陳富珍
(酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司,甘肅 嘉峪關(guān)735100)
某電熱公司兩臺(tái)300 MW機(jī)組采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),但由于原煤中存在雜物,機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后就會(huì)出現(xiàn)制粉系統(tǒng)堵塞、出力降低等問(wèn)題,最終導(dǎo)致兩臺(tái)機(jī)組等效可用系數(shù)降低,嚴(yán)重影響了機(jī)組的可靠性。
為解決此問(wèn)題,通過(guò)對(duì)磨煤機(jī)定期清掃的時(shí)間與頻次進(jìn)行跟蹤分析,最終確定在輸煤皮帶上安裝兩臺(tái)旋轉(zhuǎn)勾齒式除雜物機(jī)的解決方案,此設(shè)備投運(yùn)后不僅推遲了分離器的清掃時(shí)間,而且還延長(zhǎng)了制粉系統(tǒng)的利用小時(shí)數(shù),真正提高了機(jī)組等效可用系數(shù)。
某電熱公司目前所用電煤品種多而雜,性質(zhì)不一,煤種雜質(zhì)也是各種各樣,原煤的儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、破碎等工作均由儲(chǔ)運(yùn)部承擔(dān),而儲(chǔ)運(yùn)在輸煤的過(guò)程中只有一次原煤篩分,只能進(jìn)行原煤的初步破碎而不能實(shí)現(xiàn)雜物的清除。發(fā)電用煤在生產(chǎn)及運(yùn)輸過(guò)程中,大量的石塊、木塊、破布、稻草、炮線及纖維等雜物會(huì)摻雜在煤炭中。雖然在燃煤輸送系統(tǒng)中設(shè)有多種篩分設(shè)備,但是由于這些篩分設(shè)備本身結(jié)構(gòu)和工作原理不完善,無(wú)法克服雜物堵塞、卡滯的現(xiàn)象發(fā)生,篩分很難達(dá)到理想的效果。
某電熱公司300 MW機(jī)組磨煤機(jī)為鋼球滾筒式磨,雜物進(jìn)入制粉系統(tǒng)的磨煤機(jī)后,會(huì)嚴(yán)重影響磨煤機(jī)的工作效率,造成磨煤機(jī)經(jīng)常卡滯,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)損壞磨煤機(jī),甚至使雜物被磨煤機(jī)內(nèi)的熱風(fēng)吹入機(jī)體,進(jìn)入煤粉分離設(shè)備,將分離器的熱風(fēng)擋板堵塞,影響煤粉分離效果,并造成風(fēng)粉壓力不穩(wěn)定,煤粉在爐內(nèi)不能充分燃燒,使鍋爐的飛灰及爐渣含量上升,降低燃燒效率,直接導(dǎo)致發(fā)電成本增加。
酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司300 MW機(jī)組現(xiàn)使用磨煤機(jī)共計(jì)6臺(tái),每臺(tái)鍋爐配兩套分離設(shè)備。為避免煤中雜物堵塞分離器,平均每20天就需停運(yùn)磨煤機(jī)進(jìn)行人工清掃。單臺(tái)磨煤機(jī)每次清掃用時(shí)6 h,期間共影響機(jī)組發(fā)電負(fù)荷300 MW(相當(dāng)于主機(jī)停運(yùn)1 h),直接導(dǎo)致主機(jī)等效可用系數(shù)下降,經(jīng)濟(jì)效益降低。2012年磨煤機(jī)實(shí)際清掃時(shí)間統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。

表1 2012年磨煤機(jī)實(shí)際清掃時(shí)間統(tǒng)計(jì)表(單位:h)
以新#3機(jī)組3臺(tái)磨煤機(jī)為例進(jìn)行分析計(jì)算:
等效停用小時(shí):

式中,D為機(jī)組降低出力數(shù);T為降低出力狀態(tài)持續(xù)小時(shí)數(shù) ;GMC為毛最大容量。
新#3機(jī)組的等效可用系數(shù)(全年)=(機(jī)組全年可用小時(shí)-等效停用小時(shí))/統(tǒng)計(jì)期間小時(shí)。
新#3機(jī)組主機(jī)的等效可用系數(shù):
EAF= (8 760-23.56)/8 760×100% =99.73%
計(jì)算可得新#3機(jī)組全年的等效可用系數(shù)約為99.73%(不考慮機(jī)組大、小修,只考慮新#3爐B煤輔機(jī)定檢磨煤機(jī)分離器清掃的因素)。
