楊懷春,馬進國,姜國才
(新疆八一鋼鐵股份有限公司)
碳化硅是一種人工合成的化合物,分子式為SiC,分子量為40.07,密度為3.20g/cm3。碳化硅是用優質石英砂和石油焦在電阻爐內煉制,其用途廣泛,作為冶金材料可用作脫氧劑。碳化硅是一種新型的強復合脫氧劑,取代了傳統的硅粉碳粉進行脫氧,和原工藝相比,各項理化性能更加穩定,脫氧效果好,降低原材料消耗具有成本優勢。為此,新疆八鋼第一煉鋼廠在45t 轉爐上進行了碳化硅代替脫氧劑的試驗,以探索采用碳化硅脫氧效果以及對鋼材質量及成本的影響。
在轉爐出鋼過程中加入一定量的碳化硅,對鋼水中的氧進行脫除,在脫氧的同時碳化硅將會起到增碳、增硅的效果,脫氧反應式如下:

根據SiO2、SiC、FeO、CO、[O]的標準吉布斯自由能計算反應式(1)、(2)、(3)的自由能與溫度的關系分別為:

根據最小自由能原理進行Gibbs判據[1]可以得出:在煉鋼環境下碳化硅分解、脫氧反應向正方向進行;且SiC分解的產物部分與鋼液中的氧作用,部分融入鋼液達到合金化增碳增硅的目的。
試驗在HRB400E鋼種進行,碳化硅技術條件及45t轉爐鋼水條件見表1、表2。

表1 碳化硅理化指標
在現場生產中45t轉爐脫氧合金化工藝采用復合脫氧劑、硅鐵、硅錳鐵、硅鈣鋇。試驗采用碳化硅、硅錳鐵合金、硅鈣鋇。以增硅為基點配加碳化硅量,碳化硅在出鋼過程隨鋼流一起加入,考慮碳化硅中硅元素收得率為80%~85%,與硅鐵相當,需要配加碳化硅2.67kg/t,代替硅鐵加入量1.79kg/t,試驗爐數50爐,根據鋼中化學成分驗證對硅、錳、碳元素收得率的影響,如表3所示。

表2 鋼水條件

表3 HRB400E鋼化學成分控制要求
(1)鋼包自由氧含量。
針對試驗爐次脫氧合金化后的鋼包鋼液進行鋼包自由氧含量的測定,并與現狀鋼包鋼液氧含量進行比對,見圖1。
通過圖1鋼包自由氧含量的比對可以看出,使用碳化硅試驗爐次的脫氧效果較好,試驗爐次鋼包自由氧含量:15×10-6~30×10-6,比目前脫氧合金化鋼包自由氧含量低5×10-6~10×10-6。

圖1 鋼包自由氧含量對比圖

表4 試驗冶煉數據統計
(2)碳化硅對合金元素的影響。
表4數據表明:試驗爐次硅元素回收率較現狀提高3.32%,錳元素回收與現狀基本持平,碳元素回收率較現狀提高了6.91%,試驗爐次增碳劑碳粉用量較現狀用量降低了0.7kg/t。
通過對合金元素的分析,進一步證明了碳化硅代替硅鐵合金是可行的,碳化硅的脫氧產物為低熔點的SiO2和溶解度較低的CO氣體,CO氣體在鋼液上浮的過程中加速鋼液攪拌,并利于脫氧產物擴散和夾渣物上浮,使反應更為徹底,碳化硅起到了增碳增硅作用。
新的國家標準GB 1499.2-2007規定:抗震鋼筋除了滿足一般熱軋帶肋鋼筋的各項要求外,同時還應滿足以下三個方面要求:
(3)鋼筋在最大應力下的總伸長率≥9%。
力學性能符合HRB400E鋼的力學性能要求。
加入碳化硅與未加碳化硅成本對比見表6。
通過試驗獲得試驗鋼的力學性能指標,如表5所示。

表5 試驗鋼力學性能統計

表6 成本核算
通過成本核算,利用碳化硅代替硅鐵、碳粉、復合脫氧劑的脫氧合金化工藝,可以降低合金成本2.36元/t。
通過對碳化硅的脫氧能力分析及試驗,碳化硅作為如脫氧劑比硅鐵脫氧劑效果好,硅元素收得率提高3.32%,錳元素回收基本持平,碳元素回收提高6.91%,增碳劑碳粉加入量由1.16kg/t降低到0.46kg/t,碳化硅起到了增碳增硅效果,并降低生產成本2.36元/t。碳化硅作為預脫氧劑是可行的。
[1]張朝暉.轉爐石灰化硅脫氧試驗研究.四川冶金.2001,(3):13.