質(zhì)將引起PP催化劑中毒,使外給電子體環(huán)己基-甲基-二甲氧基硅烷(簡稱Donor C)分解,故原料丙烯在使用前需要經(jīng)過精制[2]。從表1可以看出:原料丙烯及精制后丙烯均滿足質(zhì)量指標,符合試驗要求。
預聚合是在低溫(<25 ℃)條件下,將定量的丙烯加入到裝有與己烷完全混合的主催化劑和三乙基鋁(TEAL)漿液的催化劑儲罐中,在壓力為20~80 kPa的條件下進行丙烯聚合,形成較穩(wěn)定的處于起始引發(fā)狀態(tài)的活性中心。預聚合可以改善PP粉料的顆粒形態(tài),減少細粉含量,提高PP粉料顆粒的規(guī)整性和強度[3]。試驗共用40.00 kg的BCZ型催化劑,在進入反應系統(tǒng)前先進行丙烯預聚合,預聚合條件與使用NA型催化劑相同。用BCZ型催化劑預聚合的條件:BCZ型催化劑用量為40.00 kg,質(zhì)量濃度為18 g/L;TEAL用量為6.80 kg,丙烯用量為120 kg,丙烯與BCZ型催化劑的質(zhì)量比為3.0。
預聚合期間各段工藝參數(shù)需要控制為:1)重打漿時間70 min,重打漿溫度0 ℃;2)第一階段丙烯進料速率15 kg/h,時間60 min,溫度0~5 ℃;3)第二階段丙烯進料速率45 kg/h,溫度5~15 ℃;4)后聚合時間30 min,溫度<25 ℃。
重打漿階段為低速(45 r/min)攪拌,重打漿結束后,自丙烯進料開始至聚合結束均維持高轉(zhuǎn)速(110 r/min)攪拌。其中,重打漿和第一階段丙烯進料期間的預聚合溫度均控制在5 ℃以下,第二階段丙烯進料期間的預聚合溫度實際高達16.39℃。從整個預聚合過程看,BCZ型催化劑比NA型催化劑的預聚合程度激烈。

表1 原料丙烯及精制丙烯質(zhì)量Tab.1 Quality of the propylene raw material and refined propylene
為準確研究BCZ型催化劑在Hypol工藝PP裝置上的工業(yè)應用情況,同時也為了與NA型催化劑的性能進行對比,試用時控制各主要工藝參數(shù)與使用NA型催化劑時相同(見表2)。

