郭艷
摘要:為實現鋼材生產質量及其綜合效益,某煉鋼廠對LF爐精煉工藝進行了優化與設備改造。通過LF爐精煉工藝優化和設備改造,有效提高了鋼材質量,降低了電極被擊穿漏水等事故的發生率,明顯改善了鑄坯質量,提高了鑄坯合格率。生產實踐證明,通過對LF爐精煉工藝優化和設備改造,在提高鋼材質量的同時,可以實現企業的綜合效益。
關鍵詞:LF爐精煉;工藝優化;設備改造;生產實踐
中圖分類號:TF769 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)35-0059-02
1 LF爐精煉原理及其冶金功能
1.1 LF爐精煉原理
LF爐在應用中,具備良好的脫氧及脫硫效果。LF爐采取的是擴散脫氧的方式,直接將脫氧產物送入渣中,在大流量氬氣強攪拌冶煉環境與還原渣精煉環境中,可以進一步提高渣鋼間氧傳輸速度,并提高沉淀脫氧去除率。在熔池攪拌、高堿精煉與還原性環境中,鋼水具備良好的脫硫能力。LF爐脫氧效果與脫硫效果存在著緊密關系,如LF爐脫氧效果較好,則LF爐中CaO質量分數較高,其FeO質量分數會降低,從而為脫硫提供有利條件。
LF爐脫氣去雜效果明顯,經過底吹透氣磚,將氬氣輸送到鋼水,從而在鋼水中出現小氣泡,氣泡在上浮運動時,鋼水中存在的氣體會逐漸擴大,并將鋼水排出,氣泡上浮運動,在提高非金屬夾雜物上浮運動的速度上作用
明顯。
1.2 LF爐精煉冶金功能
LF爐精煉爐在應用時,其主要功能主要包括電弧加熱功能、吹氧功能、鋼水脫硫及脫氧功能等。如電弧加熱功能,LF爐電弧加熱的方式主要是通過大電流經過三相石電極來實現的,升溫速度每分鐘可以達到4℃~7℃,埋弧加熱主要是通過泡沫渣來實現。LF爐吹氧功能涉及到整個冶金環節,在保證鋼材質量等方面發揮著重要作用。在工業生產安排十分緊張的情況下,應用LF爐可以保持鋼水溫度,緩解生產壓力,可以節省生產成本,實現良好的經濟效益。
2 LF爐精煉應用中存在的問題
在某煉鋼廠應用LF爐之后,成功開發了多種鋼,如高碳硬線鋼、冷軋板、冷鐓鋼等產品,提高了企業生產能力,擴大了業務類型。在煉鋼廠中某作業區中,應用了三座50t型號的LF轉爐,并配有三臺連鑄機,在進行板坯生產活動時,板坯連鑄機平均澆筑時間多在20分鐘左右,然而轉爐冶煉周期卻需要大約30分鐘,出現了轉爐與連鑄機工作不匹配的問題,從而為組織生產帶來了較大困難。因LF爐精煉時間無法得到保證,從而對鋼材的精煉效果及技術指標等造成較大影響,降低了鋼質量品質,帶來了較大的經濟損失。
3 LF爐精煉工藝優化和設備改造的生產實踐
3.1 LF爐精煉工藝優化的生產實踐
3.1.1 LF爐精煉造渣工藝優化。針對LF爐在應用中存在的問題,對煉鋼廠造渣工藝進行綜合分析,研究出符合不同品種鋼的渣系,從而改變了傳統的石灰加精煉渣的生產模式,為高附加值品種鋼的研發奠定基礎。在經過LF爐精煉造渣工藝優化之后,其造渣工藝形成前渣與后渣分別精煉的方式,前渣精煉主要在轉爐出鋼時處理,后渣主要是在LF爐精煉過程中造渣。優化后LF爐精煉造渣工藝生產流程為:在轉爐出鋼的過程中,添加螢石、石灰及精煉渣等渣料,通過利用鋼水攪拌作用與吹氬攪拌作用,能夠完成前渣精煉;在鋼水到達氬站之后,考慮生產鋼種的實際需要,加入石灰、電石等材料,在LF爐通電化渣三分鐘后,需要工作人員對爐內狀況進行仔細研究,根據實際情況,摻入螢石、石灰、電石等材料,從而對造渣體系調整,精煉出白渣后在還原性環境中結束精煉。