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運用PDCA循環(huán)方法,提高三坐標檢測筒體的效率

2014-11-12 14:16:40王芳琦邵莉周建平
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年20期
關(guān)鍵詞:PDCA循環(huán)筒體

王芳琦++++邵莉+++周建平

摘 要:本文論述了提高三坐標檢測筒體的效率,通過采用輔助工裝在三坐標平臺上創(chuàng)建基本坐標系,確定理論位置后檢測零件,使零件在同坐標系狀態(tài)下調(diào)用程序進行批量檢測,有效的降低筒體三坐標檢測的時間。

關(guān)鍵詞:PDCA循環(huán);三坐標;筒體

中圖分類號:TH7 文獻標識碼:A

一、選題理由

三坐標測量機主要測量環(huán)形類、結(jié)構(gòu)類、筒體類、搖臂類等產(chǎn)品。查閱所有檢測記錄,筒體類零件所需檢測的時間最長,為20分鐘,滿足不了生產(chǎn)需求。公司遵循“用戶至上,質(zhì)量第一,追求卓越,不斷改進”的質(zhì)量方針,以質(zhì)量管理體系建設(shè)為中心,強化過程控制,結(jié)合公司的方針目標,運用PDCA循環(huán)的方法來提高筒體三坐標檢測的效率。導致筒體零件三坐標檢測效率低是什么原因,針對此問題,公司決定成立改進小組,解決此問題。

二、現(xiàn)狀調(diào)查、目標確定

1 現(xiàn)狀調(diào)查

小組成員首先收集2012年檢測筒體零件各步驟時間,并用柏拉圖(如圖1)示出:

從柏拉圖中可以看出,影響筒體零件檢測時間長效率低是:點動測量,占總問題數(shù)的80%。

2 目標確定

從以上收集的數(shù)據(jù)來看,大部分筒體檢測時間約在20分左右,點動測量時間為16分鐘,占筒體檢測時間的80%,其中三坐標設(shè)備說明書中的進給速度在(5-30)mm/s之間,但額定進給速度≤25mm/s,所需時間,最多解決3/(7-3)×100%=75%的時間。由計算公式得出提高的時間為20×(16/20×100%)×75%=12分,即三坐標檢測筒體零件可以減少12分鐘,檢測時間能降低到8分鐘左右。

三、原因分析

針對筒體零件在三坐標測量設(shè)備上點動測量的問題,小組成員運用頭腦風暴法,集思廣益,開展熱烈討論,將所有因素一一列舉出來,然后大家一起討論、分析,找出影響零件測量時間長的最主要因素。一是缺少輔助工裝。在三坐標連續(xù)測量零件時,如測量兩個零件,第二個零件很難放在第一個零件檢測的位置。每次檢測零件都必須建立坐標系,多次建立坐標系影響了測量時間。二是檢測程序不連續(xù)。目前檢驗員采用手動的搖桿測量,速度慢。擺放零件就不能測量,測量時就不能擺放零件。所以通過分析找出影響檢測零件的主要因素是:缺少輔助工裝、檢測程序不連續(xù)。

四、制定措施

針對原因制定了相應(yīng)的措施見表1。

1 制作輔助工裝

由于檢驗員在檢測筒體時,使用搖桿分別手動測量大圓的圓柱和小圓的圓柱,每件零件擺放和檢測時間在20分鐘左右。依據(jù)筒體的外形尺寸制作輔助V型塊,并將其固定在三坐標平臺上,使其在更換零件時,仍保持在原位。并在V型塊位置創(chuàng)建基本坐標系確定理論位置后,其余零件在同坐標系狀態(tài)下測量。

2 編制自動程序

在輔助的V型塊上建立坐標系,固定零件,編制自動檢測程序代替搖桿手動測量零件,并且利用自動探針回程時間、更換零件,提高檢測效率、降低了檢測時間。

五、措施驗證

措施實施后,對筒體零件跟蹤檢測并記錄,使用輔助V型塊固定零件,創(chuàng)建基本坐標系確定理論位置后檢測零件,使零件在同坐標系狀態(tài)下調(diào)用自動程序進行批量檢測。筒體檢測的時間達到了預(yù)期8分鐘的目標,同時也滿足了生產(chǎn)的需求。通過收集數(shù)據(jù)對活動前、活動后、鞏固階段的對比(如圖2所示),說明采取的措施有效。為鞏固筒體零件檢測問題完成和推廣工作,檢驗員固定測量程序,固化路線。隨后,將檢測方法應(yīng)用在其他零件進行檢測,檢測方法得到了充分驗證。

結(jié)語

通過改進,小組成員確實感到團隊的力量,小組成員群策群力,立足現(xiàn)場,通過自己的努力,解決生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題,大大鼓舞了大家提出問題,解決問題的積極性。團隊意識和質(zhì)量意識有很大的提高。

提高筒體三坐標檢測的效率還存在很多問題,本小組將繼續(xù)努力,用團隊的力量解決現(xiàn)場存在問題。

參考文獻

[1]李春杰. 淺議PDCA循環(huán)方法和統(tǒng)計分析方法在質(zhì)量控制中的應(yīng)用[J]. 制造業(yè)自動化, 2009(09).

