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砂土地層土壓平衡盾構機適應性改造研究

2014-11-06 08:54:21蘇小江
科技創新導報 2014年10期
關鍵詞:改造

蘇小江

摘 要:針對土壓平衡盾構機砂層施工設備磨損嚴重、土壓建立困難、沉降不易控制等特點,結合西安地區全段面砂層特點,對投入西安地鐵二號線運動公園站~北客站的土壓平衡盾構機進行了適應性改造,就刀盤、螺旋輸送器、閘門、盾尾注漿殼及加泥設備等關鍵部位改造進行了說明。工程實踐表明:改造后的土壓平衡盾構機能夠適應砂層掘進,較好的完成了全斷面砂層施工任務,可為同類工程盾構機改造或選型提供有益參考。

關鍵詞:砂層 土壓平衡盾構 改造

中圖分類號:U47 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)04(a)-0065-02

西安地區主要分為沖洪積平原、黃土梁洼和黃土塬三大地貌形態[1],黃土梁洼和黃土塬地貌區域分布較廣,根據其水文地質特性、地面建(構)筑物及地下管線等因素,西安地鐵盾構隧道主要選用土壓平衡盾構施工[2]。但地鐵線路部分區間穿越黃土和砂層的復合地層及全斷面砂層等,盾構機選型尤為關鍵,需要選用的盾構機同時具備黃土和砂層施工能力,從水文地質、施工環境、環保性、安全性、技術性及經濟性等綜合因素考慮,可將土壓平衡盾構機進行維修改造,便其適應砂層施工。西安地鐵二號線運動公園站~北客站區間盾構隧道主要穿越黃土地層和砂層,本文通過對土壓平衡盾構機刀盤、螺旋輸送器、閘門、盾尾注漿殼及加泥設備等方面進行改造,進行砂土地層土壓平衡盾構機適應性研究,旨在為此類地層盾構施工提供必要參考。

1 土壓平衡盾構機在全斷面砂層中的適應性及存在的問題

運動公園站-北客站區間砂層標貫系數和密實度較高,相對于黃土地層的順利掘進,選用的日本小松公司土壓平衡盾構在長距離及全斷面砂層掘進困難,問題較多。

1.1 土倉壓力難以建立,出渣困難,地面沉降變化大

砂層渣土流塑性差,當土壓平衡盾構在全斷面砂層施工時,砂土充滿土倉和螺旋機時,造成刀盤扭矩、螺旋輸送機扭矩及千斤頂推力大幅增大,直接降低掘進速度甚至無法推進。若降低土倉壓力,地面沉降又難以控制。

1.2 盾構設備磨損較快,故障頻發

盾構砂層推進時,刀盤磨損嚴重,螺旋輸送器故障頻發,鉸接密封損壞。運動公園站-北苑站區間貫通后檢查發現,刀具及刀盤磨損相當嚴重,如圖所示1;北客站-北苑站區間左線推進300環時,每環掘進時間超過2小時,出土量很少且成斷絮狀,經檢查,螺旋筒壁與螺旋軸套接合處磨損壞,造成泥沙進入,油封部分失效,大小齒輪和銅套都已磨損,如圖2所示;同時螺旋機葉片厚度已磨損到12 mm(標準為35 mm),其螺旋前端頭兩圈葉片(土倉內)基本磨光,如圖3所示;北客站-北苑站區間過北繞城高速公路時,車輛動荷載的長期作用和車輛振動頻率的作用下,致使砂層極為密實,盾構掘進時頻繁使用鉸接,造成鉸接密封條損壞,鉸接位置變形嚴重,盾構貫通解體困難。

為此,必須提高土壓平衡盾構機砂層適應性,增強薄弱環節,重點研究刀盤螺旋強化設計,提高主軸承密封性能,增加保壓泵渣和螺旋輸送機雙開門裝置。

2 土壓平衡盾構機適應性改造

2.1 刀盤改造

本工程盾構機刀盤為輻條式面板,開挖直徑6140 mm,刀盤開口率43%。刀盤設置中心刀1把;先行刀63把,高出刀盤面板110 mm;切削刀88把,高出刀盤面板80 mm;超挖刀2把,可超挖135 mm。該盾構機在運動公園站-北苑站區間貫通后對刀盤進行了維修改造,項目如下:

