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某油田低壓集輸管線腐蝕穿孔失效分析

2014-09-27 02:54:24譚川江史繼文
腐蝕與防護(hù) 2014年1期
關(guān)鍵詞:分析

譚川江,蔣 宏,張 麗,史繼文

(塔里木油田公司,庫爾勒841000)

1 概況

某油田低壓集輸管線,于2011年1月投運(yùn),材質(zhì)為20號(hào)鋼,規(guī)格為φ219mm×6mm,輸送介質(zhì)為油氣水,設(shè)計(jì)壓力為2.5MPa,2012年8月該管線彎頭6點(diǎn)鐘方向發(fā)生穿孔泄漏,使用時(shí)間僅約為1.5a,鑒于該管線使用時(shí)間短、泄漏嚴(yán)重等情況,具有典型性,于是對(duì)該管段進(jìn)行失效性分析,找到腐蝕穿孔的原因,并采取有效措施,防止類似穿孔事件的發(fā)生。

圖1 低壓集輸管線穿孔現(xiàn)場(chǎng)照片F(xiàn)ig.1 The perforated scene photos of low pressure gathering pipeline

2 失效分析

根據(jù)管道腐蝕情況及外觀形貌,切割樣品,分別從宏觀表面、管材化學(xué)成分、金相組織、XRD、微觀形貌及能譜等方面,對(duì)管件進(jìn)行失效原因分析。

2.1 宏觀分析

清洗管件表面,外表面有黑色涂層包覆,有1處直徑為5mm孔,外壁其余部分未見明顯腐蝕。將管件沿縱向剖開,可以看到沿穿孔處縱向軸線連續(xù)分布有4個(gè)大小不一的條狀腐蝕坑,其中最大腐蝕坑長(zhǎng)度為5cm,寬度為2.8cm,腐蝕坑中部發(fā)生穿孔,從腐蝕坑形貌判斷,穿孔為內(nèi)壁腐蝕引起,見圖2。

2.2 化學(xué)成分分析

從管件上取樣,按照GB/T 4336-2002標(biāo)準(zhǔn),用ARL 4460直讀光譜儀對(duì)其進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。

通過比對(duì)各化學(xué)元素成分的含量,表明管件材料的化學(xué)成分符合GB/T 699-1999標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)20號(hào)鋼的要求。

圖2 送檢樣品外觀(圓圈所指處為穿孔)Fig.2 The exterior of the failed pipe

2.3 金相分析

在管件腐蝕穿孔處和無明顯腐蝕處分別取樣,依據(jù) GB/T 13298-1991、GB/T 6394-2002和GB/T 10561-2005標(biāo)準(zhǔn),對(duì)樣品的金相組織及非金屬夾雜物進(jìn)行了分析,樣品金相組織見圖3。

分析結(jié)果表明,無明顯腐蝕部位樣品金相組織為鐵素體+珠光體(F+P),晶粒度等級(jí)8.0級(jí),穿孔處及其附近部位樣品金相組織為球化了“珠光體+鐵素體”(P球化+F),晶粒度等級(jí)無法評(píng)定,樣品的非金屬夾雜物均為 A0.5,B0.5,D0.5。鑒于穿孔處附近樣品與基體存在不同金相組織,對(duì)該管件腐蝕坑(未穿孔)部位金相組織進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果為鐵素體+珠光體(F+P)。

2.4 微觀形貌及能譜分析

在穿孔處和未穿孔腐蝕坑處取樣,經(jīng)過清洗后,進(jìn)行掃描電鏡及能譜分析。腐蝕坑內(nèi)附著疏松厚實(shí)的腐蝕產(chǎn)物,腐蝕坑微觀形貌見圖4。

表1 化學(xué)成分分析結(jié)果Tab.1 Results of chemical composition analysis %

圖3 各樣品金相組織Fig.3 Microstructure of each sample

能譜分析表明除去泥漿中硅、氧、鈣等元素外,腐蝕坑內(nèi)還含有硅和氯元素,其中腐蝕坑底部硫元素含量很高,說明腐蝕產(chǎn)物為硫化物,鋅元素主要為井留物,分析結(jié)果如圖6。

圖4 管件內(nèi)壁腐蝕坑微觀形貌圖Fig.4 The pit morphology on the inner wall of the pipe corrosion

2.5 XRD分析

在腐蝕坑處取樣進(jìn)行XRD分析,分析結(jié)果證明腐蝕產(chǎn)物成分主要為FeS,腐蝕產(chǎn)物XRD分析結(jié)果見圖6(圖中SiO2為泥砂成分)。

2.6 室內(nèi)腐蝕試驗(yàn)

依據(jù)JB/T 7901-1999標(biāo)準(zhǔn)模擬現(xiàn)場(chǎng)工況條件,進(jìn)行金屬全浸腐蝕試驗(yàn),以測(cè)定材料在特定工況下的平均腐蝕速率,具體試驗(yàn)條件見表3。

圖5 穿孔處及腐蝕坑處腐蝕產(chǎn)物能譜圖Fig.5 EDS of the corrosion products at the corrosion pits

