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X65管線鋼焊接接頭在H2S/CO2環境中抗SSCC性能

2014-09-27 02:54:20趙東勝王聚鋒劉智勇李曉剛
腐蝕與防護 2014年1期
關鍵詞:焊縫

趙東勝,向 安,王聚鋒,楊 秘,劉智勇,李曉剛

(1.天津億利科能源科技發展股份有限公司,天津300384;2.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津300452;3.北京科技大學 腐蝕與防護中心,北京100083)

中海石油(中國)有限公司天津分公司為實現節能減排目標,在渤海灣某油田開展了天然氣利用項目,并選用國產X65管線鋼手工電弧焊接敷設完成天然氣外輸管線。

隨著油田不斷深入開發,油田伴生氣中H2S含量持續增長至數百毫克每升,同時CO2含量高達10%左右。油田采取干氣外輸的形式,一般不易發生各種類型的腐蝕。但是,如果出現天然氣脫水不充分的情況,則會導致各種形式的腐蝕,如點蝕,坑蝕和應力腐蝕等,都會造成管線損傷。特別是濕H2S環境可能導致的應力腐蝕開裂[1],一旦發生管線斷裂,會導致油氣泄漏,造成生態環境污染和重大經濟損失,后果將會非常嚴重。

為了評估該天然氣管線的硫化物應力腐蝕開裂風險,對該管線所選用的X65管線鋼特別是應力集中的焊接接頭進行了抗SSCC性能研究,試驗結果顯示該管線焊接接頭具有優良的抗SSCC性能[2]。但是,在管線實際運行過程中,天然氣中除了一定量的H2S氣體之外,還含有較高濃度的CO2氣體。CO2與H2S共存,以及管線運行的溫度、壓力等工況都可能會對管線的應力腐蝕開裂風險造成影響[3]。

為了全面、合理地評估海底天然氣管線SSCC風險,本工作在文獻[2]的基礎上,參照 NACE TM0177-2005標準,并模擬管線運行的不同工況條件,研究了X65管線鋼焊接接頭在H2S/CO2環境中的抗SCC性能。以便正確評估管線腐蝕風險,在管線運維過程中采取必要預防措施,保證安全運行。

1 試驗

試樣取材:抗SSCC性能試驗所用試樣取自X65管線鋼焊接接頭,焊接方法為手工電弧焊,V形坡口,焊材為LB-52U,焊縫部位平均屈服強度(AYS)為475MPa;電化學充氫試驗所用試樣取自X65管線鋼母材。

試樣加工:抗SSCC性能試驗采用片狀三點彎試樣,試樣尺寸及處理方法等與文獻[2]一致;電化學充氫試驗采用片狀試樣,處理方法同三點彎試樣。

抗SSCC性能試驗:分別配制模擬現場偏酸性(pH=5.0)和偏堿性(pH=8.0)模擬工況溶液,為了在室內進行加速模擬試驗,溶液中氯離子含量達到14 000mg/L,溶液配制信息見表1。電化學充氫試驗:采用0.5mol/L H2SO4溶液,加入250mg/L的三氧化二砷作為毒化劑。

抗SSCC性能試驗方法與文獻[3]基本一致,差別在于本試驗中試樣預加載的當量拉伸應力全部為90%AYS,并且反應釜內通入設定濃度的H2S和CO2氣體,并充入氮氣使容器內總壓達到設計壓力。電化學充氫試驗:將X65鋼焊接接頭制成充氫試樣后在PS-12恒電流/恒電位儀上進行試驗,充氫時間為24h。充氫完畢的試樣立即放入集氣裝置中,用精密集氣漏斗收集放出的氫氣,并計算放氫量。

表1 試驗溶液配制成分及含量Tab.1 Composition of the test solutions

試驗設計:本試驗分為12組,考察試樣在不同工況條件下抗SSCC性能,每組試驗包含3個平行試樣。各組試驗總壓均為5.2MPa,CO2分壓均為0.5MPa,所有試樣加載90%AYS,各項試驗參數設計見表2。

2 結果與討論

2.1 抗SSCC性能試驗結果統計

經過試驗,所有試樣均未發生斷裂,但是部分試樣在500倍放大的掃描電子顯微鏡下觀察到了微裂紋,統計結果見表2。

2.2 試樣宏觀形貌

圖1是X65管線鋼焊接接頭三點彎試樣在不同工況條件下抗SSCC性能試驗后焊縫處局部放大10倍的形貌。

由圖1可見,試樣的焊縫區及熱影響區沒有出現SCC裂紋。因此,從宏觀角度來講,X65管線鋼焊接接頭在不同工況條件下的H2S/CO2環境中運行時,發生SCC的風險較小;但是否存在SCC敏感性仍需結合微觀形貌進行分析。

表2 X65管線鋼焊接接頭抗SSCC性能試驗參數設計及試驗結果Tab.2 Experimental design for SSCC resistance of X65pipeline steel welded joint and its results

圖1 抗SSCC性能試驗后試樣放大形貌(×10)Fig.2 Enlarged morphology of the specimen after SSCC resistance test(×10)

2.3 試樣微觀形貌

圖2是在較低溫度(25℃)的工況條件下試樣焊縫區和熱影響區在試驗后的微觀形貌。

由圖2可見,在低溫偏酸性試驗條件下的試樣焊縫區表面在500倍放大時均可明顯觀察到SSCC微裂紋,且出現在焊縫區。但是,根據圖中試樣6的微觀形貌,在低溫偏堿性試驗條件下測試的試樣未發現SSCC微裂紋。