在完成精煉造渣之后,采取軟吹氬的方式對鋼水吹氬,吹氬時間應控制在三分鐘以上,促使鋼水中非金屬雜物上浮并排除,從而達到提高鋼水潔凈度的目的。通過生產實踐發現,在完成LF爐精煉造渣工藝優化后,精煉渣堿度由原本的4.33增加到6.2,渣中氧化鐵含量大幅降低,充分證明了精煉效果較好,且改善了鋼水潔凈度,有助于提高產品質量。
3.1.2 鋼包砌筑工藝優化。在LF爐精煉過程中,鋼包爐渣線受電弧高溫影響,在循環鋼水侵蝕的作用下,容易在包底中出現穿漏鋼事故。對鋼包砌筑工藝進行優化,在進行鋼包砌筑時,應用質量較好的Mg-G磚,提高鋼包包底及渣線在精煉過程中的可靠性與安全性。在該煉鋼廠中自優化鋼包砌筑工藝后,大大減少了穿渣線事故,保證了精煉工藝質量。
3.2 LF爐設備改造的生產實踐
3.2.1 LF爐導電橫臂改造。LF爐在運行過程中,出現了一些問題,嚴重影響著LF爐運行的綜合效益。導電橫臂渦流發熱問題是LF爐運行中存在的重要問題。當導電橫臂中存在電流時,會形成以導電橫臂為中心的三個電磁場,不同電磁場之間的重疊區會產生磁力線切割。B相導電橫臂立柱是電磁場重疊區切割點,B相導電立柱在電磁場影響下發熱,在高溫影響下,對絕緣板造成嚴重影響,從而引發電流擊穿事故,對設備的安全應用造成較大威脅。可進行LF爐導電橫臂改造,安裝循環冷卻水箱于B相砸導電橫臂立柱上,從而對絕緣板工作環境進行改善,避免擊穿現象的發生。具體改造措施如圖1所示:
圖1 LF爐導電橫臂改造示意圖
3.2.2 LF爐電極抱閘改造。在實際生產過程中發現,電極抱閘與電極橫臂之間在通電過程中,存在著拉弧現象,電機橫臂在電弧擊穿的影響下出現漏水等問題。這種問題檢修時間較長,對精煉爐生產能力造成了很大限制。通過研究發現,造成拉弧現象的主要原因在于電極抱閘與電極橫臂接觸不好,為此,選擇環氧樹脂板安裝于電極抱閘之下,消除電極抱閘與電極橫臂之間的直接結合處,從而避免了拉弧現象,保證了精煉生產的正常進行。
4 應用效果
通過LF爐精煉工藝優化和設備改造后,獲得良好效果,主要表現為鑄坯低倍缺陷明顯降低,其質量獲得顯著提高,如表1所示。
通過表1可以看出,LF爐優化改造后,其鑄坯缺陷明顯降低,質量顯著提高。除此之外,鑄坯合格率也獲得了很大提高,如圖2:
圖2 LF爐優化改造前后不同鋼種鑄坯合格率示意圖
通過圖2可以看出,在LF爐優化改造后,多種鑄坯合格率均有所提高,保證了產品質量,獲得了良好的經濟效益。
5 結語
隨著鋼鐵工業的不斷發展,鋼材逐漸向技術含量更高、附加值更高、品質更優越的方向發展,在煉鋼生產過程中,LF精煉爐屬于重要的生產裝置。然而LF爐在運行過程中,存在著一定的問題,嚴重影響著鋼材的生產能力及綜合效益。通過研究問題成因,提出LF爐精煉工藝優化和設備改造措施,減少了故障問題,提高了品種鋼鑄坯質量,提高了企業核心競爭力,實現了企業更好的綜合效益。
參考文獻
[1] 陳偉,姚德明.LF爐精煉工藝優化和設備改造的生產
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