劉煦澤,吳 明
(遼寧石油化工大學, 遼寧 撫順 113001)
MTBE俗稱甲基叔丁基醚,一種高辛烷值含氧汽油組分,其辛烷值:RON117,MON101。主要用作汽油添加劑可獲得高辛烷值無鉛汽油,MTBE調和汽油不僅可提高汽油辛烷值,還可降低汽油中烯烴、芳烴的含量,MTBE調和汽油可減少汽油廢氣中的CO和殘余烴類的含量。MTBE除作為良好的汽油添加劑外,還可作為生產高純度異丁烯的原料,生產丁烯橡膠
[1]。
雖然在美國少數幾個州出現MTBE滲透到地下水污染環境而遭到爭議,但美國大多數州以及歐洲這些經濟發達的地區目前還沒有禁用 MTBE。況且在我國目前還沒有找到比MTBE更好的汽油添加劑前,MTBE需求正處于快速增長狀態。目前我國汽油用MTBE年需求量約為100萬t,缺口較大。對于我國日益迫切的汽油升級和清潔燃料的生產,需用大量的 MTBE[2]。為了確保我廠MTBE高產、穩產,我們對 MTBE裝置現狀進行了分析,提出了MTBE固定床反應器單臺運行、不停工更換催化劑設想,可避免MTBE裝置因更換催化劑而停工。
在催化劑作用下,異丁烯與甲醇發生加成反應生成 MTBE,并放出一定的熱量。反應機理:催化劑中的H+離子攻擊異丁烯雙鍵中的π鍵,π鍵斷裂生成叔丁基陽離子。這一步是MTBE反應的關鍵所在,催化劑中H+離子濃度高低是影響MTBE生成的關鍵。叔丁基陽離子使甲醇中O-H鍵斷裂,與甲醇中的CH3O-結合生成MTBE,同時產生H+?;瘜W反應方程式如下:

我公司MTBE裝置采用固定床二反一塔式工藝流程,2臺反應器串聯生產,原設計沒有涉及單臺反應器運行工藝。MTBE催化劑為苯磺酸樹脂,是一種大孔強酸性陽離子交換樹脂,主要有效活性成分是氫離子,氫離子濃度的高低決定了催化劑的活性高低。反應原料中影響催化劑活性的主要有害雜質有堿、硫、金屬陽離子、水、CN-等。堿中的OH-可與氫離子中和,生成水,金屬陽離子可與氫離子發生離子交換;CN-可與氫離子發生反應,生成HCN;這些反應都可使催化劑中的氫離子濃度減少使催化劑活性降低。另外,高溫會使苯磺酸根從骨架上脫落堵孔,也會造成氫離子流失,使催化劑失活,因此高溫也會影響催化劑的試用壽命,催化劑最高試用溫度為120 ℃
[3]。
生成MTBE的反應是以可逆放熱反應,根據化學平衡理論,對于放熱反應,溫度越低,化學平衡常數Kp越大,越有利于反應向正方向進行,溫度升高,化學平衡常數Kp減小,有利于反應向逆方向進行,因此降低溫度有利于提高MTBE的產量。根據熱力學理論,溫度越高,反應速度常數K越大,反應速度越快;溫度越低,反應速度常數K越小,反應速度越慢,因此升高溫度有利于提高MTBE的生成速度。一般控制反應溫度為60~85 ℃,在實際生產中,不同的生產時期,采用不同的反應溫度
由于反應原料中不可避免存在著上述一些對催化劑有害的雜質,因此催化劑活性不斷降低,為了確保MTBE的高產、穩產,就必須不斷提高反應溫度,溫度升高,進一步導致催化劑失活。催化劑活性降低到一定程度,就必須停工更換MTBE裝置內催化劑。因此整個 MTBE的生產過程是一個催化劑活性不斷降低直至徹底失活、反應溫度不斷升高的過程[4]。
MTBE的生產過程是一個催化劑活性不斷降低的過程,催化劑活性降低到一定程度,就必須停工更換催化劑。但反應的主要場所是反應器F102A,而且反應器F102A在反應器F102B的前面,因此原料中的有害在這總是先與 F102A中催化劑的 H+發生反應,而且F102A中的反應溫度一般比F102B高。因此F102A中的催化劑活性總是比F102B中的催化劑活性下降要快,到F102A徹底失去活性需要更換裝置內的催化劑時,F102B中的催化劑其實還有一定的活性。如果按常規此時停工更黃裝置內全部催化劑,勢必對F102B中的催化劑是一種浪費
