羅進純
摘 要:儀用壓縮空氣被譽為電廠的“第二備用電源”,壓縮空氣運行不穩或壓力驟變,對機組的安全運行將構成極大的威脅,壓力低甚至中斷雖然沒有直接保護引起機組跳閘,但是很有可能造成由于設備控制失靈使機組跳閘,往往還會造成事故擴大損壞設備。文章介紹了機組儀用壓縮空氣失去后,機組在不停機的情況下,各系統真實的運行狀況,并進行分析,提出了相應的處理要點。
關鍵詞:壓縮空氣;影響;問題;要點
1 前言
某電廠3號機組為660MW超超臨界機組,2013年6月5日,因壓縮空氣系統氣源改造過程中,檢修人員誤將機組壓縮空氣管道手動總門關閉,造成機組所有氣動門失去氣源,該廠沒有壓縮空氣壓力低停爐保護,經過運行人員緊急處理,機組未跳閘,但機組運行受到嚴重威脅。
2 運行情況、處理過程及影響
2.1 異常前機組狀態
2013年6月5日13:25,3號機 AGC運行,負荷387MW,B、D、E、F磨運行,B凝泵工頻運行,A凝泵工頻備用,除氧器上水主調門自動控制,凝結水流量831t/h,A、B給水泵運行,鍋爐給水流量1056 t/h,A、E空壓機運行,其它空壓機備用。
2.2 異常處理過程
2.2.1 13:28,監盤人員發現3號機軟光字報警,機側疏水氣動門、抽汽逆止門、高排逆止門逐一變黃,疏水門開啟,抽汽逆止門、高排逆止門自由狀態。
2.2.2 立即查看壓縮空氣畫面,發現鍋爐環形母管壓力下降,立即啟動34B,34C空壓機,鍋爐環形母管壓力繼續下降至0。
2.2.3 儀用氣源失去后,除氧器上水主調門保持在48%,由于機側疏水門全開,高加事故疏水開啟,高加至除氧器逐級疏水失去,除氧器水位下降,手動操作上水旁路門,進行除氧器上水,并開始降機組負荷。
2.2.4 疏水門全開后,疏擴溫度高,打開凝汽器疏擴減溫水調門。
2.2.5 查看軸封系統,低壓軸封減溫水調門全開,輔汽供軸封調門全開,主汽供軸封調門全開,軸封溢流門全關,導致軸封蒸汽壓力上升,最高至221kPa,低壓軸封溫度最低至120℃,低壓缸處軸封冒汽,派人就地調整軸封減溫水手動門,調整軸封溫度正常。
2.2.6 四抽壓力下降至0.23MPa,緩慢打開小機輔汽汽源,調整壓力至0.3MPa,逐漸切小機汽源至輔汽供汽。
2.2.7 汽泵再循環調門自動開啟,給水自動調節正常,監視省煤器入口流量變化。
2.2.8 13:51就地檢查開啟被關閉的儀用壓縮空氣手動門,氣源恢復,復位所有黃閃氣動門。
2.2.9 儀用氣源恢復,低壓軸封減溫水調門自動全關,輔汽供軸封調門自動全關,主汽供軸封調門自動全關,軸封溢流全開,軸封壓力快速下降,立即調整輔汽供汽調門,恢復正常。
2.2.10 儀用氣源恢復,除氧器上水主調門自動全開,凝結水流量、凝結水泵電流超過額定值,立即關閉上水旁路電動門,手動將除氧器上水主調門關至50%,調整除氧器水位、凝結水流量正常。
2.3 壓縮空氣失去機組影響
2.3.1 鍋爐部分
(1)油槍不能推進,鍋爐無法點火、助燃。(2)火焰電視退出,無法監視爐膛燃燒情況。(3)過冷水調門打開,儲水罐進水,省煤器進水量減少,水冷壁超溫。
2.3.2 汽機部分
