曹琳
摘 要:該零件自生產開始,涂層跳動超差問題就頗為棘手。針對零件易變形的問題,采取多方面改進措施,自制工裝,試驗刀具,調整檢測方案等。達到零件涂層跳動合格率95%以上。
關鍵詞:薄壁件;變形;噴涂;夾具
中圖分類號:TH16 文獻標識碼:A
1引言
該零件自生產開始,由于變形所引起的零件超差就十分嚴重。其中由于零件的涂層跳動不合格數就占到50%以上。通常采取二次返噴進行零件挽救加工,這樣重復進行去涂層、噴涂和車涂層等幾道工序,增加了零件的加工成本,嚴重影響零件的交付時間,給工廠創匯造成了一定阻力。所以,提高零件涂層跳動合格率存在必要性,也具有較大的現實意義。
2零件及涂層問題簡介
(1)零件簡介
該零件為民用航空發動機上的密封件,沒有加強筋,其壁厚2.032mm,外形尺寸見圖。零件加工包含車、銑、鉆、鉸,特種工藝包括熒光、噴涂。反復的加工造成零件變形嚴重,于是控制變形,成為零件合格與否的關鍵。
(2)涂層問題
該零件涂層跳動要求0.08mm,超差較為嚴重,合格率不足50%。為挽救零件,通常采取返噴的措施,嚴重影響零件交付進度,增加了成本與勞動力。不少零件由于涂層得超差而造成報廢,損失較大。
3針對涂層跳動問題確定的總體方案
(1)總體分析
零件涂層不合格有幾個方面的因素造成:
①零件在車銑加工中造成變形,殘余應力隨時間的釋放,進一步加劇零件變形;
②零件在噴涂工序發生變形,噴涂溫度造成零件內應力釋放,整體形狀發生變化;
③車涂層工序夾具存在一定問題,不能完全限制住零件基準平面;
④刀具及參數的選擇不能滿足涂層合格要求,加工方案也有待改進。
(2)確定總體方案
改進車銑加工方案,更改噴涂夾具,自制車涂層夾具及約束測具,確定合適刀具及加工方案。
4解決方案
就確定的整體方案,從不同角度入手,尋求最優策略,達到提高零件合格率及效率的目的。
(1)改進車銑加工方案
對于車加工,調整所有半精車加工余量,給精車工序留余量由先前的1mm更改為0.5mm,以減少變形量,增加時效時間,由先前的24小時更改為72小時。對于銑加工,由以前的輪廓銑加工,更改為插銑和線切割方案及對稱銑加工。如此減少去除余量產生的內應力,控制零件變形,
(2)改進噴涂夾具
由于先前夾具對零件限制不足,端蓋止口尺寸過大,對小端外圓限制不夠。噴涂時,瞬間溫度造成零件內應力釋放,零件變形進一步加劇。且噴涂后部分零件大端基準圓度超差過多,造成零件無法加工,甚至報廢。故在原夾具的基礎上重新設計端蓋,解決了約束問題。
(3)自設車涂層夾具
原車涂層夾具,端面有四處開口用于檢測零件基準尺寸,這樣零件放置在夾具上,勢必造成基準A面多處未與夾具面接觸。若本身零件狀態不佳,由于零件自身變形所產生的不平度,則不能被消除。按這種狀態加工的零件,將零件取出并調整角度,約束檢測則涂層跳動很難合格。基于這種狀況,自設工裝夾具,增大夾具接觸面,解決了這個問題。
(4) 確定合適刀具及加工方案
改進前,采用R0.8機夾刀片,采用參數為20-30R/MIN,切削進給量為0.05-0.15mm/r,切削深度為0.1-0.5mm。并采用一次性加工直到零件涂層底端。由于該刀片前角較小,且刀片較頓,切削刃不夠鋒利,切削涂層時產生較大的切削力。如此,零件小端在車削時,會呈現不規則變形情況。且涂層與基體硬度相差較大,會出現涂層凹陷及兩根筋突出的現象。
基于這種狀況,對刀具進行更換,采用鋒利的焊接刀,參數為轉速33.5r/min ,切削深度0.1-0.5mm ,進給量 0.22mm/r。 采取加工方案為:先對兩根筋進行車削,然后留取0.1mm余量,再對涂層進行車削,最大限度防止受力不均,這樣大幅提高零件合格率。
5 零件改進后的跟蹤
方案該進后,跟蹤部分零件數據:
(1)銑加工采取方案
如表1所示,采取線切割與插銑兩種方案,對零件變形影響相當,由于插銑去除余量速度較快,于是采取插銑方案進行加工。一定程度降低量了零件的變形量。
表1
銑加工比較
線切割
順序號 加工前平面度 加工后平面度 平面度變化量 加工前圓度 加工后圓度 圓度變化量