(1)刀盤周圈加焊耐磨鋼板。采用整圈焊接方式,將長條耐磨厚鋼板彎曲,分3?~4塊整圈焊接在刀盤周圈,并環向間隔40 cm在耐磨鋼板打孔,孔深至刀盤1.5 cm,再將所打孔處將環向鋼板與刀盤焊接。

(2)刀盤面板加焊網格耐磨層。

(3)刀盤邊緣焊接耐磨層。

(4)在原設計邊緣刀所在中心位置對稱加裝8把邊緣刀。

(5)在刀具磨損嚴重區域(刀盤外周)加焊先行刀。

2.2 盾尾注漿殼改造

盾尾注漿殼是在盾尾外部45 °、135 °、210 °、330 °位置突出的4個殼體,與盾尾長度一致,高約12 cm,內置同步注漿管、清洗用管路及盾尾油脂管。外凸的注漿殼在軟土地層中影響較小,但在密實的砂層或砂卵層地段,使盾構推進阻力大幅提高,且盾尾因受力不均出現變形。

為防止注漿殼局部受力過大和過度磨損,在每個注漿殼前端盾體上,焊接8~9把刀具,推進時超挖形成一條空隙帶,以便于注漿殼通過。刀具分兩排焊接,前排低后排高,每排中間高兩邊低,順應殼體的趨勢。同時在注漿殼上,焊接網格耐磨層,減小土層對注漿殼的磨損。如使用新造盾構機,則在盾構機設計聯絡階段,可將注漿殼內部管路進行優化,縮小注漿殼尺寸,以減小阻力。

2.3 閘門改造

螺旋輸送機排土口有兩道由液壓缸控制的出土閘門,調整閘門的開啟度來控制螺旋輸送機排土量,調節土倉壓力。在砂層掘進時,若只使用前閘門,開啟度較大時,大塊渣土掉落在皮帶運輸機上,皮帶運輸困難,且易產生皮帶打滑、電機過載等問題;開啟度較小時,流塑性較差的渣土很難排出。當在出土口焊接細鋼筋網時,可將大塊渣土切碎,對閘門開度較大時渣土排放有較好效果。

但當砂層地下水豐富時,使用單閘門容易造成噴涌,存在安全隱患,還是需要使用后閘門。兩閘門間存在一段平緩的空腔,渣土通過前閘門后在空腔儲存,在后方渣土推力下,從后閘門順利排出,因后閘門是圓弧式單閘門,操作方便,適合控制出土。在現場掘進初期,渣土改良不到位,較干渣土在通過前后閘門間空腔時常發生堵塞,后在在此段空腔加裝膨潤土管道,效果較好。

2.4 螺旋輸送機改造

本工程盾構機螺旋輸送機為液壓驅動有軸葉片伸縮式,最大輸出扭矩為46.7 kN-m,最大轉速22 rpm,理論排土量為233 m3/h,螺旋殼外徑為Φ711.2 mm,葉片直徑為Φ650 mm,葉片螺距Φ600 mm,具備緊急閘門關閉功能。endprint

(1)螺旋葉片及筒體內壁加焊網格耐磨層,螺旋葉片邊緣焊接硬質合金塊。

(2)因螺旋軸為浮動支撐,在開停機時浮動端與筒體內壁接觸摩擦頻繁,啟使二者磨損嚴重,為此在筒體內壁摩擦接觸面加焊厚的耐磨材料。

(3)加強驅動系統的密封結構及潤滑效果。流塑性較差砂層渣土易積累在螺旋機軸和筒壁的結合處,若密封不好,滲入沙粒將損壞密封,破壞驅動系統,為此密封在設計階段應重點考慮,施工中無法再加強,只有改良渣土,增加砂層渣土流塑性,減少沙粒的滲入。為加強潤滑,可采用在殼體上打孔,人工加注黃油的方法,但注入量需根據不同砂層及砂層渣土改良效果綜合考慮。

