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糧油加工廢水處理工程設計

2014-05-02 05:47:12史振金
山東工業技術 2014年10期

史振金

(煤炭工業合肥設計研究院環境工程所,合肥 230041)

糧油加工廢水處理工程設計

史振金

(煤炭工業合肥設計研究院環境工程所,合肥230041)

【摘要】某糧油公司采用引氣氣浮+水解-好氧+混凝沉淀+砂濾工藝處理糧油加工廢水。工程設計規模為精煉廢水250m3/d、其它廢水350m3/d,運行結果表明,該工藝處理效果良好,出水CODcr≤50mg/L,BOD5≤1 0mg/L,動植物油≤1mg/L,pH保持6-9,達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準(A類)。

【關鍵詞】精煉廢水;引氣氣?。换炷恋?;砂濾

1 廢水來源及性質

安徽某糧油公司下設1個4000噸大豆榨油廠、1個2000噸大豆和菜籽雙榨的榨油廠、1個1000噸精煉廠、1個磷脂廠及配套的生活設施和2個長江上7萬噸級碼頭。排放的廢水包括精煉廢水、浸出廢水、車間沖洗廢水和廠區內生活污水等。廢水總量為600m3/d,其中精煉廢水水量為250m3/d,其它廢水水量為350m3/d。處理后出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準(A類),具體進水水質及排放標準見表1。

表l 廢水水質及排放標準

2 處理工藝選擇

精煉廢水含油量可達7000mg/L,油類物質在廢水中呈游離態(浮油)、乳化態及溶解態[1]。浮油采用隔油池加以回收去除,這樣不僅可降低進水負荷,確保達標排放,同時也可產生一定的經濟效益;乳化態油脂通過在調節池出水中投加破乳劑,經過加藥破乳后采用隔油池分離;溶解態油脂則采用生化法予以降解。

精煉廢水CODcr高達15000mg/L,油類生產廢水COD多為油類物質所貢獻,只要隔油預處理設施起到應有的作用,絕大部分有機污染物即可去除,從而不必采用厭氧處理。但該類生產廢水降解速度較慢,且本工程出水要求較高,因此生化法選用水解酸化-好氧工藝,水解酸化的作用在于使復雜的不溶性高分子有機物經過水解酸化,轉化為溶解性的低分子有機物,常作為好氧生物處理前的預處理工序[2]。

精煉廢水中的磷含量較高,屬高濃度含磷廢水,僅通過生化處理難以達標排放,必須采用物化方法加以去除。通過投加石灰與磷酸鹽反應生成難溶解性磷酸鈣從而除磷[3]。

綜合考慮,本工程采用隔油+氣浮+水解-好氧+混凝沉淀+砂濾工藝處理糧油加工廢水。

3 工藝流程

首先對精煉廢水進行預處理,將其單獨收集到隔油調節池,在此投加破乳劑,同時進行初級隔油,然后定量泵入斜板隔油池除油。(該部分預處理也可在精煉車間進行。)隔油池出水進入初沉池,在此投加除磷劑、助凝劑,使廢水中大量磷酸根生成難溶的沉淀物以便將其從廢水中分離。

預處理后的精煉廢水進入綜合廢水調節池,在此與廠區內其它廢水混合,調節水質水量后,經泵提升至氣浮池,投加混凝劑及助凝劑,在氣浮分離區去除廢水中的浮油及加藥后產生的磷酸鹽沉淀。氣浮出水進入水解-好氧反應池,在水解段,廢水中大分子有機物在水解(兼氧)菌的作用下分解為小分子有機物,在好氧段,廢水中的有機污染物在好氧菌的作用下徹底降解。生化出水自流進入二沉池,分離其中攜帶的生物污泥。為保證出水含磷量穩定達標,二沉池出水進入混凝沉淀池,在此補充除磷劑并使之與磷酸根形成的難溶沉淀物從廢水中分離,然后再經過砂濾池過濾,去除小顆粒磷酸鹽沉淀。出水進入清水池達標排放。

二沉池沉淀的污泥進入污泥池II,部分污泥回流至生化池,剩余污泥進入污泥濃縮池。初沉池、氣浮池產生的污泥進入污泥池I,混凝沉淀池產生的污泥進入污泥池Ⅲ,然后分別用泵提升到污泥濃縮池,濃縮后污泥用螺桿泵打入污泥脫水機進行脫水,最終形成含水率約78-80%的干污泥2.4m3,干污泥外運。

廢水處理工藝流程如圖1所示

圖1 廢水處理工藝流程

4 主要構筑物和設備

4.1隔油調節池

水力停留時間為12h,尺寸為9.0m×3.5m×5.0m。池內設曝氣管進行曝氣。設置2臺廢水提升泵,將精煉廢水自隔油調節池提升至斜板隔油池,泵型號為50ZWP20-15,Q=20m3/h,H=15m,N=2.2kw,1用1備。

4.2隔油池

1套,鋼制結構,池內安裝斜板填料。水力停留時間2h,尺寸為5.4m×2.0m×2.3m。設置刮油機1臺。

4.3初沉池

1套,鋼制結構,采用豎流式沉淀池。表面負荷約,尺寸為Ф5.4m×6m。配置中心筒、排泥管閥各一套。

4.4調節池

水力停留時間12h,尺寸為9.0m×8.0m×5.0m。池內設曝氣管進行曝氣。選用低噪聲三葉羅茨鼓風機二臺,風機型號為SSR80,流量3.16m3/m in,風壓49Kpa,功率5.5kw,轉速1360rpm,1用1備。安裝2臺廢水提升泵,將廢水自調節池提升至氣浮池,泵型號為65ZW30-18,Q=30m3/h,H=18m,N=4kw,共2臺,1用1備。

