程永干
0 概述
我公司現有多臺濟南第二機床廠八十年代生產的B2012A刨床、該機床存在有下列問題:1、整機電力拖動是由交磁擴大機組來實現的,電力消耗嚴重;2、整機電氣線路年久老化,老式的電器元件無處購買、更換;3、目前運行中工作臺后退返前進時電器回路減速功能差,致使換向過沖,影響減速機的安裝地基和使用壽命;等等諸多問題。所以我們對這些機床用PLC改造其控制電路,通過改造把刨功能改為銑功能,克服以上的缺點,降低了設備的故障率,提高了設備的使用率,同時也大大的減少了電能的消耗。
1 改造方案的確定
1,原操作面板和控制箱保留不變
2,增加銑功能操作面板
2,通過PLC來控制銑功能整個邏輯,減少控制線路
3,原橫梁上的刀架改為銑頭
濟南二機床7.5KW銑頭。不需增加安裝溜板,直接安裝。
4,更換原減速箱用BA41刨銑床專用減速箱取代
BA41刨銑床專用減速箱
5,取消直流電機,更換為5.5KW的交流變頻電機控
制工作臺運行
2 PLC的選型
根據銑床加工工藝的要求和操作控制的需要,可計算出PLC的輸入輸出點位的數量。
(1)輸入點數
①銑頭電機運轉控制輸入1個點,變頻電機風扇保護
輸入2個點;②工作臺控制前進、后退、點進、點退、停止輸入5個點;③工作臺限位開關2個,減速開關2個共有4個輸入點;④急停開關按鈕1只,液壓報警開關1只共占輸入點2個。輸入點共13點。
(2)輸出點數
①銑頭電機正轉輸出1個點;②工作臺電機正轉、反轉共2個輸出點;③銑床控制有效輸出1個點;④潤滑泵輸出控制1個點;⑤垂直刀架控制輸出2個點。輸出點共7點。
(3)PLC選擇
B2012A刨床改造成銑床共需要20個點位,考慮以后增加報警電路和故障顯示電路,考慮以后的發展及工藝控制問題,故選用光洋SH-32R2。
PLC O/I分配表(表1、表2)
3 PLC控制I/O接線圖(圖1)
圖1 PLC控制I/O接線圖
4 PLC控制程序設計(圖2)
圖2 PLC梯形圖
5 改造調試好后,機床銑削加工工件功能得到了實現,克服了功耗大的缺點,節省了用電成本。減少了繼電器元件,電路的互鎖和自鎖通過PLC來實現,大大減少了電氣的維修故障。
參考文獻
[1]李秀忠.PLC改造T68鏜床電氣控制電路. 機電產品開發與創新.2003
[2]焦振學.機床電氣控制技術 . 北京理工大學出版社. 1996