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(陽煤豐喜集團臨猗分公司,山西 臨猗 044100)
陽煤豐喜集團臨猗分公司二分廠單醇MDEA脫碳系統,處理變換氣量為200 km3/h,正常添加MDEA溶液量為0.07 kg/t(氨+醇)。為有效利用資源,添加一分廠閑置的200 m3MDEA溶液,造成溶液殘存物升高,吸收率下降,裝置的電耗和溶液損失增大,進而加劇溶液對設備和管道的腐蝕。因此,對溶液進行凈化處理十分緊迫。
經過與四川省精細化工研究設計院溝通,將溶液送檢分析,溶液中熱穩定性鹽的含量竟然高達3.1%。四川省精細化工研究設計院最近研制出一種MDEA溶液在線吸附劑,通過小試,對我公司MDEA溶液進行處理,化學分析處理后的溶液,溶液中雜質的脫除情況令人滿意,溶液殘存明顯降低,溶液各方面性能得到改善。然而不確定的因素是處理后溶液的吸收能力到底如何。為此,四川省精細化工研究設計院擬與我公司聯合開發,將小試裝置放大,建立一套工業化溶液在線處理裝置。該裝置建成后,可以在系統不停車的情況下對溶液進行在線處理。
(1)處理前,溶液呈不透明的黑色; 溶液發泡較嚴重;溶液粘度增大。
(2)由小試分析數據可以得出以下結論:硫化物已累計達560×10-6,是造成溶液發泡及腐蝕的因素之一; 降解物累計含量大于5%,及形成的熱穩定性鹽造成溶液腐蝕性大;熱穩定性鹽含量過高,造成脫碳液的酸氣負荷下降,凈化氣不達標。
脫碳液經過特有技術處理后,溶液的外觀、性質等都得到了極大的改善。溶液顏色大幅度變淺,黑褐色完全去除,為淺褐色;溶液變得更加清澈透明,無機械雜質;最重要的是,脫碳液中熱穩定性鹽的含量從原來的3.1%降低至未檢出,其去除率很高;從色譜圖上看,部分的重組分峰沒有了,而且其他雜質峰在一定程度上也被大幅削弱。溶液的腐蝕性也得到有效遏制,且不易起泡等,各方面性能的改善非常明顯。
溶液經物理化學處理后,外觀呈淺褐色透明液體(硫化物被全部去除); 溶液鐵離子從240×10-6降低至50×10-6;溶液pH值從原來的9.4升高到11.1(熱穩定性鹽被去除所致)。
催化劑交換器內裝填四川省精細化工研究設計院提供的JH-21型催化劑,此催化劑屬于易再生、無二次污染的環保型催化劑;離子交換樹脂采用氫氧化鈉堿液來再生,再生液用量少,再生效果好,再生后用脫鹽水來洗凈樹脂中的堿液,再生后的樹脂繼續處理脫碳液中的熱穩定性鹽;催化劑和離子交換樹脂抗有機污染能力強,使用壽命長,性能穩定。
通過以下三個步驟對催化劑進行激活。
2.2.1稀鹽酸激活
用約兩倍于催化劑體積的4%的稀鹽酸溶液來浸泡激活催化劑,浸泡時間為8 h,然后排去酸液,用潔凈水沖洗催化劑至出水接近中性。
因交換器材質為碳鋼,所以不能在交換器中進行酸激活,鑒于此,建議將200 L的塑料桶從中間鋸開,將其一分為二地用于裝稀鹽酸來浸泡激活催化劑。浸泡結束后用潔凈水來沖洗催化劑,至出水基本呈中性。所用塑料桶個數屆時可根據進度來確定,用完后的塑料桶不要丟棄,以后對催化劑進行徹底再生時還要用到。
2.2.2食鹽水激活
用泵從交換器底部打入濃度為10%的食鹽水,浸泡24 h,然后放盡食鹽水,從交換器上部加入清水漂洗,使排出的水不帶黃色,然后用清水反洗催化劑層,直至排出的水清澈、無氣味、無粉末催化劑為止。
2.2.3堿液激活
用泵從交換器底部打入濃度為5%的氫氧化鈉堿液,浸泡6 h,然后排去堿液;再用堿液對催化劑進行最終激活(具體操作參照催化劑的再生過程)。
為了能快速、高效、穩定地處理完200 m3脫碳液,將整個處理過程分為三個階段來完成。每個階段都是由若干個處理周期組成,而每個處理周期是由催化劑處理溶液過程、催化劑再生過程及處理液回系統組成。現對此三個階段的具體操作步驟作一介紹(單個周期的具體操作步驟見“溶液在線凈化流程”)。
2.3.1第一階段——高鹽模式
溶液以1.0 m3/h的流速引入到催化劑交換器中,約3 h后停止溶液引入,催化劑再生過程開始前,用脫鹽水對催化劑中殘余的溶液進行清洗回收。再生完成后,引入脫碳液進行下一周期的溶液處理。如此周期性處理約5 d后,據溶液組分的變化情況對溶液的組成進行第一次調整;再次周期性處理3 d后,進行第二階段處理。
