999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

電廠汽輪機旁路系統高壓旁路閥泄漏經濟性分析及對策

2014-03-31 22:20:37朱允花
中國高新技術企業 2014年3期

摘要:汽輪機旁路系統是汽輪機熱力系統的重要組成部分,旁路系統旁路閥泄漏對機組運行的經濟性和安全性有著重要的影響。文章分析了電廠300MW汽輪機旁路系統高壓旁路閥泄漏的原因,提出了高壓旁路閥泄漏對機組運行經濟性影響的計算方法,并進行了實例計算,最后給出了旁路閥泄漏的判別方法和消除高壓旁路閥泄漏的具體措施。

關鍵詞:汽輪機旁路系統;高壓旁路閥;泄漏;經濟性分析

中圖分類號:TK284 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)04-0065-03

1 概述

汽輪機旁路系統在機組的啟動、停機和運行中都擔負著重要的作用。然而當機組正常運行中旁路系統旁路閥泄漏,會導致部分蒸汽繞過汽輪機相應的汽缸,使汽輪機的做功能力下降,運行經濟性降低;同時,高壓旁路閥泄漏時,還有可能造成鍋爐低溫再熱器管壁超溫,低壓旁路閥泄漏時,還有可能使汽輪機排汽溫度升高、凝汽器真空下降,這些也會給機組的安全運行帶來很大的威脅。旁路系統旁路閥泄漏,是指機組正常運行時旁路閥關閉不嚴密,存在內漏缺陷。根據現場經驗,大型汽輪機運行中旁路系統旁路閥泄漏最容易出現在高壓旁路中,所以高壓旁路閥泄漏問題應給以特別關注。

2 高壓旁路閥泄漏的原因

我國300MW汽輪機廣泛采用高、低壓兩級串聯旁路系統,如圖1所示。高壓旁路系統與汽輪機高壓缸(HP)并聯,低壓旁路系統與汽輪機中、低壓缸(IP/LP)并聯。HPBV為高壓旁路閥;LPBV為低壓旁路閥。

目前我國300MW機組較多使用美國CCI公司和瑞士SULZER公司制造的高壓旁路閥。但有些機組在運行一段時間后,甚至有的機組剛剛投運就出現了不同程度的高壓旁路閥泄漏現象〕。

造成高壓旁路閥泄漏的原因是:閥門密封面存在缺陷,閥門卡澀或沒有關到位,驅動機構工作失常等。其中閥門密封面存在缺陷是造成高壓旁路閥泄漏的主要

原因。

閥門密封面存在缺陷往往是由于機組安裝或檢修過程中,鍋爐省煤器、過熱器、主蒸汽管道、主給水管道中沒有清理干凈,殘留一定量的焊渣、氧化鐵、金屬顆粒等雜物,而在機組啟動和停機過程中均要使用高壓旁路系統控制主蒸汽的參數,以滿足運行的要求。這樣以來,系統中殘留的金屬雜質隨著蒸汽一起流動,較大的雜質顆粒會劇烈沖擊并夾在閥芯與閥座密封面之間,使密封面出現凹坑、缺損等缺陷,并在高溫高壓蒸汽的長期沖刷下,使缺陷進一步擴大,造成嚴重的密封面

吹損。

3 高壓旁路閥泄漏經濟性計算

根據熱平衡、質量平衡原理及等效熱降法,可對機組運行中高壓旁路閥泄漏所造成的經濟性損失進行

計算。

3.1 計算方法

4 高壓旁路閥泄漏的判別方法及消除高壓旁路閥泄漏的措施

4.1 高壓旁路閥泄漏的判別方法

如圖2所示,在高壓旁路與高壓缸排汽管道接點C前后(圖2中A、B兩處)分別裝設溫度測量裝置。機組正常運行中,若高壓旁路閥漏汽,必然使混合后的B點溫度升高。所以,若A、B兩點溫度相等,說明高壓旁路閥嚴密性良好;若B點溫度高于A點溫度,則說明高壓旁路閥泄漏;兩者溫差越大,表明高壓旁路閥泄漏量越大。高壓旁路閥的泄漏量可依據公式(5)計算來確定。