摘 要:本文論述了提高三坐標檢測筒體的效率,通過采用輔助工裝在三坐標平臺上創(chuàng)建基本坐標系,確定理論位置后檢測零件,使零件在同坐標系狀態(tài)下調(diào)用程序進行批量檢測,有效的降低筒體三坐標檢測的時間。

關(guān)鍵詞:PDCA循環(huán);三坐標;筒體

中圖分類號:TH7 文獻標識碼:A

一、選題理由

三坐標測量機主要測量環(huán)形類、結(jié)構(gòu)類、筒體類、搖臂類等產(chǎn)品。查閱所有檢測記錄,筒體類零件所需檢測的時間最長,為20分鐘,滿足不了生產(chǎn)需求。公司遵循“用戶至上,質(zhì)量第一,追求卓越,不斷改進”的質(zhì)量方針,以質(zhì)量管理體系建設(shè)為中心,強化過程控制,結(jié)合公司的方針目標,運用PDCA循環(huán)的方法來提高筒體三坐標檢測的效率。導致筒體零件三坐標檢測效率低是什么原因,針對此問題,公司決定成立改進小組,解決此問題。

二、現(xiàn)狀調(diào)查、目標確定

1 現(xiàn)狀調(diào)查

小組成員首先收集2012年檢測筒體零件各步驟時間,并用柏拉圖(如圖1)示出:

從柏拉圖中可以看出,影響筒體零件檢測時間長效率低是:點動測量,占總問題數(shù)的80%。

2 目標確定

從以上收集的數(shù)據(jù)來看,大部分筒體檢測時間約在20分左右,點動測量時間為16分鐘,占筒體檢測時間的80%,其中三坐標設(shè)備說明書中的進給速度在(5-30)mm/s之間,但額定進給速度≤25mm/s,所需時間,最多解決3/(7-3)×100%=75%的時間。由計算公式得出提高的時間為20×(16/20×100%)×75%=12分,即三坐標檢測筒體零件可以減少12分鐘,檢測時間能降低到8分鐘左右。

三、原因分析

針對筒體零件在三坐標測量設(shè)備上點動測量的問題,小組成員運用頭腦風暴法,集思廣益,開展熱烈討論,將所有因素一一列舉出來,然后大家一起討論、分析,找出影響零件測量時間長的最主要因素。一是缺少輔助工裝。在三坐標連續(xù)測量零件時,如測量兩個零件,第二個零件很難放在第一個零件檢測的位置。每次檢測零件都必須建立坐標系,多次建立坐標系影響了測量時間。二是檢測程序不連續(xù)。目前檢驗員采用手動的搖桿測量,速度慢。擺放零件就不能測量,測量時就不能擺放零件。所以通過分析找出影響檢測零件的主要因素是:缺少輔助工裝、檢測程序不連續(xù)。

四、制定措施

針對原因制定了相應(yīng)的措施見表1。

1 制作輔助工裝

由于檢驗員在檢測筒體時,使用搖桿分別手動測量大圓的圓柱和小圓的圓柱,每件零件擺放和檢測時間在20分鐘左右。依據(jù)筒體的外形尺寸制作輔助V型塊,并將其固定在三坐標平臺上,使其在更換零件時,仍保持在原位。并在V型塊位置創(chuàng)建基本坐標系確定理論位置后,其余零件在同坐標系狀態(tài)下測量。

2 編制自動程序

在輔助的V型塊上建立坐標系,固定零件,編制自動檢測程序代替搖桿手動測量零件,并且利用自動探針回程時間、更換零件,提高檢測效率、降低了檢測時間。

五、措施驗證

措施實施后,對筒體零件跟蹤檢測并記錄,使用輔助V型塊固定零件,創(chuàng)建基本坐標系確定理論位置后檢測零件,使零件在同坐標系狀態(tài)下調(diào)用自動程序進行批量檢測。筒體檢測的時間達到了預(yù)期8分鐘的目標,同時也滿足了生產(chǎn)的需求。通過收集數(shù)據(jù)對活動前、活動后、鞏固階段的對比(如圖2所示),說明采取的措施有效。為鞏固筒體零件檢測問題完成和推廣工作,檢驗員固定測量程序,固化路線。隨后,將檢測方法應(yīng)用在其他零件進行檢測,檢測方法得到了充分驗證。

結(jié)語

通過改進,小組成員確實感到團隊的力量,小組成員群策群力,立足現(xiàn)場,通過自己的努力,解決生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題,大大鼓舞了大家提出問題,解決問題的積極性。團隊意識和質(zhì)量意識有很大的提高。

提高筒體三坐標檢測的效率還存在很多問題,本小組將繼續(xù)努力,用團隊的力量解決現(xiàn)場存在問題。

參考文獻

[1]李春杰. 淺議PDCA循環(huán)方法和統(tǒng)計分析方法在質(zhì)量控制中的應(yīng)用[J]. 制造業(yè)自動化, 2009(09).

