馬揚波
(黃埔發(fā)電廠,廣東 廣州 510100)
在汽輪發(fā)電機組甩負(fù)荷的過程中,汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)能有效地控制轉(zhuǎn)速飛升,不導(dǎo)致危急保安器動作,維持空負(fù)荷穩(wěn)定運行,是對汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)動態(tài)特性的基本要求。常用甩負(fù)荷試驗來考核調(diào)節(jié)系統(tǒng)的動態(tài)調(diào)節(jié)性能,同時檢驗各輔機及相關(guān)系統(tǒng)對甩負(fù)荷的適應(yīng)能力。但甩負(fù)荷是最惡劣的一種工況,涉及到機、爐、電等系統(tǒng),對機組沖擊較大,具有較大風(fēng)險,直接影響到機組的安全穩(wěn)定運行,有必要進行甩負(fù)荷研究[1]。
某發(fā)電有限公司#4 600MW超臨界燃煤機組汽輪機為N600-24.2/566/566超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機;鍋爐為超臨界螺旋管圈、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、四角切圓燃煤直流爐;發(fā)電機為QFSN-600-2型定子繞組水內(nèi)冷、轉(zhuǎn)子繞組氫內(nèi)冷、鐵芯為氫冷發(fā)電機。機組調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)。旁路系統(tǒng)由瑞士某公司生產(chǎn),高壓旁路為一路,容量為在額定參數(shù)下能通過30%BMCR的流量。低壓旁路為二路,容量能通過高壓旁路的蒸汽量加減溫水流量約40%BMCR。汽輪機主要參數(shù)如表1所示。

表1 汽輪機主要參數(shù)
大容量汽輪機的轉(zhuǎn)子時間常數(shù)較小,汽缸的容積時間常數(shù)較大,在發(fā)生甩負(fù)荷時,汽輪機的轉(zhuǎn)速飛升很快,最高轉(zhuǎn)速有可能超過110%額定轉(zhuǎn)速,從而致使汽輪機發(fā)生遮斷。#4機組調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH),設(shè)計有三道防止汽輪機超速的保護,即:103%OPC超速保護、110%電超速跳閘保護和機械超速遮斷系統(tǒng)。危急遮斷控制塊上安裝了2只OPC電磁閥(作用于高壓調(diào)節(jié)汽閥與再熱調(diào)節(jié)汽閥)、4只AST電磁閥(作用于高壓主汽閥與再熱主汽閥)和2只逆止閥。2只OPC電磁閥對超速保護(OPC)信號起反應(yīng),由DEH控制。如果發(fā)生甩負(fù)荷(超過30%),或者當(dāng)機組超速到額定值的103%時,則DEH將給電磁閥約3s的脈沖信號,將OPC油快速泄放到回油管。調(diào)節(jié)汽閥與再熱調(diào)節(jié)閥將迅速關(guān)閉。止回閥將在OPC泄壓時保持危急遮斷(AST)母管中的油壓,使主汽閥及再熱主汽閥保持開啟狀態(tài)。DEH來的OPC信號,使調(diào)節(jié)汽閥及再熱調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,在汽輪機內(nèi)部的余汽膨脹后,汽輪機轉(zhuǎn)速將降低。當(dāng)汽輪機轉(zhuǎn)速稍稍降低后,將切斷電磁閥電源,電磁閥將關(guān)閉。DEH控制調(diào)節(jié)汽閥,調(diào)節(jié)汽輪機轉(zhuǎn)速為同步轉(zhuǎn)速,再熱調(diào)節(jié)閥將以受控制的速度打開[2]。
為了保證試驗的安全與可靠性,汽輪發(fā)電機組已經(jīng)整套進行了試運行考驗,能在額定負(fù)荷下長期穩(wěn)定運行,振動在合格范圍內(nèi),依次完成閥門嚴(yán)密性試驗、電超速試驗、機組OPC超速試驗、逆止門試驗,且試驗合格。
在上述基礎(chǔ)上進行閥門嚴(yán)密性試驗。試驗結(jié)果如圖1所示。

圖1 閥門嚴(yán)密性試驗結(jié)果