4.2 高壓旁路閥泄漏的處理措施

首先應檢查閥門是否關閉到位,若是閥門行程指示未調整正確所致(如指示到零,但未關到位),應重新正確調整閥門的行程與指示的關系,確保指示到零,閥門能嚴密關閉;閥門卡澀多是閥桿彎曲所致,應對閥桿進行測量和校正,必要時更換新閥桿;閥門驅動機構失靈,應檢查修理驅動機構,確保其正常工作。

對于高壓旁路閥密封面損傷所造成的泄漏,應根據具體的損傷情況采用以下不同的檢修工藝進行處理:

(1)對于閥門密封面缺陷深度小于1mm的較輕的缺陷,一般采用在現場對閥門密封面進行研磨,閥芯進行車削加工的方法。在研磨工作前,應對閥芯、閥座進行精確的測繪,按照測繪尺寸加工閥座研磨胎具。研磨胎具選擇鑄鐵材料,加工時必須保證各部分尺寸符合要求。還要根據閥殼尺寸加工出研磨胎具中心定位平板,以保證研磨胎具與原閥座的同心度,確保密封面不會出現磨偏現象。研磨時,先用80~100目的研磨膏將閥座密封面上的缺陷除去,然后更換一個新的研磨頭,使用400目研磨膏進行細磨,并進行拋光。最后用車削加工好的閥芯與閥座進行對研,并用紅丹粉進行檢驗,確保閥芯、閥座密封面100%接觸,且要求接觸線均勻。

(2)對于閥門密封面缺陷大于1mm的較嚴重的缺陷,由于閥座堆焊的密封面最多只有3~5mm,如直接進行車削研磨,極有可能使密封面堆焊嚴重減薄,甚至露出閥座母體材料,使閥門泄漏更為嚴重。因而,此時只能采用對密封面進行重新堆焊加工的方法進行處理。

本機組小修時發現,高壓旁路閥密封面損傷深度達1.25mm。該高壓旁路閥是美國CCI公司生產的,閥座密封面采用的是司太立鈷基合金,即以Co為基本成分,加入Cr、W、C等元素組成的合金。檢修中采取的具體措施是:在對閥座密封面進行重新堆焊前,先進行脫脂除銹處理,并采用機加工的方法將原密封面上的裂紋、剝離等缺陷徹底清除掉;選用鈷基合金堆焊焊條,采用手工電弧焊方法進行焊接;焊前對焊件進行預熱,預熱溫度為300℃~600℃;堆焊中,閥座保持水平位置,連續堆焊3~4層;焊后立即進行680℃~750℃的高溫回火,然后再進行機加工;經回火和機加工后再經950℃~1000℃空冷淬火,最后將閥芯和閥座按工藝要求進行研磨。經過以上工藝處理,運行實踐表明,高壓旁路又恢復到原有的正常工作狀態。

5 結語

(1)汽輪機旁路系統高壓旁路閥運行中不嚴密,對機組運行經濟性的影響是很大的。由表1可看出,當高壓旁路閥泄漏量為16544.42kg/h時,則機組的熱耗率增加25.09kJ/kW.h,機組的標準煤耗率增加0.94g/kW.h,每年多耗1967.09噸標準煤。

(2)為了便于判斷和監視旁路系統高壓旁路閥的泄漏情況,以計算泄漏量和經濟性分析,建議在高壓旁路與高壓缸排汽管道接點前后分別裝設溫度測量裝置。為了保證低溫再熱器管壁運行中不超溫,還應增設溫度控制裝置:當高壓旁路閥泄漏,閥后溫度升到某一危險值時,開啟高壓旁路的噴水隔離閥進行噴水調節。

(3)機組正常運行中,當發現旁路閥泄漏時,應及時進行檢修,確保旁路閥關閉嚴密。檢修工作中,要正確分析造成閥門泄漏的原因,特別要注意密封面的損傷情況,按所要求的檢修工藝方法進行處理。

參考文獻

[1] 吳季蘭.汽輪機設備及系統[M].北京:中國電力出版社,2001.

