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加氫反應(yīng)器床層異常原因分析及對策

2014-05-02 05:47:06苗小帥呂海寧孟慶冬
山東工業(yè)技術(shù) 2014年10期
關(guān)鍵詞:催化劑

苗小帥,呂海寧,許 楠,孟慶冬

(中石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

加氫反應(yīng)器床層異常原因分析及對策

苗小帥,呂海寧,許 楠,孟慶冬

(中石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

綜述國內(nèi)加氫反應(yīng)器床層異常現(xiàn)象,通過分析異常原因,總結(jié)相應(yīng)的對策,進(jìn)而指導(dǎo)加氫反應(yīng)器的平穩(wěn)運(yùn)行。

床層異常;原因;對策

加氫精制過程是煉化企業(yè)在面對目前嚴(yán)峻的環(huán)保問題提高油品質(zhì)量的重要工藝手段,盡管加氫精制裝置嚴(yán)格控制了原料油性質(zhì)以及反應(yīng)器催化床層溫度,但是隨著運(yùn)轉(zhuǎn)周期的延長,催化劑活性降低,催化劑床層仍會發(fā)生結(jié)焦、積碳、結(jié)垢及雜質(zhì)堵塞等現(xiàn)象。加氫反應(yīng)器床層在日常操作中出現(xiàn)的異常主要表現(xiàn)在壓降增大、飛溫、徑向溫差大,以下就這三方面異常的原因進(jìn)行分析,對采取的措施進(jìn)行討論。

1 異常原因分析

1.1 床層壓降增大

1.1.1 原料油性質(zhì)

1)原料帶水。水在反應(yīng)器中汽化后體積增大,且水溶解無機(jī)鹽后,使催化劑床層頂部結(jié)垢;尤其是在明水情況下,水的汽化、凝結(jié)等過程使催化劑顆粒粉化,引起催化劑機(jī)械強(qiáng)度降低、破碎,反應(yīng)器壓降增大。

2)原料中金屬含量高。原料中Fe、Ni、V的含量對催化劑的影響較大,其中鐵在油品中以環(huán)烷酸鐵的形式存在,屬于過程鐵,它在反應(yīng)器中很容易發(fā)生氫解并與硫化氫反應(yīng)生成硫化鐵,沉積在催化劑表面后,起自催化作用,助長生焦,加快床層堵塞,引起壓力降增大。

國內(nèi)某煉廠加氫裂化裝置因精制反應(yīng)器床層壓降高提前停工檢修,通過對精制反應(yīng)器保護(hù)劑及催化劑樣品的化驗分析[1],結(jié)果如下:

表1 樣品粉塵中碳?xì)淞虻縏ab.1 Carbon Hydrogen Sulfur and Nitrogen content of Dust samples

表2 樣品粉塵中金屬雜質(zhì)含量(單位:mg/kg)Tab.2 Metal impurities content of Dust samples

從表1、表2中可以看出,樣品粉塵中碳?xì)浜亢艿停梢钥隙ù呋瘎┙Y(jié)焦并非精制反應(yīng)器床層壓降升高的主要因素。但樣品中鐵和硫含量很高,可以確定引起催化劑床層壓降升高的主要原因是金屬離子超標(biāo)。

原料油中鐵離子的來源主要有: 一是原料油中本身的原有鐵; 二是原料油輸油管道、儲罐及其他加工設(shè)備腐蝕而導(dǎo)入的過程鐵。

再者原料油含Si、Na、Ca等雜質(zhì)及無機(jī)鹽,沉積在催化劑表面,堵塞催化劑孔道,并使得催化劑顆粒黏結(jié),形成結(jié)蓋。

3)原料中機(jī)械雜質(zhì)含量多。原料油自上游裝置帶入較多的機(jī)械雜質(zhì)( 如焦粉、催化劑粉末) ,進(jìn)加氫處理裝置過濾不完全或者走跨線等,進(jìn)入反應(yīng)器后沉積在催化劑顆粒之間,造成催化劑床層壓降升高。