1 0.15 0.15 0 0.03 0.04 0.01
2 0.15 0.15 0 0.14 0.14 0
3 0.13 0.14 0.01 0.02 0.02 0
4 0.12 0.13 0.01 0.05 0.05 0
5 0.1 0.12 0.02 0.17 0.17 0
插銑
1 0.1 0.11 0.01 0.11 0.11 0
2 0.09 0.09 0 0.06 0.06 0
3 0.1 0.11 0.01 0.12 0.13 0.01
4 0.12 0.12 0 0.08 0.09 0.01
5 0.15 0.16 0.01 0.08 0.08 0
(2)關于噴涂前后數據收集
噴涂前后對零件變形影響非常大。部分零件由于噴涂原因變形十分大,基準B在修大端時無法進行加工。所以有必要對噴涂夾具進行整改,對整改后零件進行觀察,發現零件狀態有所好轉,于是進一步降低了零件的變形量。
結語
通過該次更改,實現了零件涂層跳動合格率達到95% 以上,同時也積累了不少關于薄壁零件變形控制的經驗,為以后類似零件的加工提供了一條嶄新的思路。
參考文獻
[1] 吳濤,朱流,酈劍,等.熱噴涂技術現狀與發展 [J].國外金屬熱處理,2005(5).
[2] 陳曉薇.薄壁零件加工工藝方法研究 [J]. 機械工程師,2013(01).endprint
摘 要:該零件自生產開始,涂層跳動超差問題就頗為棘手。針對零件易變形的問題,采取多方面改進措施,自制工裝,試驗刀具,調整檢測方案等。達到零件涂層跳動合格率95%以上。
關鍵詞:薄壁件;變形;噴涂;夾具
中圖分類號:TH16 文獻標識碼:A
1引言
該零件自生產開始,由于變形所引起的零件超差就十分嚴重。其中由于零件的涂層跳動不合格數就占到50%以上。通常采取二次返噴進行零件挽救加工,這樣重復進行去涂層、噴涂和車涂層等幾道工序,增加了零件的加工成本,嚴重影響零件的交付時間,給工廠創匯造成了一定阻力。所以,提高零件涂層跳動合格率存在必要性,也具有較大的現實意義。
2零件及涂層問題簡介
(1)零件簡介
該零件為民用航空發動機上的密封件,沒有加強筋,其壁厚2.032mm,外形尺寸見圖。零件加工包含車、銑、鉆、鉸,特種工藝包括熒光、噴涂。反復的加工造成零件變形嚴重,于是控制變形,成為零件合格與否的關鍵。
(2)涂層問題
該零件涂層跳動要求0.08mm,超差較為嚴重,合格率不足50%。為挽救零件,通常采取返噴的措施,嚴重影響零件交付進度,增加了成本與勞動力。不少零件由于涂層得超差而造成報廢,損失較大。
3針對涂層跳動問題確定的總體方案
(1)總體分析
零件涂層不合格有幾個方面的因素造成:
①零件在車銑加工中造成變形,殘余應力隨時間的釋放,進一步加劇零件變形;
②零件在噴涂工序發生變形,噴涂溫度造成零件內應力釋放,整體形狀發生變化;
③車涂層工序夾具存在一定問題,不能完全限制住零件基準平面;
④刀具及參數的選擇不能滿足涂層合格要求,加工方案也有待改進。
(2)確定總體方案
改進車銑加工方案,更改噴涂夾具,自制車涂層夾具及約束測具,確定合適刀具及加工方案。
4解決方案
就確定的整體方案,從不同角度入手,尋求最優策略,達到提高零件合格率及效率的目的。
(1)改進車銑加工方案
對于車加工,調整所有半精車加工余量,給精車工序留余量由先前的1mm更改為0.5mm,以減少變形量,增加時效時間,由先前的24小時更改為72小時。對于銑加工,由以前的輪廓銑加工,更改為插銑和線切割方案及對稱銑加工。如此減少去除余量產生的內應力,控制零件變形,
(2)改進噴涂夾具
由于先前夾具對零件限制不足,端蓋止口尺寸過大,對小端外圓限制不夠。噴涂時,瞬間溫度造成零件內應力釋放,零件變形進一步加劇。且噴涂后部分零件大端基準圓度超差過多,造成零件無法加工,甚至報廢。故在原夾具的基礎上重新設計端蓋,解決了約束問題。
(3)自設車涂層夾具
原車涂層夾具,端面有四處開口用于檢測零件基準尺寸,這樣零件放置在夾具上,勢必造成基準A面多處未與夾具面接觸。若本身零件狀態不佳,由于零件自身變形所產生的不平度,則不能被消除。按這種狀態加工的零件,將零件取出并調整角度,約束檢測則涂層跳動很難合格。基于這種狀況,自設工裝夾具,增大夾具接觸面,解決了這個問題。