[5]
到2008年5月,MTBE裝置已累計生產1年多時間,在用的10 t催化劑已累計生產MTBE產品16 000余t,超過其使用壽命,按正常情況應及時安排停工更換2臺反應器內全部催化劑。由于時值市場MTBE需求旺盛、價格又高,停工更換催化劑勢必影響MTBE的生產,錯過良好的市場機遇。另外通過化驗分析發現雖然在高溫下F102A中異丁烯轉化率還不足 30%,但 F102B中異丁烯轉化率仍有50%,如果徹底更換裝置內的催化劑,對F102B中的催化劑是一種浪費,于是設想F102B單臺運行維持生產,不停工更換F102A中的催化劑,這樣既可以保證在市場環境好時MTBE產品的產量,滿足市場需求,又可減少催化劑的消耗,降低MTBE產品生產成本,可為公司創造巨大的經濟效益。
MTBE固定床反應器單臺運行這一方案在國內同類裝置中尚屬首創,沒有任何成熟的經驗可借鑒。經過深入細致的技術分析與評估,我們認為單臺反應器運行主要存在如下一些疑難點。
(1)F102A切除后,F102B作為反應唯一場所,反應熱增大,由于F102B是絕熱式反應器,F102B是否會產生“飛溫”現象?
(2)F102A切除后,F102B單臺運行,反應床層由四層變為二層,反應物料阻力減小,如何控制好反應系統壓力?
(3)F102A切除后,F102A中異丁烯轉化率雖然很低,但反應停留時間減少,如何保證異丁烯總轉化率能保持在F102A切除前的水平?
(4)F102A切除后,如何處理,如何更換催化劑?呆著諸多疑問,我們在實際工作中逐一解決。
在催化劑使用后期,MTBE裝置滿負荷進料,而且F102A床層溫度較高(接近85 ℃)的情況下,反應溫升較小,MTBE的產量不高,日產量僅為60 t。此時可認為F102A中的催化劑已使用到尾期,于是加強對反應系統進行技術分析,頻繁對反應原料、F102A出口、F102B出口采樣分析,此時混合C4處理量15.5 m3/h,甲醇的處理量0.52 m3/h(此處理量為 MTBE裝置的設計最大值)。通過化驗分析計算出異丁烯轉化率,發現異丁烯在F102A中轉化率很低,大部分在F102B中轉化,于是考慮將F102A從反應系統切除,更換F102A中的催化劑,僅用F102B單臺運行。由于F102B單臺運行在流程上是行得通,故有這一設想,但面臨問題很多。
為了避免F102B出現“飛溫”, F102A切除時,將C4進料由15.5 m3/h降至10 m3/h,降低F102B的入口溫度
F102A切除后,反應系統壓差變小,適當開打反應系統壓控閥PRC1708副線來穩定壓力。
為了增加反應接觸時間,可將反應系統壓力由0.8 MPa提到0.9 MPa。
打開F102B進料閥門,讓反應物料一部分直接進F102B,一部分走F102A,觀察其生產情況,在F102B的溫度、壓力沒有大幅攀升的情況下,逐步加大直接進F102B的量,減小去F102A的量,直至管壁F102A進料閥,將F102A切除出來。
F102A切除后,觀察F102B的床層溫度,在沒有出現“飛溫”現象的情況下,將混C4進料逐步提高至15.5 m3/h,運行24 h,MTBE的產量只是略有下降,F102A切除后MTBE的日產量可達35 t,而且反應系統的操作沒有出現紊亂。
