程國仙
摘 要:本文主要介紹了在數(shù)控機床維修課程中,如何對與GSK988T數(shù)控車床相適應的四工位回轉式刀架進行電氣故障檢修,通過列舉日常教學過程中出現(xiàn)的與之相關的電氣故障排除的案例,結合學生所學的PLC知識,運用數(shù)控系統(tǒng)自身的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視功能對刀架進行相應的故障檢測分析。
關鍵詞:數(shù)控車床 回轉式刀架 電氣故障 檢修 PLC狀態(tài)
一、問題的提出
在數(shù)控機床維修課程教學過程中,如果一味地運用原始的檢測手段進行故障檢修,就會耗費較長的時間。因此利用數(shù)控系統(tǒng)自身的狀態(tài)監(jiān)測功能可以有效地提升數(shù)控機床維修效率。在數(shù)控車床常見故障中,數(shù)控車床刀架的故障占數(shù)控車床故障比例較高。
數(shù)控車床換刀一般的過程是:換刀電動機接到換刀信號后,通過蝸輪蝸桿減速帶動刀架旋轉,由發(fā)訊盤上的霍爾元件發(fā)出刀位信號,數(shù)控系統(tǒng)再利用這個信號與目標值進行比較以判斷刀具是否到位。刀具換位后,電動機反轉鎖緊刀架。
那么能否根據(jù)對數(shù)控機床輸入輸出信號的監(jiān)測對數(shù)控車床刀架進行相應的檢修呢?
二、刀架故障情況初步判斷方法
1.問
在接到維修要求時,應仔細聆聽操作工反映的現(xiàn)象,對產(chǎn)生疑問的地方,應詢問清楚,以便排除人為因素造成的問題。
2.聽
先讓刀架分別在手動和自動的模式下運行,現(xiàn)場聆聽刀架運轉聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。
3.看
(1)看刀架運轉過程是否正常。
(2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重復定位是否良好。
4.轉
對有故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式轉動刀架。對于四工位刀架,其蝸桿端部都有一個6mm內(nèi)六角孔,可以先拆除該處一顆密封螺釘,再用六角扳手或螺釘旋具轉動蝸桿,使刀架進行轉位、鎖緊。
三、運用數(shù)控系統(tǒng)面板進行刀架運行的監(jiān)視
在通常情況下,數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部程序都不會出現(xiàn)丟失或人為更改的情況,因此在檢修時,我們可以對PLC程序監(jiān)視檢查外部輸入輸出信號的有無,但PLC程序比較長,無法在同一界面上對不同信號進行監(jiān)視。因此,對于較多信號點的程序,我們可以不用逐行查看系統(tǒng)PLC程序,而可以直接根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書找到與刀架相關的輸入輸出信號,這樣就可以快捷地實現(xiàn)對運動部件信號的檢測。
在GSK988T數(shù)控車床刀架中,使用的信號分別為:X1.7對應1號刀位信號、X2.0對應1號刀位信號、X2.1對應1號刀位信號、X2.1對應1號刀位信號,輸出信號為:Y1.6對于刀架正轉啟停信號、Y1.7對于刀架反轉啟停信號。
在進行信號的檢測時,我們可以根據(jù)數(shù)控車床輸入接口信號和輸出接口信號的接線圖(圖1、圖2)進行檢測。
圖1 GSK988T輸入接口信號 圖2 GSK988T輸出接口信號
數(shù)控車床工作時換刀形式有兩種,一種為手動模式,用手動操作按順序更換刀具;另一種是在手動數(shù)據(jù)輸入或自動模式下進行的自動換刀,可以按順序更換,也可以進行跳躍式更換。這兩種模式都有相對應的PLC換刀程序進行控制,它可以由數(shù)控系統(tǒng)界面:系統(tǒng)→梯形圖→監(jiān)視→選擇對應的梯形圖進入,進行監(jiān)視。但是由于程序較長,一個界面通常無法進行良好的監(jiān)視,因此不便于監(jiān)測。但在熟悉了系統(tǒng)刀架換刀過程及在換刀過程中所需要用到的相關信號后,操作者就可以直接在PLC狀態(tài)界面下進行監(jiān)視,由系統(tǒng)→梯形圖→PLC狀態(tài)→X、Y、F、G進入到相應界面。
四、運用數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)視PLC狀態(tài)的功能處理與刀架相關的幾個故障
1.刀架旋轉不停后中斷
