張駿陽
摘 要:鍋爐飛灰含碳量是影響鍋爐效率的重要因素之一,并且對電除塵系統(tǒng)、粉煤灰質(zhì)量等均有一定影響。本文針對我公司實(shí)際情況,從煤質(zhì)、煤粉細(xì)度、火焰中心位置、一、二次風(fēng)配風(fēng)、制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式、人員因素等飛灰含碳量的影響因素出發(fā),對各影響因素進(jìn)行一一加以分析,指導(dǎo)運(yùn)行人員對飛灰含碳量進(jìn)行調(diào)整,并通過點(diǎn)檢人員的設(shè)備治理,達(dá)到降低鍋爐飛灰含碳量的目的。
關(guān)鍵詞:飛灰含碳量;降低;鍋爐效率;火焰中心;煤粉細(xì)度
引言
飛灰含碳量是反映電站鍋爐燃燒效率的重要指標(biāo),飛灰含碳量的高低直接影響電廠的反平衡供電煤耗,影響電廠的經(jīng)濟(jì)效益。研究表明,飛灰含碳量每增加一個百分點(diǎn),供電煤耗將增加1.0g/KW·h。同時,飛灰對鍋爐的金屬管壁有一定的磨損,直接影響鍋爐的壽命。
1 設(shè)備概述
我廠一期為4×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,配置哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造,由三菱重工業(yè)株式會社提供技術(shù)支持的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐。鍋爐型號:HG-2000/26.15-YM3。型式為П型布置、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐為四墻切圓燃燒方式,采用改進(jìn)型低NOx PM(Pollution Minimum)主燃燒器和MACT(Mitsuibishi Advanced Combustion Technology)型低NOx分級送風(fēng)燃燒系統(tǒng)。配置兩臺豪頓華公司的31VNT1940(150)型容克式三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,,兩臺AN35e6(V19+4°)型靜葉可調(diào)軸流式增壓引風(fēng)機(jī);兩臺FAF25-14-1型動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī);兩臺PAF18-11.8-2型兩級動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)。采用型號:中速磨正壓直吹式系統(tǒng),每爐配6臺HP1003磨煤機(jī),6臺EG2490給煤機(jī),B-MCR工況下5臺運(yùn)行,1臺備用。燃燒器采用擺動式上下濃淡分離直流燃燒器,分六層布置。
2 影響鍋爐飛灰含碳量的因素
2.1 煤質(zhì)
鍋爐燃燒的好壞,很大程度上取決于燃煤品質(zhì),而煤中水分、灰分、揮發(fā)分、含碳量等指標(biāo)都對燃燒有較大影響。為節(jié)約成本,我廠燃燒煤種基本為各煤種搭配燃燒,一般為塔優(yōu)、印尼褐煤、伊泰、神混、蒙混等煤種。褐煤與塔優(yōu)煤相比,可磨性好,揮發(fā)分含量高,更易于燃燒。因此,當(dāng)燃燒塔優(yōu)煤時的飛灰含碳量明顯高于燃燒褐煤時的飛灰含碳量。
2.2 煤粉細(xì)度
