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機器人在汽車零部件行業中的應用實例

2014-07-21 17:56:41陳文兵
科技創新與應用 2014年22期
關鍵詞:應用

陳文兵

摘 要:機器人在汽車及汽車零部件制造業應用比較廣,但用于壓縮機行業關鍵件的制造還是個嘗試。現在企業招工難、用人成本高,機器人作業將來很快會代替人工操作。

關鍵詞:機器人;汽車零部件行業;應用;自動化生產線

機器人作業自動化生產線具有高度柔性,調整比較方便,提高了設備的生產效率,節約了人力,降低了生產成本和操作工的勞動強度,由于機器人運動軌跡精確度高,所以要確保每次工件裝夾的一致性,使得加工的產品質量得到有力保證。

下面是某公司利用現有機床改造,增加機器人上、下料的自動化生產線工作流程。

機器人上、下料自動化生產線簡圖

自動化生產線機器人動作流程:

機器人原點→1.取毛坯→2.規整→3.下料→4.沖洗卡盤→5.上料→6.放料→7.回原點→8.測量(抽檢)

1 取毛坯

當送料槽有工件可取,機器人從原點移動到送料槽,用1#手爪抓取待加工動盤,然后移動到工件規整臺上部,同時機器人發出指令,要求規整臺推、擰氣缸復位,機器人接收到氣缸復位信號后,才把工件放入規整臺。

關鍵技術:建立I/O信號站、機器人和放料槽之間的數據交換和信號傳遞。

2 規整

當規整臺檢測到有工件放入,根據機器人的指令,規整臺的氣缸動作,對工件進行推、擰動作,把工件規整到位,規整目的是保證工件抓取位置的一致性,機器人接收到規整到位信號后,換用2#手爪抓住工件(手爪材料為鋁質,仿人手設計,具有輕巧靈活等特點),同時機器人發出“規整臺氣缸松開”信號,機器人確認規整臺氣缸松開后,機器人才移動把工件運送到機床邊,等機床卸載信號。

關鍵技術:建立I/O信號站、機器人和規整臺之間的數據交換和信號傳遞、規整位置的一致性。

3 下料

當機床把工件加工完后,發出卸載信號給機器人,機器人等機床門打開到位后,機器人手臂才進入機床抓住工件,同時發出“機床卡盤松開”信號,機器人確認卡盤已松開到位信號后,才移動把工件取出(取出前把工件內的切屑液倒掉),同時發出“機床沖洗卡盤”指令。

關鍵技術:設立干擾區、機器人和機床之間數據交換和I/O信號處理、機床卸載程序編制。

4 沖洗卡盤

機床接收到“清洗卡盤”信號后,確認機器人在安全區域,機床自動關門到位,卡盤旋轉,切削液打開,自動沖洗卡盤(把卡盤上加工時留下的鋁屑沖掉),沖洗完后,機床自動打開門并發出“加載”信號給機器人。

關鍵技術:安全區域的確認、沖洗卡盤程序、數據交換和I/O信號處理。

5 上料

機器人接收到“加載”信號后,確認機床門已打開、并發出機床“卡盤松開”信號,等機床卡盤松開后,機器人手臂移動,用2#手爪把待加工動盤送到機床卡盤內,機床檢測到機器人2#手爪在機床加載區域,機床尾座自動伸出把工件壓到位,機器人發出機床緊卡盤信號,等卡盤收緊、尾座退回后,機器人松開2#手爪,移動到機床外,同時發出加載完畢信號,機床開始加工動盤,機器人移動到放料槽。

關鍵技術:2#手爪在加載區域的確認、機器人和機床加載程序、數據交換和I/O信號處理,尾座及時伸出/縮回,動盤的安裝定位等。

6 放料

放料槽沒滿時,機器人才把加工好的動盤放下,并用手爪把放下的動盤往前推,在推過程中若檢測到放料槽滿了,機器人立即停止推動作,并發出聲光報警,提醒操作工把放料槽前面的工件拿走,機器人繼續把工件推到要求的位置,確保下個動盤有位置擺放,機器人返回原點,結束本次循環周期。

關鍵技術:機器人和放料槽數據交換和I/O信號處理,機器人放料程序。

7 測量(抽檢)