故障現(xiàn)象:刀架在手動模式下給出換刀指令后旋轉10秒后停止,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無法找到和換刀超時的故障報警。
故障分析:故障原因有可能是下一把刀的信號出現(xiàn)丟失,導致系統(tǒng)無法搜索到刀位信號。
故障排除:在手動數(shù)據(jù)輸入或在自動模式下,直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位,在換刀完成后,再執(zhí)行之前的手動模式換刀操作。同時,觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號,發(fā)現(xiàn)下一把刀具沒有信號反饋,當前刀具X1.7和另外兩個刀位信號都有反饋,而X2.0的信號沒有反饋,因此輸出信號只有Y1.6刀架正轉有動作,而刀架反轉信號Y1.7始終沒有動作。通過檢測發(fā)訊盤信號,發(fā)現(xiàn)與X2.0信號相連的刀位信號線出現(xiàn)斷路。在線路連接好之后,重新執(zhí)行相應操作,刀架恢復正常。但有時也存在發(fā)訊盤上對應刀位信號的霍爾元件出現(xiàn)問題的情況,我們在利用萬用表對霍爾元件進行檢測后發(fā)現(xiàn),發(fā)訊元件失效,經(jīng)更換后換刀恢復正常。
2.換刀啟動到下一刀位后中斷
故障現(xiàn)象:刀架在手動模式下給出換刀指令后,旋轉到下一刀位后停止,沒有反轉鎖緊刀架的動作。在10秒鐘后,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無法找到和換刀超時的故障報警。
故障分析:此故障有可能是由于刀架的反轉鎖緊信號給出后沒有執(zhí)行的原因。
故障排除:在手動數(shù)據(jù)輸入或在自動模式下直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位。同時觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號,發(fā)現(xiàn)當前刀具X1.7和下一把刀具信號都有反饋,刀架輸出信號Y1.6刀架正轉有動作,刀架反轉信號Y1.7也有動作。通過檢測發(fā)現(xiàn),與刀架反轉信號Y1.7相連的中間繼電器線圈觸頭位置出現(xiàn)嚴重腐蝕,繼電器未能動作,從而無法執(zhí)行反轉動作。在修復觸頭后,刀架恢復正常。
3.刀架不能正轉啟動換刀
故障現(xiàn)象:無論是在手動模式下,還是在手動數(shù)據(jù)輸入或自動模式下進行刀架換刀,刀架不能夠旋轉換刀。
故障分析:故障原因有可能是在刀架正轉信號給出后沒有執(zhí)行。
故障排除:通過監(jiān)視PLC狀態(tài),我們發(fā)現(xiàn)在復位后重新執(zhí)行換刀時,輸出信號Y1.6有信號發(fā)出,而且此時與該信號相接的中間繼電器得電動作,但是驅(qū)動刀架正轉的接觸器沒有動作。經(jīng)過檢測發(fā)現(xiàn),與該接觸器相連的線路被老鼠咬壞,出現(xiàn)斷路。經(jīng)修復后,刀架恢復正常運轉。
五、刀架其他常見電氣故障發(fā)生原因及排除方法
1.電動機故障
(1)故障現(xiàn)象:換刀一開始出現(xiàn)反轉。
故障分析:三相電源線相序接反。
故障排除:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。
(2)故障現(xiàn)象:刀架接觸器吸合時出現(xiàn)噪音,不能吸合。
故障分析:電壓過低。
故障排除:待電源電壓正常后,再使用或提供穩(wěn)壓電源。
(3)故障現(xiàn)象:正轉時接觸器有動作,但電動機不轉。
故障分析:電動機損壞或是電動機的驅(qū)動線出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。
故障排除:更換電動機或修復斷路點。
2.刀架換刀完成后出現(xiàn)松動,刀架鎖不緊
故障分析:系統(tǒng)反鎖時間不夠長。
故障排除:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時間參數(shù)即可(新刀架反鎖時間t=1.2s)。
參考文獻:
[1]李元博.數(shù)控車床立式四方刀架故障維修[J].科技創(chuàng)新導報,2013(17).
[2]談治國.數(shù)控車床四工位刀架的維修[J].金屬加工(冷加工),2010(5).
