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LNG加氣站增大潛液泵氣蝕余量的工藝措施

2014-01-03 06:44:14潘成軍
天然氣與石油 2014年4期
關鍵詞:液位

潘成軍

中國石油西南油氣田公司成都天然氣化工總廠,四川 成都 610213

0 前言

LNG 是目前最清潔、 環保的汽車燃料,LNG 加氣站逐步推廣。 LNG 加氣站主要設備有LNG 儲罐、LNG 加氣機、增壓汽化器和LNG 潛液泵[1],主要流程有卸車流程、增壓流程和加氣流程[2],在每個流程中都要啟動LNG 潛液泵,經常遇到LNG 潛液泵因氣蝕余量不足導致不能正常啟動的情況。 本文以最常見的60 m3LNG 臥式儲罐為例分析了氣蝕余量不足的原因,提出了解決措施,對類似LNG 加氣站具有借鑒作用。

1 潛液泵經常空載的原因

1.1 潛液泵出現氣蝕征兆

在LNG 加氣站的運行過程中, 控制系統經常提示LNG 潛液泵空載(或打壓不足)而聯鎖保護,原因是LNG潛液泵出現了氣蝕征兆, 抽到汽液混合物而做功很小,在3 s 內電機電流和出口壓力沒有達到設定值而觸發聯鎖停機,目的是防止氣蝕對LNG 潛液泵造成損傷,延長LNG 潛液泵的使用壽命。

1.2 出現氣蝕征兆的原因

氣蝕余量(NPSH)是指潛液泵在進口處LNG 的實際壓力與LNG 在該溫度時飽和蒸汽壓力的差值。當氣蝕余量不足時,在LNG 潛液泵啟動瞬間,泵入口處的LNG 液體一方面會轉化為液體的動能, 另一方面克服摩擦阻力,會產生壓力損失,使壓力下降,LNG 泵入口處會形成低壓區,該區域LNG 的沸點降低,當LNG 溫度高于其沸點時即發生劇烈沸騰,LNG 潛液泵就會抽到汽液混合物而聯鎖保護。

圖1 LNG 加氣站低溫潛液泵氣蝕余量分析示意圖

2 潛液泵氣蝕余量模型

2.1 NPSH 分析示意圖

以臥式儲罐、單潛液泵為例的氣蝕余量分析示意圖見圖1。

2.2 NPSH 計算公式

NPSH=p+ph-pf-ps

式中: p 為LNG 儲罐的氣相壓力,Pa;ph為LNG 儲罐內液面至泵入口處垂直方向的LNG 液柱產生的壓力,Pa;pf為LNG 儲罐至泵入口管線摩擦阻力損失 (包括動壓頭),Pa;ps為潛液泵進口處LNG 的飽和蒸汽壓力,Pa。

3 氣蝕余量下降原因

3.1 pf 基本不變

摩擦阻力損失主要由管道和管件的摩擦阻力引起,在設計時要盡量減少彎頭和三通,裝置一旦建成,摩擦阻力損失基本不變;而由靜壓頭轉換成動壓頭的壓力損失變化也很小。 因此,可以把pf看成是一個常量。

3.2 ph 變化很小

ph由兩部分組成,一部分是LNG 儲罐的最低液位平面到潛液泵進口處LNG 液柱產生的壓力,該部分壓力為固定值,由設計安裝高度決定;另一部分為儲罐內最低液位平面以上的LNG 產生的壓力,該部分壓力隨著LNG加氣站的運行不斷變化。對于60 m3的LNG 臥式儲罐,ph的最低值為0.008 MPa,最大值為0.018 MPa,當LNG 儲罐液位逐漸下降時,ph也逐漸降低,但變化較小。

3.3 ps 逐漸升高引起NPSH 降低

3.3.1 LNG 的相平衡數據

潛液泵在進口處LNG 的飽和蒸汽壓力(ps)是其溫度(T1)的函數,隨著T1升高,ps不斷上升。 用Antoine 方程ln(ps)=A-B/(C+T)計算甲烷的飽和蒸汽壓與溫度的數據見表1 (四川地區LNG 中甲烷的含量在98%以上,甲烷的相平衡數據代表LNG 的相平衡數據誤差較小,可用來指導生產實踐活動)。