根據工藝要求,操作工對加工出的動盤進行抽檢(每50只檢1只,量儀檢測),確保產品的加工質量,從加工到測量構成動盤自動化生產線的閉環回路。

7.1 自動化生產線主要創新點

(1) 利用現有的機床改造增加機器人上、下料,這樣在保證設備的可靠性及穩定性的前提下,節約了大量的設備投入費用。

(2) 設備中升降軸、旋轉、回轉及夾持部分設計中在保證強度的前提下,采用鋁合金材質(如機械手爪等),這樣可以降低轉動慣量,提高設備的制動性和控制精度,具有運動軌跡精確等優點。

(3) 設備控制采用計算機數字控制系統,具有運算速度快,控制精度高,柔性大,調整方便等優點.技術含量高,提高了機械產品的加工水平。

7.2 技術指標及關鍵技術

7.2.1 技術指標及水平技術指標:

(1)驅動方式:機器人移動采用伺服電機閉環驅動,工件的夾持采用氣缸驅動。

(2)移動距離:機器人旋轉直徑3米。

(3)最大抓舉重量: 10kg

(4)定位精度:X/Y/Z方向:0.001mm,手臂旋轉精度:0.001度

(5)手臂遠端運動速度:36m/分

(6)機床X/Y/Z軸重復定位精度≤0.005mm

7.2.2 關鍵技術:以柔性關節為特點,360°全工作范圍的6關節型機器人,手臂可以按照程序模擬任意軌跡運動,避開障礙。

7.2.3 使用機器人后,效率和質量等方面對比如下:

7.2.4 自動化生產線實施的意義

機器人在我司運用嘗到了甜頭,現在1人可以看護2臺設備,公司若采用三班倒,每天節約3個人,既緩解了企業用工成本的壓力,也提高了產品的質量和加工效率。

摘 要:機器人在汽車及汽車零部件制造業應用比較廣,但用于壓縮機行業關鍵件的制造還是個嘗試。現在企業招工難、用人成本高,機器人作業將來很快會代替人工操作。

關鍵詞:機器人;汽車零部件行業;應用;自動化生產線

機器人作業自動化生產線具有高度柔性,調整比較方便,提高了設備的生產效率,節約了人力,降低了生產成本和操作工的勞動強度,由于機器人運動軌跡精確度高,所以要確保每次工件裝夾的一致性,使得加工的產品質量得到有力保證。

下面是某公司利用現有機床改造,增加機器人上、下料的自動化生產線工作流程。

機器人上、下料自動化生產線簡圖

自動化生產線機器人動作流程:

機器人原點→1.取毛坯→2.規整→3.下料→4.沖洗卡盤→5.上料→6.放料→7.回原點→8.測量(抽檢)

1 取毛坯

當送料槽有工件可取,機器人從原點移動到送料槽,用1#手爪抓取待加工動盤,然后移動到工件規整臺上部,同時機器人發出指令,要求規整臺推、擰氣缸復位,機器人接收到氣缸復位信號后,才把工件放入規整臺。

關鍵技術:建立I/O信號站、機器人和放料槽之間的數據交換和信號傳遞。

2 規整

當規整臺檢測到有工件放入,根據機器人的指令,規整臺的氣缸動作,對工件進行推、擰動作,把工件規整到位,規整目的是保證工件抓取位置的一致性,機器人接收到規整到位信號后,換用2#手爪抓住工件(手爪材料為鋁質,仿人手設計,具有輕巧靈活等特點),同時機器人發出“規整臺氣缸松開”信號,機器人確認規整臺氣缸松開后,機器人才移動把工件運送到機床邊,等機床卸載信號。

關鍵技術:建立I/O信號站、機器人和規整臺之間的數據交換和信號傳遞、規整位置的一致性。

3 下料

當機床把工件加工完后,發出卸載信號給機器人,機器人等機床門打開到位后,機器人手臂才進入機床抓住工件,同時發出“機床卡盤松開”信號,機器人確認卡盤已松開到位信號后,才移動把工件取出(取出前把工件內的切屑液倒掉),同時發出“機床沖洗卡盤”指令。

關鍵技術:設立干擾區、機器人和機床之間數據交換和I/O信號處理、機床卸載程序編制。

4 沖洗卡盤

機床接收到“清洗卡盤”信號后,確認機器人在安全區域,機床自動關門到位,卡盤旋轉,切削液打開,自動沖洗卡盤(把卡盤上加工時留下的鋁屑沖掉),沖洗完后,機床自動打開門并發出“加載”信號給機器人。