(作者單位:廣東省機械高級技工學校)endprint
摘 要:本文主要介紹了在數(shù)控機床維修課程中,如何對與GSK988T數(shù)控車床相適應的四工位回轉式刀架進行電氣故障檢修,通過列舉日常教學過程中出現(xiàn)的與之相關的電氣故障排除的案例,結合學生所學的PLC知識,運用數(shù)控系統(tǒng)自身的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視功能對刀架進行相應的故障檢測分析。
關鍵詞:數(shù)控車床 回轉式刀架 電氣故障 檢修 PLC狀態(tài)
一、問題的提出
在數(shù)控機床維修課程教學過程中,如果一味地運用原始的檢測手段進行故障檢修,就會耗費較長的時間。因此利用數(shù)控系統(tǒng)自身的狀態(tài)監(jiān)測功能可以有效地提升數(shù)控機床維修效率。在數(shù)控車床常見故障中,數(shù)控車床刀架的故障占數(shù)控車床故障比例較高。
數(shù)控車床換刀一般的過程是:換刀電動機接到換刀信號后,通過蝸輪蝸桿減速帶動刀架旋轉,由發(fā)訊盤上的霍爾元件發(fā)出刀位信號,數(shù)控系統(tǒng)再利用這個信號與目標值進行比較以判斷刀具是否到位。刀具換位后,電動機反轉鎖緊刀架。
那么能否根據(jù)對數(shù)控機床輸入輸出信號的監(jiān)測對數(shù)控車床刀架進行相應的檢修呢?
二、刀架故障情況初步判斷方法
1.問
在接到維修要求時,應仔細聆聽操作工反映的現(xiàn)象,對產(chǎn)生疑問的地方,應詢問清楚,以便排除人為因素造成的問題。
2.聽
先讓刀架分別在手動和自動的模式下運行,現(xiàn)場聆聽刀架運轉聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。
3.看
(1)看刀架運轉過程是否正常。
(2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重復定位是否良好。
4.轉
對有故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式轉動刀架。對于四工位刀架,其蝸桿端部都有一個6mm內(nèi)六角孔,可以先拆除該處一顆密封螺釘,再用六角扳手或螺釘旋具轉動蝸桿,使刀架進行轉位、鎖緊。
三、運用數(shù)控系統(tǒng)面板進行刀架運行的監(jiān)視
在通常情況下,數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部程序都不會出現(xiàn)丟失或人為更改的情況,因此在檢修時,我們可以對PLC程序監(jiān)視檢查外部輸入輸出信號的有無,但PLC程序比較長,無法在同一界面上對不同信號進行監(jiān)視。因此,對于較多信號點的程序,我們可以不用逐行查看系統(tǒng)PLC程序,而可以直接根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書找到與刀架相關的輸入輸出信號,這樣就可以快捷地實現(xiàn)對運動部件信號的檢測。
在GSK988T數(shù)控車床刀架中,使用的信號分別為:X1.7對應1號刀位信號、X2.0對應1號刀位信號、X2.1對應1號刀位信號、X2.1對應1號刀位信號,輸出信號為:Y1.6對于刀架正轉啟停信號、Y1.7對于刀架反轉啟停信號。
在進行信號的檢測時,我們可以根據(jù)數(shù)控車床輸入接口信號和輸出接口信號的接線圖(圖1、圖2)進行檢測。
圖1 GSK988T輸入接口信號 圖2 GSK988T輸出接口信號
數(shù)控車床工作時換刀形式有兩種,一種為手動模式,用手動操作按順序更換刀具;另一種是在手動數(shù)據(jù)輸入或自動模式下進行的自動換刀,可以按順序更換,也可以進行跳躍式更換。這兩種模式都有相對應的PLC換刀程序進行控制,它可以由數(shù)控系統(tǒng)界面:系統(tǒng)→梯形圖→監(jiān)視→選擇對應的梯形圖進入,進行監(jiān)視。但是由于程序較長,一個界面通常無法進行良好的監(jiān)視,因此不便于監(jiān)測。但在熟悉了系統(tǒng)刀架換刀過程及在換刀過程中所需要用到的相關信號后,操作者就可以直接在PLC狀態(tài)界面下進行監(jiān)視,由系統(tǒng)→梯形圖→PLC狀態(tài)→X、Y、F、G進入到相應界面。
四、運用數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)視PLC狀態(tài)的功能處理與刀架相關的幾個故障