(4) 確定合適刀具及加工方案
改進前,采用R0.8機夾刀片,采用參數為20-30R/MIN,切削進給量為0.05-0.15mm/r,切削深度為0.1-0.5mm。并采用一次性加工直到零件涂層底端。由于該刀片前角較小,且刀片較頓,切削刃不夠鋒利,切削涂層時產生較大的切削力。如此,零件小端在車削時,會呈現不規則變形情況。且涂層與基體硬度相差較大,會出現涂層凹陷及兩根筋突出的現象。
基于這種狀況,對刀具進行更換,采用鋒利的焊接刀,參數為轉速33.5r/min ,切削深度0.1-0.5mm ,進給量 0.22mm/r。 采取加工方案為:先對兩根筋進行車削,然后留取0.1mm余量,再對涂層進行車削,最大限度防止受力不均,這樣大幅提高零件合格率。
5 零件改進后的跟蹤
方案該進后,跟蹤部分零件數據:
(1)銑加工采取方案
如表1所示,采取線切割與插銑兩種方案,對零件變形影響相當,由于插銑去除余量速度較快,于是采取插銑方案進行加工。一定程度降低量了零件的變形量。
表1
銑加工比較
線切割
順序號 加工前平面度 加工后平面度 平面度變化量 加工前圓度 加工后圓度 圓度變化量
1 0.15 0.15 0 0.03 0.04 0.01
2 0.15 0.15 0 0.14 0.14 0
3 0.13 0.14 0.01 0.02 0.02 0
4 0.12 0.13 0.01 0.05 0.05 0
5 0.1 0.12 0.02 0.17 0.17 0
插銑
1 0.1 0.11 0.01 0.11 0.11 0
2 0.09 0.09 0 0.06 0.06 0
3 0.1 0.11 0.01 0.12 0.13 0.01
4 0.12 0.12 0 0.08 0.09 0.01
5 0.15 0.16 0.01 0.08 0.08 0
(2)關于噴涂前后數據收集
噴涂前后對零件變形影響非常大。部分零件由于噴涂原因變形十分大,基準B在修大端時無法進行加工。所以有必要對噴涂夾具進行整改,對整改后零件進行觀察,發現零件狀態有所好轉,于是進一步降低了零件的變形量。
結語
通過該次更改,實現了零件涂層跳動合格率達到95% 以上,同時也積累了不少關于薄壁零件變形控制的經驗,為以后類似零件的加工提供了一條嶄新的思路。
參考文獻
[1] 吳濤,朱流,酈劍,等.熱噴涂技術現狀與發展 [J].國外金屬熱處理,2005(5).
[2] 陳曉薇.薄壁零件加工工藝方法研究 [J]. 機械工程師,2013(01).endprint
摘 要:該零件自生產開始,涂層跳動超差問題就頗為棘手。針對零件易變形的問題,采取多方面改進措施,自制工裝,試驗刀具,調整檢測方案等。達到零件涂層跳動合格率95%以上。
關鍵詞:薄壁件;變形;噴涂;夾具
中圖分類號:TH16 文獻標識碼:A
1引言
該零件自生產開始,由于變形所引起的零件超差就十分嚴重。其中由于零件的涂層跳動不合格數就占到50%以上。通常采取二次返噴進行零件挽救加工,這樣重復進行去涂層、噴涂和車涂層等幾道工序,增加了零件的加工成本,嚴重影響零件的交付時間,給工廠創匯造成了一定阻力。所以,提高零件涂層跳動合格率存在必要性,也具有較大的現實意義。
2零件及涂層問題簡介
(1)零件簡介
該零件為民用航空發動機上的密封件,沒有加強筋,其壁厚2.032mm,外形尺寸見圖。零件加工包含車、銑、鉆、鉸,特種工藝包括熒光、噴涂。反復的加工造成零件變形嚴重,于是控制變形,成為零件合格與否的關鍵。
(2)涂層問題
該零件涂層跳動要求0.08mm,超差較為嚴重,合格率不足50%。為挽救零件,通常采取返噴的措施,嚴重影響零件交付進度,增加了成本與勞動力。不少零件由于涂層得超差而造成報廢,損失較大。
3針對涂層跳動問題確定的總體方案
(1)總體分析
零件涂層不合格有幾個方面的因素造成:
①零件在車銑加工中造成變形,殘余應力隨時間的釋放,進一步加劇零件變形;
