陳若平,譚真
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
寶鋼集團兩座COREX-C3000爐熔融還原工藝已實現工業化穩定生產,且可以完全取代高爐的新工藝,它的開發研究仍然處于一個高峰的時期。根據市場的需求,1#COREX爐遷建至新疆八鋼。文章分析研究寶鋼COREX近幾年的生產實績,以指導八鋼COREX爐能順產達產。
寶鋼COREX-C3000是全世界最大的兩座COREX爐,從COREX的設計指標可以看出其原燃料和能介消耗與高爐都有很大的區別:(1)COREX燃料以塊煤為主,占總燃料比的95%,根據當今的焦煤資源形式,COREX的燃料結構決定了今后的發展潛力。(2)COREX原料中可以配20%以上的塊礦,在南非甚至可以將Sishen精塊礦配到60%[1],這表明它可以接受比高爐更高的入爐粉率。(3)COREX的風口噴吹介質為0.8MPa的純氧,與高爐相比,如何降低COREX風口理論燃燒溫度將成為一個新的研究方向。(4)COREX輸出煤氣熱值比高爐高很多,具有更好的利用價值。
寶鋼COREX爐設計指標見表1。
(1)二期豎爐增加AGD管道。與一期最大的不同之處是二期的豎爐增加兩根AGD,即煤氣導流管(Area Gas Distribution)。AGD的應使豎爐煤氣分布更合理,大大提高了二期COREX爐的煤氣利用率。
(2)二期部分設備改為國產設備。為了更加適應今后的維護需求,二期許多關鍵設備都改用國產設備,這樣不但減少了檢修設備零件的采購周期,也在一定程度上降低了維護成本,如DRI螺旋等。
(3)二期部分設備優化改造。通過一期的生產實踐,二期對于設備存在的缺陷進行了優化改造。如將DRI下降管的內襯管垂直角度加大,減少了下料管卡堵的問題;將熱旋風進口口徑減小,提高除塵效率;粉塵線下灰管道管徑加大,降低粉塵大顆粒卡堵次數等。通過這些優化措施,大大減少事故休風次數,并降低檢修工作量。

表1 寶鋼COREX主要設計指標
2.2.1 產量對比
寶鋼1#COREX于2007年11月8日投產,至2011年10月18日10:57休風停爐,已累計運行47個月,總計出鐵406萬t。寶鋼2#COREX從投產至2012年5月,累計運行14個月,其產鐵量為132萬t。從年產能分析二期明顯優于一期,這主要歸功于以下兩個方面:(1)管理及操作人員技能提升。一期開爐初期人員掌握技術不穩定,在逐漸掌握操作技能后,生產基本穩定。(2)二期在一期的基礎上作出了大量優化,優化后對爐況提升的效果顯著:豎爐增加AGD后,煤氣利用率和DRI金屬化率得到明顯提高;鐵口開口機震打由氣動改為液壓驅動,大大提高鐵口開口成功率;設備優化改造,減少事故修風率,如熱旋風優化后提高煤氣除塵率。
2.2.2 熔煉率對比
寶鋼COREX一期由于人員對設備維護和工藝操作不熟練,導致投產1年內熔煉率(見圖1)大幅波動,無法維持穩定生產。2009年至2011年初隨著維護和操作技術的掌握,生產逐漸趨于穩定。至2011年下半年部分設備及耐材開始損壞,逐漸導致爐況惡化,提產困難。而COREX二期從投產后熔煉率(見圖2)基本穩定在135~145t/h,這是設備維護和工藝操作技術成熟的最好證明[2]。

圖1 一期熔煉率實績

圖2 二期熔煉率實績

圖3 一期燃料比及焦比實績

圖4 二期燃料比及焦比實績

圖5 一期金屬化率

圖6 二期金屬化率

圖7 二期休風原因統計
2.2.3 燃料比對
寶鋼COREX一、二期的燃料比都能夠在穩定生產時達到設計指標并優于設計指標,但在實際生產實踐過程中,焦比需控制在150kg/t·HM以上。另外從兩座COREX爐的燃料比、焦比使用情況(如圖3、圖4)可以看出,二期在調整焦比的同時適當調整了燃料比,相對比一期的調整更為合理[3]。
2.2.4 豎爐金屬化率對比
寶鋼COREX二期豎爐增加AGD,大大提高煤氣利用率,使金屬化率有了顯著的提升,如推移圖5、圖6:一期金屬化率基本在60%以下,而二期的金屬化率基本維持在65%以上。金屬化率的高低直接反映出對燃料需求的多少。
寶鋼COREX二期生產,2#爐開爐至2012年5月共休風44次,作業率達到94.5%,從休風原因統計來看(見圖7),計劃休風時間長是影響作業率的主要因素,其次是粉塵線和圍管清堵、非計劃風口更換小套占的比例較高,水系統故障也是導致COREX休風的重要原因,它主要表現為液位計故障和實時監控調節缺失而導致跳機聯鎖觸發。
寶鋼COREX經過5年多的探索,操作和維護都具備了成熟的經驗,但仍然有一些問題以待探索:(1)在COREX二期,經過優化的AGD管曾發生托料的現象,在爐況不順的情況下可能加速懸料事故;(2)水系統異常事故較多,頻繁觸發跳機聯鎖,影響爐況穩定;(3)氣化爐料面波動大,導致工廠壓力冒尖的情況時有發生。
通過對寶鋼COREX爐的生產實績分析,為八鋼COREX爐的正常運行指引了方向。
結合寶鋼COREX一、二期的優化內容,結合生產實績,在八鋼COREX建設中取長補短,進一步進行優化。(1)可以將國內使用成熟的設備投入到八鋼COREX;(2)對AGD的投入可以考慮進一步優化;(3)部分工藝設備可改為八鋼成熟的工藝,如料位控制工藝,槽下稱量技術等;(4)取消部分多余設備,如新疆干燥少雨,取消煤干燥設備;(5)增加適應本地氣候的設施,如冬季防雪,增加圓形料倉;(6)新疆塊煤資源豐富,擴大本地塊煤取樣范圍,綜合八鋼小焦丁和燒結資源,優化原燃料結構,降低生產成本。多項舉措,使COREX爐在新疆持續發展。
對于寶鋼COREX積累的5年成熟技術,八鋼COREX在崗職工要深入學習COREX生產工藝采取的多種技術,如豎爐清空降料線技術、豎爐和氣化爐布料技術、粉塵線防堵技術等。對基礎資料、技術資料研究透徹,夯實基礎,為COREX順利投產做好充分準備。
[1]趙華盛,謝學榮,錢暉,周渝生.COREX煉鐵技術在南非的應用.中國鋼鐵年會論文集,2007.
[2]林金嘉,許海法,復文堯.COREX-3000技術在寶鋼的應用.寶鋼技術,2011,(1).
[3]Wolfgang Gr i ll,Christian Bohm,Kurt Wieder,Ulrike Schmidt.COREX/FINEX--迎接當前和未來煉鐵技術的挑戰.中國鋼鐵年會論文集,2009.