

我廠生產的B30型停車制動器用于某型井下裝載機。1臺該型井下裝載機在進行裝車試驗時,試驗人員發現該型停車制動器因制動力矩不足,無法實現坡道停車,因此我們決定對原停車制動器進行改進。
1.改進前的結構和原理
該停車制動器制動鼓安裝于變速器高速軸上,轉臂和2個制動蹄總成采用浮動方式。連板1和連板2的一端鉸接在制動底板總成上,只能在底板平面上擺動;另一端分別裝在2個制動蹄總成的長圓形滑槽內。轉臂左端鉸接在連板1的擺動端,轉臂右側斜邊靠在軸套外圓上。軸套套在連板2的擺動端,與連板2為間隙配合。改進前停車制動器結構如圖1所示。
停車制動時,制動連桿機構給轉臂右端施加一個向上的拉力F。此時轉臂通過軸套,驅動連板2繞其鉸接點順時鐘擺動,連板2則通過滑槽,將右蹄向右壓向制動鼓。與此同時,連板2給轉臂一個向左的反作用力,驅使轉臂驅動連板1繞其鉸接點順時鐘擺動,連板1則通過滑槽將左蹄向左壓向制動鼓,從而實現制動。由于轉臂和制動蹄都是浮動的,使得兩蹄壓向制動鼓的壓力大體相等,因此這是一個對稱平衡式停車制動器。
2.確定故障原因
分析認為,造成停車制動器制動力矩不足的原因主要有:轉臂輸入的F力不足,制動蹄與制動鼓間隙太大;摩擦片的摩擦系數偏低,摩擦片的摩擦性能變差或有油污;轉臂動作時卡滯;停車制動器結構不合理等。
根據停車制動器制動力矩不足的原因分析,逐一進行檢查,檢查結果如下:轉臂施加的F力符合設計要求;該摩擦片的摩擦系數符合設計要求,摩擦片的摩擦性能尚可,且表面無油污;轉臂浮動過程中沒有卡滯現象。
但是檢查中發現以下2個問題:一是測量制動蹄與制動鼓間隙太大(最小處為2.6mm,最大處為3.7mm),需要進行調整;二是通過繪圖方法分析制動器相關運動件的受力情況,得知連板2的鉸接位置不合理。連板2受力分析如圖2所示。
當停車制動終了時,摩擦片與制動鼓貼實后,轉臂左端鉸接點可以看作固定鉸接點。轉臂繞該點擺動時,其通過轉臂右邊的斜邊壓向連板2擺動端,連板2通過右蹄上的滑槽將右蹄沿x軸方向壓緊在制動鼓內壁上。由此可知,連板2的施加壓力決定了制動蹄與制動鼓之間的壓緊力。
當轉臂右端施加力一定時,轉臂斜邊對連板2擺動端的壓力f的大小和方向是定值,此時合力N1的大小取決于f1的大小和方向。由圖2可知,f1力的分量fn朝向x軸的負向,由此斷定f1削弱了合力N1。
進一步分析認為,當摩擦片磨損后,制助時連板2將沿順時針方向擺過更大的角度,f1力的分量fn將更大,這樣會進一步削弱合力N1。要想減小f1力的分量fn對合力N1產生的削弱作用,只有對連板2的鉸接位置進行改進。
3.改進過程
針對檢查中發現的2個問題和原因分析,經研究提出的改進方案,主要是改進連板2的鉸接位置。為了在改進制動蹄結構時,能時制動力矩進行測試,我們設計并制造了1臺制動力矩試驗臺。
(1)改進制動蹄結構
首先,將制動蹄半徑加大1.5mm,以見效制動蹄與制動鼓間隙、(縮短制動空行程)。在試驗臺上測試,此項改進雖能使制動力矩提高到295N·m,但未達到設計要求的510N·m。
其次,將摩擦片更換成摩擦性能較高的石棉材質的摩擦片,經測試其制動力矩雖能提高到330N·m,但仍未達到設計要求。
再次,將摩擦片史換成高性能摩擦片,經測試其制動力矩雖能提高到370N·m,但制動力矩與設計要求仍有一定差距。
我們對上述試驗進行分析,認為還需改進連板2的餃接位置,才可繼續提高制動力矩,使其達到設計要求。
(2)改進連板的鉸接位置
根據對連板2受力分析結果,我們決定將連板2鉸接位置由x軸下方移到x軸上方。改進后連板2受力分析如圖3所示。
由圖3可知,由于改變了連板2的鉸接位置,制動時制動底板對連板2的力f1由拉力變為支撐力。連板2逆時鐘擺動時,f1力的分量fn朝向x軸的正向,因此在施加力F相同的情況下,f1使得合力N1有所增大。當摩擦片磨損后,制動時連板2將沿逆時鐘方向擺過更大的角度,f1力的分量fn將史大,會進一步加大合力N1。
合力N1的增大,提高了右蹄摩擦片與制動鼓內壁的正壓力。與此同時,浮動的轉臂將左蹄摩擦片壓向制動鼓內壁,使得左、右蹄摩擦片與制動鼓內壁的正壓力都得到提高,從而提高了制動器的整體制動力矩。
4.改進效果
按圖3所示改進連板2的鉸接位置,并且使用高性能摩擦片后,將制動器裝上試驗臺進行測試,結果測得制動力矩為520N·m,滿足了整機停年制動的要求。將改進后的停車制動器應用于2臺同型號裝載機,結果制動效果良好,滿足了施工現場停車制動要求。
(作者地址:陜西省寶雞市巨福路36號寶雞合力叉車廠渭濱工廠研究所721001)