4.5氣浮池

1套,鋼制結構。表面負荷3.5m3/m2·h,規格為5.4m×3.0m×2.5m。采用引氣氣浮工藝,安裝反應攪拌器4臺、氣浮機1臺(型號為TH-30)、刮渣機1臺。為提高氣浮效果,需投加PAC與PAM,采用計量泵投加。

4.6A/O池

水力停留時間50h,尺寸為21.0m×15.0m×5.0m。A池安裝水下推進器2臺,型號為WJ3.0-8-368,功率3.0kw。O池池底安裝膜式微孔曝氣器,配套選用低噪聲三葉羅茨鼓風機二臺,型號為SSR150,流量11.24m3/min,風壓53.9Kpa,功率18.5kw,轉速860rpm,1用1備。

4.7二沉池

1座,表面負荷0.5m3/m2·h,規格為Φ8.5m×4.5m。配備反應器一座及攪拌器2臺。池內安裝配水器1套、刮泥機1臺。

4.8混凝沉淀池

1座,表面負荷0.5m3/m2·h,規格為Φ8.5m×4.5m。配備反應器一座及攪拌器2臺。池內安裝配水器1套、刮泥機1臺。

4.9砂濾器

2套,設計濾速6m/h,規格為Φ1.8m×4m。設置2臺反沖洗泵,型號為100WQ/C478-7.5,流量100-150m3/h,揚程18-14m,功率7.5kw,1用1備。

4.10污泥濃縮池

兩座,尺寸為4m×3m×5m,交替使用,設螺桿泵2臺,將污泥輸送至污泥脫水機。型號為G40-1,轉速452r/min,流量5.9m3/h,工作壓力0.3MPa,功率1.5kw。間歇運行。

5 處理效果

糧油廢水屬于可生化很好的有機廢水,因此生化段調試比較容易達到設計要求。本工程調試的重點在隔油預處理及生化后的強化除磷處理。

影響隔油預處理效率的因素有破乳劑的種類、投加量及混合反應程度。考慮到油脂回收后的利用,應選擇合適的破乳劑。若采用混凝劑破乳,回收油脂內會摻入金屬離子,難以利用。本工程采用加酸破乳,酸油可回收作為酸化油車間原料。加酸破乳需將廢水pH調至2-4,乳化油才能逐漸析出,后續隔油池隔油效率可達60%。

本工程廢水排放標準中要求總磷含量小于0.5mg/L,生化出水難以穩定達到此標準,因此需要強化除磷。根據實踐經驗,除磷劑選用鈣鹽時除磷效果最為穩定。本工程選用石灰作為除磷劑,二沉出水pH調至10左右,混凝沉淀池出水含磷量在0.5mg/L左右,經過砂濾,出水含磷量穩定在0.4mg/L以下。

經過近兩個月的調試運行,整個處理系統達到了設計要求,監測結果表明出水水質基本穩定,各項污染物指標均達到排放標準,具體各工段出水水質情況見表4。

表4 工藝處理效果

清水池出水水質CODcr保持在50mg/L以下,BOD5保持在10mg/L以下,動植物油保持在1mg/L以下,pH保持在6-9范圍內,達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準(A類)。

6 工程投資及效益分析

6.1工程投資

工程占地面積1242m2,處理能力為600 m3/d?;窘ㄔO總投資454.6萬元,其中土建投資175.7萬元,設備投資(含安裝)253.1萬元,其他費用25.8萬元。

6.2運行費用

運行成本主要包括電費、藥劑(石灰、PAC、PAM)費以及人工費等,其中電費1.389元/m3,石灰0.5元/m3,PAC0.2元/m3,PAM0.1元/m3,人工費0.333元/m3,折合單位污水處理成本為2.522元/m3。

7 結論

(1)采用隔油氣浮+水解-好氧+混凝沉淀+砂濾組合工藝處理糧油加工廢水具有良好的處理效果,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準(A類)。整個工藝技術合理、運行穩定,對類似廢水治理具有一定的參考價值。

(2)引氣氣浮工藝采用噴射器產生高速射流,形成負壓,將空氣卷入射流,通過多次分割、壓縮后,產生大量微氣泡進入氣浮池。該工藝比表面積大、停留時間短、工作壓力低、溶氣效率高、結構簡單、運行穩定。[4]

【參考文獻】

[1]高廷耀,顧國維.水污染控制工程[M].北京:高等教育出版社.1999.

[2]楊文瀾,王波,蔡園園.CAF氣浮-水解酸化-SBR工藝處理油脂精煉加工廢水[J].中國油脂,2010,35(7):70-72.

[3]唐受印.水處理工程師手冊[M].北京:化學工業出版社。2001.

[4]簡小文,郭勇等.氣浮水處理技術新進展[J].油氣田地面工程,2012,31(3):49-50.

【作者簡介】

史振金(1980-),男,漢族,煤炭工業合肥設計研究院環境工程工程師。

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