[2] 鄭國,葉濤.300MW汽輪機旁路系統高旁閥改造[J].電站輔機,2003,(2):18-21.

[3] 陳英.300MW機組汽機旁路系統改造[J].上海電力,2008,(1):12-13

[4] 鄭體寬.熱力發電廠[M].北京:中國電力出版社,2001.

[5] 林萬超.火電廠熱系統節能理論[M].西安:西安交通大學出版社,1994.

[6] 郭延秋.大型火電機組檢修實用技術叢書汽輪機分冊[M].北京:中國電力出版社,2003.

作者簡介:朱允花(1963—),男,安徽鳳臺人,淮南田家庵發電廠工程師,研究方向:電廠運行。endprint

摘要:汽輪機旁路系統是汽輪機熱力系統的重要組成部分,旁路系統旁路閥泄漏對機組運行的經濟性和安全性有著重要的影響。文章分析了電廠300MW汽輪機旁路系統高壓旁路閥泄漏的原因,提出了高壓旁路閥泄漏對機組運行經濟性影響的計算方法,并進行了實例計算,最后給出了旁路閥泄漏的判別方法和消除高壓旁路閥泄漏的具體措施。

關鍵詞:汽輪機旁路系統;高壓旁路閥;泄漏;經濟性分析

中圖分類號:TK284 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)04-0065-03

1 概述

汽輪機旁路系統在機組的啟動、停機和運行中都擔負著重要的作用。然而當機組正常運行中旁路系統旁路閥泄漏,會導致部分蒸汽繞過汽輪機相應的汽缸,使汽輪機的做功能力下降,運行經濟性降低;同時,高壓旁路閥泄漏時,還有可能造成鍋爐低溫再熱器管壁超溫,低壓旁路閥泄漏時,還有可能使汽輪機排汽溫度升高、凝汽器真空下降,這些也會給機組的安全運行帶來很大的威脅。旁路系統旁路閥泄漏,是指機組正常運行時旁路閥關閉不嚴密,存在內漏缺陷。根據現場經驗,大型汽輪機運行中旁路系統旁路閥泄漏最容易出現在高壓旁路中,所以高壓旁路閥泄漏問題應給以特別關注。

2 高壓旁路閥泄漏的原因

我國300MW汽輪機廣泛采用高、低壓兩級串聯旁路系統,如圖1所示。高壓旁路系統與汽輪機高壓缸(HP)并聯,低壓旁路系統與汽輪機中、低壓缸(IP/LP)并聯。HPBV為高壓旁路閥;LPBV為低壓旁路閥。

目前我國300MW機組較多使用美國CCI公司和瑞士SULZER公司制造的高壓旁路閥。但有些機組在運行一段時間后,甚至有的機組剛剛投運就出現了不同程度的高壓旁路閥泄漏現象〕。

造成高壓旁路閥泄漏的原因是:閥門密封面存在缺陷,閥門卡澀或沒有關到位,驅動機構工作失常等。其中閥門密封面存在缺陷是造成高壓旁路閥泄漏的主要

原因。

閥門密封面存在缺陷往往是由于機組安裝或檢修過程中,鍋爐省煤器、過熱器、主蒸汽管道、主給水管道中沒有清理干凈,殘留一定量的焊渣、氧化鐵、金屬顆粒等雜物,而在機組啟動和停機過程中均要使用高壓旁路系統控制主蒸汽的參數,以滿足運行的要求。這樣以來,系統中殘留的金屬雜質隨著蒸汽一起流動,較大的雜質顆粒會劇烈沖擊并夾在閥芯與閥座密封面之間,使密封面出現凹坑、缺損等缺陷,并在高溫高壓蒸汽的長期沖刷下,使缺陷進一步擴大,造成嚴重的密封面