圖2 低溫下試樣微觀圖Fig.2 Micrograms of specimens at low-temperature

圖3是在中等溫度(50℃),不同工況條件下試樣焊縫區和熱影響區在試驗后的微觀形貌。

圖3 中溫下試樣微觀形貌Fig.3 Micrograms of specimens at mid-temperature(a) group 8specimen (b) group 10specimen(c) group 12specimen

由圖3可見,在中等溫度條件下,焊縫區表面在500倍放大的微觀形貌中均未觀察到SSCC微裂紋。這一結果說明運行溫度的升高,對于避免SSCC是非常有利的。

2.4 工況條件對SSCC敏感性的影響

綜合分析上述抗SSCC性能試驗結果,可以發現溫度和溶液pH是影響SSCC敏感性的關鍵因素,而H2S分壓和試驗時長對試驗結果影響不大。

根據試驗組1~4和試驗組7~10試驗結果的對比,發現試驗溫度從25℃升高到50℃,SSCC敏感性大幅降低,不再出現SSCC微裂紋。因此,在管線運行過程中提高天然氣外輸溫度可以有效避免SSCC發生。溫度對SSCC的影響機制應在于溫度對鋼中充氫量的影響,具體機理將在2.5節中結合電化學充氫試驗進行分析。

根據試驗組3,4和試驗組5,6的比較,發現在其他條件完全相同的情況下,pH較低時SSCC敏感性明顯較高。天然氣外輸管線中溶液pH與氣體中酸性氣體成分(H2S/CO2)的含量、管線壓力、外輸溫度等因素密切相關,影響機制復雜,但是降低酸性氣體成分含量無疑是釜底抽薪之舉。

另外,試驗中模擬了天然氣外輸海管運行過程中可能存在的兩種H2S分壓。根據試驗結果,在試驗研究的H2S分壓范圍內,該參數對試驗結果的影響不大。

試驗時間分別持續360h和720h,通過對比全部12組試驗,可以發現兩種試驗時長并未對試驗結果造成決定性的影響。因此,類似的模擬試驗可以持續360h,以節省時間,提高效率。

2.5 電化學充氫試驗

為了了解溫度對X65鋼材質SSCC行為的影響機制,本工作進行了電化學充氫試驗。X65管線鋼焊接接頭試樣充氫后測得的放氫量與充氫溫度、充氫電流密度的關系如表3所示。根據試驗結果,隨著充氫溫度的升高,鋼中放氫量降低;相同充氫電流密度下,20℃時鋼中的放氫量比50℃時放氫量高約60%。因此,導致X65鋼在較低溫度時SSCC敏感性大幅提高。

表3 充氫試驗參數和結果Tab.3 Parameters and results of hydrogen charging tests

2.6 SSCC防控措施

為了保證天然氣外輸管線安全運行,根據試驗結果提出如下SSCC防控建議。

(1)控制天然氣外輸溫度在50℃左右,降低管線及焊接接頭SSCC敏感性。溫度過高則可能不利于控制管線的全面腐蝕和局部腐蝕。

(2)在天然氣外輸前盡可能地脫除酸性氣體成分,以提高管線內溶液pH。可以采取的方法很多,包括物理的、化學的或生物的方法,都可以有效降低H2S和CO2含量[4-5]。

(3)其他防控措施:在管線運行前噴涂新型功能涂料或在管線運行過程中使用某些類型的緩蝕劑,也是防止SSCC發生的有效手段[6-7]。

3 結論與建議

(1)國產X65管線鋼焊接接頭在高應力和不同模擬工況條件下的H2S/CO2環境中進行試驗均未發生斷裂,據此推測在實際應力水平較低的服役狀態下發生SCC的風險較小。

(2)國產X65管線鋼焊接接頭在溫度較低的偏酸性環境中SCC敏感性比較高,而在溫度較高和偏堿性條件下SCC敏感性均比較低。

(3)國產X65鋼焊接接頭SCC敏感性的主要影響因素除了應力水平之外,主要是天然氣外輸溫度和管道內溶液的pH,而H2S分壓和試驗時長在試驗范圍內影響不大。

(4)為了避免天然氣外輸管線發生SCC,建議控制天然氣外輸溫度在50℃左右,并在天然氣外輸前盡可能脫除酸性氣體成分,防止管線內形成偏酸性環境。

[1]SIERADZKI K,NEWMAN R C.Stress-corrosion cracking[J].Journal of Physics and Chemistry of Solids,1987,48(11):1101-1113.

[2]楊秘,趙東勝,王聚鋒,等.X65管線鋼焊接接頭抗H2S應力腐蝕開裂性能研究[J].油氣儲運,2013,32(3):334-338.

[3]ELBOUJDAINI M,FANG B Y,EADIE R.“Canadian experience in SCC of pipelines and its remedies”recent progress in SCC of pipelines in near-neutral pH environment[M].Netherlands:Springer,2011.

[4]GRANITE E J,BRIEN T O.Review of novel methods for carbon dioxide separation from flue and fuel gases[J].Fuel Processing Technology,2005,86(14/15):1423-1434.

[5]陳榮旗.X65鋼海底管道在CO2/H2S腐蝕環境下的適用性[J].腐蝕與防護,2012,33(5):371-374.

[6]韓興平.四川輸氣管道的硫化物應力腐蝕與控制[J].油氣儲運,1997,16(10):36-39.

[7]TSEUNG A C C,SRISKANDARAJAH T,CHAN H C.A Method for the inhibition of sulphide stress corrosion cracking in steel[J].Corrosion Science,1985,25(6):383-393.

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