關鍵技術:安全區域的確認、沖洗卡盤程序、數據交換和I/O信號處理。

5 上料

機器人接收到“加載”信號后,確認機床門已打開、并發出機床“卡盤松開”信號,等機床卡盤松開后,機器人手臂移動,用2#手爪把待加工動盤送到機床卡盤內,機床檢測到機器人2#手爪在機床加載區域,機床尾座自動伸出把工件壓到位,機器人發出機床緊卡盤信號,等卡盤收緊、尾座退回后,機器人松開2#手爪,移動到機床外,同時發出加載完畢信號,機床開始加工動盤,機器人移動到放料槽。

關鍵技術:2#手爪在加載區域的確認、機器人和機床加載程序、數據交換和I/O信號處理,尾座及時伸出/縮回,動盤的安裝定位等。

6 放料

放料槽沒滿時,機器人才把加工好的動盤放下,并用手爪把放下的動盤往前推,在推過程中若檢測到放料槽滿了,機器人立即停止推動作,并發出聲光報警,提醒操作工把放料槽前面的工件拿走,機器人繼續把工件推到要求的位置,確保下個動盤有位置擺放,機器人返回原點,結束本次循環周期。

關鍵技術:機器人和放料槽數據交換和I/O信號處理,機器人放料程序。

7 測量(抽檢)

根據工藝要求,操作工對加工出的動盤進行抽檢(每50只檢1只,量儀檢測),確保產品的加工質量,從加工到測量構成動盤自動化生產線的閉環回路。

7.1 自動化生產線主要創新點

(1) 利用現有的機床改造增加機器人上、下料,這樣在保證設備的可靠性及穩定性的前提下,節約了大量的設備投入費用。

(2) 設備中升降軸、旋轉、回轉及夾持部分設計中在保證強度的前提下,采用鋁合金材質(如機械手爪等),這樣可以降低轉動慣量,提高設備的制動性和控制精度,具有運動軌跡精確等優點。

(3) 設備控制采用計算機數字控制系統,具有運算速度快,控制精度高,柔性大,調整方便等優點.技術含量高,提高了機械產品的加工水平。

7.2 技術指標及關鍵技術

7.2.1 技術指標及水平技術指標:

(1)驅動方式:機器人移動采用伺服電機閉環驅動,工件的夾持采用氣缸驅動。

(2)移動距離:機器人旋轉直徑3米。

(3)最大抓舉重量: 10kg

(4)定位精度:X/Y/Z方向:0.001mm,手臂旋轉精度:0.001度

(5)手臂遠端運動速度:36m/分

(6)機床X/Y/Z軸重復定位精度≤0.005mm

7.2.2 關鍵技術:以柔性關節為特點,360°全工作范圍的6關節型機器人,手臂可以按照程序模擬任意軌跡運動,避開障礙。

7.2.3 使用機器人后,效率和質量等方面對比如下:

7.2.4 自動化生產線實施的意義

機器人在我司運用嘗到了甜頭,現在1人可以看護2臺設備,公司若采用三班倒,每天節約3個人,既緩解了企業用工成本的壓力,也提高了產品的質量和加工效率。

摘 要:機器人在汽車及汽車零部件制造業應用比較廣,但用于壓縮機行業關鍵件的制造還是個嘗試。現在企業招工難、用人成本高,機器人作業將來很快會代替人工操作。

關鍵詞:機器人;汽車零部件行業;應用;自動化生產線

機器人作業自動化生產線具有高度柔性,調整比較方便,提高了設備的生產效率,節約了人力,降低了生產成本和操作工的勞動強度,由于機器人運動軌跡精確度高,所以要確保每次工件裝夾的一致性,使得加工的產品質量得到有力保證。

下面是某公司利用現有機床改造,增加機器人上、下料的自動化生產線工作流程。

機器人上、下料自動化生產線簡圖

自動化生產線機器人動作流程:

機器人原點→1.取毛坯→2.規整→3.下料→4.沖洗卡盤→5.上料→6.放料→7.回原點→8.測量(抽檢)

1 取毛坯

當送料槽有工件可取,機器人從原點移動到送料槽,用1#手爪抓取待加工動盤,然后移動到工件規整臺上部,同時機器人發出指令,要求規整臺推、擰氣缸復位,機器人接收到氣缸復位信號后,才把工件放入規整臺。

