中國重汽濟南鑄鍛中心 王樹寶,郭文申,趙勇
鑄造業是機械工業的基礎行業,隨著機械工業的蓬勃發展,如何提高鑄造的生產效率以及鑄件質量,成為廣大鑄造工作者必須面臨的課題。
我公司生產的缸蓋產品,其砂芯數量多達十幾個,完全裝配到一起后重量超過150kg,生產過程中由于樹脂、脫模劑、三乙胺的使用,產生大量的塵霧及有害氣體, 從而使裝配工作的環境惡化,不但危害工人健康,也不利于產品質量的穩定。為保證產品質量、保障工人身體健康,我公司使用大量機器人替代人工作業。目前,我公司在整個缸蓋制芯生產線配置15臺機器人,在制芯、修芯、組芯、砂芯緊固及浸涂等工序配合完成生產,在制芯生產過程中得到良好應用。
笨重砂芯的搬運及繁瑣的修芯工序是制芯生產中面臨的難題。缸蓋單個砂芯重量可達幾十公斤,其制芯完畢后,若人工從芯盒取出,勞動強度大,危險系數高,且在組裝過程中容易磕碰。通過機器人的使用,完全解放勞動力,且操作過程安全可靠,砂芯質量也得到保證。同時,繁瑣的修芯工序也由機器人替代,減少工人勞動強度,提高修芯質量。
整套砂芯組芯完畢后,砂芯笨重,人工浸涂完全不能滿足浸涂需要,機器人的使用完全解決此問題。不僅如此,整個浸涂工藝通過電腦程序控制,涂層更均勻,涂覆效果更好。

修芯、組芯機器人

浸涂機器人

砂芯緊固機器人

砂芯立體庫
對于較為笨重或有些部位脆弱的砂芯,如果人工或采用輔助裝置進行搬運時,很容易造成砂芯破損,甚至產生廢芯。而機器人轉運可以保證每次能夠沿相同的路徑運動,且能完成非常精確的定位工作,大大提高了組芯的精度,減少了磕碰,不但提高了產品質量,也降低了生產成本。
整個缸蓋砂芯數量種類多,大小、重量不一,需數百個操作才能最終完成砂芯之間的緊固。若采用人工操作,不僅人員需求數量多,生產節拍緩慢,場地混亂,而且由于工人操作標準不一,容易造成砂芯的二次損壞。
我公司砂芯緊固均采用機器人完成。通過機器人的使用,有效地解決了生產過程中人員、場地、生產效率及質量問題。
整個砂芯生產過程,機器人能在短時間內將砂芯從制芯機內取芯、修芯、裝配、砂芯緊固和上涂料,然后經表干爐烘烤進入砂芯立體庫進行存儲一系列動作,最終達到每小時30組砂芯的節拍。如果這些工作由人工或輔助工具完成,不但會延時節拍,也會使工作場所面積大大增加。
隨著現代化技術的進步和鑄造技術的進一步成熟,鑄造的整個生產過程也逐步走向現代化、自動化。而機器人的普遍使用無疑給企業帶來了諸多好處,其地位無可取代。機器人的使用不但成為衡量一個企業先進性的重要指標,也必將帶給鑄造領域在管理和品質上的變革。20140715