2.5 渣土改良泥漿設備改造

本區間盾構機設置1個容量為3.6 m3加泥箱,通過管道輸送至土倉和螺旋輸送器。根據運動公園站-北苑站區間施工統計,平均每環使用約6 m3泥漿,為此盾構機原有泥漿箱不滿足1環掘進需要,工效較低。為此,在盾構機維修改造階段,將加泥箱容量增至12 m3。

為減小推進阻力和盾體磨損,在前盾周圈(胸板后80 cm位置)3、9和12點位置打孔,焊裝管接頭,連接加泥管路,在特殊情況下可向盾體周圍注入膨潤土,如地下水豐富,防止后方地下水涌至刀盤及土倉,也可在管接頭處加注聚氨脂等。

2.6 土倉保壓加強措施

流塑性較差砂層施工,土壓建立難度較大,為防止上方砂層坍塌,控制地面沉降,將高壓空氣連接胸板上方的兩個備用接頭,可在掘進時向土倉打壓縮空氣,以輔助土倉保壓。

3 改造效果評價

本工程盾構機在改造維修后,繼續投入北客站-北苑站區間施工,盾構機穿越粉細砂與中砂、中砂和粗砂、中粗砂和礫砂組成的全斷面地層和粉質粘土和中砂組成的復合地層。該區間盾構故障率大幅下降,并結合砂層渣土改良技術,盾構機推力、刀盤及螺旋扭矩大幅下降,能夠較好的建立土壓,地面沉降控制較好。盾構機到達北客站后檢查發現,盾體、刀盤及螺旋磨損相比上一個區間大幅降低。

4 結語

(1)通過對刀盤采取加焊耐磨鋼板和網格耐磨層、加裝刀具等措施,能夠有效地達到對土壓平衡刀盤改造的目的,加強了其對砂土地層的適應性。

(2)通過在盾尾注漿殼前端盾體上焊接刀具和注漿殼上設置網格耐磨層,有效地減少了砂層對注漿殼的磨損,提高了盾尾注漿殼的使用效率。

(3)通過采取螺旋機筒體內壁及葉片加焊耐磨層、筒體加固、加強驅動系統密封及潤滑等措施使螺旋磨損減小、故障率降低,適應性大幅提高。

(4)通過對渣土改良泥漿設備改造,提高了盾構砂層施工工效,并通過加注泡沫劑、膨潤土和黃土泥漿等渣土改良材料,進一步提高了土壓平衡盾構機全斷面砂層適應性。

為此,改造后的土壓平衡盾構機能夠適應砂層掘進,但砂層地層盾構選型更需謹慎,應以工程地質、水文地質為主要依據,綜合考慮周圍環境條件、隧道斷面尺寸、施工長度、埋深、線路的曲率半徑、沿線地形、地面及地下構筑物等環境條件,以及周圍環境對地面變形的控制要求的工期、環保等因素,同時,參考國內外已有盾構工程實例及相關的盾構技術規范、施工規范及相關標準,對盾構類型、驅動方式、功能要求、主要技術參數,輔助設備的配置等進行研究確定。

參考文獻

[1] 李忠明.西安城市區工程地質環境與巖土工程勘察特點探討[J].煤田地質與勘探,2002(5):44-46.

[2] 龔旭東.西安地鐵2號線試驗段區間盾構機選型及施工經驗[J].鐵道工程學報,2008(12).endprint

(1)螺旋葉片及筒體內壁加焊網格耐磨層,螺旋葉片邊緣焊接硬質合金塊。

(2)因螺旋軸為浮動支撐,在開停機時浮動端與筒體內壁接觸摩擦頻繁,啟使二者磨損嚴重,為此在筒體內壁摩擦接觸面加焊厚的耐磨材料。

(3)加強驅動系統的密封結構及潤滑效果。流塑性較差砂層渣土易積累在螺旋機軸和筒壁的結合處,若密封不好,滲入沙粒將損壞密封,破壞驅動系統,為此密封在設計階段應重點考慮,施工中無法再加強,只有改良渣土,增加砂層渣土流塑性,減少沙粒的滲入。為加強潤滑,可采用在殼體上打孔,人工加注黃油的方法,但注入量需根據不同砂層及砂層渣土改良效果綜合考慮。