關鍵技術:建立I/O信號站、機器人和放料槽之間的數據交換和信號傳遞。

2 規整

當規整臺檢測到有工件放入,根據機器人的指令,規整臺的氣缸動作,對工件進行推、擰動作,把工件規整到位,規整目的是保證工件抓取位置的一致性,機器人接收到規整到位信號后,換用2#手爪抓住工件(手爪材料為鋁質,仿人手設計,具有輕巧靈活等特點),同時機器人發出“規整臺氣缸松開”信號,機器人確認規整臺氣缸松開后,機器人才移動把工件運送到機床邊,等機床卸載信號。

關鍵技術:建立I/O信號站、機器人和規整臺之間的數據交換和信號傳遞、規整位置的一致性。

3 下料

當機床把工件加工完后,發出卸載信號給機器人,機器人等機床門打開到位后,機器人手臂才進入機床抓住工件,同時發出“機床卡盤松開”信號,機器人確認卡盤已松開到位信號后,才移動把工件取出(取出前把工件內的切屑液倒掉),同時發出“機床沖洗卡盤”指令。

關鍵技術:設立干擾區、機器人和機床之間數據交換和I/O信號處理、機床卸載程序編制。

4 沖洗卡盤

機床接收到“清洗卡盤”信號后,確認機器人在安全區域,機床自動關門到位,卡盤旋轉,切削液打開,自動沖洗卡盤(把卡盤上加工時留下的鋁屑沖掉),沖洗完后,機床自動打開門并發出“加載”信號給機器人。

關鍵技術:安全區域的確認、沖洗卡盤程序、數據交換和I/O信號處理。

5 上料

機器人接收到“加載”信號后,確認機床門已打開、并發出機床“卡盤松開”信號,等機床卡盤松開后,機器人手臂移動,用2#手爪把待加工動盤送到機床卡盤內,機床檢測到機器人2#手爪在機床加載區域,機床尾座自動伸出把工件壓到位,機器人發出機床緊卡盤信號,等卡盤收緊、尾座退回后,機器人松開2#手爪,移動到機床外,同時發出加載完畢信號,機床開始加工動盤,機器人移動到放料槽。

關鍵技術:2#手爪在加載區域的確認、機器人和機床加載程序、數據交換和I/O信號處理,尾座及時伸出/縮回,動盤的安裝定位等。

6 放料

放料槽沒滿時,機器人才把加工好的動盤放下,并用手爪把放下的動盤往前推,在推過程中若檢測到放料槽滿了,機器人立即停止推動作,并發出聲光報警,提醒操作工把放料槽前面的工件拿走,機器人繼續把工件推到要求的位置,確保下個動盤有位置擺放,機器人返回原點,結束本次循環周期。

關鍵技術:機器人和放料槽數據交換和I/O信號處理,機器人放料程序。

7 測量(抽檢)

根據工藝要求,操作工對加工出的動盤進行抽檢(每50只檢1只,量儀檢測),確保產品的加工質量,從加工到測量構成動盤自動化生產線的閉環回路。

7.1 自動化生產線主要創新點

(1) 利用現有的機床改造增加機器人上、下料,這樣在保證設備的可靠性及穩定性的前提下,節約了大量的設備投入費用。

(2) 設備中升降軸、旋轉、回轉及夾持部分設計中在保證強度的前提下,采用鋁合金材質(如機械手爪等),這樣可以降低轉動慣量,提高設備的制動性和控制精度,具有運動軌跡精確等優點。

(3) 設備控制采用計算機數字控制系統,具有運算速度快,控制精度高,柔性大,調整方便等優點.技術含量高,提高了機械產品的加工水平。

7.2 技術指標及關鍵技術

7.2.1 技術指標及水平技術指標:

(1)驅動方式:機器人移動采用伺服電機閉環驅動,工件的夾持采用氣缸驅動。

(2)移動距離:機器人旋轉直徑3米。

(3)最大抓舉重量: 10kg

(4)定位精度:X/Y/Z方向:0.001mm,手臂旋轉精度:0.001度

(5)手臂遠端運動速度:36m/分

(6)機床X/Y/Z軸重復定位精度≤0.005mm

7.2.2 關鍵技術:以柔性關節為特點,360°全工作范圍的6關節型機器人,手臂可以按照程序模擬任意軌跡運動,避開障礙。

7.2.3 使用機器人后,效率和質量等方面對比如下:

7.2.4 自動化生產線實施的意義

機器人在我司運用嘗到了甜頭,現在1人可以看護2臺設備,公司若采用三班倒,每天節約3個人,既緩解了企業用工成本的壓力,也提高了產品的質量和加工效率。

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