3.3.2 泵池內LNG 溫升較快

a)LNG 泵池進液管線采用真空保溫, 與LNG 儲罐連接的部分管線采用聚氨酯發泡料保溫[3](約1.5 m),熱量通過進液管線傳熱給泵池內的LNG。

b)LNG 泵池上端蓋沒有真空保溫夾層,利用密封在里面的LNG 氣相進行保溫, 筒體傳熱方式包括傳導、對流和輻射等多種傳熱方式, 熱量通過泵池筒體傳熱給

LNG。

c)LNG 潛液泵電機功率為11 kW,電機做功的同時會放熱[4]。 泵運轉過程中,放出的熱量被LNG 帶走;泵停止后,熱量逐步傳遞給泵池內靜止的LNG。

表1 甲烷的飽和蒸汽壓與溫度對應數據表

d)泵池水容積為0.08 m3,其中一半被氣相和潛液泵占據,泵池內儲存的LNG 很少,外界熱量傳入后,溫度上升較快。

3.3.3 溫升造成NPSH 不足

隨著泵池內LNG 溫度的逐漸升高,ps逐漸增大,LNG 潛液泵的NPSH 逐漸減小。當泵進口處LNG 溫度上升至其對應的飽和蒸汽壓ps=p+ph時,泵池內最接近相平衡狀態, 泵池內壓力相對穩定,LNG 潛液泵的NPSH為負值,NPSH 嚴重不足。

3.4 儲罐壓力下降造成NPSH 降低

3.4.1 卸車后儲罐壓力最低

LNG 槽車卸車完成后,LNG 儲罐壓力最低。 由于卸車時LNG 儲罐進液采用上噴淋方式,儲罐內的高溫氣相被部分液化,壓力降低,同時,從工廠運輸來的LNG 溫度總是低于儲罐內LNG 的溫度,使儲罐內LNG 發生對流,儲罐內的溫度梯度被破壞,儲罐內LNG 最接近相平衡狀態。

3.4.2 儲罐出現溫度梯度

隨著熱量的傳入,儲罐內的LNG 溫度逐漸升高。 儲罐內出現了溫度梯度,下部溫度低,上部溫度高。 儲罐的壓力也不斷上升, 且高于儲罐底部LNG 的飽和蒸汽壓。使用壓力1.2 MPa 的60 m3LNG 臥式儲罐不必擔心出現LNG 翻滾現象[5]。

3.4.3 溫度梯度減小造成壓力下降

如果車載LNG 氣瓶內溫度較高的氣相回到LNG 儲罐的底部, 會減小LNG 儲罐內的溫度梯度,LNG 儲罐的壓力會降低,儲罐的壓力與儲罐底部LNG 飽和蒸汽壓的差值會變小。 在樂山市棉竹鎮LNG 加氣站, 以犍為廠LNG 為例,當加氣時車載氣瓶的氣相回到儲罐底部時,連續加注0.5 t 左右,壓力下降0.1 MPa 時,就會發生氣蝕報警聯鎖。

LNG 潛液泵NPSH 的降低,主要是潛液泵泵池內溫度上升較快和LNG 儲罐內壓力下降造成的。

4 增大氣蝕余量的工藝措施

4.1 減緩泵池內LNG 溫升速率

4.1.1 做好泵池及管線保溫

a) 盡量多使用真空管線, 使用聚氨酯發泡料保溫時,增大管線的保溫半徑,使保溫管不掛霜、不冒汗。

b) 法蘭、低溫閥門的閥體和泵池上端蓋部分,經過液氮預冷、查漏、冷緊后,確認沒有泄漏,最好利用有機發泡料進行保溫。

4.1.2 置換泵池內的LNG

a) 長時間不加氣時,一直小流量啟動潛液泵,使泵池內的LNG 和儲罐底部的LNG 進行置換。

b)長時間不加氣時,每隔30 min 啟動潛液泵1 min,置換泵池內的LNG。

4.2 閃蒸降低泵池溫度

如果無法啟動泵來置換泵池內的LNG,可以利用閃蒸來降低泵池內LNG 的溫度。將泵池的進液和回氣閥關閉,放空泵池內的氣相,使泵池內壓力降低,從而降低LNG 的沸點,當泵池內LNG 溫度高于其沸點時,就會發生閃蒸而劇烈沸騰,沸騰吸收了LNG 的熱量,使LNG 的溫度下降。

