
叉車蛇形行駛是指叉車直線行駛時,駕駛員雖然不轉動轉向盤,但轉向輪仍然左、右自動搖擺,致使叉車像蛇一樣曲折行駛的一種故障現象。叉車蛇形行駛,會使司機精神緊張、身心疲勞,不但影響作業效率,還可能導致行車事故。
1.叉車蛇形行駛的原因
叉車蛇形行駛主要表現在以下3個方面:
(1)轉向桿接頭間隙過大
設計不當、制造質量差、保養不及時等原因,均會造成轉向桿接頭產生過大的間隙。這種間隙的存在,使得叉車在路面反作用力和車輪不均衡力矩的影響下產生蛇形行駛。轉向桿接頭間隙量越大,蛇形行駛現象越嚴重。
叉車蛇形行駛故障一般發生于機械轉向4支點叉車上。這是因為這種叉車轉向桿及其接頭比較多,接頭的總間隙量比較大。
(2)轉向輪離心力不平衡
叉車行駛時轉向輪產生的離心力不平衡,則是導致叉車蛇形行駛的另一個重要原因。
轉向輪在滾動時產生的離心力,隨著車輪滾動作360°周期性變化。當離心力P轉到車輪軸線垂直面A-A(見圖a)一側時,離心力對轉向主銷產生的轉矩Pa帶動轉向輪朝一側偏轉(圖1b)。此時只要轉向桿接頭存在間隙,轉向輪就會在離心力產生的轉矩作用下,以車輪轉速相等的頻率左、右搖擺,從而使叉車產生蛇形行駛現象。
(3)轉向器故障
叉車大都使用全液壓轉向器。如果全液壓轉向器出現故障,使轉向器產生逆向傳動,叉車就會出現蛇形行駛。
2.解決方法
(1)減小轉向桿連接接頭間隙
為解決轉向桿件連接接頭間隙過大問題,需采取以下3項措施:一是在設計和制造叉車時,必須正確控制轉向桿連接處的間隙量,且球頭銷應采用有效的間隙調整裝置。二是在叉車使用保養中,應及時檢查和調整轉向桿連接處的間隙量,并適時進行潤滑保養。三是轉向桿接頭磨損
挖掘機動臂提升緩慢故障排查
1臺GC228LC-8型挖掘機回轉時動臂提升緩慢甚至無動作,單獨回轉動作正常。隨著液壓油溫升高,此故障發生頻率增高。
通過壓力傳感器檢測主液壓泵(P1、P2)、負流量閥以及動臂先導控制壓力。通過分析壓力曲線,發現以下問題:故障出現時,動臂提升先導控制壓力正常,但負流量閥輸出了壓力過高信號,驅使P2泵斜盤擺角減小,排量降低。負流量閥壓力信號來自于中位回油流量,挖掘機正常工作時,中位流量應為0(閥芯全行程)。初步分析認為,產生中位流量的原因可能是閥芯卡滯。拆嚴重無法調整時,必須及時更換新件。
(2)使轉向輪離心力達到平衡
解決轉向輪離心力不平衡問題,需采取以下3項措施:一是在設計和制造轉向輪時,必須確保轉向輪離心力達標。二是轉向輪使用前應進行靜平衡和動平衡試驗,確保其技術參數值符合相關規定。三是在轉向輪使用過程中,應對其靜半衡和動平衡進行定期檢測和調整。
(3)檢修轉向器
叉車出現蛇形行駛時,若轉向桿接頭和轉向輪無問題,應拆檢轉向器。拆檢轉向器時,應檢測各傳動零件的配合間隙及接合表面質量。若傳動零件配合間隙超過規定數值,應采取鍍鉻磨光方法予以修復;若傳動零件表面輕微刮傷,可用細油石進行修磨;若傳動零件出現溝槽或嚴重刮傷應更換。
(作者地址:陜西省寶雞市金臺區寶福路127號安徽合力股份有限公司寶雞合力叉車廠721001)
檢動臂換向閥,發現閥芯未卡滯,也無劃痕等異常現象。
進一步分析認為,與P2泵所連通的旁通油路中,著斗桿閥芯進油單向閥關閉不嚴,也有可能造成P2泵油液進入斗桿閥芯中位,致使負流量壓力信不為零。
為驗證上述推斷,隨即拆檢斗桿換向閥進油單向閥。檢查發現,該單向閥閥芯密封線極其粗糙、不規則,且柱面磨損痕跡明顯,安裝單向閥的閥孔也很粗糙、不規則。由此判斷,因為該進油單向閥密封不嚴,造成P2泵液壓油進入中位回油油路,致使負流量壓力升高和P2泵工作異常。更換新單向閥后試機,故障現象消失。