②零件在噴涂工序發生變形,噴涂溫度造成零件內應力釋放,整體形狀發生變化;
③車涂層工序夾具存在一定問題,不能完全限制住零件基準平面;
④刀具及參數的選擇不能滿足涂層合格要求,加工方案也有待改進。
(2)確定總體方案
改進車銑加工方案,更改噴涂夾具,自制車涂層夾具及約束測具,確定合適刀具及加工方案。
4解決方案
就確定的整體方案,從不同角度入手,尋求最優策略,達到提高零件合格率及效率的目的。
(1)改進車銑加工方案
對于車加工,調整所有半精車加工余量,給精車工序留余量由先前的1mm更改為0.5mm,以減少變形量,增加時效時間,由先前的24小時更改為72小時。對于銑加工,由以前的輪廓銑加工,更改為插銑和線切割方案及對稱銑加工。如此減少去除余量產生的內應力,控制零件變形,
(2)改進噴涂夾具
由于先前夾具對零件限制不足,端蓋止口尺寸過大,對小端外圓限制不夠。噴涂時,瞬間溫度造成零件內應力釋放,零件變形進一步加劇。且噴涂后部分零件大端基準圓度超差過多,造成零件無法加工,甚至報廢。故在原夾具的基礎上重新設計端蓋,解決了約束問題。
(3)自設車涂層夾具
原車涂層夾具,端面有四處開口用于檢測零件基準尺寸,這樣零件放置在夾具上,勢必造成基準A面多處未與夾具面接觸。若本身零件狀態不佳,由于零件自身變形所產生的不平度,則不能被消除。按這種狀態加工的零件,將零件取出并調整角度,約束檢測則涂層跳動很難合格。基于這種狀況,自設工裝夾具,增大夾具接觸面,解決了這個問題。
(4) 確定合適刀具及加工方案
改進前,采用R0.8機夾刀片,采用參數為20-30R/MIN,切削進給量為0.05-0.15mm/r,切削深度為0.1-0.5mm。并采用一次性加工直到零件涂層底端。由于該刀片前角較小,且刀片較頓,切削刃不夠鋒利,切削涂層時產生較大的切削力。如此,零件小端在車削時,會呈現不規則變形情況。且涂層與基體硬度相差較大,會出現涂層凹陷及兩根筋突出的現象。
基于這種狀況,對刀具進行更換,采用鋒利的焊接刀,參數為轉速33.5r/min ,切削深度0.1-0.5mm ,進給量 0.22mm/r。 采取加工方案為:先對兩根筋進行車削,然后留取0.1mm余量,再對涂層進行車削,最大限度防止受力不均,這樣大幅提高零件合格率。
5 零件改進后的跟蹤
方案該進后,跟蹤部分零件數據:
(1)銑加工采取方案
如表1所示,采取線切割與插銑兩種方案,對零件變形影響相當,由于插銑去除余量速度較快,于是采取插銑方案進行加工。一定程度降低量了零件的變形量。
表1
銑加工比較
線切割
順序號 加工前平面度 加工后平面度 平面度變化量 加工前圓度 加工后圓度 圓度變化量
1 0.15 0.15 0 0.03 0.04 0.01
2 0.15 0.15 0 0.14 0.14 0
3 0.13 0.14 0.01 0.02 0.02 0
4 0.12 0.13 0.01 0.05 0.05 0
5 0.1 0.12 0.02 0.17 0.17 0
插銑
1 0.1 0.11 0.01 0.11 0.11 0
2 0.09 0.09 0 0.06 0.06 0
3 0.1 0.11 0.01 0.12 0.13 0.01
4 0.12 0.12 0 0.08 0.09 0.01
5 0.15 0.16 0.01 0.08 0.08 0
(2)關于噴涂前后數據收集
噴涂前后對零件變形影響非常大。部分零件由于噴涂原因變形十分大,基準B在修大端時無法進行加工。所以有必要對噴涂夾具進行整改,對整改后零件進行觀察,發現零件狀態有所好轉,于是進一步降低了零件的變形量。
結語
通過該次更改,實現了零件涂層跳動合格率達到95% 以上,同時也積累了不少關于薄壁零件變形控制的經驗,為以后類似零件的加工提供了一條嶄新的思路。
參考文獻
[1] 吳濤,朱流,酈劍,等.熱噴涂技術現狀與發展 [J].國外金屬熱處理,2005(5).
[2] 陳曉薇.薄壁零件加工工藝方法研究 [J]. 機械工程師,2013(01).endprint