摘 要:王臺鋪煤礦回采工作面采用改進型“U+L”通風系統后,上隅角瓦斯控制在0.6%以下,避免了瓦斯超限事故,有效地治理回采工作面上隅角的瓦斯,且能有效避免采空區通風的重大隱患,同時極大地節省了成本,符合目前煤炭市場形勢嚴峻下成本控制需求。
關鍵詞:“U+L”;上隅角;瓦斯治理
瓦斯時煤礦五大災害之首,瓦斯災害事故是煤礦企業中危害最大,死亡比例最高的重大事故。回采工作面上隅角往往因頂板堅硬、機尾支架前移后頂板不能及時冒落,導致機尾處經常留有較大面積的懸頂,造成空間瓦斯積聚,當懸頂冒落或老塘冒落時,積聚區瓦斯被吹出就會造成上隅角的瓦斯超限,嚴重威脅工作面的安全生產。回采工作面上隅角瓦斯治理是一個持久的課題,煤礦通風工作者均有研究。
1 礦井基本情況
據2012年礦井瓦斯等級鑒定,王臺鋪煤礦綜采工作面瓦斯絕對涌出量為3.24m3/min,礦井生產能力為210萬噸/年,綜采工作面年生產能力為120萬噸,XV號煤層為中厚煤層,礦井采用中央并列式抽放式通風方式。經過50多年煤炭開采,前輩通風工作人員在開展日常礦井通風工作和瓦斯防治工作中,總結出了能有效防治回采工作面上隅角瓦斯的通風系統--“兩進一回”通風系統。但山西省新“一通三防”安全質量標準化標準規定:“回采工作面采空區禁止通風”,原有“兩進一回”通風系統不再適用于綜采工作面。因此,需要探索出一套既能符合新標準,又能有效治理回采工作面上隅角瓦斯的通風系統。
2 原有通風系統簡介
原有“兩進一回”通風系統布局現狀:主要進風風流由主進風順槽到工作面后,經回風橫川至回風順槽;輔助進風經上隅角直接回至回風順槽,可以有效地治理上隅角的瓦斯。前輩通風工作者經過多年地探索,形成了回采工作面通風系統固定模式:采煤隊組在工作面即將推過的輔助回風巷設置木垛,木垛間距為1m,木垛距煤幫的保持一定距離,當工作面推過后,其回風通道不受頂板冒落縮小通風斷面;形成通風橫川間距固定為80m,保障有效回風通道;定時調節主要進風和輔助進風的風量之比。
3 改造方案
王臺鋪煤礦通風工作人員為了尋求既能有效治理上隅角瓦斯,又符合新質量標準化標準的回采工作面通風方案,王臺鋪煤礦通風工作人員經過多方面的調研,并在本礦井進行試驗,結合試驗結果,本人提出了三種回采工作面上隅角瓦斯治理方案:
方案一:采用“U”型通風系統,并布置配套的上隅角高位抽放系統,且實施班班強制放頂措施。早在2011年本礦井并已在XV2312回采工作面試驗了“U”型通風系統治理上隅角瓦斯的通風方案,但單純的采用“U”型通風系統無法有效地治理上隅角瓦斯,試驗期間上隅角瓦斯保持與0.75%~1.2%之間,當老塘頂板局部垮落時,將采空區積存的瓦斯吹出,導致上隅角瓦斯一度高達2.2%,因此,單純地“U”型通風系統無法有效地治理上隅角瓦斯。
根據調研結果,部分礦井采用高位抽放,在工作面回風巷每80m施工一鉆場硐室,對工作面上隅角施工抽放鉆孔;同時工作面采用全部垮落法管理頂板:為保證兩端頭落山垮落充分,采取回取兩巷頂板錨桿托盤、鋼帶措施;老山頂板垮落仍不充分(≥2×5m2)時,工作面的頂板實施強制爆破放頂措施,以確保落山充分垮落。
方案二:仍然采用“兩進一回”通風系統,根據新標準規定,在原有木垛體上釘上板,并實施噴漿處理,使回風通道與采空區有效隔開,從而避免采空區通風。