從試驗結(jié)果可知,機組轉(zhuǎn)速穩(wěn)定3000rpm,試驗時主汽壓力11.7MPa,再熱汽壓1.8MPa,做調(diào)門嚴(yán)密性試驗。28min后降到500rpm。調(diào)節(jié)汽門嚴(yán)密性良好。機組轉(zhuǎn)速穩(wěn)定3000rpm,試驗時主汽壓力13Mpa,再熱蒸汽壓力2.1Mpa。主汽門嚴(yán)密性良好。
在閥門嚴(yán)密性試驗合格的基礎(chǔ)上,進行電超速及OPC超速試驗。
試驗表明,進行103%超速試驗,當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到3090r/min時,高、中壓調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉。進行110%超速試驗,當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到3298r/min時,高、中壓主汽門及調(diào)節(jié)汽門關(guān)閉。進行機械超速試驗,飛錘動作轉(zhuǎn)速均為3253 r/min。當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到3090r/min時,高、中壓調(diào)節(jié)汽門快速關(guān)閉,當(dāng)轉(zhuǎn)速小于3090r/min時,高、中壓調(diào)節(jié)汽門快速開啟。
高壓缸排汽逆止門、各段抽汽逆止門與主汽門聯(lián)動正常,關(guān)閉迅速嚴(yán)密。
手動及遠方停機按鈕試驗正常,EH油系統(tǒng)運行正常,油質(zhì)檢驗合格。潤滑油系統(tǒng)及主機AOP、TOP、EOP、頂軸油系統(tǒng)、盤車裝置運行正常,聯(lián)鎖可靠,處于備用狀態(tài)。低油壓聯(lián)鎖保護試驗合格,油質(zhì)合格。高、低旁系統(tǒng)運行正常,動作可靠。機組的DEH功能和靜態(tài)特性、ETS功能、OPC功能試驗符合設(shè)計要求,超速保護已投入。汽輪機監(jiān)視儀表投入正常,指示正確,報警及記憶打印功能符合要求。過熱器、再熱器安全門校驗合格,起跳及回座靈活、可靠;PCV閥聯(lián)鎖正常、動作可靠。熱工電氣保護接線正確,動作可靠。廠用電源可靠,保安電源自投試驗正常;柴油發(fā)電機自投試驗正常、帶負(fù)荷正常。UPS可靠、正常[3]。
機組帶600MW負(fù)荷,在CCS方式下運行;主汽溫、主汽壓在額定值;發(fā)電機出口開關(guān)與500kVI母、II母聯(lián)接。
A/B汽泵并列運行,電泵投備用;A凝泵運行,B凝泵投備用;高、低加投入正常,水位保護已投入,各抽汽逆止門、高排逆止門聯(lián)鎖投入,高、低旁切手動并保持約8%開度,高、低旁減溫水投自動;除氧器水位正常,水位控制投自動;凝汽器水位正常,真空正常,A、C真空泵運行,B、D真空泵備用;潤滑油系統(tǒng)運行正常,啟動TOP并保持運行,全開凝汽器疏水?dāng)U容器減溫水門和低壓缸喉部噴水門。
風(fēng)煙系統(tǒng)運行正常,總風(fēng)量、一次風(fēng)壓正常,鍋爐總聯(lián)鎖投入正常;A、B、C、D、E制粉系統(tǒng)運行,F(xiàn)制粉系統(tǒng)備用;過熱器、再熱器減溫水投運正常;NWL、HWL1、HWL2投自動關(guān)閉,啟動分離器水位正常;輔汽切為臨機供且輔汽母管壓力正常;兩側(cè)主汽管PCV投自動。
廠用電已切為啟備變帶;ETS各保護已投入,發(fā)變組各保護已正確投入,壓板投入正確,解除發(fā)電機主開關(guān)跳閘聯(lián)鎖主汽門關(guān)閉保護18LP。
試驗測取汽輪機組甩負(fù)荷后的動態(tài)過程,考核汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)動態(tài)特性,檢查汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的品質(zhì)。檢驗汽輪機甩掉負(fù)荷后,調(diào)速系統(tǒng)能否控制機組轉(zhuǎn)速,不至使危急遮斷器動作跳閘,使轉(zhuǎn)速迅速穩(wěn)定。檢驗主、輔設(shè)備對甩負(fù)荷的適應(yīng)能力[4]。