圖6 腐蝕產(chǎn)物XRD分析結(jié)果Fig.6 XRD of corrosion products

試驗(yàn)樣品共兩組,1組為從腐蝕坑附近截取的珠光體球化組織試樣,1組從無明顯腐蝕處截取的鐵素體+珠光體組織試樣,試驗(yàn)結(jié)果如下,正常組織樣品平均腐蝕速率為0.041mm/a,變形組織樣品平均腐蝕速率為0.037mm/a,兩種組織樣品的平均腐蝕速率無較大差別,按照NACE RP 0775標(biāo)準(zhǔn)對(duì)腐蝕程度的劃分判定,均屬于中度腐蝕[5]。

表3 模擬工況室內(nèi)試驗(yàn)條件Tab.3 Test conditions

3 失效原因綜合分析

按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管件進(jìn)行了各項(xiàng)性能檢測(cè),結(jié)果表明20號(hào)鋼低壓匯管材料的化學(xué)成分符合GB/T 699-1999標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)20號(hào)鋼的要求,但穿孔處金相組織與基體金相組織有較大差異,穿孔處及其附近發(fā)生珠光體組織球化。

20號(hào)鋼在常溫下的一般組織為“鐵素體+珠光體”,而珠光體球化是長(zhǎng)期在高溫下使用或短時(shí)在超溫狀態(tài)運(yùn)行下,20號(hào)鋼最常見的一種高溫?fù)p傷。通過查看現(xiàn)場(chǎng),可能原因是管線焊接過程中局部高溫受熱,珠光體球化會(huì)導(dǎo)致材料的屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度、沖擊韌性、蠕變極限和持久極限下降,但從對(duì)兩種不同組織材料的浸泡腐蝕試驗(yàn)來看,兩種組織樣品的平均腐蝕速率差別較小,珠光體球化與穿孔腐蝕不存在直接關(guān)系,并且該管件材料在模擬工況下的平均腐蝕速率為中度腐蝕,腐蝕速率較低。失效的低壓集輸管線局部產(chǎn)生珠光體球化的原因及其與穿孔腐蝕的關(guān)系還有待進(jìn)一步研究。

能譜分析表明,腐蝕產(chǎn)物中含有硅和氯等元素,XRD分析證實(shí)腐蝕產(chǎn)物主要為FeS,據(jù)此可以判斷,管線內(nèi)輸送介質(zhì)中的H2S和氯離子對(duì)于腐蝕穿孔應(yīng)當(dāng)是起到了很重要的作用。

低壓集輸管線的主要輸送介質(zhì)來自兩口單井,井口溫度26~42℃,含水率高于67%,地層水Cl-含量高于100mg/L,pH 為5.84~6.35;天然氣中CO2含量為1.81%~2.49%,H2S含量為0~110mg/L,具有“高含水、高含Cl-、中含CO2、低含H2S”腐蝕特征,CO2或H2S氣體在濕氣或有水的環(huán)境中易發(fā)生化學(xué)腐蝕,輸送過程中存在段塞流和紊流等不穩(wěn)定的流動(dòng)形態(tài),段塞流在流動(dòng)過程中會(huì)不斷產(chǎn)生渦流,這些渦流會(huì)按照動(dòng)量平衡的原理對(duì)腐蝕產(chǎn)物膜造成沖擊破壞,流動(dòng)過程中不僅會(huì)形成渦流對(duì)腐蝕產(chǎn)物膜造成損傷,而且液體段塞團(tuán)會(huì)卷入氣體,形成大量氣泡,這些氣泡破裂可對(duì)局部區(qū)域產(chǎn)生巨大沖擊作用,從而造成腐蝕產(chǎn)物膜的破壞,加劇局部腐蝕。輸送介質(zhì)中Cl-促進(jìn)點(diǎn)蝕的發(fā)生,Cl-容易在金屬表面吸附,且具有較小的半徑,可以穿透腐蝕產(chǎn)物膜,在點(diǎn)蝕核形成后不斷發(fā)展直至穿孔。

4 結(jié)論及建議

通過對(duì)管材化學(xué)成分、金相組織、XRD、微觀形貌及能譜等方面進(jìn)行失效分析,表明腐蝕穿孔由管道內(nèi)壁底部局部腐蝕所導(dǎo)致,輸送介質(zhì)中高含水、高含Cl-,并且含有H2S、CO2等腐蝕介質(zhì),是導(dǎo)致腐蝕穿孔的主要原因;加之輸送壓力低、流動(dòng)的不穩(wěn)定性,管線底部積水,最終造成底部腐蝕及穿孔。通過此次失效性分析,對(duì)以后工作具有指導(dǎo)意義。設(shè)計(jì)過程中,應(yīng)選用合適的材質(zhì),管線輸送含腐蝕介質(zhì)的油氣水時(shí),應(yīng)做內(nèi)防護(hù)或加注緩釋劑,防止或減緩H2S、CO2和Cl-等腐蝕介質(zhì)的腐蝕;在管線焊接施工過程中,應(yīng)合理控制焊接溫度,并對(duì)焊接部位進(jìn)行熱處理;在管線運(yùn)行過程中,定期進(jìn)行清管作業(yè),減少管線底部積水。

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