2.5 渣土改良泥漿設備改造

本區間盾構機設置1個容量為3.6 m3加泥箱,通過管道輸送至土倉和螺旋輸送器。根據運動公園站-北苑站區間施工統計,平均每環使用約6 m3泥漿,為此盾構機原有泥漿箱不滿足1環掘進需要,工效較低。為此,在盾構機維修改造階段,將加泥箱容量增至12 m3。

為減小推進阻力和盾體磨損,在前盾周圈(胸板后80 cm位置)3、9和12點位置打孔,焊裝管接頭,連接加泥管路,在特殊情況下可向盾體周圍注入膨潤土,如地下水豐富,防止后方地下水涌至刀盤及土倉,也可在管接頭處加注聚氨脂等。

2.6 土倉保壓加強措施

流塑性較差砂層施工,土壓建立難度較大,為防止上方砂層坍塌,控制地面沉降,將高壓空氣連接胸板上方的兩個備用接頭,可在掘進時向土倉打壓縮空氣,以輔助土倉保壓。

3 改造效果評價

本工程盾構機在改造維修后,繼續投入北客站-北苑站區間施工,盾構機穿越粉細砂與中砂、中砂和粗砂、中粗砂和礫砂組成的全斷面地層和粉質粘土和中砂組成的復合地層。該區間盾構故障率大幅下降,并結合砂層渣土改良技術,盾構機推力、刀盤及螺旋扭矩大幅下降,能夠較好的建立土壓,地面沉降控制較好。盾構機到達北客站后檢查發現,盾體、刀盤及螺旋磨損相比上一個區間大幅降低。

4 結語

(1)通過對刀盤采取加焊耐磨鋼板和網格耐磨層、加裝刀具等措施,能夠有效地達到對土壓平衡刀盤改造的目的,加強了其對砂土地層的適應性。

(2)通過在盾尾注漿殼前端盾體上焊接刀具和注漿殼上設置網格耐磨層,有效地減少了砂層對注漿殼的磨損,提高了盾尾注漿殼的使用效率。

(3)通過采取螺旋機筒體內壁及葉片加焊耐磨層、筒體加固、加強驅動系統密封及潤滑等措施使螺旋磨損減小、故障率降低,適應性大幅提高。

(4)通過對渣土改良泥漿設備改造,提高了盾構砂層施工工效,并通過加注泡沫劑、膨潤土和黃土泥漿等渣土改良材料,進一步提高了土壓平衡盾構機全斷面砂層適應性。

為此,改造后的土壓平衡盾構機能夠適應砂層掘進,但砂層地層盾構選型更需謹慎,應以工程地質、水文地質為主要依據,綜合考慮周圍環境條件、隧道斷面尺寸、施工長度、埋深、線路的曲率半徑、沿線地形、地面及地下構筑物等環境條件,以及周圍環境對地面變形的控制要求的工期、環保等因素,同時,參考國內外已有盾構工程實例及相關的盾構技術規范、施工規范及相關標準,對盾構類型、驅動方式、功能要求、主要技術參數,輔助設備的配置等進行研究確定。

參考文獻

[1] 李忠明.西安城市區工程地質環境與巖土工程勘察特點探討[J].煤田地質與勘探,2002(5):44-46.

