梁泉
(1.安徽理工大學 安徽 淮南232001;2.淮南鄭煤機舜立機械有限公司,安徽 淮南232000)
某公司擁有兩臺液壓支架試驗臺,一臺為3 000 t 試驗臺,自行設計生產;另一臺為常州煤炭科學研究院設計生產的800 t 液壓支架試驗臺。
因該公司目前的產品主要為9 200 kN 以上液壓支架,且出廠試驗任務量大,一臺3 000 t 試驗臺已不能滿足公司生產需要,同時另一臺800 t 試驗臺長期閑置,故決定對800 t 試驗臺進行改造,以使其能滿足9 200 kN 以下液壓支架的出廠試驗,根據GB/T 25974.1-2010【煤礦用液壓支架 第1 部分:通用技術條件】中對液壓支架出廠試驗中的相關規定,試驗臺需達到1.3 倍支架工作阻力,據此該試驗臺改造后需達到11 960 kN(約1 200 t)。
該試驗臺為四柱(圓柱帶卡槽)三梁立式結構,底座及梁體與立柱間均為半環加卡套固定,受力部件分別為立柱(卡槽部位)、底座、活動梁以及半環。立柱、半環為30CrMnTi材質;底座、活動梁為整體鑄件,材質為ZG35SiMn。

圖1 立柱結構示意圖
立柱及半環主要校核擠壓和沿圓周方向的剪切強度。
擠壓強度σ=F/S1=1 074 MPa;
剪切強度τ=F/S2=153 MPa;


圖2 半環結構示意圖
立柱及半環材質為30CrMnTi,σs約為1000MPa,安全系數n=σs/σr4=0.9,遠遠小于通常設計要求的1.2。
底座及頂梁主要校核擠壓和沿圓周方向的剪切強度。
擠壓強度σ=F/S1=454 MPa;
剪切強度τ=F/S2=19.8 MPa;

圖3 底座、活動梁結構示意圖
因本次為改造,要基于最合理的經濟效益,而不能全部制作新件,通過對試驗臺結構的整體考慮,最后大體思路定位為立柱及半環直徑增大50 mm,底座、活動梁整體結構不變,只是將與立柱連接的孔系增大以滿足使用要求。
增大后立柱及半環的σr4約為560 MPa,安全系數n=,完全能夠滿足使用要求。
孔系增大后底座及活動梁σr4=485 MPa,安全系數n=,能夠滿足使用要求。
通過此次改造,該800t 試驗臺承載能力達到了1200t,而造價僅為4 根立柱的制造成本及底座、活動梁的鏜孔成本、設備的拆除、安裝成本。與制造一臺新的1 200 t 試驗臺相比,價格低了很多,滿足原定的要求。
[1] 王國法.液壓支架技術[M].北京:煤炭工業出版社,1999.
[2] 丁紹南.液壓支架設計[M].北京:世界圖書出版社,1996
[3] GB/T 25974.1-2010V 煤礦用液壓支架 第1 部分:通用技術條件[S].
(編輯 黃 荻)