1.刀架旋轉不停后中斷
故障現(xiàn)象:刀架在手動模式下給出換刀指令后旋轉10秒后停止,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無法找到和換刀超時的故障報警。
故障分析:故障原因有可能是下一把刀的信號出現(xiàn)丟失,導致系統(tǒng)無法搜索到刀位信號。
故障排除:在手動數(shù)據(jù)輸入或在自動模式下,直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位,在換刀完成后,再執(zhí)行之前的手動模式換刀操作。同時,觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號,發(fā)現(xiàn)下一把刀具沒有信號反饋,當前刀具X1.7和另外兩個刀位信號都有反饋,而X2.0的信號沒有反饋,因此輸出信號只有Y1.6刀架正轉有動作,而刀架反轉信號Y1.7始終沒有動作。通過檢測發(fā)訊盤信號,發(fā)現(xiàn)與X2.0信號相連的刀位信號線出現(xiàn)斷路。在線路連接好之后,重新執(zhí)行相應操作,刀架恢復正常。但有時也存在發(fā)訊盤上對應刀位信號的霍爾元件出現(xiàn)問題的情況,我們在利用萬用表對霍爾元件進行檢測后發(fā)現(xiàn),發(fā)訊元件失效,經(jīng)更換后換刀恢復正常。
2.換刀啟動到下一刀位后中斷
故障現(xiàn)象:刀架在手動模式下給出換刀指令后,旋轉到下一刀位后停止,沒有反轉鎖緊刀架的動作。在10秒鐘后,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無法找到和換刀超時的故障報警。
故障分析:此故障有可能是由于刀架的反轉鎖緊信號給出后沒有執(zhí)行的原因。
故障排除:在手動數(shù)據(jù)輸入或在自動模式下直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位。同時觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號,發(fā)現(xiàn)當前刀具X1.7和下一把刀具信號都有反饋,刀架輸出信號Y1.6刀架正轉有動作,刀架反轉信號Y1.7也有動作。通過檢測發(fā)現(xiàn),與刀架反轉信號Y1.7相連的中間繼電器線圈觸頭位置出現(xiàn)嚴重腐蝕,繼電器未能動作,從而無法執(zhí)行反轉動作。在修復觸頭后,刀架恢復正常。
3.刀架不能正轉啟動換刀
故障現(xiàn)象:無論是在手動模式下,還是在手動數(shù)據(jù)輸入或自動模式下進行刀架換刀,刀架不能夠旋轉換刀。
故障分析:故障原因有可能是在刀架正轉信號給出后沒有執(zhí)行。
故障排除:通過監(jiān)視PLC狀態(tài),我們發(fā)現(xiàn)在復位后重新執(zhí)行換刀時,輸出信號Y1.6有信號發(fā)出,而且此時與該信號相接的中間繼電器得電動作,但是驅(qū)動刀架正轉的接觸器沒有動作。經(jīng)過檢測發(fā)現(xiàn),與該接觸器相連的線路被老鼠咬壞,出現(xiàn)斷路。經(jīng)修復后,刀架恢復正常運轉。
五、刀架其他常見電氣故障發(fā)生原因及排除方法
1.電動機故障
(1)故障現(xiàn)象:換刀一開始出現(xiàn)反轉。
故障分析:三相電源線相序接反。
故障排除:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。
(2)故障現(xiàn)象:刀架接觸器吸合時出現(xiàn)噪音,不能吸合。
故障分析:電壓過低。
故障排除:待電源電壓正常后,再使用或提供穩(wěn)壓電源。
(3)故障現(xiàn)象:正轉時接觸器有動作,但電動機不轉。
故障分析:電動機損壞或是電動機的驅(qū)動線出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。
故障排除:更換電動機或修復斷路點。
2.刀架換刀完成后出現(xiàn)松動,刀架鎖不緊
故障分析:系統(tǒng)反鎖時間不夠長。
故障排除:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時間參數(shù)即可(新刀架反鎖時間t=1.2s)。
參考文獻:
[1]李元博.數(shù)控車床立式四方刀架故障維修[J].科技創(chuàng)新導報,2013(17).
[2]談治國.數(shù)控車床四工位刀架的維修[J].金屬加工(冷加工),2010(5).