吹損。

3 高壓旁路閥泄漏經濟性計算

根據熱平衡、質量平衡原理及等效熱降法,可對機組運行中高壓旁路閥泄漏所造成的經濟性損失進行

計算。

3.1 計算方法

4 高壓旁路閥泄漏的判別方法及消除高壓旁路閥泄漏的措施

4.1 高壓旁路閥泄漏的判別方法

如圖2所示,在高壓旁路與高壓缸排汽管道接點C前后(圖2中A、B兩處)分別裝設溫度測量裝置。機組正常運行中,若高壓旁路閥漏汽,必然使混合后的B點溫度升高。所以,若A、B兩點溫度相等,說明高壓旁路閥嚴密性良好;若B點溫度高于A點溫度,則說明高壓旁路閥泄漏;兩者溫差越大,表明高壓旁路閥泄漏量越大。高壓旁路閥的泄漏量可依據公式(5)計算來確定。

4.2 高壓旁路閥泄漏的處理措施

首先應檢查閥門是否關閉到位,若是閥門行程指示未調整正確所致(如指示到零,但未關到位),應重新正確調整閥門的行程與指示的關系,確保指示到零,閥門能嚴密關閉;閥門卡澀多是閥桿彎曲所致,應對閥桿進行測量和校正,必要時更換新閥桿;閥門驅動機構失靈,應檢查修理驅動機構,確保其正常工作。

對于高壓旁路閥密封面損傷所造成的泄漏,應根據具體的損傷情況采用以下不同的檢修工藝進行處理:

(1)對于閥門密封面缺陷深度小于1mm的較輕的缺陷,一般采用在現場對閥門密封面進行研磨,閥芯進行車削加工的方法。在研磨工作前,應對閥芯、閥座進行精確的測繪,按照測繪尺寸加工閥座研磨胎具。研磨胎具選擇鑄鐵材料,加工時必須保證各部分尺寸符合要求。還要根據閥殼尺寸加工出研磨胎具中心定位平板,以保證研磨胎具與原閥座的同心度,確保密封面不會出現磨偏現象。研磨時,先用80~100目的研磨膏將閥座密封面上的缺陷除去,然后更換一個新的研磨頭,使用400目研磨膏進行細磨,并進行拋光。最后用車削加工好的閥芯與閥座進行對研,并用紅丹粉進行檢驗,確保閥芯、閥座密封面100%接觸,且要求接觸線均勻。

(2)對于閥門密封面缺陷大于1mm的較嚴重的缺陷,由于閥座堆焊的密封面最多只有3~5mm,如直接進行車削研磨,極有可能使密封面堆焊嚴重減薄,甚至露出閥座母體材料,使閥門泄漏更為嚴重。因而,此時只能采用對密封面進行重新堆焊加工的方法進行處理。

本機組小修時發現,高壓旁路閥密封面損傷深度達1.25mm。該高壓旁路閥是美國CCI公司生產的,閥座密封面采用的是司太立鈷基合金,即以Co為基本成分,加入Cr、W、C等元素組成的合金。檢修中采取的具體措施是:在對閥座密封面進行重新堆焊前,先進行脫脂除銹處理,并采用機加工的方法將原密封面上的裂紋、剝離等缺陷徹底清除掉;選用鈷基合金堆焊焊條,采用手工電弧焊方法進行焊接;焊前對焊件進行預熱,預熱溫度為300℃~600℃;堆焊中,閥座保持水平位置,連續堆焊3~4層;焊后立即進行680℃~750℃的高溫回火,然后再進行機加工;經回火和機加工后再經950℃~1000℃空冷淬火,最后將閥芯和閥座按工藝要求進行研磨。經過以上工藝處理,運行實踐表明,高壓旁路又恢復到原有的正常工作狀態。

5 結語

(1)汽輪機旁路系統高壓旁路閥運行中不嚴密,對機組運行經濟性的影響是很大的。由表1可看出,當高壓旁路閥泄漏量為16544.42kg/h時,則機組的熱耗率增加25.09kJ/kW.h,機組的標準煤耗率增加0.94g/kW.h,每年多耗1967.09噸標準煤。

(2)為了便于判斷和監視旁路系統高壓旁路閥的泄漏情況,以計算泄漏量和經濟性分析,建議在高壓旁路與高壓缸排汽管道接點前后分別裝設溫度測量裝置。為了保證低溫再熱器管壁運行中不超溫,還應增設溫度控制裝置:當高壓旁路閥泄漏,閥后溫度升到某一危險值時,開啟高壓旁路的噴水隔離閥進行噴水調節。

(3)機組正常運行中,當發現旁路閥泄漏時,應及時進行檢修,確保旁路閥關閉嚴密。檢修工作中,要正確分析造成閥門泄漏的原因,特別要注意密封面的損傷情況,按所要求的檢修工藝方法進行處理。

參考文獻

[1] 吳季蘭.汽輪機設備及系統[M].北京:中國電力出版社,2001.