[2] 龔旭東.西安地鐵2號線試驗段區間盾構機選型及施工經驗[J].鐵道工程學報,2008(12).endprint

(1)螺旋葉片及筒體內壁加焊網格耐磨層,螺旋葉片邊緣焊接硬質合金塊。

(2)因螺旋軸為浮動支撐,在開停機時浮動端與筒體內壁接觸摩擦頻繁,啟使二者磨損嚴重,為此在筒體內壁摩擦接觸面加焊厚的耐磨材料。

(3)加強驅動系統的密封結構及潤滑效果。流塑性較差砂層渣土易積累在螺旋機軸和筒壁的結合處,若密封不好,滲入沙粒將損壞密封,破壞驅動系統,為此密封在設計階段應重點考慮,施工中無法再加強,只有改良渣土,增加砂層渣土流塑性,減少沙粒的滲入。為加強潤滑,可采用在殼體上打孔,人工加注黃油的方法,但注入量需根據不同砂層及砂層渣土改良效果綜合考慮。

2.5 渣土改良泥漿設備改造

本區間盾構機設置1個容量為3.6 m3加泥箱,通過管道輸送至土倉和螺旋輸送器。根據運動公園站-北苑站區間施工統計,平均每環使用約6 m3泥漿,為此盾構機原有泥漿箱不滿足1環掘進需要,工效較低。為此,在盾構機維修改造階段,將加泥箱容量增至12 m3。

為減小推進阻力和盾體磨損,在前盾周圈(胸板后80 cm位置)3、9和12點位置打孔,焊裝管接頭,連接加泥管路,在特殊情況下可向盾體周圍注入膨潤土,如地下水豐富,防止后方地下水涌至刀盤及土倉,也可在管接頭處加注聚氨脂等。

2.6 土倉保壓加強措施

流塑性較差砂層施工,土壓建立難度較大,為防止上方砂層坍塌,控制地面沉降,將高壓空氣連接胸板上方的兩個備用接頭,可在掘進時向土倉打壓縮空氣,以輔助土倉保壓。

3 改造效果評價

本工程盾構機在改造維修后,繼續投入北客站-北苑站區間施工,盾構機穿越粉細砂與中砂、中砂和粗砂、中粗砂和礫砂組成的全斷面地層和粉質粘土和中砂組成的復合地層。該區間盾構故障率大幅下降,并結合砂層渣土改良技術,盾構機推力、刀盤及螺旋扭矩大幅下降,能夠較好的建立土壓,地面沉降控制較好。盾構機到達北客站后檢查發現,盾體、刀盤及螺旋磨損相比上一個區間大幅降低。

4 結語

(1)通過對刀盤采取加焊耐磨鋼板和網格耐磨層、加裝刀具等措施,能夠有效地達到對土壓平衡刀盤改造的目的,加強了其對砂土地層的適應性。

(2)通過在盾尾注漿殼前端盾體上焊接刀具和注漿殼上設置網格耐磨層,有效地減少了砂層對注漿殼的磨損,提高了盾尾注漿殼的使用效率。

(3)通過采取螺旋機筒體內壁及葉片加焊耐磨層、筒體加固、加強驅動系統密封及潤滑等措施使螺旋磨損減小、故障率降低,適應性大幅提高。

(4)通過對渣土改良泥漿設備改造,提高了盾構砂層施工工效,并通過加注泡沫劑、膨潤土和黃土泥漿等渣土改良材料,進一步提高了土壓平衡盾構機全斷面砂層適應性。

為此,改造后的土壓平衡盾構機能夠適應砂層掘進,但砂層地層盾構選型更需謹慎,應以工程地質、水文地質為主要依據,綜合考慮周圍環境條件、隧道斷面尺寸、施工長度、埋深、線路的曲率半徑、沿線地形、地面及地下構筑物等環境條件,以及周圍環境對地面變形的控制要求的工期、環保等因素,同時,參考國內外已有盾構工程實例及相關的盾構技術規范、施工規范及相關標準,對盾構類型、驅動方式、功能要求、主要技術參數,輔助設備的配置等進行研究確定。

參考文獻

[1] 李忠明.西安城市區工程地質環境與巖土工程勘察特點探討[J].煤田地質與勘探,2002(5):44-46.

[2] 龔旭東.西安地鐵2號線試驗段區間盾構機選型及施工經驗[J].鐵道工程學報,2008(12).endprint

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