摘 要:通過對變電站設備檢修數據、運行缺陷統計的分析,歸納出設備壽命周期內暴露出的共性問題,提出了相應的改進措施及施工方案,提煉出一套科學的全壽命周期管理變電站運維經驗,滿足智能電網建設的各項要求。
關鍵詞:全壽命周期管理;變電站設備;智能電網
為貫徹《國家電網公司資產全壽命管理指導性意見》和《國家電網公司資產全壽命管理框架體系》的文件精神,2009年山東電力集團公司將位于煙臺市的220kV沐山變電站工程列為國家電網公司全壽命周期建設管理試點項目。煙臺供電公司以查找運行設備“短板”為突破口,積極探索,開展相關研究。通過對1993年到2009年設備檢修數據、運行缺陷統計分析,歸納出設備壽命周期內暴露出的共性問題,從各環節全面落實全壽命管理理念。
1 探尋變電站設備“短板”
1.1 變壓器問題統計分析
通過分析變壓器大修情況,發現密封膠墊、風扇電機、附件鐵件存在問題累計頻率占79.2%,殼體、鐵芯、繞組、分接開關及套管基本無異常。通過對公司所屬32臺220kV變壓器缺陷的統計分析,變壓器滲漏油、風扇電機故障、附件鐵件銹蝕占總缺陷的90%。
變壓器滲漏油部位主要集中在閥門、法蘭、散熱器等處,主要原因是密封不良。一是部分密封膠墊耐變壓器油性能較差,經變壓器油浸泡后性能發生變化,導致密封不良滲透油;二是安裝工藝不規范造成密封膠墊壓緊時受損,固定螺絲緊固不均勻造成密封膠墊受力不均,導致密封不良滲漏油。風扇電機故障主要為繞組絕緣性能、軸承材質較差,造成繞組絕緣短路、軸承鋼珠嚴重磨損軸承偏心造成卡澀。從大修情況及缺陷統計分析,滲漏油、風扇電機故障、附件鐵件銹蝕是影響變壓器壽命,增加運維成本的主要因素。
1.2 組合電器問題統計分析
煙臺供電公司運行的組合電器共162個間隔,通過對組合電器缺陷統計分析,組合電器漏氣、位置指示燈失靈、鐵件銹蝕占總缺陷的90%。
1.3 保護設備問題統計分析
煙臺供電公司運行的保護設備有1700套,全部為微機保護,通過對煙臺電網1993年以來發現的缺陷進行統計分析,發現電源板與液晶顯示板異常占到總缺陷的85%。如圖1
電源板異常是由于內部的電容壽命較短而造成的,因一般品牌的電解電容容量小易引起發熱,影響電容壽命。影響液晶顯示板最主要部件是背光源,常規使用壽命一般為3至4年。
2 采取相應的改進措施
2.1 變壓器主要問題改進措施
2.1.1 密封膠墊
常規密封膠墊使用的膠料性能指標較低,存在氣泡、雜質、膠瘤、耐變壓器油性能差等影響產品性能指標的缺陷,一般可使用6至10年。優質密封膠墊性能指標較高,影響產品性能指標的缺陷較少,可使用20年以上。采用丙烯酸酯橡膠取代丁晴橡膠,各種性能指標顯著提高。制造廠需提交該批次密封膠墊例行試驗報告、形式試驗報告及耐臭氧龜裂靜態拉伸特殊試驗報告。安裝時所有螺栓均應使用力矩扳手緊固,其力矩值應符合產品技術規定。
2.1.2 散熱器
常規散熱器基層不進行鍍鋅處理,直接進行油漆防腐,一般5年左右需防腐一次,一般可使用20年左右。優質散熱器基層進行鍍鋅處理,可使用40年以上。散熱片在安裝前,應全部進行1小時、壓力60kPa的干燥氣體壓力密封試驗,合格后才能進行安裝。主變注油完成后,需進行24至28小時、60kPa整體壓力密封試驗。
2.1.3 變壓器安裝
變壓器的安裝應在干燥、晴朗、無風沙的天氣進行,由廠家指導安裝改為廠家主導安裝。施工中要嚴格執行安裝工藝標準。
2.1.4 風扇電機等附件
根據運行經驗,選用繞組絕緣性能高、材質性能指標高、運行周期長的高性能風扇電機。
2.1.5 附件鐵件