[2] 鄭國,葉濤.300MW汽輪機旁路系統高旁閥改造[J].電站輔機,2003,(2):18-21.

[3] 陳英.300MW機組汽機旁路系統改造[J].上海電力,2008,(1):12-13

[4] 鄭體寬.熱力發電廠[M].北京:中國電力出版社,2001.

[5] 林萬超.火電廠熱系統節能理論[M].西安:西安交通大學出版社,1994.

[6] 郭延秋.大型火電機組檢修實用技術叢書汽輪機分冊[M].北京:中國電力出版社,2003.

作者簡介:朱允花(1963—),男,安徽鳳臺人,淮南田家庵發電廠工程師,研究方向:電廠運行。endprint

摘要:汽輪機旁路系統是汽輪機熱力系統的重要組成部分,旁路系統旁路閥泄漏對機組運行的經濟性和安全性有著重要的影響。文章分析了電廠300MW汽輪機旁路系統高壓旁路閥泄漏的原因,提出了高壓旁路閥泄漏對機組運行經濟性影響的計算方法,并進行了實例計算,最后給出了旁路閥泄漏的判別方法和消除高壓旁路閥泄漏的具體措施。

關鍵詞:汽輪機旁路系統;高壓旁路閥;泄漏;經濟性分析

中圖分類號:TK284 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)04-0065-03

1 概述

汽輪機旁路系統在機組的啟動、停機和運行中都擔負著重要的作用。然而當機組正常運行中旁路系統旁路閥泄漏,會導致部分蒸汽繞過汽輪機相應的汽缸,使汽輪機的做功能力下降,運行經濟性降低;同時,高壓旁路閥泄漏時,還有可能造成鍋爐低溫再熱器管壁超溫,低壓旁路閥泄漏時,還有可能使汽輪機排汽溫度升高、凝汽器真空下降,這些也會給機組的安全運行帶來很大的威脅。旁路系統旁路閥泄漏,是指機組正常運行時旁路閥關閉不嚴密,存在內漏缺陷。根據現場經驗,大型汽輪機運行中旁路系統旁路閥泄漏最容易出現在高壓旁路中,所以高壓旁路閥泄漏問題應給以特別關注。

2 高壓旁路閥泄漏的原因

我國300MW汽輪機廣泛采用高、低壓兩級串聯旁路系統,如圖1所示。高壓旁路系統與汽輪機高壓缸(HP)并聯,低壓旁路系統與汽輪機中、低壓缸(IP/LP)并聯。HPBV為高壓旁路閥;LPBV為低壓旁路閥。

目前我國300MW機組較多使用美國CCI公司和瑞士SULZER公司制造的高壓旁路閥。但有些機組在運行一段時間后,甚至有的機組剛剛投運就出現了不同程度的高壓旁路閥泄漏現象〕。

造成高壓旁路閥泄漏的原因是:閥門密封面存在缺陷,閥門卡澀或沒有關到位,驅動機構工作失常等。其中閥門密封面存在缺陷是造成高壓旁路閥泄漏的主要

原因。

閥門密封面存在缺陷往往是由于機組安裝或檢修過程中,鍋爐省煤器、過熱器、主蒸汽管道、主給水管道中沒有清理干凈,殘留一定量的焊渣、氧化鐵、金屬顆粒等雜物,而在機組啟動和停機過程中均要使用高壓旁路系統控制主蒸汽的參數,以滿足運行的要求。這樣以來,系統中殘留的金屬雜質隨著蒸汽一起流動,較大的雜質顆粒會劇烈沖擊并夾在閥芯與閥座密封面之間,使密封面出現凹坑、缺損等缺陷,并在高溫高壓蒸汽的長期沖刷下,使缺陷進一步擴大,造成嚴重的密封面