按下操作臺上發(fā)變組緊急跳閘按鈕,發(fā)電機出口開關(guān)斷開,發(fā)電機負(fù)荷快速降至零,汽機轉(zhuǎn)速最高升至3133rpm,OPC動作,轉(zhuǎn)速最終穩(wěn)定在3000rpm,汽輪機的調(diào)節(jié)系統(tǒng)完全能夠適應(yīng)甩負(fù)荷工況的要求,鍋爐燃燒穩(wěn)定,試驗取得成功。
試驗前高、低旁切手動并保持約8%開度,以防止OPC動作高壓調(diào)門及中壓調(diào)門關(guān)閉時,高、低旁未能及時打開導(dǎo)致再熱器保護動作而引起鍋爐MFT。試驗開始后應(yīng)手動快速打開高、低旁閥,控制主、再汽壓在正常范圍,同時注意高、低旁減溫水動作正常,否則手動干預(yù),控制高、低旁閥后溫度在正常范圍內(nèi),防止因高、低旁閥因閥后溫度高聯(lián)鎖關(guān)閉而導(dǎo)致鍋爐MFT[5]。
試驗開始后,立即打閘3臺磨煤機,保持A、B磨運行,投入4個角等離子,將A、B磨煤量減至最低穩(wěn)燃煤量30t/h以上,控制好燃料量,使汽溫汽壓在正常范圍內(nèi)。
在打閘3臺磨煤機瞬間,爐膛總風(fēng)量及爐膛負(fù)壓將會大幅波動,送引風(fēng)機動葉控制會因指令開度與實際開度偏差過大而跳至手動,導(dǎo)致鍋爐總風(fēng)量與爐膛負(fù)壓失控,這時應(yīng)立即手動調(diào)整送、引風(fēng)機動葉開度,控制鍋爐總風(fēng)量與爐膛負(fù)壓在正常范圍內(nèi),等總風(fēng)量、爐膛負(fù)壓穩(wěn)定后投入送、引風(fēng)機動葉自動控制。
在直流爐中,當(dāng)運行工況發(fā)生大幅波動時,給水流量的控制既是保證機組正常運行的重點,也是一個難點。在100%甩負(fù)荷試驗過程中,給水流量要在很短的時間內(nèi)由約1900t/h減至約650t/h,靠給水自動控制是不可能達到的,這時應(yīng)立即將A、B汽泵控制切手動,手動控制兩臺汽泵的轉(zhuǎn)速,當(dāng)汽泵給水流量低于635t/h時,汽泵再循環(huán)閥開始動作開啟,由于兩臺汽泵的再循環(huán)閥動作特性存在差異,這時兩臺汽泵經(jīng)常會出現(xiàn)“搶水”現(xiàn)象,造成給水流量大幅波動,容易因給水流量過低而導(dǎo)致鍋爐MFT。所以這時應(yīng)手動減小任一臺汽泵轉(zhuǎn)速,退出一臺汽泵運行,并手動控制另一臺汽泵轉(zhuǎn)速,將給水流量降至650t/h左右,在此過程中應(yīng)控制好給水流量下降速度,下降速度太快,可能會引起鍋爐超溫,下降速度太慢,則可能造成啟動分離器水位升高。
本廠低旁閥后減溫水及汽泵密封水都來自凝結(jié)水,凝泵跳閘后,汽泵會因密封水壓力低跳閘,引起給水流量過低導(dǎo)致鍋爐MFT動作,同時低旁閥因閥后減溫水失去而閉鎖關(guān)閉。所以在100%甩負(fù)荷時,因高低壓旁路門迅速打開,大量的蒸汽進入凝汽器,凝汽器壓力短時間內(nèi)發(fā)生較大的變化,造成凝汽器水位的快速下降;另外凝汽器蒸汽的凝結(jié)量驟然減少,也會造成凝汽器的水位快速下降,因此應(yīng)快速啟動備用凝補水泵,手動打開凝汽器補水閥,控制凝汽器水位在正常范圍內(nèi),防止凝泵因凝汽器水位低低跳閘。
100%甩負(fù)荷時,除氧器壓力瞬間會發(fā)生劇烈變化,將會使除氧器水位大幅波動;另外因給水流量快速減小,也會使除氧器水位發(fā)生劇變。為了防止因除氧器水位異常對設(shè)備帶來危害,必須要控制好除氧器水位,必要時可將除氧器上水主、副調(diào)閥切手動控制。除氧器上水流量太小時應(yīng)手動打開凝泵再循環(huán)閥,防止凝泵因流量低保護跳閘。
50%甩負(fù)荷試驗狀態(tài)為:機組負(fù)荷300MW,給水流量740t/h,A、B、D、E四臺磨運行,燃料量118t/h,汽機門前壓力15.6MPa,機組跳閘后最高升至16.92MPa,B、D、E三臺磨跳閘,A磨在等離子方式保持運行,煤量34t/h。
50%甩負(fù)荷試驗:初始轉(zhuǎn)速n0=3000r/min;最高轉(zhuǎn)速nmax=3083r/min;轉(zhuǎn)速動態(tài)超調(diào)量:100%=2.77%。
