

摘 要:煉鐵廠燒結(jié)車間的皮帶系統(tǒng)是運送物料的主要傳動設(shè)備,在燒結(jié)車間起到舉足輕重的作用,遍及原料、配料、混合料、及成品四大專區(qū),在皮帶機運行的過程中,皮帶機本身傳動及其所屬配合的附屬設(shè)備出現(xiàn)多種問題,本文對燒結(jié)車間皮帶機比較典型的附屬設(shè)備進行了較大改動,并達到預(yù)期目的,使得皮帶機更能最大限度發(fā)揮其功能,更好的為燒結(jié)車間服務(wù)。
關(guān)鍵詞:皮帶機;附屬設(shè)備;選型;改造;應(yīng)用
1.設(shè)備原理分析(一)
燒結(jié)車間的原料專區(qū)主皮帶P25皮帶機,帶寬1000mm,帶速1.6米/秒,在其皮帶機上安裝移動卸礦車,分別給6個礦槽分料,由于礦槽只能儲存100噸左右的物料,每個礦槽的物料各不相同,精礦、小品種、電灰、PB粉、反礦等,每天皮帶機工作效率要求較高,小車移動頻繁。原有的皮帶機卸礦車主傳動為B400-23.34減速機,電機與減速機的快速傳動為3條B1245mm三角帶傳動,減速機慢速傳動為輸出的2個傳動軸通過齒聯(lián)軸器與小車輪連接。該傳動的弊端為三角帶經(jīng)常疲勞打滑,而且更換費時費力,該減速機設(shè)計安裝位置為倒立懸掛式,一段軸的軸承及齒輪潤滑油很難保證,所以經(jīng)常損壞,更換時由于空間受限,還要在車體下面進行拆卸螺栓,搶修時間太長,每年發(fā)生此類現(xiàn)象3-4次,加上三角帶的日常維護量大的諸多問題,必須對該傳動方式進行改造性維修。
改造方案一:針對車體設(shè)計結(jié)構(gòu)進行了分析,重新設(shè)計傳動部分。優(yōu)先選用ZQ500-31.5減速機,電機為Y160-11KW-6級電機,設(shè)計快速聯(lián)軸器為直徑200彈性膠圈聯(lián)軸器,并安裝直徑200液壓抱閘,減速機慢速安裝齒頂圓為252mm、模數(shù)為12、齒數(shù)為19的小圓柱直齒輪,按照車體寬度,設(shè)計制造為齒頂圓為600mm、模數(shù)為12、齒數(shù)為48的大齒輪,并配合安裝在直徑500mm的車輪上,單側(cè)設(shè)計,帶輪緣的鐵車輪設(shè)計與軌道同寬,并保證軌道中心距。在一次系統(tǒng)48小時年修中,拆除舊的傳動部分,安裝新的傳動組,并保證大小齒輪的頂間隙,該車的最難點為車速的安全保證,既要保證車體的運行速度,還要保證生產(chǎn)操作人員的可靠操作,所以車速一定要計算確定好,方可移交生產(chǎn)。
該傳動部分設(shè)計車速計算公式為:
慢速小齒輪n2=n1/I=1000/31.5=31.75轉(zhuǎn)/分鐘
I2=Z2/Z1=60/19=3.16
n3=n2/I2=31.75/3.16=10.04轉(zhuǎn)/分鐘
車輪的行走距離:L= n3ΧΠΧD=10.4轉(zhuǎn)/分鐘Χ3.14Χ0.5=16.33米
車速S=L/秒=16.33/60=0.272米/秒
該車車速滿足生產(chǎn)需求,方便靈活,運行平穩(wěn),達到預(yù)期目的,運行已經(jīng)達到2年以上,常規(guī)保養(yǎng)減速機,更換膠圈外,無其他異常現(xiàn)象,至今還在使用。原理圖如下:
2.設(shè)備原理分析(二)
燒結(jié)專區(qū)的S2AB兩條皮帶機寬度為1000mm,上面共計設(shè)計安裝了8臺液壓分料器,每臺分料器設(shè)計有提升和走行兩部分液壓傳動,分料器的微動調(diào)整使得生產(chǎn)工人對燒結(jié)機穩(wěn)定運行機速控制達到隨心所欲,但是由于靠近上一條皮帶機S1AB頭部出料口的9#10#分料器卻頻繁出現(xiàn)故障,該現(xiàn)象為提升經(jīng)常提不起來,而且新更換的液壓站也很快損壞,現(xiàn)場分析觀察,是該
DYTF2500-300液壓提升缸不是內(nèi)泄就是外漏,油站內(nèi)液壓油乳化變質(zhì)。這種狀況出現(xiàn)后,這臺燒結(jié)機隨之停機,嚴重影響了燒結(jié)機的作業(yè)率。觀察后得出結(jié)論,該分料器接近漏斗出口,距離只有1米左右,燒結(jié)的混合料溫一般都在65℃,而且該2個分料器是第一道屏障,每臺來源的125公斤/米的物料,都要分割其中的25公斤/米物料,大量物料的沖擊使得提升缸的缸頭端密封腐蝕嚴重、沖擊顫動頻繁,所以使得9#10#分料器提升缸在同樣條件下,不能滿足需求,經(jīng)常損壞。
改進方案二:由于原設(shè)計的液壓站提升拉力為2500Kg/F,而且該油站油管多由于負載過大而損壞泄漏,優(yōu)先選用DYT5000Kg/F-4KW電機,提升距離300mm-500mm, 在系統(tǒng)停機8小時以上的定檢中,拆除原提升缸及油站,計算好距離,并調(diào)整電機正反轉(zhuǎn),該提升缸為單向雙作用液壓推桿,運用在此種液壓傳動設(shè)備力量大,反應(yīng)靈敏,故障率低,達到預(yù)期目的,保證了系統(tǒng)與單臺機的聯(lián)動。如圖所示:
3.結(jié)論
皮帶機在鋼鐵企業(yè)中實現(xiàn)了遠距離傳輸,中心距遠,過載時打滑是其主要優(yōu)點,設(shè)計者利用皮帶機上的附屬設(shè)備,使其達到更加重要的目的,為滿足生產(chǎn)連續(xù)性、穩(wěn)定性、和高效率,在現(xiàn)實的工作中會出現(xiàn)一些預(yù)計不到的問題,這需要我們的基層設(shè)備管理者,對其進行實際分析和改進,使得該設(shè)計更進一步的發(fā)展和延伸,此片文章是對基層設(shè)備維護及檢修中的幾個典型例子的小結(jié),以供參考。
參考文獻:
[1]李啟儀,趙韓主編.機械原理.武漢理工大學(xué)出版
[2]徐錦康主編.機械設(shè)計手冊.北京高等教育出版社出版
[3]黃安貽,董起順.液壓傳動.西南交通大學(xué)出版社
作者簡介:
賈純剛,(1973.11-),煉鐵廠一燒結(jié)車間機械工程師,1995年畢業(yè)于本溪市機械工業(yè)學(xué)校,機械制造專業(yè);后于2003年取得本鋼工學(xué)院計算機信息管理專業(yè)專科學(xué)歷,2006年取得遼寧科技學(xué)院機械設(shè)計及自動化專業(yè)本科學(xué)歷。