(作者單位:廣東省機械高級技工學校)endprint
摘 要:本文主要介紹了在數(shù)控機床維修課程中,如何對與GSK988T數(shù)控車床相適應的四工位回轉式刀架進行電氣故障檢修,通過列舉日常教學過程中出現(xiàn)的與之相關的電氣故障排除的案例,結合學生所學的PLC知識,運用數(shù)控系統(tǒng)自身的系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視功能對刀架進行相應的故障檢測分析。
關鍵詞:數(shù)控車床 回轉式刀架 電氣故障 檢修 PLC狀態(tài)
一、問題的提出
在數(shù)控機床維修課程教學過程中,如果一味地運用原始的檢測手段進行故障檢修,就會耗費較長的時間。因此利用數(shù)控系統(tǒng)自身的狀態(tài)監(jiān)測功能可以有效地提升數(shù)控機床維修效率。在數(shù)控車床常見故障中,數(shù)控車床刀架的故障占數(shù)控車床故障比例較高。
數(shù)控車床換刀一般的過程是:換刀電動機接到換刀信號后,通過蝸輪蝸桿減速帶動刀架旋轉,由發(fā)訊盤上的霍爾元件發(fā)出刀位信號,數(shù)控系統(tǒng)再利用這個信號與目標值進行比較以判斷刀具是否到位。刀具換位后,電動機反轉鎖緊刀架。
那么能否根據(jù)對數(shù)控機床輸入輸出信號的監(jiān)測對數(shù)控車床刀架進行相應的檢修呢?
二、刀架故障情況初步判斷方法
1.問
在接到維修要求時,應仔細聆聽操作工反映的現(xiàn)象,對產(chǎn)生疑問的地方,應詢問清楚,以便排除人為因素造成的問題。
2.聽
先讓刀架分別在手動和自動的模式下運行,現(xiàn)場聆聽刀架運轉聲音,以便觀察是否存在異常噪聲。
3.看
(1)看刀架運轉過程是否正常。
(2)觀察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕跡,以便判斷刀架是否鎖緊,重復定位是否良好。
4.轉
對有故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式轉動刀架。對于四工位刀架,其蝸桿端部都有一個6mm內(nèi)六角孔,可以先拆除該處一顆密封螺釘,再用六角扳手或螺釘旋具轉動蝸桿,使刀架進行轉位、鎖緊。
三、運用數(shù)控系統(tǒng)面板進行刀架運行的監(jiān)視
在通常情況下,數(shù)控系統(tǒng)內(nèi)部程序都不會出現(xiàn)丟失或人為更改的情況,因此在檢修時,我們可以對PLC程序監(jiān)視檢查外部輸入輸出信號的有無,但PLC程序比較長,無法在同一界面上對不同信號進行監(jiān)視。因此,對于較多信號點的程序,我們可以不用逐行查看系統(tǒng)PLC程序,而可以直接根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)說明書找到與刀架相關的輸入輸出信號,這樣就可以快捷地實現(xiàn)對運動部件信號的檢測。
在GSK988T數(shù)控車床刀架中,使用的信號分別為:X1.7對應1號刀位信號、X2.0對應1號刀位信號、X2.1對應1號刀位信號、X2.1對應1號刀位信號,輸出信號為:Y1.6對于刀架正轉啟停信號、Y1.7對于刀架反轉啟停信號。
在進行信號的檢測時,我們可以根據(jù)數(shù)控車床輸入接口信號和輸出接口信號的接線圖(圖1、圖2)進行檢測。
圖1 GSK988T輸入接口信號 圖2 GSK988T輸出接口信號
數(shù)控車床工作時換刀形式有兩種,一種為手動模式,用手動操作按順序更換刀具;另一種是在手動數(shù)據(jù)輸入或自動模式下進行的自動換刀,可以按順序更換,也可以進行跳躍式更換。這兩種模式都有相對應的PLC換刀程序進行控制,它可以由數(shù)控系統(tǒng)界面:系統(tǒng)→梯形圖→監(jiān)視→選擇對應的梯形圖進入,進行監(jiān)視。但是由于程序較長,一個界面通常無法進行良好的監(jiān)視,因此不便于監(jiān)測。但在熟悉了系統(tǒng)刀架換刀過程及在換刀過程中所需要用到的相關信號后,操作者就可以直接在PLC狀態(tài)界面下進行監(jiān)視,由系統(tǒng)→梯形圖→PLC狀態(tài)→X、Y、F、G進入到相應界面。