F102A從反應系統成功切除后,待F102A溫度降至50 ℃以下后,將F102A內物料放至火炬系統,氮氣置換后,用氮氣將F102A內殘液由F102A底部排至槽車。最后用蒸汽吹掃F102A,吹掃48 h后停蒸汽,待F102A溫度降至40 以下后,開人孔。
將 F102A處理干凈后,打開卸料孔,將失去活性的催化劑卸出。用干毛巾將F102A器壁擦干凈后,按照催化劑裝填方案將新鮮的催化劑裝入F102A中。
F102A投用前須經氮氣氣密、氮氣置換、甲醇浸泡。由于浸泡甲醇不能走臨時線,因此F102B須停止進料生產幾小時。待浸泡甲醇走正常流程送至F102A后,F102B仍單獨進料生產,F102A浸泡24 h候,將浸泡甲醇用氮氣壓入槽車,投入反應系統與F102B串聯生產,逐步關小去F102B的進料閥,逐步開打去F102A的進料閥,直至F102A與F102B正常串聯生產。
從F102A切除至F102A投用,用了15 d時間,基本上實現了MTBE裝置不停工更換催化劑。
由于F102B中的催化劑還有一定活性,況且其壽命衰減較慢,因此沒有依照慣例更換掉,節約了活性50%催化劑 5 t(濕基),按每噸催化劑(濕基)2.5萬元計算,在一個生產周期可為工廠節約6.25萬元。
如果停工更換催化劑,反應系統開停工時,有C4、MTBE、CH3OH等物料需放火炬。加之吹掃、置換反應系統時需要消耗大量的蒸汽、氮氣,這些介質價值約2萬元,此項可為工廠節約2萬元。
此次不停工更換催化劑相對15天停工更換催化劑,可為工廠多產MTBE產品525 t,按MTBE價格6 200元/t,液化氣4 600元/t,再去除各項成本,多生產1 t MTBE產生的效益為1 500元,此項可多創效78.75萬元。
在催化劑失活較嚴重的情況下,如果不更換催化劑,MTBE產品日產量僅30 t,在不停工情況下,F102A更換新催化劑后,MTBE產品日產量提高到35 t,MTBE的可控成本(水、電、汽、風的消耗)可降低45元/t MTBE,按MTBE產量525 t計算,此項可為工廠節約2.36萬元。
綜上所訴,本次不停工更換催化劑可為工廠創效總計約為89.36萬元
⑴本次不停工更換催化劑尚屬首次,在切除F102A過程中,用時較長。
⑵由于當初設計流程時沒有考慮MTBE裝置不停工更換催化劑,此次處理F102A大量用臨時管線,既不安全,又影響吹掃、置換效果,而且因為F102A的浸泡甲醇不能走臨時管線,造成反應系統開工時,停止進料幾小時
[6]。
MTBE裝置固定床反應器單臺運行在國內尚屬首創,我們經過認真的技術分析并經過工業試驗檢驗,這一方案在2008年5月25日至6月10日的工業試驗中成功實現。在這期間,我們不僅節約了尚有少許活性的催化劑,而且在市場環境較好的情況下,沒有停工,錯失市場良機,生產了大量的MTBE調和汽油,為工廠創造了巨大的經濟效益。值得向其他煉廠同類裝置推廣。
經過本次工業試驗,我們認真進行總結,對裝置的工藝流程進行局部改進,可真正實現MTBE裝置不停工更換催化劑。在特定環境下可為工廠增加MTBE產量、節能、降耗、創效。
隨著人們環保意識不斷加強,汽油的質量要求不斷升級,MTBE的需求量不斷加大,在我們千方百計去尋找提高MTBE產量的途徑時,不停工更換催化劑不失為一良好的方法
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