方案三:改進“U+L”型通風系統,回風通道改進為負壓風筒。在XV2312回采工作面試驗了“U”型通風系統后,王臺鋪煤礦通風工作者組織了試驗了“U+L”型通風系統,即在采過的回風橫川設置調節風窗,以控制采空區的回風量,試驗結果證明,工作面按照回采作業規程計算配風,只要采空區保持回風(90~120m3/min),上隅角便不回出現瓦斯積聚現象。由于本方案不能消除采空區通風隱患,需要對本方案進行改進。
鑒于采空區回風量控制在90~120m3/min即能有效治理上隅角瓦斯,因此,將2根直徑為100mm的伸縮性硬質膠管一端固定在最近采過的調節墻上,另一端放置于距上隅角切頂線5m范圍內煤幫頂部(預先設置的幫錨桿),隨著工作面的推進而延伸(事先使用繩索牽引膠管的一端),則部分風量可通過硬質膠管回至回風巷中,科有效治理上隅角瓦斯。
4 實踐效果
綜合比較上述三種方案,結合王臺鋪煤礦XV號煤層瓦斯含量,最終選擇第三種綜采工作面通風系統。王臺鋪煤礦回采工作面采用該通風系統后,上隅角瓦斯控制在0.6%以下。改進后的工作面通風系統能有效治理回采工作面上隅角的瓦斯,且能有效避免采空區通風,符合目前煤炭市場形勢嚴峻下成本控制需求。
5 總結語
5.1 改進型“U+L”通風系統技術關鍵
通過實驗的方式,得出有效治理上隅角瓦斯,采空區回風通道配風量結果,并根據該結果設計隔離采空區的回風管路;回風管路要求不受頂板垮落而損壞或喪失回風斷面的現象,王臺鋪煤礦正試驗充填開采,本人將充填高使用的伸縮性壓膠管作為回風管路,基本能保證有效回風;同時保證管路隨工作面的推移,回風管路的吸風端向前延伸。
5.2 改進型“U+L”通風系統經濟效益
5.2.1 改進型“U+L”通風系統節省了回風通道設置木垛的成本和設置木垛人工成本。
5.2.2 原“兩進一回”通風系統工作面推進至通風橫川時,該調節墻必須全部拆除,帶回采至下一通風橫川時,又得重新修建成密閉墻;而改進后,只需在原有調節墻基礎上開啟小口,待回采至下一回風橫川時,在開口調節強基礎上直接實施密閉,節省了密閉材料和修建密閉的人工成本。綜采工作面月度推進按240m計算,節省木垛材料費用為12萬元,設施修建費用為2萬元,人工費用為3.4萬元,改進通風系統后,月度每一綜采工作面節省成本約15萬(扣除伸縮膠管成本和人工成本)。
5.3 改進型“U+L”通風系優缺點
缺點:(1)改進型“U+L”通風系優只能適用于瓦斯涌出量低的綜采工作面,王臺鋪煤礦綜采工作面瓦斯絕對涌出量為2.96m3/min,因此本系統具有其局限性。但綜采工作面瓦斯絕對涌出量低于5m3/min,可以根據本礦井實際情況,改進回風管路的斷面,保證回風量能滿足治理上隅角瓦斯需求。(2)不能保證布置在采空區的伸縮性硬質膠管不受頂板垮落而損壞。一旦受損,可在回風管路出風口所在的調節墻上開口,利用采空區局部漏風,仍能有效治理上隅角瓦斯。
優點:(1)能有效治理上隅角瓦斯;(2)避免采空區通風;(3)節省成本。
5.4 王臺鋪煤礦在治理瓦斯過程中不斷摸索,并通過科學分析、大膽實踐、認真總結、不斷完善,為其它兄弟XV號煤綜采面上隅角瓦斯治理提供豐富的實踐經驗,同時改進型“U+L”通風方式治理上隅角瓦斯也將成為王臺鋪煤礦瓦斯防治的主要方法,其應用前景廣闊。
作者簡介:吳應山(1983-),男,通風助理工程師,現在晉煤集團王臺礦通風區工作。