摘 要:本文論述了提高三坐標檢測筒體的效率,通過采用輔助工裝在三坐標平臺上創(chuàng)建基本坐標系,確定理論位置后檢測零件,使零件在同坐標系狀態(tài)下調(diào)用程序進行批量檢測,有效的降低筒體三坐標檢測的時間。

關(guān)鍵詞:PDCA循環(huán);三坐標;筒體

中圖分類號:TH7 文獻標識碼:A

一、選題理由

三坐標測量機主要測量環(huán)形類、結(jié)構(gòu)類、筒體類、搖臂類等產(chǎn)品。查閱所有檢測記錄,筒體類零件所需檢測的時間最長,為20分鐘,滿足不了生產(chǎn)需求。公司遵循“用戶至上,質(zhì)量第一,追求卓越,不斷改進”的質(zhì)量方針,以質(zhì)量管理體系建設(shè)為中心,強化過程控制,結(jié)合公司的方針目標,運用PDCA循環(huán)的方法來提高筒體三坐標檢測的效率。導致筒體零件三坐標檢測效率低是什么原因,針對此問題,公司決定成立改進小組,解決此問題。

二、現(xiàn)狀調(diào)查、目標確定

1 現(xiàn)狀調(diào)查

小組成員首先收集2012年檢測筒體零件各步驟時間,并用柏拉圖(如圖1)示出:

從柏拉圖中可以看出,影響筒體零件檢測時間長效率低是:點動測量,占總問題數(shù)的80%。

2 目標確定

從以上收集的數(shù)據(jù)來看,大部分筒體檢測時間約在20分左右,點動測量時間為16分鐘,占筒體檢測時間的80%,其中三坐標設(shè)備說明書中的進給速度在(5-30)mm/s之間,但額定進給速度≤25mm/s,所需時間,最多解決3/(7-3)×100%=75%的時間。由計算公式得出提高的時間為20×(16/20×100%)×75%=12分,即三坐標檢測筒體零件可以減少12分鐘,檢測時間能降低到8分鐘左右。

三、原因分析

針對筒體零件在三坐標測量設(shè)備上點動測量的問題,小組成員運用頭腦風暴法,集思廣益,開展熱烈討論,將所有因素一一列舉出來,然后大家一起討論、分析,找出影響零件測量時間長的最主要因素。一是缺少輔助工裝。在三坐標連續(xù)測量零件時,如測量兩個零件,第二個零件很難放在第一個零件檢測的位置。每次檢測零件都必須建立坐標系,多次建立坐標系影響了測量時間。二是檢測程序不連續(xù)。目前檢驗員采用手動的搖桿測量,速度慢。擺放零件就不能測量,測量時就不能擺放零件。所以通過分析找出影響檢測零件的主要因素是:缺少輔助工裝、檢測程序不連續(xù)。

四、制定措施

針對原因制定了相應(yīng)的措施見表1。

1 制作輔助工裝

由于檢驗員在檢測筒體時,使用搖桿分別手動測量大圓的圓柱和小圓的圓柱,每件零件擺放和檢測時間在20分鐘左右。依據(jù)筒體的外形尺寸制作輔助V型塊,并將其固定在三坐標平臺上,使其在更換零件時,仍保持在原位。并在V型塊位置創(chuàng)建基本坐標系確定理論位置后,其余零件在同坐標系狀態(tài)下測量。

2 編制自動程序

在輔助的V型塊上建立坐標系,固定零件,編制自動檢測程序代替搖桿手動測量零件,并且利用自動探針回程時間、更換零件,提高檢測效率、降低了檢測時間。

五、措施驗證

措施實施后,對筒體零件跟蹤檢測并記錄,使用輔助V型塊固定零件,創(chuàng)建基本坐標系確定理論位置后檢測零件,使零件在同坐標系狀態(tài)下調(diào)用自動程序進行批量檢測。筒體檢測的時間達到了預(yù)期8分鐘的目標,同時也滿足了生產(chǎn)的需求。通過收集數(shù)據(jù)對活動前、活動后、鞏固階段的對比(如圖2所示),說明采取的措施有效。為鞏固筒體零件檢測問題完成和推廣工作,檢驗員固定測量程序,固化路線。隨后,將檢測方法應(yīng)用在其他零件進行檢測,檢測方法得到了充分驗證。

結(jié)語

通過改進,小組成員確實感到團隊的力量,小組成員群策群力,立足現(xiàn)場,通過自己的努力,解決生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題,大大鼓舞了大家提出問題,解決問題的積極性。團隊意識和質(zhì)量意識有很大的提高。

提高筒體三坐標檢測的效率還存在很多問題,本小組將繼續(xù)努力,用團隊的力量解決現(xiàn)場存在問題。

參考文獻

[1]李春杰. 淺議PDCA循環(huán)方法和統(tǒng)計分析方法在質(zhì)量控制中的應(yīng)用[J]. 制造業(yè)自動化, 2009(09).

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