附件鐵件采用抗腐蝕性能指標較高的材質,并適當增加壁厚。針對煙臺地區潮濕、鹽霧大等氣候特點,防腐采用耐腐蝕能力強的氟碳漆,并進行附著力及酸霧試驗。
2.2 組合電器主要問題改進措施
2.2.1 密封圈
常規密封圈使用的膠料性能指標較低,一般可使用15至20年。優質密封圈性能指標指標較高,影響產品性能指標的缺陷較少,可使用40年以上。制造廠需提交該批次密裂封圈例行試驗報告、型式試驗報告及耐臭氧龜裂靜態拉伸特殊試驗報告。安裝時所用螺栓均應使用力矩扳手緊固,其力矩應符合產品技術規定。
2.2.2 法蘭結合面注膠
廠內及現場法蘭結合面注膠必須從結合面下端孔注入、從上端孔溢出,確保結合面注膠充分,防止潮氣及水分滲入。
2.2.3 部件鐵件
組合電器密封筒采用鋁或鋁合金材料,連接螺絲采用熱浸鋅螺絲。針對煙臺地區潮濕、鹽霧大等氣候特點,防腐采用耐腐蝕能力強的氟碳漆,并進行附著力及酸霧試驗。
2.3 保護設備主要問題改進措施
2.3.1 電源板
電源板的壽命主要取決于電源板內部的電容壽命,而電容的壽命取決于本身的質量和容量,為此選用國際品牌的長壽命電解電容,并增大電容量,在105攝氏度下測試的壽命最小是5000小時,從而保證在65攝氏度情況下可以運行90000小時,換算成年為10年(按照電解電容每降低10度,壽命提高一倍的理論)。同時采用新的電源拓撲、低功耗元器件,提高電源板的效率,由原來的70%提高到80%,降低功耗,可以降低整機溫度;溫度降低后,就可以延長電解電容的壽命,優化電解電容的壽命瓶頸問題。
2.3.2 液晶顯示板
3 強化監造管理,確保建設質量
補充完善招標文件,增加了LCC條款,對存在問題的部件,明確使用壽命,有針對性地進行整改。依據監造細則,嚴把采購入口關、過程見證關、成品驗收關,將監造工作落到實處,確保成品質量。建設過程中,強化全過程質量精益化管理,加強“標準化工藝”建設,實現工廠化、無塵化施工,打造精品工程,將全壽命周期設計理念轉化為成品,確保設備使用壽命達到預期目標。
設備安裝時,將安裝現場全部封閉,設置除塵室做為第一道防塵體系,安裝人員通過專門通道,進行除塵處理后進行現場,真正意義上實現工廠化施工。在防塵室內設置第二道防塵體系,利用組合式可移動防塵棚進行設備對接,實現無塵化施工。對安裝區內塵埃、溫度、濕度變化進行實時監測,控制室內環境變化,降低因環境變化對設備造成的不利影響。安裝完成后,加強成品保護意識,施工區域鋪設防塵地毯防止二次污染,最終目標將安裝過程對設備運行可能造成的影響降到最低。
4 取得的效果對比
4.1 人力、物力投入對比
4.2 成本投入對比
常規變電站全壽命周期內總投資額為17782萬元,其中變電站初始投資為11203萬元,占變電站40年LCC成本的63%,后期運行維護費用總計6579萬元,占變電站40年LCC成本的37%。
220kV沐山站投運兩年來,設備運行狀態良好。沐山站工程的建成投運,只是資產全壽命周期管理在工程建設階段的體現,在今后的運維管理工作中,還將繼續秉承全壽命周期管理理念,加強數據的收集、分析工作,積累經驗,提煉出一套科學的全壽命周期管理變電站運維經驗。對變電站設備的全壽命的管理和應用,將整體提升我國電網智能裝備管理技術水平,滿足實現智能電網堅強可靠、經濟高效、清潔環保、友好互動、透明開放的發展要求。
參考文獻
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作者簡介:宋煥東(1982,1-),男,山東大學電氣工程及其自動化專業畢業,現從事煙臺供電公司辦公室行政管理工作。