煤粉細(xì)度是影響鍋爐飛灰含碳量的重要因素之一。煤粉越細(xì),單位質(zhì)量的煤粉與空氣的接觸面積越大,有利于煤粉的著火,使?fàn)t膛的著火點(diǎn)提前,越容易燃盡,飛灰含碳量越小。有實(shí)驗(yàn)表明,煤粉的燃盡時間與顆粒的初始直徑的1到2次方成正比。適當(dāng)提高磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速,降低磨煤機(jī)入口一次風(fēng)壓,可提高煤粉細(xì)度。同時,當(dāng)燃燒同一煤種的制粉系統(tǒng),某臺磨的石子煤排量明顯偏大時,說明該磨磨輥間隙偏大,可利用磨的檢修機(jī)會,通知檢修人員適當(dāng)調(diào)整磨輥間隙。但是,磨輥間隙并不是越小越好,同樣分離器轉(zhuǎn)速也不是越高越好,這些都會提高制粉系統(tǒng)的電耗,影響設(shè)備的壽命,因此要權(quán)衡考慮,選擇最佳的分離器轉(zhuǎn)速和磨輥間隙,得出最經(jīng)濟(jì)的煤粉細(xì)度。不同的煤種可磨性系數(shù)和可燃性也不相同,當(dāng)燃燒褐煤時,可適當(dāng)減小分離器轉(zhuǎn)速,當(dāng)燃燒塔優(yōu)煤時,應(yīng)適當(dāng)提高分離器轉(zhuǎn)速。
2.3 火焰中心位置
煤粉進(jìn)入爐膛到離開爐膛的時間稱為在爐內(nèi)的燃燒時間,分為著火、燃燒和燃盡三個階段,這個時間越長,煤粉就越容易燃盡。提高火焰中心,煤粉在爐膛內(nèi)的燃燒時間縮短,不利于煤粉燃盡,鍋爐飛灰含碳量升高。通過改變?nèi)紵鲾[角,延長煤粉在爐膛內(nèi)燃燒時間,可降低鍋爐飛灰含碳量。但燃燒器擺角過大將會導(dǎo)致火焰貼墻,燒損管壁和燃燒器,影響四墻切圓效果。選擇合適的爐膛負(fù)壓,減小爐膛漏風(fēng)。
2.4 一、二次風(fēng)配風(fēng)
我廠4臺鍋爐均采用四墻切圓燃燒技術(shù),送風(fēng)量通過省煤器出口氧量自動調(diào)整,通過調(diào)整發(fā)現(xiàn),二次風(fēng)配風(fēng)采用均等配風(fēng)可降低鍋爐飛灰含碳量。正常運(yùn)行時,關(guān)小附加風(fēng)和各油槍配風(fēng),開大運(yùn)行制粉系統(tǒng)二次風(fēng)和輔助風(fēng),保證合理的二次風(fēng)壓,使送風(fēng)與煤粉充分混合,更容易使煤粉燃盡,其余風(fēng)門開度過大,將使進(jìn)入運(yùn)行制粉系統(tǒng)對應(yīng)二次風(fēng)量減小,造成煤粉不完全燃燒,導(dǎo)致鍋爐飛灰含碳量升高。采用合理的一次風(fēng)速,使四墻切圓燃燒直徑合適,火焰均勻的充滿爐膛,燃燒充分,可降低鍋爐飛灰含碳量。風(fēng)速過小,火焰剛度不夠,容易燒壞噴嘴,同時造成一次風(fēng)管堵塞。風(fēng)速過大,加速了一次風(fēng)管道的磨損,增加了一次風(fēng)機(jī)的電耗,而且煤粉獲得的動能過大,容易落入缺氧區(qū),使煤粉無法充分燃燒。負(fù)荷變化大時,煤量隨著負(fù)荷大幅波動,此時,應(yīng)先增加風(fēng)量,再加大給煤量。由于設(shè)計(jì)原因,我廠磨入口熱一次風(fēng)調(diào)門及各磨對應(yīng)二次風(fēng)層操和輔助風(fēng)層操擋板均無法投入自動,需要運(yùn)行人員的手動調(diào)節(jié),造成調(diào)節(jié)滯后,極大的影響了鍋爐的燃燒品質(zhì)。
3 結(jié)束語
鍋爐飛灰含碳量是影響鍋爐效率的重要因素之一。通過選用合適的煤質(zhì),提高煤粉細(xì)度,降低火焰中心高度,采用合理的一二次風(fēng)配風(fēng)及制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,提高磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度,調(diào)動運(yùn)行人員調(diào)整的積極性等,都可以有效的降低鍋爐飛灰含碳量。但在調(diào)整的過程中,應(yīng)該權(quán)衡考慮,不能一味的只追求較低的飛灰含碳量,而忽略了對鍋爐其余經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)及設(shè)備損耗的影響,才能使機(jī)組長期安全經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。
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