吹損。

3 高壓旁路閥泄漏經濟性計算

根據熱平衡、質量平衡原理及等效熱降法,可對機組運行中高壓旁路閥泄漏所造成的經濟性損失進行

計算。

3.1 計算方法

4 高壓旁路閥泄漏的判別方法及消除高壓旁路閥泄漏的措施

4.1 高壓旁路閥泄漏的判別方法

如圖2所示,在高壓旁路與高壓缸排汽管道接點C前后(圖2中A、B兩處)分別裝設溫度測量裝置。機組正常運行中,若高壓旁路閥漏汽,必然使混合后的B點溫度升高。所以,若A、B兩點溫度相等,說明高壓旁路閥嚴密性良好;若B點溫度高于A點溫度,則說明高壓旁路閥泄漏;兩者溫差越大,表明高壓旁路閥泄漏量越大。高壓旁路閥的泄漏量可依據公式(5)計算來確定。

4.2 高壓旁路閥泄漏的處理措施

首先應檢查閥門是否關閉到位,若是閥門行程指示未調整正確所致(如指示到零,但未關到位),應重新正確調整閥門的行程與指示的關系,確保指示到零,閥門能嚴密關閉;閥門卡澀多是閥桿彎曲所致,應對閥桿進行測量和校正,必要時更換新閥桿;閥門驅動機構失靈,應檢查修理驅動機構,確保其正常工作。

對于高壓旁路閥密封面損傷所造成的泄漏,應根據具體的損傷情況采用以下不同的檢修工藝進行處理:

(1)對于閥門密封面缺陷深度小于1mm的較輕的缺陷,一般采用在現場對閥門密封面進行研磨,閥芯進行車削加工的方法。在研磨工作前,應對閥芯、閥座進行精確的測繪,按照測繪尺寸加工閥座研磨胎具。研磨胎具選擇鑄鐵材料,加工時必須保證各部分尺寸符合要求。還要根據閥殼尺寸加工出研磨胎具中心定位平板,以保證研磨胎具與原閥座的同心度,確保密封面不會出現磨偏現象。研磨時,先用80~100目的研磨膏將閥座密封面上的缺陷除去,然后更換一個新的研磨頭,使用400目研磨膏進行細磨,并進行拋光。最后用車削加工好的閥芯與閥座進行對研,并用紅丹粉進行檢驗,確保閥芯、閥座密封面100%接觸,且要求接觸線均勻。

(2)對于閥門密封面缺陷大于1mm的較嚴重的缺陷,由于閥座堆焊的密封面最多只有3~5mm,如直接進行車削研磨,極有可能使密封面堆焊嚴重減薄,甚至露出閥座母體材料,使閥門泄漏更為嚴重。因而,此時只能采用對密封面進行重新堆焊加工的方法進行處理。

本機組小修時發現,高壓旁路閥密封面損傷深度達1.25mm。該高壓旁路閥是美國CCI公司生產的,閥座密封面采用的是司太立鈷基合金,即以Co為基本成分,加入Cr、W、C等元素組成的合金。檢修中采取的具體措施是:在對閥座密封面進行重新堆焊前,先進行脫脂除銹處理,并采用機加工的方法將原密封面上的裂紋、剝離等缺陷徹底清除掉;選用鈷基合金堆焊焊條,采用手工電弧焊方法進行焊接;焊前對焊件進行預熱,預熱溫度為300℃~600℃;堆焊中,閥座保持水平位置,連續堆焊3~4層;焊后立即進行680℃~750℃的高溫回火,然后再進行機加工;經回火和機加工后再經950℃~1000℃空冷淬火,最后將閥芯和閥座按工藝要求進行研磨。經過以上工藝處理,運行實踐表明,高壓旁路又恢復到原有的正常工作狀態。

5 結語

(1)汽輪機旁路系統高壓旁路閥運行中不嚴密,對機組運行經濟性的影響是很大的。由表1可看出,當高壓旁路閥泄漏量為16544.42kg/h時,則機組的熱耗率增加25.09kJ/kW.h,機組的標準煤耗率增加0.94g/kW.h,每年多耗1967.09噸標準煤。