由于磨煤機(jī)分離器的清掃,影響新#3機(jī)組等效可用系數(shù)0.27%,相當(dāng)于主機(jī)停運(yùn)23.56 h;所以磨煤機(jī)分離器的清掃是影響機(jī)組可靠性的薄弱環(huán)節(jié),必須集中力量進(jìn)行研究和改進(jìn)。
為有效提高機(jī)組利用率,宏晟電熱公司運(yùn)用了某公司生產(chǎn)的旋轉(zhuǎn)鉤齒式篩分除雜物裝置,能夠很好地解決火力發(fā)電廠制粉及燃煤系統(tǒng)的卡堵問(wèn)題。該設(shè)備對(duì)最小粒度大于有效分離間隔的塊狀雜物分離效率達(dá)到85%以上且不發(fā)生阻煤,對(duì)于細(xì)長(zhǎng)軟性雜物,長(zhǎng)度大于鉤齒間隙的除雜物分離率達(dá)到90%以上。
在充分考慮了原煤的輸送過(guò)程和設(shè)施布置后,最終將此設(shè)備安裝地點(diǎn)選在儲(chǔ)運(yùn)二號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站,其加8A、8B兩臺(tái)皮帶機(jī)系皮帶托輥角度為25°、帶速20 m/s,膠帶寬度B=1.2 m,膠帶滾筒直徑Φ1 000 mm,滾筒中心距地面高度為820 mm,安裝鉤齒式除雜物機(jī)空間較寬松。同時(shí)皮帶下方有較大空間,交通也很方便,清出的雜物通過(guò)落料管輸送到底層后能夠方便清運(yùn),保證不影響輸煤系統(tǒng)環(huán)境,滿足企業(yè)文明生產(chǎn)的要求。
2012年11月,鉤齒式除雜物機(jī)按照計(jì)劃在二號(hào)轉(zhuǎn)運(yùn)站開(kāi)始安裝,年前主體工程已經(jīng)安裝完畢,之后又經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的調(diào)試,目前該裝置已經(jīng)可以投入運(yùn)行。安裝調(diào)試期間遇到了一些困難,但經(jīng)過(guò)公司相關(guān)技術(shù)人員的討論研究,最終成功克服困難,順利投產(chǎn)。遇到的主要問(wèn)題及解決方法如下:
(1)除雜裝置安裝完畢準(zhǔn)備接線時(shí),發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)裝置的驅(qū)動(dòng)電機(jī)銘牌不一致,無(wú)法核準(zhǔn)容量,電源開(kāi)關(guān)的選取和MCC容量能否滿足需要得不到驗(yàn)證,因此無(wú)法接線,設(shè)備不能投入運(yùn)行。解決方法:技術(shù)人員判斷為驅(qū)動(dòng)電機(jī)銘牌安裝錯(cuò)誤,并及時(shí)更換為正確銘牌,最終將電源就近接至燃油段MCC。
(2)除雜裝置安裝完畢進(jìn)行調(diào)試時(shí),時(shí)常發(fā)生堵煤信號(hào)誤發(fā),造成輸煤皮帶停止,影響正常上煤。
解決方法:在經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究后,發(fā)現(xiàn)+8皮帶下料口裝有一個(gè)用以防止煤流四散的罩殼,在罩殼的一側(cè)有開(kāi)口,用鐵制擋簾遮擋,當(dāng)下料口發(fā)生堵煤時(shí),煤通過(guò)開(kāi)口溢出堆積在堵煤信號(hào)傳感器的下襯板上,當(dāng)煤量足夠多,將擋簾頂?shù)揭欢ㄎ恢糜|碰到旁邊的堵煤信號(hào)傳感器,皮帶就會(huì)自動(dòng)停止。正常運(yùn)行中,由于勾齒與煤流運(yùn)動(dòng)方向相反,煤塊碰到勾齒時(shí)會(huì)四散開(kāi)來(lái),一部分動(dòng)量較大的煤塊可能會(huì)碰到擋簾,而后堆積在堵煤信號(hào)傳感器襯板上,進(jìn)而造成皮帶停運(yùn)。原因找到后,公司及時(shí)與儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行聯(lián)系,協(xié)商將堵煤傳感器的固定襯板位置進(jìn)行移動(dòng),在此之后再也沒(méi)發(fā)生過(guò)堵煤信號(hào)誤發(fā),皮帶停運(yùn)的事件。
(3)除雜裝置投入運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)雜物箱每隔兩三個(gè)小時(shí)就被裝滿,除雜裝置被迫停運(yùn),否則將造成雜物管道堵塞,甚至影響原煤運(yùn)輸。
