西安泵閥總廠有限公司 (陜西 710025) 康永圣 費友誼
我公司生產的角式截止閥,用作控制特種儲存運輸容器的開啟和關閉,是保證儲存容器密封性的重要器件之一,故該閥門的使用性能必須安全可靠。閥桿是控制閥門的關鍵件之一,是閥門的重要零件。零件結構如圖1所示。

圖1
角式截止閥的閥桿用鎳銅合金蒙乃爾400加工制成。蒙乃爾400合金具有高強度、高韌性、硬度低的材料特性,屬于難加工材料。尤其銑削閥桿四方后產生的毛刺,像韌性很大的薄鋸齒,緊緊地粘貼在過渡棱邊上,很難徹底清除干凈。而這些毛刺在閥門組裝時,常常拉傷閥門的PTFE密封填料內孔,破壞填料密封性,大大降低了閥門的裝配合格率。據統計,因填料泄漏導致閥門試驗不合格的約占裝配閥門的55%,且這些閥門的PTFE填料幾乎全部報廢。所以,清除干凈閥桿毛刺的問題必須盡快解決。
首先,我們對閥桿加工的相關過程進行分析:閥桿外圓φ18mm磨削后,銑四方14mm×14mm各平面,再用銼刀、手動砂輪打磨去除銑削毛刺。因閥桿材料軟、韌性大,銑削的毛刺會翻邊粘結在已銑削過的平面上或棱邊處。若用銼刀修銼去除毛刺,勞動強度大,加工效率低;若用手動砂輪打磨去除毛刺,打磨過程中常常有自由脫落的小片毛刺飛出,劃傷操作人員,或操作人員打磨用力不勻稱,操作不當,打磨砂輪就會磨傷光柱外圓φ18mm,降低了零件質量;還因為有一些毛刺粘接在閥桿外圓上,雖經操作者仔細認真打磨、修銼,但仍常有目測漏檢的細小毛刺存在,導致組裝閥桿時,其細小毛刺拉傷PTFE密封填料內孔,損壞填料。故操作者清除毛刺時,需小心翼翼,慎而又慎,要清除干凈1件閥桿的毛刺,需4~8min,生產效率極低。
其次,銑閥桿四方時,因蒙乃爾400合金材料粘刀,刀具磨損快,刀刃鈍化后經常得不到及時更換,致使銑削的過渡棱邊發生擠壓變形,影響零件外觀質量,也給清除毛刺帶來很大困難。
我們經過對上述存在問題的認真分析,提出了相應解決的方法,并進行工藝試驗。
該閥桿加工時,先銑四方各面,再磨削外圓至尺寸。這樣試驗加工了20件零件,我們在操作過程中發現:雖然銑四方產生的毛刺可以在磨削過程中除去,省掉了精整去毛刺工序,但因磨削外圓用砂輪寬60mm,閥桿需磨削外圓長76mm,磨工師傅對刀時,砂輪會直接接觸銑削毛刺,常有毛刺被高速旋轉的砂輪卷帶后飛出,容易劃傷磨工師傅面部,存在安全隱患。這種方法因不理想而被淘汰。
首先,我們在閥桿下料時,將毛坯加長6mm,并將加長的部分車成φ14mm的工藝外圓,作為后續加工的裝夾基準。其次,調整閥桿加工過程:先磨φ18mm光桿外圓,再銑14mm×14mm四方,最后車出φ17mm小外圓及30°和20°過渡倒角,改變了零件結構。如圖2所示。

圖2
我們在閥桿試加工過程中,采用一夾一頂的裝夾方式磨外圓和銑四方,既避免了夾傷零件外圓,又能保證銑出的四方平面與外圓中心線的對稱度。同時,將前工序產生的銑削毛刺,通過后續車削加工清除,殘留的極少的“頑固分之”,見到銼刀,也會舉手投降,約需2min就能完成單件零件毛刺的清除,其加工效率遠高于手工操作,且保證了零件的加工質量。但閥桿加工過程必須保證銑刀、車刀的鋒利,磨損的刀具需及時更換。
又經過幾批閥桿的加工,閥門的裝配,驗證工藝方法二是可行的。又因改變了閥桿的零件結構,增加了裝配棱邊過渡倒角,使閥桿組裝時,不但不會對PTFE密封填料造成損傷,而是裝配更方便、快捷。閥門裝配合格率提升至98%以上,生產效率隨之提高。