4)原料中S、N、Cl含量高。S和N在加氫反應(yīng)器中與H結(jié)合分別生成H2S和NH3,而H2S與NH3反應(yīng)生成(NH3)2S或NH3HS的晶體。Cl與H結(jié)合生成HCl,NH3與Cl 生成NH3Cl晶體。這些晶體很容易沉積在催化劑的表面,累積時間過長晶體就會堵塞催化劑的床層的孔隙,使床層板結(jié),導(dǎo)致加氫反應(yīng)器床層壓降升高。

1.1.2 床層局部塌陷

催化劑裝填不規(guī)范及反應(yīng)器內(nèi)部構(gòu)件損壞造成床層局部塌陷。

1.1.3 異常操作

1)爐管溫度偏差較大。烯烴在爐管內(nèi)高溫區(qū)快速縮合結(jié)焦形成炭粉顆粒、硫化氫在高溫情況下對設(shè)備的腐蝕生成 FeSx,經(jīng)沖刷沉積到催化劑床層表面,堵塞催化劑孔道。

2)開停工次數(shù)。催化劑壓碎強(qiáng)度低,在經(jīng)歷多次升降壓或者事故處理緊急泄壓中破碎,造成催化劑部分粉化,床層孔隙率下降,導(dǎo)致加氫反應(yīng)器壓降上升。

3)壓縮機(jī)切換次數(shù)。壓縮機(jī)在切換過程中出口氫氣的流量和壓力在短時間內(nèi)就會波動一次,這相當(dāng)于短時間的吹掃,容易造成雜物在高壓氫氣的沖擊下排往下游管線和設(shè)備,氫氣管網(wǎng)中的雜質(zhì)就會被帶到反應(yīng)器內(nèi)部,當(dāng)雜質(zhì)沉積到一定數(shù)量時,遇到裝置生產(chǎn)波動時壓降就會迅速升高。

4)氫氣流量大幅度變化。氫氣在加氫反應(yīng)系統(tǒng)中的主要作用,一是作為反應(yīng)物與原料中的不飽和烴、含S化合物、含N化合物、含O化合物等雜質(zhì)進(jìn)行反應(yīng);二是作為保護(hù)氣帶走反應(yīng)器中的熱量,保護(hù)催化劑。如果氫氣流量大幅度波動,會導(dǎo)致在加氫精制過程中雜質(zhì)反應(yīng)不徹底,嚴(yán)重的會加快催化劑結(jié)焦。

1.2 床層飛溫

反應(yīng)器飛溫是加氫裝置最嚴(yán)重的生產(chǎn)事故之一,可導(dǎo)致催化劑結(jié)焦或失活,致使催化劑報廢更換,造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。下圖為國內(nèi)某煉廠由于循環(huán)氫壓縮機(jī)跳停裝置緊急停工后恢復(fù)生產(chǎn)過程中發(fā)生的一次反應(yīng)器飛溫事故[2]。

圖1 反應(yīng)器床層溫度曲線Fig.1 Reactor bed temperature curve

由圖1可以看出,11:11至11:18床層溫度由450℃升到800℃。這次事故的原因是由于循環(huán)氫壓縮機(jī)跳停,一方面對裝置催化劑性能認(rèn)識不足,未預(yù)想到系統(tǒng)壓力為1.8MPa時,反應(yīng)器內(nèi)部反應(yīng)激烈,大量的熱量帶不出去,造成反應(yīng)器飛溫;另一方面是反應(yīng)系統(tǒng)壓力未卸至最低,充分降低催化劑的溫度,忽略了啟動循環(huán)氫壓縮機(jī)的時間,就將壓縮機(jī)并入循環(huán)系統(tǒng),造成飛溫。

