程磊 (中石化華東測井公司 江蘇 揚州 225000)
井網重組與油井補孔增效方法研究
程磊 (中石化華東測井公司 江蘇 揚州 225000)
針對BEX西區塊水驅油層層數多,層間動用差異大的實際,對該塊開展井網重組及油井補孔改善水驅開發效果的方法研究。通過利用現有井網,細化開發層系,完善注采關系,并通過補孔等提高各類油層動用程度的方式方法,優化注采關系,完善S、P差油層注采系統,薄差油層潛力得到有效挖掘;、增加可采儲量37×104t,提高采收率4.0個百分點,采油速度增幅達44.2%,改善了區塊開發效果。
北二西;井網;開發效果;試驗研究
BEX已開發50多年,隨著開發的深入,井網的加密及各種開發工藝的實施,使老油田的剩余油分布高度分散,現有井網的注采系統已經不能夠滿足剩余油挖潛的需求,在某種程度上影響了油田開發的效果[1,2]。
以BEX區塊為研究區塊,針對其水驅三類油層層數多,層系劃分粗,開采井段長,層間動用差異大的實際情況,開展井網重組及補孔改善水驅開發效果方法研究,目的是利用現有井網,完善注采關系,從而提高各類油層動用程度,為特高含水期老油田的新二次開發提供了新的模式。
試驗塊位于長垣背斜構造北部的西側,構造較為平緩,發育三條北北西向正斷層;共發育S、P套油層,屬三角洲相沉積,砂泥質交互分布,非均質嚴重,油層埋藏深度870~1200m左右,面積6km2。試驗區共有油水井112口,井網密度達到37口/km2。其中注水井38口,采油井 64口,日注水量1886m3,累積注水量110×104m3,累積注采比1.1,日產油185t,綜合含水90.7%.目前地層壓力9.88M Pa.
試驗區經過50多年的注水開發,試開發矛盾突出,具體表現在以下幾個方面:
1.開采層位縱向上跨度大,試驗區加密調整井多采用混層開采,平均單井開采層位跨度達到130m,二次、三次加密井網開采跨度達到2300m左右,縱向上滲透率差異大,導致層間矛盾突出。
2.分井網注采適應性變差,注采井距大,砂體控制程度低,水驅控制程度為66%;一次加密調整井布井時全部采用油井開發,多向水驅控制程度低,砂巖水驅控制程度為77%;二次加密調整井實施注采系統調整,水驅控制程度相對較高,達到90%,因而局部地區注采關系不完善,多向水驅控制程度低。
3.開發效果變差,一是區塊含水上升速度較快,試驗區2009~2010年年度對比上升了1.3個百分點;二是試驗區內加密井網低效井比例較高,占加密井網采油井總數的31%。
1.建立了縱向上細分開發層系、平面上優化注采井網
根據實驗區目前井網現狀及存在的矛盾,確定層系重組、細化開發層系的總原則是:以完善單砂體注采系統為核心,利用現有井網,縱向上細分開發層系,減小層間干擾;平面上優化注采井網,縮小注采井距,整體改善區塊開發效果。根據縱向上各油層組鉆遇厚度、剩余儲量分布及隔層條件,進行縱向劃分。確定將試驗區縱向上細分為薩爾圖油層、葡差及高臺子油層兩套層系開發,在此基礎上進一步細分為37和42個沉積單元。綜合確定試驗區層系組合如表1示:基礎井網開采S層;一次加密薩差井和二次加密井組合開采S層系;一次加密合采井與三次加密井組開采P 層系[3-4]。

表1 驗區層系重組后各套井網基本情況表
2.將分層段開采與補孔相結合,進一步縮小層間差異
針對部分油層滲透率差異大的實際,將分層段開采與補孔相結合,進一步縮小層間差異,改善油層動用狀況。
共計實施注水井細分30井次,占總井數的71.6%,補孔井數增加74個。通過在層系細分基礎上進一步強化細分調整及措施改造,油層動用狀況得到明顯改善,調整前后砂巖有效吸水比例分別由41.9%、52.9%提高到56.7%、65%,如表3所示:

表2 細分注水井調整前后吸水狀況統計表
通過上述的開發調整手段,試驗區的采油速度和采收率得到明顯提高,改善了區塊開發效果,增加可采儲量37×104t,提高采收率4.0個百分點,采油速度增幅達44.2%。
1、試驗區通過縱向上縮小開發井段,平面上優化注采關系,多井補孔,縮小注采井距,完善了研究區差油層注采系統,層間矛盾得到有效緩解,薄差油層潛力得到有效挖掘;
2、通過井網重組現場試驗的開展,增加可采儲量增加可采儲量37×104t,提高采收率4.0個百分點,采油速度增幅達44.2%。。
[1]孫國.勝坨油田特高含水期井網重組技術優化研究[J].油氣地質與采收率,2005,21(5):22~24.
[2]房吉敏.大慶油田北部水驅井補孔完善聚驅注采關系研究[J].油氣田地面工程,2009,12(3):21_26.
[3]張世明,劉志宏,萬海艷.整裝油田高含水后期井網重組技術政策界限研究[J].特種油氣藏,2005,32(2):42~46.
[4]鄭艦;李順明;康波.溫米油田輕質油藏高含水期剩余油分布與技術對策[J].油氣地質與采收率,2012,30(5):55-~58.