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液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)手力沉重原因分析及實例優(yōu)化

2014-06-27 05:43:56
北京汽車 2014年5期
關鍵詞:助力優(yōu)化

丁 玲

(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)

液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)手力沉重原因分析及實例優(yōu)化

丁 玲

Ding Ling

(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)

闡述了液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)手力沉重問題的分類和原因分析,并進行了實例優(yōu)化。

液壓轉(zhuǎn)向;轉(zhuǎn)向沉重;優(yōu)化設計

0 引 言

汽車動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是汽車關鍵零部件之一,對汽車操縱穩(wěn)定性、安全性、舒適性和駕駛員的操縱強度有重要影響。目前動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有液壓助力、電動助力(EPS)和電控液壓助力等,其中液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是相對比較成熟且應用最多的結(jié)構(gòu),由主要部件轉(zhuǎn)向盤、轉(zhuǎn)向管柱、中間軸、儲油罐、動力轉(zhuǎn)向泵、轉(zhuǎn)向器及管路等組成。相對無助力轉(zhuǎn)向它以較低的功耗改善了汽車的操縱輕便性。

電動助力轉(zhuǎn)向可以根據(jù)車速提供不同的助力,為駕駛員提供更好的駕駛感覺,手力更加輕便,而傳統(tǒng)的液壓助力轉(zhuǎn)向手力沉重問題越來越凸顯出來,影響整車駕駛的舒適性。

根據(jù)液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)手力沉重的區(qū)域不同劃分為3個類型:全行程沉重、末端沉重、波動沉重

文章將結(jié)合實例車型對3種手力沉重問題進行原因解析及實例優(yōu)化。

1 全行程手力沉重問題實例分析

1.1 現(xiàn)象描述

在某車型上進行操縱穩(wěn)定性試驗的原地轉(zhuǎn)向手力矩測試,測試結(jié)果為轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)向盤的全行程作用在轉(zhuǎn)向盤的手力矩都很大,測試結(jié)果見圖1,縱坐標為作用在轉(zhuǎn)向盤的手力矩值,橫坐標為對應的轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)角,從圖中可以看出轉(zhuǎn)向盤平均作用力矩在5 N·m左右。

1.2 原因分析

導致全行程轉(zhuǎn)向沉重的原因有多種,可以確定4種常見的原因:

1)密封環(huán)磨損或剪切導致內(nèi)泄漏超標;

2)轉(zhuǎn)向拉桿球頭不靈活;

3)轉(zhuǎn)向器調(diào)整不當;

4)轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向力矩設計過重;

1.3 排查驗證

針對原因一,通過對問題車輛進行路試后拆車,然后對拆下的轉(zhuǎn)向器再進行拆解分析,看是否出現(xiàn)相應問題現(xiàn)象。最終發(fā)現(xiàn)密封環(huán)未損壞,故該原因排除。

針對原因二,對拆下的轉(zhuǎn)向器進行轉(zhuǎn)向拉桿球頭靈活性測試(多方位轉(zhuǎn)動球頭),并未感到球頭運動遲滯,且向各方位都能自由轉(zhuǎn)動,故該原因排除。

針對原因三,為問題車輛更換同規(guī)格轉(zhuǎn)向器,發(fā)現(xiàn)問題依然存在,故可排除是轉(zhuǎn)向器調(diào)整不當所導致。

針對原因四,查找轉(zhuǎn)向器閥特性設計參數(shù)(見圖2),設計定義油壓為5 MPa時轉(zhuǎn)向器扭桿輸入扭矩為5 N·m,與圖1的手力測試曲線結(jié)果相對應。

排查結(jié)果為轉(zhuǎn)向器閥特性手力設計參數(shù)偏大導致。

1.4 優(yōu)化措施

重新定義轉(zhuǎn)向器閥特性設計參數(shù),油壓為5 MPa時對應轉(zhuǎn)向器扭桿輸入扭矩為4 N·m,見圖3。

1.5 優(yōu)化結(jié)果

對轉(zhuǎn)向器閥特性變更后,重新進行原地手力矩測試,結(jié)果見圖4,手力矩變?yōu)? N·m。

2 轉(zhuǎn)向末端手力問題實例分析

2.1 現(xiàn)象描述

某車型上進行操縱穩(wěn)定性試驗的原地轉(zhuǎn)向手力矩的測試,圖5為測試結(jié)果,縱坐標為作用在轉(zhuǎn)向盤的手力矩值,橫坐標為對應的轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)角,圖上顯示轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)至450°開始手力矩從4 N·m開始上升,直至600°時手力矩上升到9 N·m,反向轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)向盤也如此,正反向轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)到底時均存在助力不足的情況,且助力不足的角度范圍較大。

2.2 原因分析

當轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)至末端時轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將達到最高工作壓力,此時動力轉(zhuǎn)向泵提供最高工作壓力,所以末端手力大小主要受動力轉(zhuǎn)向泵的最高工作壓力控制。