(1)高排逆止閥可能關閉,汽機蒸汽中斷跳閘。(2)各抽汽逆止閥可能關閉,高、低加,除氧器退出,汽泵四抽汽源失去。(3)主再熱蒸汽管道、抽汽管道、汽機及小機本體疏水閥開啟,工況劇烈變動。(4)加熱器正常疏水閥關閉,危急疏水閥開啟,高、低加運行工況惡化。(5)給水泵再循環開啟,影響省煤器入口流量穩定。(6)凝汽器補水閥將關閉,凝汽器無法補水。(7)給水泵密封水調節閥開啟,密封水差壓過大。(8)軸封系統壓力、溫度變化大,軸封片易吹損。
3 機爐側重要氣動閥門失去氣源狀態表(見表1)
4 出現問題和處理要點
4.1 汽泵問題
4.1.1 儀用壓縮空氣失去, A、B汽泵再循環氣動調門全開,給水流量減少,省煤器入口流量減少,啟動分離器出口過熱度升高,在高負荷情況下降低機組出力,滿足機組給水需要,控制啟動分離器出口過熱度,防止主、再熱汽溫超溫,但應注意A、B汽泵不要過負荷,密切關注A、B汽泵運行參數正常。
4.1.2 停機或緊急情況下小機汽源切換至輔汽用汽時,由于四抽蒸汽與輔汽蒸汽壓力、溫度不匹配,容易引起汽源壓力升高低壓調門關小和蒸汽溫度瞬間降低100℃,造成小機出力下降,給水流量波動。另外小機進汽溫度大幅變化,產生較大的熱應力,影響小機使用壽命。
(1)切換汽源壓力盡可能接近,切換汽源溫度有足夠的過熱度,切換時維持小機轉速的穩定。(2)汽源切換前應提早開啟小機速關閥前疏水,并就地檢查確認疏水暢通且在切換過程中始終保持疏水門開啟。(3)小機汽源切換前應開啟待切換汽泵再循環調門,防止切換過程中小機進入蒸汽參數大幅變化,汽泵流量低跳閘。(4)汽源切換過程中應逐漸開啟汽源電動門,隨時監視小機轉速的變化,在小機轉速出現明顯變化的情況下暫停切換,待轉速穩定后再進行切換。
4.2 機組負荷問題
處理過程中,機組降低負荷,四抽壓力降低了,小機供汽源降低,影響了給水泵運行,也影響了鍋爐穩燃。但負荷不能保持太高,否則大量疏水進入凝汽器,增加凝汽器熱負荷。通過此次事件,根據抽汽壓力變化,建議維持負荷在60%左右為宜。
4.3 機側氣動門問題
4.3.1 儀用壓縮空氣失去,汽機本體疏水全開,抽汽管道疏水氣動門全開,高溫、高壓蒸汽進入凝汽器,此時注意凝汽器疏擴溫度,及時投入凝汽器疏擴減溫水,注意凝汽器振動和相關參數變化。
4.3.2 抽汽逆止門、高排逆止門失氣后,逆止門在自由狀態,此刻注意抽汽壓力的變化,做好逆止門關閉的事故預想。
4.3.3 當儀用壓縮空氣恢復后,可以對上述氣動門進行復位,密切關注其狀態。
4.4 軸封問題
儀用壓縮空氣失去后,主汽至軸封母管供汽氣動門全開,輔汽至軸封母管供汽氣動門全開,軸封溢流氣動門全關,軸封減溫水氣動門全開,軸封母管壓力由32kpa上升至223kpa,軸封蒸汽溫度由178℃降到120℃,派人就地調整軸封減溫水氣動調門前、后手動門,打開軸封進、回汽管道疏水門,充分疏水,防止軸封帶水而造成汽輪機進水。
4.5 機組振動問題
壓縮空氣恢復時,因軸封系統壓力、溫度急劇變化,軸封系統進冷空氣,真空下降,迅速調整正常,檢查機組振動未發生明顯變化,說明短時間真空下降,排汽溫度升高,低壓缸處3、4、5、6號軸承未發生中心不一致現象。
4.6 油槍問題
儀用壓縮空氣失去,進油快關閥、回油快關閥關閉,燃油中斷,此時要穩定鍋爐燃燒。
5 結束語
儀用壓縮空氣失去后,一些重要系統的氣動門在保持狀態,避免了機組重要參數無法控制造成停機的危險。機組在出現壓縮空氣失去時,只要抓住重點,控制得當,可以穩定機組運行。