解決方法:究其原因,除雜裝置的勾齒間距為80 mm,而儲(chǔ)運(yùn)部的篩分器間距為80 mm×150 mm,因此造成原煤中部分尺寸較大的煤塊被當(dāng)做雜物除去,造成雜物量增大。經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為,儲(chǔ)運(yùn)部的篩分裝置間距過(guò)大,若減小間距則有大量原煤經(jīng)過(guò)碎煤機(jī),將造成碎煤機(jī)過(guò)負(fù)荷,因此需要將碎煤機(jī)更換為較大型號(hào),此事難以實(shí)現(xiàn)。在與廠家進(jìn)行交流后決定將除雜裝置的勾齒間距由80 mm放大至120 mm,經(jīng)過(guò)一周的改造,目前除雜裝置運(yùn)行良好。
除雜裝置投入運(yùn)行后,預(yù)計(jì)每臺(tái)磨煤機(jī)每三個(gè)月進(jìn)行一次分離器清掃,每年減少14次,節(jié)約的發(fā)電利潤(rùn)損失:
生產(chǎn)三作業(yè)區(qū)發(fā)電成本價(jià)0.30元(平均),售出的電價(jià)0.36元(平均)。
6臺(tái)×14次×6 h×50 000(kWh)×(0.36-0.30)元=151.2萬(wàn)元。
節(jié)約人工費(fèi):按每次用工3人,人工工資每人130元計(jì)算,可節(jié)省人工費(fèi):3人×14次×130元=5 460元。
合計(jì)直接經(jīng)濟(jì)效益為151.2萬(wàn)元+0.5萬(wàn)元=151.7萬(wàn)元。
本次安裝兩臺(tái)旋轉(zhuǎn)鉤齒式除雜物機(jī),費(fèi)用每臺(tái)82萬(wàn)元,兩臺(tái)合計(jì)164萬(wàn)元。其中包括土建工程3萬(wàn)元,設(shè)備費(fèi)152萬(wàn)元(含落料管及運(yùn)雜物車),安裝費(fèi)6萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)3萬(wàn)元。
由以上經(jīng)濟(jì)效益分析可得1.07年可收回改造成本,之后節(jié)約的發(fā)電利潤(rùn)全部為經(jīng)濟(jì)收入。
通過(guò)本次改造,不但解決了磨煤機(jī)分離器清掃機(jī)組降負(fù)荷,而且降低了廠用電率,減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度,更重要的是達(dá)到了提高機(jī)組的運(yùn)行可靠性、保證職工人身安全的目的。
(1)由于大量摻燒高揮發(fā)份的劣質(zhì)煤,安裝除雜物機(jī)既有效減少磨煤機(jī)的啟停次數(shù),還可避免制粉系統(tǒng)爆炸,降低鍋爐受熱面汽溫變化幅度,防止鍋爐受熱面因應(yīng)力變化導(dǎo)致的漏泄,最終提高了機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
(2)原煤中含有部分尺寸過(guò)大的煤塊、石頭、鐵塊等,容易造成給煤機(jī)堵塞,尤其當(dāng)給煤機(jī)被大塊鐵塊或有鋒利棱角的煤塊或石頭堵住時(shí),極有可能造成給煤機(jī)皮帶被劃破,影響磨煤機(jī)出力,還對(duì)檢修工作造成極大的不利。
(3)原煤中的木頭、石頭等進(jìn)入磨煤機(jī)后占據(jù)磨內(nèi)空間,由于其質(zhì)量輕、強(qiáng)度小,不能進(jìn)行原煤的破碎和研磨,因而只是減小了磨煤機(jī)的出力,甚至有大塊鐵、石頭等卡在磨煤機(jī)絞龍?zhí)帲斐啥旅海g龍著火或者支撐桿斷裂的事故發(fā)生。
(4)分離器被雜草破布堵塞后造成磨內(nèi)憋壓,入爐煤粉嚴(yán)重變粗,引起送粉管堵塞、煤粉運(yùn)行下降等。粗細(xì)不一的煤粉進(jìn)入爐膛后由于著火時(shí)間不一致容易造成火焰閃爍,燃燒失穩(wěn),同時(shí)過(guò)粗的煤粉難以燃盡,造成灰渣含碳量增加,鍋爐效率嚴(yán)重降低。
旋轉(zhuǎn)勾齒式除雜物機(jī)已在某電熱公司2×300 MW機(jī)組安裝投運(yùn),事實(shí)證明:改造的目標(biāo)完全達(dá)到,機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性明顯提高,對(duì)實(shí)現(xiàn)公司節(jié)能降耗、挖潛增效的生產(chǎn)目標(biāo)拓展了思路,意義深遠(yuǎn)。
[1] 周家啟,蔣錦峰,孫渝江,謝開(kāi)貴.電力可靠性基本名詞術(shù)語(yǔ)(中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))[S].北京:中國(guó)電力出版社,2004.
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