2.3.2第二階段——中鹽模式
溶液以1.0 m3/h的流速引入到催化劑交換器中,約6 h后停止溶液引入(6 h為理論計算值,可根據第一階段工人的操作情況做適當調整),開始催化劑的再生過程。催化劑再生完成后,進行下一周期的溶液處理;如此周期性處理約6 d后,據溶液組分的變化情況對溶液的組成進行第二次調整;再次周期性處理3 d后,進行第三階段處理。
2.3.3第三階段——低鹽模式
溶液以1.0 m3/h的流速引入到催化劑交換器中,約12 h后停止溶液引入(12 h為理論計算值,可根據第二階段工人的操作情況做適當調整),開始催化劑的再生過程。催化劑再生完成后,進行下一周期的溶液處理;如此周期性處理9 d后,據溶液的情況,經計算后對MDEA溶液的濃度及活化劑含量進行最后一次調整。

圖1 脫碳溶液在線凈化系統流程示意
低于55 ℃的貧液從微孔過濾器出來,進入催化劑交換器頂部,樹脂上OH-和溶液中熱穩定性鹽陰離子交換后,束縛胺得到釋放。貧液從催化交換器出來后,回到二閃塔出口或者回到地槽。其中,催化劑再生過程如下。
(1)當催化劑和樹脂運行一定時間失效后,需要對其進行周期性再生處理。關閉交換器頂部貧液進口閥,再打開氮氣閥,將交換器內剩余貧液完全壓入貧液地槽。
(2)交換器內貧液壓空,延時5~10 min后,關閉氮氣閥及交換器貧液出口閥,并打開排氣閥。
(3)打開交換器頂部脫碳稀液進口閥,加稀液約2.5 m3(稀液槽液位計約1玻璃管高度)后,關閉脫碳稀液進口閥。延時10 min左右,打開交換器底部貧液出口閥,打開氮氣進口閥,將交換器內稀液完全壓入貧液地槽。
(4)稀液排凈,延時5~10 min后,關閉氮氣進口閥和交換器底部貧液出口閥。
(5)提前配好濃度4%(質量分率)的氫氧化鈉溶液(需配約三槽堿液)。保證接觸時間40~60 min(或者兩槽濃度為6%的堿液,配燒堿約200 kg)。
(6)打開排氣閥。啟動堿液泵并打開堿液進口閥,此過程控制打完每槽堿液的時間為10~15 min,當堿液從排氣閥處排出后,關閉排氣閥,停堿液泵。浸泡30 min后(保證催化劑完全再生,恢復活性),打開交換器底部堿液排污閥及氮氣進口閥,堿液排至絡合鐵地池(堿液一定不能循環使用,防止陰離子重新進入樹脂中)。
(7)交換器內堿液排盡后,關閉氮氣進口閥及交換器底部排堿液閥,再打開排氣閥,卸掉交換器內壓力。
(8)打開交換器頂部脫鹽水進口閥,當交換器頂部排氣閥排出脫鹽水后,關閉脫鹽水進口閥及交換器頂部排氣閥(此時沖洗只能用脫鹽水)。再打開氮氣進口閥及交換器底部排堿液閥,將交換器內脫鹽水排至絡合鐵地池。在此過程中,在取樣嘴處取樣檢測pH值,要保證pH值約為8。若pH值達不到要求,則繼續此步驟,直至pH值達到要求。pH值達到要求后,將脫鹽水排至堿液槽。
(9)交換器內脫鹽水排凈后,延時5~10 min,關閉氮氣進口閥及交換器底部排堿液閥,打開排氣閥。
至此本周期溶液處理結束。
(10)打開交換器頂部貧液進口閥及交換器底部貧液出口閥,進入下一個溶液處理周期。
脫碳液中熱穩定性鹽、硫化物、鐵離子的含量顯著降低,溶液性能得到改善;溶液對CO2的吸收能力增強;系統的腐蝕得到遏制;系統蒸汽消耗降低。具體情況見表1。

表1 MDEA溶液在線凈化前后系統運行情況
由表1可以看出,溶液殘存物由880 mg/L降至424 mg/L;溶液酸值由37.5降至20.6;CO2吸收率由53.2 m3/m3增至57.8 m3/m3;噸醇蒸汽消耗由0.78 t降至0.72 t,按年產粗甲醇100 kt計,每年可節約0.5 MPa飽和蒸汽6 000 t,蒸汽按120元/t計,每年可節省72萬元。
我公司脫碳溶液在線凈化技術,能勝任MDEA溶液的凈化處理,其凈化效果好、效率高,操作方便、催化劑再生快捷,具有較好的推廣應用價值。只要選型(包括供應商的選擇)適當、工藝設計合理、操作規范,就可取得良好的經濟效益。