四、運用數(shù)控系統(tǒng)監(jiān)視PLC狀態(tài)的功能處理與刀架相關的幾個故障
1.刀架旋轉不停后中斷
故障現(xiàn)象:刀架在手動模式下給出換刀指令后旋轉10秒后停止,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無法找到和換刀超時的故障報警。
故障分析:故障原因有可能是下一把刀的信號出現(xiàn)丟失,導致系統(tǒng)無法搜索到刀位信號。
故障排除:在手動數(shù)據(jù)輸入或在自動模式下,直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位,在換刀完成后,再執(zhí)行之前的手動模式換刀操作。同時,觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號,發(fā)現(xiàn)下一把刀具沒有信號反饋,當前刀具X1.7和另外兩個刀位信號都有反饋,而X2.0的信號沒有反饋,因此輸出信號只有Y1.6刀架正轉有動作,而刀架反轉信號Y1.7始終沒有動作。通過檢測發(fā)訊盤信號,發(fā)現(xiàn)與X2.0信號相連的刀位信號線出現(xiàn)斷路。在線路連接好之后,重新執(zhí)行相應操作,刀架恢復正常。但有時也存在發(fā)訊盤上對應刀位信號的霍爾元件出現(xiàn)問題的情況,我們在利用萬用表對霍爾元件進行檢測后發(fā)現(xiàn),發(fā)訊元件失效,經(jīng)更換后換刀恢復正常。
2.換刀啟動到下一刀位后中斷
故障現(xiàn)象:刀架在手動模式下給出換刀指令后,旋轉到下一刀位后停止,沒有反轉鎖緊刀架的動作。在10秒鐘后,系統(tǒng)出現(xiàn)刀具無法找到和換刀超時的故障報警。
故障分析:此故障有可能是由于刀架的反轉鎖緊信號給出后沒有執(zhí)行的原因。
故障排除:在手動數(shù)據(jù)輸入或在自動模式下直接執(zhí)行尋找換刀之前的刀位。同時觀察GSK988T數(shù)控系統(tǒng)的輸入輸出信號,發(fā)現(xiàn)當前刀具X1.7和下一把刀具信號都有反饋,刀架輸出信號Y1.6刀架正轉有動作,刀架反轉信號Y1.7也有動作。通過檢測發(fā)現(xiàn),與刀架反轉信號Y1.7相連的中間繼電器線圈觸頭位置出現(xiàn)嚴重腐蝕,繼電器未能動作,從而無法執(zhí)行反轉動作。在修復觸頭后,刀架恢復正常。
3.刀架不能正轉啟動換刀
故障現(xiàn)象:無論是在手動模式下,還是在手動數(shù)據(jù)輸入或自動模式下進行刀架換刀,刀架不能夠旋轉換刀。
故障分析:故障原因有可能是在刀架正轉信號給出后沒有執(zhí)行。
故障排除:通過監(jiān)視PLC狀態(tài),我們發(fā)現(xiàn)在復位后重新執(zhí)行換刀時,輸出信號Y1.6有信號發(fā)出,而且此時與該信號相接的中間繼電器得電動作,但是驅(qū)動刀架正轉的接觸器沒有動作。經(jīng)過檢測發(fā)現(xiàn),與該接觸器相連的線路被老鼠咬壞,出現(xiàn)斷路。經(jīng)修復后,刀架恢復正常運轉。
五、刀架其他常見電氣故障發(fā)生原因及排除方法
1.電動機故障
(1)故障現(xiàn)象:換刀一開始出現(xiàn)反轉。
故障分析:三相電源線相序接反。
故障排除:立即切斷電源,調(diào)整三相電源相序。
(2)故障現(xiàn)象:刀架接觸器吸合時出現(xiàn)噪音,不能吸合。
故障分析:電壓過低。
故障排除:待電源電壓正常后,再使用或提供穩(wěn)壓電源。
(3)故障現(xiàn)象:正轉時接觸器有動作,但電動機不轉。
故障分析:電動機損壞或是電動機的驅(qū)動線出現(xiàn)斷線現(xiàn)象。
故障排除:更換電動機或修復斷路點。
2.刀架換刀完成后出現(xiàn)松動,刀架鎖不緊
故障分析:系統(tǒng)反鎖時間不夠長。
故障排除:調(diào)整系統(tǒng)反鎖時間參數(shù)即可(新刀架反鎖時間t=1.2s)。
參考文獻:
[1]李元博.數(shù)控車床立式四方刀架故障維修[J].科技創(chuàng)新導報,2013(17).
[2]談治國.數(shù)控車床四工位刀架的維修[J].金屬加工(冷加工),2010(5).
(作者單位:廣東省機械高級技工學校)endprint