4.3 溫度梯度增加儲罐壓力

長時間將LNG 儲罐底部的LNG 噴淋到儲罐的上部,LNG 儲罐的壓力會降低0.05~0.15 MPa, 說明溫度梯度能大幅提高儲罐壓力, 而LNG 儲罐在最高液位時ph也只能增加0.01 MPa,可見,p 對NPSH 的貢獻要比ph大幾倍,甚至十幾倍。

4.3.1 上部回氣增大溫度梯度

利用LNG 儲罐的上部回氣來增大儲罐內的溫度梯度。 車載氣瓶內的LNG 氣相回到儲罐的上部,由于該部分氣相溫度高、密度小,在儲罐內部無法形成對流,熱交換效率很低,從而增大了儲罐內的溫度梯度,使儲罐壓力增加。

4.3.2 增壓流程增大溫度梯度

當剛完成槽車的卸車作業時,T2=T3、T2≤T1,p≤ps,NPSH=(ph-pf)+(p-ps), 如果較長時間不加氣,p-ps為負值,使NPSH 不足,一旦啟動潛液泵就會出現氣蝕征兆,觸發聯鎖停機。

利用增壓汽化器給LNG 儲罐增壓, 使溫度較高的LNG 氣相回到LNG 儲罐的頂部, 增大LNG 儲罐內的溫度梯度,使p 增大,從而增大了NPSH。

4.4 增大ph 的值

當LNG 儲罐內液位較低時,應及時補充LNG,使ph值增大。

5 結論

氣蝕余量不足主要是潛液泵泵池內LNG 比儲罐內LNG 溫度升高得快,以及LNG 儲罐內的溫度梯度太小造成的。 增大氣蝕余量的主要工藝措施是采取保溫、置換LNG、閃蒸等方法以降低泵池內的溫度,增加LNG 儲罐的溫度梯度以增加儲罐的壓力,及時補充儲罐內的LNG以增大潛液泵的靜壓頭。

[1] Rush S. Submerged Motor LNG Pumps in Send-out System Service [J].Pumps and System,2004, (3):32-37.

[2] 尹勁松, 謝福壽. 橇裝式LNG 加氣機加氣系統及計量系統的優化設計[J]. 天然氣工業,2012,32(3):105-106.Yin Jinsong,Xie Fushou.Optimization Design of Skid Mounted LNG Filling Machine Filling, System and Measurement System[J].Natural Gas Industry,2012,32(3):105-106.

[3] 彭 明, 丁 乙. 全容式LNG 儲罐絕熱性能及保冷系統研究[J]. 天然氣工業,2012,32(3):94-97.Peng Ming, Ding Yi. Thermal Insulation Performance and Cold-insulating System Research of Total Capacity Type LNG Storage Tank [J].Natural Gas Industry,2012,32(3):94-97.

[4] 付子航. LNG 接收站蒸發氣處理系統靜態設計計算模型[J]. 天然氣工業,2011,31(1):83-85.Fu Zihang. Static Design Calculation Model of Boil Off Gas Treatment System for LNG Receiving Station [J]. Natural Gas Industry,2011,31(1):83-85.

[5] 王良軍, 劉 楊. 大型儲罐內LNG 翻滾機理和預防措施[J]. 天然氣工業,2008,28(5):97-99.Wang Liangjun, Liu Yang. LNG Stirring Mechanism and Countermeasures in Large LNG Storage Tanks[J]. Natural Gas Industry,2008,28(5):97-99.

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