2.3 排查驗證

動力轉(zhuǎn)向泵最高工作壓力的設定值取決于轉(zhuǎn)向器對輪胎作用的最大推力加拉力,而最大推力加拉力為轉(zhuǎn)向器的最大齒條力,重新計算最大齒條力為74 455.1 N

根據(jù)最大齒條力計算結(jié)果推算動力轉(zhuǎn)向泵油壓最高應為8.12 MPa

轉(zhuǎn)向泵最高工作壓力是由內(nèi)部滑閥結(jié)構(gòu)控制的,圖6為轉(zhuǎn)向泵內(nèi)部滑閥的結(jié)構(gòu)示意圖,滑閥的最高壓力是通過調(diào)節(jié)彈簧的預緊力來調(diào)節(jié)的。鋼球在彈簧的作用下緊緊壓在閥座的錐面上,將滑閥內(nèi)部密封起來。當外部壓力增加時,鋼球與閥座的作用力迅速減小,在閥座錐面的粗糙度、圓度以及液壓油在傳遞時的壓力波動等的影響下,鋼球和閥座的密封會有輕微的泄露。并且隨著壓力的增高而泄漏量加大,所以最高工作壓力不是一個值而是一個范圍。

所以在設計最高工作壓力時應將最高工作壓力低限值高于系統(tǒng)所需的壓力。

2.4 優(yōu)化措施

將轉(zhuǎn)向泵最高工作壓力從7.5~8.2 MPa提高至8.2~8.8 MPa,改善末端手力矩沉重的問題。

2.5 優(yōu)化結(jié)果

重新對整改后的車型進行原地轉(zhuǎn)向手力矩的測試,結(jié)果見圖7,從0°~600°時轉(zhuǎn)向手力矩均為4 N·m,600°時轉(zhuǎn)向軟止點限位手力矩才開始上升。末端助力不足且助力不足的角度范圍較大的問題得以解決。

3 波動沉重問題實例分析

3.1 現(xiàn)象描述

某車型上進行操縱穩(wěn)定性試驗的原地轉(zhuǎn)向手力矩的測試,全行程轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)向盤時感覺手力矩時重時輕,圖8為測試結(jié)果,縱坐標為作用在轉(zhuǎn)向盤的手力矩值,橫坐標為對應的轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)角。

3.2 原因分析

從圖8可以看出,手力矩曲線不是趨近于平直,而是呈正弦波動,高峰為6 N·m,低谷為4 N·m,所以轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)向盤的過程中會有時重時輕的感覺。這種波動通常是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)布置不合理導致。

3.3 排查驗證

對問題車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的布置進行重新校核,見圖9,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向管柱、中間軸及轉(zhuǎn)向器輸入軸3根軸的軸線夾角α1為157.8°,α2為153.8°,中間軸兩端萬向節(jié)平面夾角γ12為38.6°,計算力矩波動為20%,見圖10。設計要求力矩波動通常為<5%,所以此車力矩波動嚴重超差,手力矩設計值為5 N·m,由于有力矩波動,所以手力矩為(5±1) N·m。

3.4 優(yōu)化措施

重新布置轉(zhuǎn)向管柱、中間軸、轉(zhuǎn)向器輸入軸3根軸線所夾的角度,設計輸入α1=α2,實際設計α1為155.8°,α2為155.7°,中間軸萬向節(jié)平面夾角γ 12為15.5°,力矩波動計算為0.1%,波動很小,圖11為對問題車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的優(yōu)化布置,圖12為優(yōu)化后力矩波動計算圖。

3.5 優(yōu)化結(jié)果

在問題車型上更換優(yōu)化后的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),并重新進行原地轉(zhuǎn)向手力矩的測試,測試結(jié)果見圖13。從測試結(jié)果可以看出力矩波動問題得到解決,手力矩曲線趨近于直線。

5 結(jié)束語

通過對液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的手力沉重問題進行分類,詳細分析了產(chǎn)生手力沉重問題的原因,并對問題車型轉(zhuǎn)向沉重問題進行優(yōu)化改進,經(jīng)測試驗證后,改進效果明顯。如果操縱轉(zhuǎn)向盤感到過重,便不能敏捷的轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)向盤,使駕駛員因勞動強度過大而產(chǎn)生疲勞。當然操縱轉(zhuǎn)向盤的力矩也不能設置過輕,過輕會使駕駛員產(chǎn)生“發(fā)飄”而失去路感難于控制汽車的方向。合理設置轉(zhuǎn)向盤力矩是提高整車駕駛舒適性的重要指標。

[1]王望予. 汽車設計[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2004.

[2]劉惟信.汽車設計M]. 北京:清華大學出版社,2004.

[3]陳家瑞.汽車構(gòu)造M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2009.

[4]余志生.汽車理論M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2009.

[5]GB/T6323.6-94,汽車操縱穩(wěn)定性試驗方法 轉(zhuǎn)向輕便性試驗[S].

[6]QV/T480-1999,汽車操縱穩(wěn)定性指標限值與評價方法[S].

U463.44

A

10.14175/j.issn.1002-4581.2014.05.009

2014-05-05

1002-4581(2014)05-0035-05

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