1.3 床層徑向溫差大

重油加氫裝置的原料中的金屬雜質(zhì)在脫除過程中,不斷沉積在催化劑內(nèi)部及表面,未過濾掉的小顆粒環(huán)烷酸鐵、硫化亞鐵等機(jī)械雜質(zhì)和系統(tǒng)中的其他雜質(zhì)進(jìn)入反應(yīng)器分配器及床層,導(dǎo)致床層物料由于分配器不同部位積垢而產(chǎn)生偏流,同時反應(yīng)熱不能及時撤出而使多環(huán)芳烴縮合結(jié)焦,內(nèi)部熱量積聚導(dǎo)致溫度上升,床層徑向溫差擴(kuò)大[3]。

2 相應(yīng)對策

2.1 嚴(yán)格控制原料油的質(zhì)量

1)加強(qiáng)對原料油中金屬離子含量的監(jiān)控,防止金屬含量超標(biāo)。

2)加強(qiáng)對原料油中水份、S、N、Cl含量的監(jiān)控,防止超標(biāo)。

3)關(guān)注原料油顏色變化,監(jiān)測油品中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量、溴價是否超標(biāo)。

(4)要求上游原料罐定期清罐、定期脫水,延長換罐頻次。

2.2 催化劑的選用和裝填

一次是在北京街頭。紅燈,一群滑板少年正在黃線后規(guī)規(guī)矩矩等燈。不一會兒紅燈轉(zhuǎn)綠,這一個路口的人與車還沒有起步,領(lǐng)頭的滑板少年打了個手勢“Lets go”,瀟灑動身——“砰”一聲巨響,人飛了出去,摔了個人仰馬翻。

選用具有高孔隙率和大外表面積的環(huán)狀催化劑載體或環(huán)狀催化劑,并裝填在催化劑床層頂部。在某些情況下能最大程度的降低床層壓降,而且具有高表面積的環(huán)形載體或催化劑能脫出相當(dāng)一部分的可溶性含鐵化合物[4]。

提高催化劑的裝填效果,采用分級裝填方法。在裝劑過程中盡量降低粉塵含量,提高反應(yīng)器容垢能力。

2.3 操作管理

1)加熱爐的管理。調(diào)節(jié)火嘴使每根爐管表面溫度相差不大,避免某一根或者幾根溫度偏高,造成油品中不飽和物質(zhì)在爐管內(nèi)部結(jié)焦,發(fā)現(xiàn)結(jié)焦后及時進(jìn)行燒焦處理,避免焦炭帶入反應(yīng)器。

2)密切關(guān)注反應(yīng)器床層壓降變化趨勢,發(fā)現(xiàn)升高及時查找異常原因。

3)關(guān)注反應(yīng)器床層總溫升和徑向溫差變化,如果床層飛溫,及時增大冷氫量或者降低反應(yīng)器入口溫度,降低催化劑溫度;

3 結(jié)語

通過對國內(nèi)加氫反應(yīng)器床層異?,F(xiàn)象進(jìn)行概述,分析了異常現(xiàn)象的原因,提出了從原料油的質(zhì)量控制、催化劑選擇和裝填、操作管理上應(yīng)對措施,從而為加氫反應(yīng)器長周期運(yùn)行起到了指導(dǎo)作用。

[1]杜俊杰.精制反應(yīng)器床層壓降高原因分析及對策[J].廣州化工,2011

[2]王從梁.油加氫裂化裝置反應(yīng)器飛溫原因分析及對策[J].廣東化工,2011,3

[3]徐彬.油加氫反應(yīng)器徑向溫差大原因分析及改進(jìn)措施[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2013,5

[4]李大東.加氫處理工藝與工程[M].中國石化出版社,2004

苗小帥,男,碩士,助理工程師,2012年畢業(yè)于遼寧科技大學(xué),目前從事蠟油加氫工藝改進(jìn)工作。

Cause analysis of Hydrogenation Reactor bed abnorm al and counterm easures

Miao Xiaoshuai,Lv Hain ing,Xu Nan,M eng Q ingdong Luoyang Petrochem ical,Luoyang 471012,P.R.China

A Summary of the hydrogenation reactor bed anomalies,by analyzing the abnormal reasons and summarized countermeasures ,then guide hydrogenation reactor running smoothly.

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