在甩50%額定負(fù)荷試驗中,最高轉(zhuǎn)速nmax=3083r/min,轉(zhuǎn)速動態(tài)超調(diào)量φ=2.77%低于5%。作為甩100%負(fù)荷試驗的預(yù)備性試驗,甩50%額定負(fù)荷試驗初步考驗了汽輪機組調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的動態(tài)特性。甩50%負(fù)荷轉(zhuǎn)速飛升曲線如圖2所示。

圖2 甩50%負(fù)荷轉(zhuǎn)速飛升曲線
從試驗的結(jié)果來看,甩50%額定負(fù)荷后,最高轉(zhuǎn)速3083r/min離103%OPC保護值3090r/min還有7r/min的余量,轉(zhuǎn)速動態(tài)超調(diào)量φ為2.77%<5%,機組具備進行正式甩100%額定負(fù)荷條件。
甩100%額定負(fù)荷工況時,把機組穩(wěn)定在額定轉(zhuǎn)速非常困難,需鍋爐控制系統(tǒng)和旁路控制系統(tǒng)的協(xié)調(diào)配合、快速響應(yīng)。2007年1月30日11:58,機組在CCS方式,帶600MW負(fù)荷,主汽溫、主汽壓在額定值;發(fā)電機出口經(jīng)5021、5022、5023開關(guān)與500kVI母、II母聯(lián)接。試驗前高、低旁切手動并保持約8%開度,以防止OPC動作高壓調(diào)門引起鍋爐MFT。初始轉(zhuǎn)速n0=3000r/min;最高轉(zhuǎn)速nmax=3149r/min;轉(zhuǎn)速動態(tài)超調(diào)量×100%=4.97%。
4號機組100%甩負(fù)荷過程曲線如圖3所示。

圖3 甩100%負(fù)荷轉(zhuǎn)速飛升曲線
汽輪機在數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)和轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的控制下,其最高動態(tài)飛升轉(zhuǎn)速為3149r/min,與使危急保安器或電超速保護(電氣危急遮斷ETS)的動作轉(zhuǎn)速比較,有相當(dāng)大的余量,轉(zhuǎn)速動態(tài)超調(diào)量φ=4.97%,汽輪機的調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的動態(tài)特性良好。
該600MW超臨界直流爐機組甩負(fù)荷試驗的成功,證明了汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)動態(tài)特性及汽輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的品質(zhì)是合格的,能有效地控制甩負(fù)荷后的汽輪機的轉(zhuǎn)速飛升,主輔設(shè)備也完全具備機組100%甩負(fù)荷的適應(yīng)能力。甩負(fù)荷試驗涉及面廣,存在較大風(fēng)險,甩負(fù)荷的整個過程中,機組和輔機系統(tǒng)能夠維持正常運行,機組和各配套輔機及系統(tǒng)對甩負(fù)荷工況的適應(yīng)能力較強。該試驗分析可為同類型機組甩負(fù)荷試驗提供經(jīng)驗。
[1]國家電力公司.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求.北京:中國電力出版社,2001.
[2]中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會.汽輪機調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)試驗導(dǎo)則DL/T 711-1999.
[3]馮偉忠.大機組實現(xiàn)快速甩負(fù)荷的現(xiàn)實性和技術(shù)分析[J].動力工程,2008,28(4):532-536.
[4]張寶,徐熙瑾,沈全義.甩負(fù)荷預(yù)測功能失效時的甩負(fù)荷試驗[J].汽輪機技術(shù),2006,48(2):124-126.
[5]孫海軍.600MW超臨界機組測功法甩負(fù)荷試驗分析[J].汽輪機技術(shù),2007,49(5).