表2 聚合裝置主要工藝參數(shù)Tab.2 Main process parameters of the polymerization plant
連續(xù)7天使用BCZ型催化劑。BCZ型催化劑的初始質(zhì)量濃度為7 g/L,根據(jù)反應情況先后稀釋至6 g/L和5 g/L。生產(chǎn)牌號為PPH-T03-H的PP粉料,造粒后PP粒料的牌號為PPH-Y35。另外,w(TEAL)為20%,加入量為10 L/h,Donor C加入量為0.4 L/h。
試用BCZ型催化劑前,NA型催化劑流量約為42 L/h,氫氣加入量為3.5 Nm3/h;BCZ型催化劑投用后,氫氣消耗量明顯增大,加入量穩(wěn)定在4.2 Nm3/h左右;催化劑活性起初表現(xiàn)不明顯,13 h后開始明顯提高,催化劑流量逐漸降至約32 L/h。BCZ型催化劑投用后,裝置主要運行情況如下:1)使用BCZ型催化劑,預聚合過程中丙烯聚合比較激烈。生產(chǎn)過程中BCZ型催化劑質(zhì)量濃度為7 g/L時,因為催化劑用量較小,催化劑管線堵塞較為頻繁,平均每天需要清理催化劑管線3次,給生產(chǎn)帶來很大困難,因此,分別于24 h和48 h后將催化劑稀釋至6 g/L和5 g/L。稀釋到5 g/L后,催化劑流量由原來的32 L/h提至39 L/h左右,催化劑管線頻繁堵塞問題得以解決。2)BCZ型催化劑氫調(diào)敏感性不強,試用期間,氫氣加入量比使用NA型催化劑時明顯增多,PP粉料的熔體流動速率(MFR)基本穩(wěn)定。3)試用BCZ型催化劑期間,D201系統(tǒng)沒有發(fā)生明顯變化,工況平穩(wěn)。 4)BCZ型催化劑對D203的循環(huán)風機(C203)電流(I232),C203出入口壓差(ΔPPD231)這兩個能直接反應D203流化床流化狀態(tài)的參數(shù)影響較為明顯[4]。投用BCZ型催化劑后,前6 h左右I232由約169.5 A升至172.5 A,約14 h后降至167.5 A左右,此后一直穩(wěn)定在 167.5 A左右。103 h后,生產(chǎn)負荷由6.5 t/h逐漸提至9.0 t/h,I232也由約106 h升至約171.0 A,并保持穩(wěn)定。反應10~16 h,ΔPPD231由約37.0 kPa升至37.3 kPa,約34 h后降至約36.3 kPa,并保持穩(wěn)定。隨著生產(chǎn)負荷的提高,106~124 h時,ΔPPD231持續(xù)上升至約36.6 kPa,下降1.0 kPa左右,并保持穩(wěn)定。另外,D203床層溫度(t232)等其他參數(shù)無明顯變化。總體來看,加入BCZ型催化劑, I232和ΔPPD231都有所下降,D203工況有所改善。
1)當生產(chǎn)負荷為6.5 t/h左右時,BCZ型催化劑消耗量約為0.030 kg/t;當生產(chǎn)負荷為9.0 t/h左右時,BCZ型催化劑消耗量約為0.034 kg/t,與使用NA型催化劑相比降低約25%,也就是說,BCZ型催化劑活性比NA型催化劑提高約25%。
2)與用NA型催化劑相比,生產(chǎn)負荷為6.5 t/h左右時,使用BCZ型催化劑的氫氣消耗量平均提高到0.65 Nm3/t左右,增加約20%;生產(chǎn)負荷為9.0 t/h左右時,氫氣消耗量平均提高到0.56 Nm3/t左右,增加約4%。
3)其他各項消耗與NA型催化劑基本相同。
從表3和表4看出:與NA型催化劑相比,用BCZ型催化劑生產(chǎn)的PP粉料的等規(guī)指數(shù)有所降低,大顆粒(粒徑>850 μm)較少,平均粒徑較小,顆粒形態(tài)較好,粒徑分布較均勻,其他性能接近。從現(xiàn)場D203采樣看,透明狀粉料略多,且超細粉較少。

表3 PP粉料的性能Tab.3 Properties of the PP powders

表4 PP粉料的粒徑分布Tab.4 Particle size distribution of the PP powders
從表5可以看出:工藝參數(shù)相同的條件下,與使用NA型催化劑相比,使用BCZ型催化劑生產(chǎn)的PP粒料產(chǎn)品的拉伸彈性模量略好,說明其剛性較好[5],其他性能基本相同或接近。

表5 PP粒料的性能Tab.5 Properties of the PP pellets
a)BCZ型催化劑活性比NA型催化劑高,在維持生產(chǎn)負荷9.0 t/h左右時,BCZ型催化劑活性提高約25%。
b)由于BCZ型催化劑活性較高,催化劑加入量較少,催化劑管線容易堵塞,催化劑質(zhì)量濃度從7 g/L稀釋到5 g/L后,可以有效減少催化劑管線堵塞次數(shù)。
c)與NA型催化劑相比,BCZ型催化劑的氫調(diào)敏感性略有下降,生產(chǎn)負荷為6.5 t/h和9.0 t/h左右時,氫氣消耗量分別增加約20%,4%。
d)試用BCZ型催化劑期間,D201工況平穩(wěn),D203工況得到明顯改善,ΔPPD231下降1.0 kPa左右,I232比較穩(wěn)定,t232等其他參數(shù)無明顯變化。
e)與NA型催化劑相比,使用BCZ型催化劑生產(chǎn)的PP粉料的等規(guī)指數(shù)有所降低,大顆粒較少,平均粒徑較小,粒徑分布較均勻。PP粉料中的透明狀粉料略多,且超細粉較少;PP粒料的拉伸彈性模量略好,其他性能相當。
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