(2)為了便于判斷和監視旁路系統高壓旁路閥的泄漏情況,以計算泄漏量和經濟性分析,建議在高壓旁路與高壓缸排汽管道接點前后分別裝設溫度測量裝置。為了保證低溫再熱器管壁運行中不超溫,還應增設溫度控制裝置:當高壓旁路閥泄漏,閥后溫度升到某一危險值時,開啟高壓旁路的噴水隔離閥進行噴水調節。

(3)機組正常運行中,當發現旁路閥泄漏時,應及時進行檢修,確保旁路閥關閉嚴密。檢修工作中,要正確分析造成閥門泄漏的原因,特別要注意密封面的損傷情況,按所要求的檢修工藝方法進行處理。

參考文獻

[1] 吳季蘭.汽輪機設備及系統[M].北京:中國電力出版社,2001.

[2] 鄭國,葉濤.300MW汽輪機旁路系統高旁閥改造[J].電站輔機,2003,(2):18-21.

[3] 陳英.300MW機組汽機旁路系統改造[J].上海電力,2008,(1):12-13

[4] 鄭體寬.熱力發電廠[M].北京:中國電力出版社,2001.

[5] 林萬超.火電廠熱系統節能理論[M].西安:西安交通大學出版社,1994.

[6] 郭延秋.大型火電機組檢修實用技術叢書汽輪機分冊[M].北京:中國電力出版社,2003.

作者簡介:朱允花(1963—),男,安徽鳳臺人,淮南田家庵發電廠工程師,研究方向:電廠運行。endprint

主站蜘蛛池模板: 国产在线麻豆波多野结衣| 精品国产成人高清在线| 四虎永久在线精品国产免费| 天天摸天天操免费播放小视频| 2021国产精品自产拍在线| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合| jizz国产视频| 欧美不卡二区| 国产主播福利在线观看| 91午夜福利在线观看精品| 国产网友愉拍精品| 国产主播在线一区| 六月婷婷精品视频在线观看| 青青久久91| 国产精品伦视频观看免费| 九九视频免费看| 日韩无码真实干出血视频| 精品超清无码视频在线观看| 精品久久久久无码| 香蕉综合在线视频91| 久久久成年黄色视频| 久久这里只有精品66| 午夜无码一区二区三区在线app| 欧美福利在线| 日韩毛片免费| 亚洲欧美色中文字幕| 一级毛片基地| 久久免费视频6| 亚洲无线观看| 成人国产精品2021| a级高清毛片| 夜夜爽免费视频| 日韩二区三区无| 992Tv视频国产精品| 亚洲三级片在线看| 97视频免费在线观看| 影音先锋亚洲无码| 午夜国产理论| 这里只有精品在线播放| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 精品国产一二三区| 99热在线只有精品| 老司机精品99在线播放| 色老头综合网| 亚洲无线一二三四区男男| a级毛片在线免费| 亚洲AⅤ永久无码精品毛片| 国产成人禁片在线观看| 香蕉eeww99国产在线观看| 成人免费视频一区二区三区| 996免费视频国产在线播放| 亚洲成AV人手机在线观看网站| 18禁色诱爆乳网站| 国产日本欧美亚洲精品视| 在线一级毛片| a级毛片一区二区免费视频| 日韩免费视频播播| 曰韩人妻一区二区三区| 免费看美女自慰的网站| 国产一区二区三区视频| a毛片免费在线观看| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| 国产小视频在线高清播放| 精品色综合| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 九色91在线视频| 亚洲欧美日韩动漫| 亚洲最大福利视频网| 国产一级片网址| 国产在线精彩视频二区| 色综合天天视频在线观看| 中文字幕在线观| 蜜臀AVWWW国产天堂| 午夜国产精品视频黄| 97在线免费| 免费一级毛片在线观看| 亚洲无码视频一区二区三区 | 精品小视频在线观看| 国产精品大白天新婚身材| 欧美日韩激情在线| 日韩少妇激情一区二区| 波多野结衣AV无码久久一区|