文/蔡其剛·合肥工業大學機械與汽車工程學院 奇瑞汽車股份有限公司
基于CAD/CAE技術的汽車拖曳臂優化設計
文/蔡其剛·合肥工業大學機械與汽車工程學院 奇瑞汽車股份有限公司
在汽車懸架結構件優化的設計階段,為規避現產品結構的不足,常需要針對具體的問題點,在CAD軟件中對產品3D數據進行局部結構調整,并將其導入CAE分析軟件中進行仿真模擬、驗證;本文以某汽車拖曳臂為例,通過CAD三維數據設計、CAE仿真模擬,重點分析了拖曳臂本體的優化設計過程。
拖曳臂(Trailing arm),也稱縱臂,是汽車懸架系統中重要的安全件和功能件,在拖曳臂的優化設計過程中,其強度、剛度、疲勞耐久、模態及空間布置等要滿足整車要求。文中通過對比分析了優化前后兩種狀態的各項指標,證明了優化后的改進效果,同時,實車路試也驗證了這一結論。
優化前后結構概述

圖1 優化前拖曳臂結構
某汽車拖曳臂優化前結構如圖1所示,拖曳臂主體部分由上本體、下本體、彎形臂Ⅰ、彎形臂Ⅱ、加強板Ⅰ、加強板Ⅱ等6塊沖壓件焊合而成。零件數量多,制造加工繁瑣,沖壓焊接后累積公差大,尺寸精度難以保證,致使后輪參數調節困難。
優化后結構如圖2所示,拖曳臂主體部分由上本體及下本體2塊沖壓件焊合而成,大大減少了生產工序,焊接變形小,尺寸精度容易控制,同時結構強度、剛度、可靠性等各項性能指標均有大幅提升。
優化過程
在明確了解導致原產品結構缺陷產生的原因后,對拖曳臂本體結構進行了改進構想。原結構主體為6塊沖壓件焊合而成,沖壓回彈加上焊接變形累積后,尺寸精度難以保證;現構想簡化成上、下本體2塊沖壓件焊合而成,并通過CATIA三維軟件將該構想數字化,如圖3、圖4所示。

圖2 優化后拖曳臂結構

圖3 優化前拖曳臂主體結構

圖4 優化后拖曳臂主體結構

■ 表1 拖曳臂材料力學性能參數

■ 表2 優化前后靜強度對比分析 (單位:MPa)
3D數據完成后,需要分析零件的沖壓成形性,總成的強度、剛度、疲勞耐久、模態及空間布置等。CAE分析為CAD數據修正提供了指導方向,這是一個反復交替的過程,詳細細節本文從略。
拖曳臂上本體材料為SAPH440,厚度為3.5mm;拖曳臂下本體材料為SAPH440,厚度為3.0mm。材料力學性能參數見表1。判別零件成形性的依據為FLC曲線,分析結果顯示,上、下本體的料厚變化率基本在±20%范圍內,成形性滿足要求。如圖5所示。
重建的CAD模型必須要經過CAE分析、軟模件DV臺架驗證及工裝件路試驗證等方可正式凍結。將優化后的模型結構及CAE結果與原結構進行對比,顯示優化后拖曳臂主體沖壓件由原來的6件減少為2件,重量減輕0.17kg,成本降低1元。優化前后靜強度對比、靜剛度對比、模態對比結果如下。
靜強度對比
靜強度分析主要考查垂跳、制動、起動、倒車、轉向等5個標準工況。分析結果見表2。
很顯然,從表2可以看出,優化前,在垂跳、轉向等兩個工況的最大應力均超出了材料的屈服強度(350.1MPa);而優化后,5個標準工況的最大應力均小于材料的屈服強度。
靜剛度對比
靜剛度分析主要考查上/下擺臂連接支架、減振器連接支架及車身連接點等部位的操穩響應特性。分析結果見表3。
由表3可見,除上擺臂連接支架Y向,減振器連接支架Z向剛度略有降低外,其余各剛度值均有提高,且更加接近目標值。
模態對比
模態分析主要考查拖曳臂對整車NVH的貢獻。分析結果見表4。
從表4可以看出,優化后各連接支架的局部模態出現的頻率或階數均有不同程度改善,各階頻率滿足設計要求。

■ 表3 優化前后靜剛度對比分析 (單位:N/mm)

■ 表4 優化前、后自由模態對比分析

圖5 優化后拖曳臂上、下本體成形性分析
本文以某汽車拖曳臂產品的結構優化為例,通過分析產生現產品結構缺陷的主要原因,并提出改進構想,然后通過CAD數據重建,最后通過CAE分析,指導并修正3D數據,最終實現了產品的結構優化,并得到了工程實際的驗證,規避了原產品結構的缺陷。該方法能夠有效減少臺架及實車驗證的周期及成本。
蔡其剛,工程師,主要從事汽車懸架結構件設計開發工作,曾參與乘用車副車架、控制臂、球頭銷及襯套等產品工程開發。