摘 要:對朝鮮某地的金精粉的可浸性進行了探討,根據相關實驗數據提出了建議。
關鍵詞:金精粉;浸出;實驗
2008年遼寧某金礦原料部從丹東民間購到了一批源產地為朝鮮的金精粉,該礦含金品位在9克/噸左右,細度-200目占50%左右,內夾雜有一些鵝卵石及燒渣等雜質。
1 初步實驗
該礦粉單浸浸出率在60%左右。實驗條件為:磨礦細度-200目100%以上、浸出時間24小時、氧化鈣消耗(足夠 )公斤/噸、氰化鈉消耗(足夠)公斤/噸;
該礦粉與自產礦石配礦浸出率可達88.0%。配礦條件為:自產礦石品位2.4克/噸、配礦比例為朝鮮粉:自產礦=1:9、磨礦細度-200目90%以上、浸出時間24小時、氧化鈣消耗(PH=11-12)、氰化鈉消耗5公斤/噸。
由于實驗室在報出實驗結果時沒有明確該礦粉的實驗條件,故在生產過程中沒有考慮其大批量加入對現場流程會有哪些影響,結果在初期由于投入量過大(平均每天加入100噸礦粉、且集中個別班次添加),造成現場氧化鈣及氰化鈉的添加不及時,流程難以控制,尾渣、尾液偏高等一系列弊端表現出來。
2 藥耗實驗
針對以上情況,進行進一步的浸出條件實驗以核實其用氧化鈣及氰化鈉的消耗情況,具體實驗情況如下:
2.1 單浸實驗
實驗條件:磨礦細度-200目100% 、浸出時間 24小時、浸出濃度 33%、PH=11-12(氧化鈣消耗=28公斤/噸)、氰化鈉 12.7公斤/噸
實驗結果:浸出率=61.11%
2.2 配礦浸出實驗
實驗條件:磨礦細度 -200目90%、浸出時間 24小時、浸出濃度 33%、PH=11-12 (氧化鈣消耗=10公斤/噸)、氰化鈉消耗實驗1為0.9公斤/噸、實驗2為2.08公斤/噸
實驗結果:實驗1浸出率=74.48% 實驗2浸出率=76.11%
注:該實驗過程中其單浸及第二組配礦實驗氰化鈉消耗過大,若能根據消耗情況及時補加氰化鈉,則浸出率有望進一步提高。
根據實驗結果說明:該礦其配礦浸出率可達88%;其藥劑消耗過大,生產成本大,這一點與在實際投入過程中的藥劑消耗情況基本吻合。
3 朝鮮金精礦第二批實驗
隨著第二批朝鮮金精礦的購入,實驗樣浸出條件與以往一樣,浸出率分別為88.4%、86.6%,浸出率結果明顯比第一批高。根據現場觀察其礦石性質沒有太大的變化,故有關部門對實驗過程提出質疑。經過分析認為該實驗樣的尾渣化驗可能存在誤差,經對實驗副樣浸渣的進一步化驗原1.04克/噸浸渣再次化驗為2.10克/噸,同時1.93克/噸浸渣隨后化驗為0.3克/噸,按重新化驗后的結果計算其浸出率指標分別為76.7%、78.6%。其結果與第一批結果基本相符。
把實驗副樣進行實驗檢查,其結果為77.5%、78.3%,與原實驗樣經化驗復檢后的浸出結果基本一致。